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I N D I C E1.0 INTRODUCCION
2.0 OBJETIVO DE LA INTERVENCION
3.0 INFORME DE OPERACIONES
3.1 DATOS DEL POZO3.1.1 DATOS GENERALES3.1.2 DATOS DE UBICACIN3.1.3 DATOS CRONOLOGICOS
3.2 REGISTROS3.3 BALEOS3.4 CEMENTACIONES
3.5 TAPONES DE CEMENTO3.6 TAPONES MECANICOS3.7 PRUEBAS DE PRODUCCION3.8 ESTIMULACIONES
3.8.1 ESTIMULACION ACIDA3.9 PESCAS3.10 SECUENCIA DE OPERACIONES3.11 DESCRIPCION DE OPERACIONES
3.11.1 TIEMPOS PROGRAMADOS VS EJECUTADOS
3.12 TRATAMIENTO DE AGUAS3.13 FLUIDO DE INTERVENCION3.14 COSTOS OPERATIVOS PRELIMINARES
3.14.1 COSTOS PRELIMINARES PROGRAMADOS VS EJECUTA
4.0 CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES
5.0 ANEXOS
5.1 ESTADO SUBSUPERFICIAL5.2 ESTADO SUPERFICIAL5.3 COLUMNA ESTRATIGRAFICA5.4 CORRELACION ESTRATIGRAFICA FORMACION TAIGUAT5.5 MAPA ESTRUCTURAL TAIGUATI M5.6 MAPA ISOPACO TAIGUATI M
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INFORME FINAL DE INTERVENCIONPOZO: CLP-9
1. INTRODUCCIN.-
En funcin al programa de Intervencin del pozo CLP - 9 se limpi el pozo hastpor pistoneo las reservas de petrleo del nivel Taiguati M Superior tramo: resultados de esta evaluacin fueron positivos como productor de petrleo, parreglo de completacin simple con un packer PFH 7 y 10 mandriles de gasforma conjunta con los niveles abiertos de Taiguati M Inferior. Posteriormente efectuaron operaciones para arrancar ste pozo con la habilitacin del sistemalos niveles indicados.
2. OBJETIVO DE LA INTERVENCIN.-
Primario: Se cumpli con la evaluacin de la Formacin Taiguati M superiopetrleo para producir en forma conjunta con la Formacin Taiguati M infepetrleo antes de la intervencin.
3. INFORME DE OPERACIONES.-
3.1 DATOS DEL POZO
3.1.1 DATOS GENERALES
CAMPO: COLPA POZO:CLP-9
TIPO: VERTICAL RESULTADO: PETROL
ULT. CA. 7; N-80 26 #/ft, 8rd, LTC PROF. ZPTO: 2934.30
EQUIPO INTERVENCIN:SAI-277 A.S.R. 4.30 m
P.C.P: 4.50 m ARBOLITO: GL2.1/16 -
3.1.2 DATOS UBICACION GEOGRAFICA
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COORDENADAS GEOGRFICAS:
Longitud = 63 17 53.61 WLatitud = 17 29 29.90 S
Z= 351.7 m
3.1.3 DATOS CRONOLOGICOS
INICIO DTM: 23-06-2013 INICIO INTERVENCIONFINAL DTM: 05-07-2013 FINAL INTERVENCION
DIAS DTM: 13 DIAS INTERVENCION:
PROF. FINAL: 2934.30m ULT. PROF:
3.2 REGISTROS.-
TIPO TRAMO ESCALA
CBL-VDL-CCL-GR yNEUTRN COMPENSADO
2575 2400 m,2250 2150 m,1775 1625m, 1560 1400 m.
1:200
3.3 BALEOS.-
TRAMO (m) TIPO/DENS. OBJETO/FECHA OBSERV
2492,5 2495,5 BH -DP/12 BPP Produccin/26-07-2013 Baleo con cable Fm
Superior
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3.4CEMENTACIONES.- No hubieron
N 1 2 3
P. COLA M.
OD. TUB. PULG.P. BALEOS M.P. PACKER M.MARCA/TIPOCEMENTO SC.MARCA/CLASEV. COLCHON(D) BBLV. LECHADA BBL.V. COLCHON(A)BBLV.DESPLAZ. BBLDENSIDAD LPG
AGUA MEZCLA BBL
ADITIVOS
FP-6L (gal)A-7 (lb )CD-32 (lb)FL-52 (lb)Mud Flush III(bl)
PRES. INYECCION (PSI)
PRES. CIERRE (PSI)
CAUDAL (BPM)ADMISION(BBL)EN CAERIA(BBL)CIA.FechaOBSERVACIONES
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3.5 TAPONES DE CEMENTO.-No hubieron
N
P. COLA M.
OD. TUB. PULG.P. BALEOS M.
P. PACKER M.MARCA/TIPOCEMENTO SC.MARCA/CLASEV. COLCHON(D) BBLV. LECHADA BBL.V. COLCHON(A)BBLV.DESPLAZ. BBLDENSIDAD LPG
AGUA MEZCLA BBL
ADITIVOS
Halad-322 (lb)Halad-23 (lb)DAir3000 (gal)Cl2Ca (lb)Mud Flush III(bl)
PRES. INYECCION (PSI)PRES. CIERRE (PSI)CAUDAL (BPM)
ADMISION(BBL)EN CA ERIA(BBL)CIA.FechaOBSERVACIONES
3.6 TAPONES MECANICOS.- No hubieron
PROF.M.
DIAM.PULG.
MARCA/TIPO OBJETIVO PROF.M.
DIAM.PULG.
MARC
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3.7 PRUEBAS DE PRODUCCION.-
TRAMOm
RESERVORIOHRS
Ck/64 PRESIONPSI
PETBPD
GASMPCD
AGUABPD
API AR
2492,5 2495,5 Taiguati MSuperior
-
libre10121420
90-20200-140140-4070-14080-150
SI SI - 46.6
2514,6-2519,52517,7-2523,82520,1-2521,9
Taiguati MInferior
- - - - - - -
2492,5 2495,5
2514,6-2519,52517,7-2523,82520,1-2521,9
Taiguati MSuperior e
Inferior
144 libre - 3-25 548-593 - 46.7
3.8 ESTIMULACIONES.- No hubieron
3.9 PESCAS.-
Para la recuperacin del arreglo original se efectu corte qumico en 24en pesca packer M3 y pedazo de tubera, se baj un arreglo de limpiezahasta los hombros del packer, para posteriormente con over shot libra
recuperando 100% del arreglo original.
3.10 SECUENCIA DE OPERACIONES
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07-07-2013 2 Continua montando conjunto de BOP's + vlvulas lateras. PruBOP's, OK. Recupera tapn DW. Maniobra desanclado degradualmente desde 40Mlbs hasta 75Mlbs,sin xito, recorridorealiza reunin de seguridad antes de empezar operacion
Tensiona arreglo de completacion 10Mlbs sobre su peso. Montcarrera, baja calibrador 1.11/16" + CCL hasta 2495m. 2 carrerade back off hasta 1400m.
08-07-2013 3 Continua bajando varilla de back off hasta 2471.5m, activa prepara y baja cortador qumico hasta 2464.3m. Realiza cortecorte qumico con xito. Desmonta equipos de wireline. Saca desarmando por pzas. Recupera trompo + 260pzas de tuberatub. 2.3/8" 8rd cortada 6.41m. + 8 mandriles de gas lift. LlenFI.Instala tapn tipo F. Prueba conjunto de BOP's con 2500 psi
09-07-2013 4 Prueba conjunto de BOP's + Choke manifold con 2500psi, OKlimpieza con: Zapato anular 6" + Extensin 5" + Cabezal 5"Profundiza hta con DP 2.7/8" hasta 2469.50m. Con circulacin de mesa rotaria y peso mnimo, limpia relleno hasta 2473.0peso. (Tope pck). Bombea 7bbl de BV, desplaza con FI 80epmobserva arena fina + sarro + petrleo + fluido gasificado. Connormalizar fluido.
10-07-2013 5 Saca arreglo de limpieza desde 2473.04m hasta superficlimpieza, observa desgaste mnimo de zapato anular 6". Arma ycon: OVS 5.3/4" + Bumper 4.3/4" + Tijera 4.3/4" + 2 DC 4.3/4"
(boca pesca). Intenta circular por directa, observa incremento retorno. Circula fondo arriba por inversa con 50epm, 500psi. L2.7/8". Maniobra anclaje de packer M3 con 2 vueltas izquierdasienta 20Mlbs de peso. Desancla packer, baja hta hasta 24tiros desde 2465.63m hasta 24.38m.
11-07-2013 6 S/Hta hasta superficie.Desarma arreglo de Pesca , recuper"N",XO 2.3/8",Pck M3 7" + 1pza cortada de +/- 3.30 m).AliLimpieza con : Freza Plena 6" + Bit Sub + 2 PM 4.3/4" + X2519.37 m(Tope zona de baleos).Alista y baja Arreglo de Limp
6" + Bit Sub + 2 PM 4.3/4" + XO + TP 2.7/8" hasta 2519.37 m.Coloca vstago ,con rotacin circulacin rectifica tramos mnimo,60 rpm,80 epm,3.2 bbl/min,850 psi,100 - 200 - 250 divm.Paralelamente bombe 5 bbl de BV (En zaranda recuper pfina de formacin ms zarro sucio de caera + mnima presenRealiz "Flow check"en condicciones estticas admisin de lacondicciones dinmicas 6.2 bbl/hr).Saca Hta hasta 400 m.
12-07-2013 7 S/Hta desde 400 m hasta suprficie(Freza sali con un desg(aleta) de 1/8" y en el cuerpo de 1/16").Alista y baja Arr. de ReCnica 5.3/4" + Cesta 5" + Bit.Sub + 2 PM 4.3/4" + XO + TP.2.7cable de 1" al Bull principal del equipo 6.10 contina bajandocon : Freza Cnica 5.3/4" + Cesta 5" + Bit.Sub + 2 PM 4.3/4" +210 m hasta 2520 m donde encontr resistencia (Tope zonvstago ,con rotacin y circulacin rectifica caera 7" (tramo dm)con peso mnimo,60 rpm,80 epm,3.22 bbl/min,850 psdiv.torque,maniobra ,logra pasar puntos de resistencia,repobserva resistencia desde 2522 m) Contina bajando Arr d
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arreglo.Freza sali con un desgaste de 1.1/6" en la parte latecnica .En Cesta recuper 2 kgr entre arena fina de formacin+ pedazos delgados de fierro de alambres).Alista y baja Freza CPM 4.3/4" + XO + TP 2.7/8" hasta 2518.30 m donde encontr
.(Realiza simulacro de surgencia ,reaccin del personal 1.5 m,con rotacin y circulacin rectifica tramos de baleos con peepm,3.2 bpm,850 psi y 100 - 250 div.torque desde 2518.30recuper poca cantidad de arena fina de formacin , y presemetlica (2kgr).( Admisin de fluido a la formacin en condibbl/hr).
14-07-2013 9 Con Arr.de Rectificacin : Freza Cnica 6" + Bit.Sub + 2 PM 4,con rotacin y circulacin rectifica tramos de baleos con peepm,3.2 bpm,850 psi y 100 - 250 - 300 div.torque desde 251m,paralelamente bombe 5 bbl de BV, recuper regular cantdiminuta + zarro sucio de caeria (2.1/2 kgr).( Admisin de flucondicciones dnmicas 0.8 bbl/hr).
15-07-2013 10 Con rotacin y circulacin contina rectifica caeria 7" con Fremnimo,60 rpm,80 epm,3.2 bpm, 850 psi y 100 - 250 div.torhasta 2523,5 m ,logrando pasar punto de resistencia ,luego bavarias veces tramos de resistencias . Contina profundizando Acon Freza Cnica de 6" con tiros del peine hasta 2634 mencontr resistencia,verific con 3 mlp.Con Bomba equipBV,circul con 60 epm y 750 psi hasta retorno limpio,normaliza
gr/cc.En zaranda recuper mnima cantidad de arena de formacy presencia de viruta metlica (2kgr). Realiz "Flow Check" en1,6 bph.Corre cable 6,10 m al Bull principal del equipo.Saca Acon Freza 6" hasta superficie.(Freza cnica de 6" sali con parejo en el cuerpo de la parte superior ).Aparta salida laterabridado 7.1/16" - 5000 psi.A/C Cia "Schl" monta equipo (Sin term
16-07-2013 11 Cia "Schl" realiza reunin de seguridad con todo el persooperacin de registro.Baja sonda ,corre registro CBL - COMPENSADO - GR tramos 2575 - 2400 m,2250 - 2150,17
1400 m.Aparta cao bridado 7.1/16" - 5000 psi,instala salida labaja Arr. de Rectificacin con : Freza cnica 6.1/16" + Bit - Su2.7/8" hasta 2518,30 m,donde encontr resistencia (tramo demlp,verifico misma.Coloca vstago,con rotacin y circulac7"desde 2518,30 m hasta 2519,35m, con peso mnimo, 3.22 bp- 350 div.torque, en zaranda observa viruta metlica diminutsarro de caeria .Admisin de la formacin en condicciones est
17-07-2013 12 Con Freza conica 6.1/16" + BIt Sub + 2 PM 4.3/4" + TP 2.7/8caera 7" con rotacin y circulacin desde 2519,35 hastamnimo,60 rpm, 3,2 bbl/hr,80 epm,850 psi,100 - 200 - 350libremente hasta 2525 m.(Repasa varias veces tramos de bm),aparta vstago agrega pza, profundiza hasta 2528 m,nuevamente coloca vstago conforma punto de resistencanteriores hasta 2528,20m,luego pasa libremente,rectifica ,aparta vstago,baja Hta hasta 2634 m por tiros(Tope Areformacin en condicciones dinmicas 1,4 bbl/hr. Con Bomba de BV circula con 50 epm y 500 psi hasta retorno limpio(En
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neumtica ).Acondicciona Tub. 2.3/8" 8rd en caballetes , mideArreglo de Prueba con : Pata de Mula 2.7/8" + PJ + Pck 5.15/2.3/8" 8rd armando y calibrando x pzas hasta 1000 m.(Demfuertes vientos que no dejan enroscar Tuberia) .Larga bolilla,ha
Bomba equipo prueba Tubera 2.3/8"con 2000 psi durante 1recupera bolilla..Contina bajando Arreglo de Prueba con : Pa+ Pck 5.15/16" + TT + XO + Tub. 2.3/8" 8rd armando y calibranm hasta 2035 m.(Admisin de la formacin en condiccione est
19-07-2013 14 Contina bajando Arreglo de prueba con : Pata de Mula 2.7/8"Tub. 2.3/8" HyD armando y calibrando x piezas desde 2035 mbollilla 1.1/4" desplaza con FI hasta asiento de TT,pruTub.2.3/8"con 2000 psi durante 15 min ok.Cierra Bops,circulabolilla.Levanta Hta hasta 2568,78 m,(PC),maniobra ancla Pck 7mlp,realiza prueba de hermeticidad contra TM (2776,8 m),prcon 500 - 1500 - 2000 psi con resultado negativo (-) obselentamente hasta 800 psi,desfoga, presuriza con estas presionveces con mismo resultado(-).Prueba lineas superficiales coprueba de presin contra TM con 1000 - 2000 psi (-),observa psi en 2 min,estabiliza misma en 800 psi durante 15 hermeticidad de sellos de Packer con 300 psi durante superficiales,saca 2 pzas de Tub.2.3/8" hasta 2549 m,maniobm,efecta prueba de hermeticidad contra TM (2776,8 m),presu1000 - 2000 psi con resultado negativo (-),observando caer pr
estabilizandose misma durante 15 min.Repite operacin cayendo presin y manteniendose en 1100 psi.Saca Hta hasancla Pck en 2537 m,realiza prueba de presin contra TM (22000 psi con resultado negativo (-),observando caer presin enluego manteniendose misma durante 20 min.Repite operacicayendo presin y estabilizandose en 1100 psi.S/Hta hasta Packer en 2527 m con 15mlp.Instala Arblito de Prueba.Alista,arma lubricador y coloca banderolas .Efecta "Prueba Sem2531,7 m".,Con Equipo de Pistono "SAI 277" realiza 24 carre
carrera NI Boca pozo,baj pistn hasta 70 m,ltima carrera banivel en 730m Vol.recuperado 10.75 bbl. FI Salinidad 15000 gr/cc. (Admisin de la formacin en condicciones estticas 1.6 b
20-07-2013 15 Con Equipo de Pistono "SAI 277"contina efectando "Pr2530,5 - 2531,7 m" realiza 58 carreras de pistn ,ltima carrera1580 m,(N) nivel en 1480 m. Vol.recuperado 20 bbl. FI KCL .S,PH 10,dens. 1.02 gr/cc. (Admisin de la formacin en condicc/hr).En ltima carrera de pistn observa rotura de cable de,cayendo varilla al fondo. A/C"San Antonio"con Bomba equipo20 bbl de FI dens. 1.02 gr/cc.A/C "San Antonio"Cia Equ,desancla Pck 7".(Observa desbalanceo de columna).A/C "SaEquipo circula por inversa con 80 epm,3.22 bbl/hr,900 psi normespera recuperacin de varilla sin xito.A/C "San Antonio"sacon Tub. 2.3/8" hasta 2150 m.
21-07-2013 16 A/C Cia "San Antonio"contina sacando por tiros al peine Tub.2m hasta 1620 m(observa barra de pistn apoyada en interior dA/C Cia "San Antonio"nuevamente profundiza Arreglo de Prueb
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fluido en 1580 m. Vol.recuperado 20 bbl. FI KCL .Salinidad 15010,dens. 1.02 gr/cc. (Admisin de la formacin en condicciones/hr).Con Equipo de Pistono "SAI 277"contina efectando "Pr2530,5 - 2531,7 m" realiza 41 carreras de pistn ,ltima carrera
1680 m, nivel de fluido(NF) en 1620 m. Vol.recuperado 20,75 b15000 ppm Cl-,PH 10,dens. 1.02 gr/cc. (Admisin de la formaciestticas 1.4 bbl /hr).
22-07-2013 17 Con Equipo de Pistono "SAI 277"contina efectando "Pr2530,5 - 2531,7 m" realiza 64 carreras de pistn ,ltima carrera2470 m, nivel de fluido(NF) en 2370 m. Vol.recuperado 30,25 15000 ppm Cl-,PH 10,dens. 1.02 gr/cc. (Admisin de la formarestituccin de fluido.(Prueba Semiseca 2530,5 - 2531,7Pistono"baja Pistn para verificar nivel de fluido, encuentra enivel en misma profundidad .(no observa restituccin de fluido)espera restituccin de fluido.(Prueba Semiseca tramo 2530,5 de Pistono"baja nuevamente Pistn verifica nivel de fluido eaporte de fluido) Prueba positiva .Con Bomba equipo llena tubeFI KCL dens. 1.02 gr/cc.Cia "Equipetrol" maniobra Hta, desancEquipo circula por inversa con 80 epm,3.22 bpm y 900 psi,norm
23-07-2013 18 Realiza "Flow - Check" en condicciones esttica 1 bbl/hr.S/ATub. 2.3/8" hasta superficie.Desarma arreglo.(Gomas del Pacsaliern daadas) ."Cia "Equipetrol"Alista y prepara Arreglo de TR + Pck (Retrievamatic )5.15/16" .Baja Arreglo de Prueba co
2.7/8" 8rd + Pck (Retrievamatic)5.15/16" + TT + XO +Tub. 2.7/los 60 m luego normalmente calibrando por tiros hasta 2045 m2045 m,libera TR,levanta Hta hasta 2035 m (Gomas Packebolilla 1.3/4" ,desplaza con bomba equipo hasta asiento TT,pTub. 2.3/8" con 500 - 1000 -2000 psi durante 20 min ok.Cinversa ,recupera bolilla.
24-07-2013 19 Cia "Equipetrol"maniobr Hta ,fij "TR" en 2045 m,levant Hm,presuriz por directa con 500 - 2000 psi (-).Efectu man
desanclado , pescando "TR" ,cambiando de posicin misma yprofundidades, 2044,45 - 2043 - 2034,44 - 2036,56 m y anclanesta ltima posicin mantuvo presin de 2000 psi durante 8 mlentamente ,desanclamos el Pck y volvimos enchufar epeso,libramos el Psc"TR" y anclamos el Packer en 2025 m,pre2000 psi,observamos descenso de presin por EA.Maniobraancl en 2027 m,probamos sello de Packer con 300 ok,posteriormente presurz por directa con 1000 - 2000 psi cmin,satifastoriamente.(Observ en EA aumento de 40 psi porPacker ,levant Hta hasta 2013 m (PC),ancl Packer en 2Packer por EA con 600 psi ok.(EA qued presurizado con 5semiseca).Instala Arbolito de Prueba .Alista equipo para pistoncoloca banderolas .Con Equipo de Pistono efecta Prueba cementado 2018,1 - 2019,3 y 2019,6 - 2022,1 m Formacinrealiza 27 carreras de pistn ,primera carrera nivel en boca 100 m,ltima carrera baj Pistn hasta 1540 m nivel deVol recuperado 17 25 bbl FI KCL densidad 1 02 gr/cc Salinid
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Semiseca tramo 2018,1 - 2019,3 m y 2019,6 - 2022,1 m Finferior). Baja nuevamente pistn, verifica nivel de fluido enrestituccin de fluido) .Prueba semiseca positiva.Rpistono,despresuriz EA a (0) psi.Con Bomba Eq. llen Tub
FI.Maniobra Hta, desancl Packer, observa desbalanco de cocircul por inversa con 50 epm y 450 psi,en retorno observTubera.Baja Hta profundizando hasta 2034 m (TTR) ,enchu,maniobra,despues de varias intentos tratando de librar TRexito.Con Bomba Eq. circul por inversa con 50 epm y 450 psibajando Arreglo de Prueba con TR + Psc TR + Pck 7" + Tub.Cia "Equipetrol"fij "TR" en 2507 m despues de realizar varia10 - 15mlp y circulacin por inversa logr anclar mismo,liber2000 lb y girando 2 vueltas a la izquierda.Levant Hta y ancl P"TR"presurizando con 500 - 1000 psi con resultado negativo
lentamente hasta 200 psi,manteniendose en esta presin.EA circulacin.Desancl Packer ,baj y recuper "TR" cambi de2506 m,levant Hta y ancl Pck en 2490 ,5m ,presurizamos n1000 psi (-),observa descenso de presin lentamente hastaobserva circulacin).Desancla Packer ,baja y asienta 20 mlpsobre "TR",levant Hta y fij Pck en 2490 ,5m ,presuriz nueva- 2000 psi (-),observa descenso de presin lentampsi,manteniendose misma en esta presin. (observa goto d"TR" en 2506 m y Pck anclado en 2490,5 m presuriza EA con 3
por directa sobre "TR" con 1000 - 2000 psi dsatisfatoriamente.Desfoga EA a (0)psi.Desancla Packer,circula 26-07-2013 21 Maniobra ,desancla Packer ,observa devoluccin de fluido por d
superficiales ,circul por inversa con 60 epm,2.5 bbl/min 70directa vierte 90 kgr de arena ,desplaza con FI a razn de 40 decantamiento de arena.B/Hta, profundiza hasta 2503 m donde(Tope arena).Levant Hta hasta 2488 m.Con Bomba Equipo rIntervencin x Fluido Filtrado,bomba 15 bbl de agua + 314KCL,dens. 1.02 gr/cc,Salinidad 15000 ppmCl-,PH 10,Turbidez
epm,2.8 bbl/hr,500 - 1000 psi,hasta observar en zaranda fluidcon Arreglo de Prueba hasta superficie.Desarm Arreglo,Packecon goma superior daada. Retira salida de lodo,coloc Cao psi.A/C Cia "Schl" monta equipo,realiza reunin de seguridad, cRay y CCL tramo 2505 - 2150 m.Cia "Schlumberger"cbalas/ft,balea tramo 2492,5 - 2495,5 m Formacin "TaiguaEsttico.Desmonta equipo .Aparta cao bridado 7.1/16" - 500lodo.(Sin terminar)
27-07-2013 22 Termin de instalar salida lateral de lodo. Arma arreglo 7"(Retrievamatic). Baja Arreglo de Prueba con "Psc TR" + 1 pza+ Pck 7"+ XO + NA"XN" + 1Pza Tub. 2.3/8" 8rd + Camisa "Xhasta 2505 m donde encontr resistencia (Tope TR),asienmismo. Levanta Hta hasta 2485 m (Punta Cola) Arm arbolito superficiales.Cia"Equipetrol" monta equipo de "Slick Line" culubricador).Baja Caibrador 1.13/16" hasta 2471 m (NA"XN").Cia "Equipetrol"baja y fija TApn "N" en NA"XN"en segundo ino fij tapn en NA"XN"por observar suciedad lo cual n
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en 570 m Vol.recuperado 7,75 bbl FI,KCL,densidad 1.02 gr/cc.PH 10. EA = Esttico.
28-07-2013 23 Con Equipo de pistono "SAI 277"contina realizando carreras de produccin tramo 2492,5 - 2495,5 m Formacin "Taigua
surgencia,efecta 50 carreras de pistn ,ltima carrera baj nivel de fluido en 1500 m Vol.recuperado 29 bbl FI,KCLSalinidad 15000 ppm, PH 10. EA = Esttico.Pozo en lim,presin inicial 20 - 30 psi,luego pas por CK 10/64"gradualmente hasta 90 psi,luego descendi a 50 psi,fluido recu+ FI intervencin KCL(70 5) dens. 1.02 gr/c,Salinidad 1500012/64" observ bajar presin a 30 psi con flujo de gas sin aporten observacin.
29-07-2013 24 Cerr pozo en observacin.Presin Acumulada 240 psi.D12/64".(No observa devoluccin de fluido).Presin se mantuvoPistono realiz 1 carrera de pistn (N 51),baj pistn hasta en 450 m, induce surgencia por CK 12/64". Vol. Total recuSalinidad 15000 ppm,PH 10. EA = Esttico.(Observ devomuestra petroleo 80 % ,FI 20% + flujo de gas ) .Pozo en limPresin inicial 200 psi,presin final 140 psi.EA = Esttico.Pozpara su cuantificacin por Ck 12/64" Presin = 140 psi.EAdescenso de presin hasta 40 psi).Revis portachoke + manmde pistn (N 52),baj pistn hasta 1000 m, nivel de fluidsurgencia por CK 12/64". Vol.Total recuperado 30,25 bbl FI, Sa
10. EA = Esttico.(Observ devoluccin de fluido,sac mue10% + flujo de gas ) .Pozo en surgencia al quemador por CK200 psi ,observa caida de presin .(Presin final 90 psi).EAChoke 14/64".Pozo en surgencia al quemador por CK 14psi,observ incremento hasta 140 psi con devoluccin de flumuestra, petroleo 100 % ,sin presencia de FI ,cay presin hpsi hasta 40 psi con flujo de gas,sin devoluccin de fluido (Pe
30-07-2013 25 Cerr pozo .Presin acumulada 180 psi.Desfoga pozo por Ck 1gas + devoluccin de petroleo(Presin 40 psi).Realiz 1 carrera
pistn hasta 750 m, nivel de fluido en 600 m, induce surgencia gas y petroleo. EA = Esttico.Pozo pasa por Ck .14/64" al surgencia 70 - 140 psi con flujo de gas y 100 % petroleo.Cequipo ,con "Slick Line" baj calibrador 1.13/16" hsta resistencia.Cia "Equipetrol" arm y baj "Sacamuesm,maniobra,saca Hta. (En sacamuestra observ arena que1kgr).Con Eq. de Pistono efectu 5 carrera de pistn(Totacarrera baja pistn hasta 1000 m, nivel de fluido en 900 m, in12/64",con flujo de gas y petroleo. EA = Esttico.Pozo en limCK 14/64" presin inicial 100 psi con flujo de gas y 100 % petro"Equipetrol" con "Slick Line"baja registradores de safiro ygradiente dinmico a pozo fluyente registrando presiones cminutos en las siguientes profundidades ,0-500 - 1000 - 1500 2460 m.Con registradores en 2460 m,registra presin de fonhora.Con registradores en 2460 m ,cerr pozo en suprestitucin de presin durante 6 Hrs
31-07-2013 26 Realiza prueba de restitucion y gradiente estatico con las siguie
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hasta normalizar fluido.01-08-2013 27 Lava arena hasta 2506m con 2.8bpm, 900psi. En retorno se
(decantada sobre TR). Circula hasta retorno limpio. Trata deasienta 2Mlbs de peso.Circula por inversa fondo arriba con 1
fluido gasificado. Intenta pescar TR, negativo, asienta 3Mlbscheck, sin admision. Saca hta por tiros hasta superficie, obsesin gomas y anillas dobladas. Realiza flow check, sin admisiode rectificacion con Fresa conica 6.1/16" + Cesta hasta 2186m.
02-08-2013 28 Continua bajando arreglo de rectificacion hasta 2493m, observaAparta 1 tiro. Coloca vastago. Rectifica tramo 2490-2497m con150-200 div. Torque, 1.6bpm, 300psi. Repasa tramo varias paso de hta libre. Agrega pza #257 profundiza hta hasta 2503peso, levanta hta 0.5m. Circula fondo arriba con 3.2 bpm, 900prestos de goma de packer, restos de viruta metalica en minmaniobras de embolsillado. Saca hta desde 2503m hasta107pzas de DP 2.7/8" y 75 tiros al peine. Desarma arreglo 6.1/16" sin desgaste. En cesta se observa zarro. Realiza flow
Arma BHA de pesca con: Pescador TR + XO. Profundiza B2.7/8" hasta 1780m.
03-08-2013 29 Continua bajando arreglo de pesca hasta 2493.28m. Realiza floal mismo tiempo coloca vastago. Profundiza hta hasta 2504m c200psi, observa incremento de presion a 350psi al embodesanclado de TR con vueltas a la derecha y 5Mlbs de peso, n
con rotacion y circulacion emboca pesca con 3.2bpm, 800psi, opresion a 1000psi. Maniobra desanclado de TR con 15Mlbsvueltas a la derecha. Desancla TR. Realiza flow check, admprofundizando hta con DP 2.7/8" hasta 2628.24m, asienta 5valvula de seguridad + maguera de circulacion. Levanta hta 0.5admision 4 bph. Circula por directa hasta normalizar fluido coretorno observa fluido limpio. Realiza flow check, admision 22627.74m hasta superficie desarmando DP 2.7/8" por pzas. DeRealiza flow check, admision 1.8bph. Total admitido 31bbl.
04-08-2013 30 Cambia RAM's 2.7/8" x 2.3/8". Acondiciona plataforma de trabaadmision 1.1 bph. Arma y baja arreglo de completacion hastapacker FH 7" en 2401.50m. Realiza reunion de seguridad an
Arma colgador de tub. Coloca PJ de maniobra. Al bajar tromposalida de lodo. Saca trompo, revisa sellos, OK. Aparta salidacheck, admision 1.2 bph. Baja trompo, asienta en colgadesparragos. En paralelo monta equipo de slickline. Realiza flobph. Baja calibrador 1.13/16" hasta 2406.11m, profundidadcalibrador a superficie. Realiza flow check, admision 1.3 bph.
05-08-2013 31 Baja tapon "N" hasta 2406.11m, asienta tapon. Arma lineas shasta 1500psi observa anclaje de packer (2401.50m, posicion498.15m, 939.89m, 1299.89m, 1584.02m, 1810.81m, 12217.67m, 2294.35m, 2380.29m). Continua presurizando porpara probar tuberia durante 15min, OK. Recupera tapon "N". Ppor EA con 400psi durante 15min, OK. Coloca tapon DW en de BOP's + valvulas laterales. Instala arbol de produccion 2.1/1de EA instala valvula 2 1/16" 5M GL Monta equipo de slickline
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3.11 DESCRIPCION DE OPERACIONES3.11.1 TIEMPOS PROGRAMADOS VS EJECUTADOS
DESCRIPCIN
TIEMPO
REAL PROGRAMADO
HORAS DIAS (%) HORAS DIAS
DTM 9 0.38 1.23 0.00 0.00
APRIS/PESCA/FREZ. 95 3.96 12.77 0.00 0.00
ARB/BOP/ TEST PACK/TUB. 55.75 2.32 7.48 30.00 1.25
EMPAQUE DE GRAVA 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 CEMEN./FRAG./ROTATC.TM 0 0.00 0.00 0.00 0.00
PRUEB.PRODUC/PISTON. 176 7.33 23.65 108.00 4.50
CIRC/P LODO/AHOGA 54.5 2.27 7.32 18.00 0.75
BHA/BAJA/SACA HTA. 254.25 10.59 34.16 102.00 4.25
REGISTROS/BALEOS/TM 39 1.63 5.26 30.00 1.25
ARREGLO FINAL 23.5 0.98 3.16 21.00 0.88
SLICK LINE 19 0.79 2.55 6.00 0.25
ESPERA 3.00 0.13 0.42 0.00 0.00
OTROS. 13 0.54 1.74 0.00 0.00
REPARACIN MECANICA 2 0.08 0.26 0.00 0.00
IMPREVISTOS 0.00 0.00 0.00 93.00 3.88
TOTAL 735 31.00 100 408.00 17.00
NOTA:El DTM real corresponde a las horas consumidas el primer da de operaciones.
3.12 TRATAMIENTO DE AGUAS.-
Para el inicio de las operaciones en pozo CLP-9 se tuvo un volumen inicial de 420 Bbl 1.02 gr/cc recuperada del pozo CAR-55. El agua para preparar el fluido de intervencincamin cisterna de la PIA de la planta de Colpa al pozo.
Las aguas generadas durante el proceso de intervencin, limpieza de equipos y
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Una vez terminadas las operaciones de intervencin la planchada quedo libre de residulos fluidos remanentes se almacenaron el los tanques australianos para su utilizacin evolumen de salmuera recuperada fue de 470bbl al final de las operaciones de iadicionales recuperados durante el arranque del pozo al implementar el sistema de gas
VOLMENES UTILIZADOS EN POZO CLP-9
VOLUMEN RECIBIDO DE CAR-55 KCL 1.02 gr/cc, PH 10 BBL
VOLUMEN RECIBIDO DE CAR-55 KCL 1.06 gr/cc, PH 10 BBL
VOLUMEN PREPARADO BBL
VOLUMEN INCREMENTADO POR PRODUCTOS(AGUA DE
FORMACION + EMULCION DE PETROLEO)
BBL
VOLUMEN ACONDICIONADO (DILUCION) BBL
TOTAL VOLUMEN UTILIZADO BBL
VOLMEN RECUPERADO AL FINALIZAR OPERACIONES
FLUIDO KCL 8,5 PPG (FILTRADO) BBL
FLUIDO KCL 8,5 PPG (AUSTRALIANO) BBL
FLUIDO KCL 8,5 PPG (SISTEMA) BBL
TOTAL FLUIDO TRANSFERIDO A CLP-38 BBL
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3.13 FLUIDO DE INTERVENCIN
Cuadro resumen de fluido de Intervencin en el pozo CLP-9
PROPIEDADES PROMEDIO
Propiedades UnidadSalmuera
KClFlu
Gravedad Especifica Gr/cc 1.02
Turbidez NTU 4 Slidos % 2
Agua % 98 pH 10 Cloruros mg/l 15000
VOLUMEN FILTRADO BBL
VOLMENES PERDIDOS
PERDIDO A FORMACIN (Taiguati M superior e inferior) BBL
VOL. PERD. SUPERFICIE Y DESCARTADO BBL
TOTAL VOLUMEN PERDIDO BBL
MATERIALES UTILIZADOS
ITEM MATERIAL UNIDAD CANT
1 M-I- CIDE 5 GAL/LATA 13
2 CLORURO DE POTASIO 50 KG/SACO 18
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3.14 COSTOS OPERATIVOS PRELIMINARES (no contables)3.14.1 COSTOS PRELIMINARES PROGRAMADOS VS EJECUT
DESCRIPCION
COSTOS
EJECUTADO
M$us.
PROGRAMADO
M$us.
DIFE
M
SUPERFICIARIO, CONST, LOCACIN 121.12 70.00 -SUPERVISION POZO 21.33 11.05 -
FLUIDOS DE INTERVENCION 59.31 52.18
HERRAMIENTAS DE ALQUILER 18.72 23.00
HERRAMIENTAS DE ENSAYO 10.32 20.00
REGISTROS ELECTRICOS 13.02 35.00 2
BALEOS Y ANCLAJES 39.61 6.00 -
SLICK LINE 38.68 15.00
SERVICIO TRATAMIENTO ACIDO 0.00 0.00 CEMENTACIN 0.00 0.00
EMPAQUE DE GRAVA 0.00 0.00
ARREGLO FINAL -TANGIBLES 42.29 187.36 1
EQUIPO 646.53 405.53 -2
INSTALACIONES SUPERFICIALES 5.24 100.00 1
TRATAMIENTO DE AGUAS 42.54 26.06 -
CARGOS VARIOS 92.81 44.21
TOTAL: 1151.50 995.39 -1
NOTA.- No se instal una lnea de conduccin nueva debido a que la lnea insencuentra en condiciones para manejar los actuales caudales y las presiones del pozominimo por el uso de accesorios para lineas.
4.0 CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES
Conclusiones
La Intervencin del pozo CLP-9 fue efectuada con el equipo SAI 277 de PETROLEROS MARLIN inici operaciones en fecha 6/07/2013 y concluy en f
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Previo a la evaluacin del nvel Taiguati M Superior se efectu dos pruebas semisdos niveles cementados en anteriores intervenciones, para descartar la entrada ddel nvel 2530.5-2531.7m por una parte y por otra hacer eficiente el trabajo del gsistema est implementado con el arreglo final.
Durante todo el tiempo de operaciones se observ una admisin contnua en losTaiguati M inferior, estimado encima los 450 bbls al finalizar las operaciones, quecon una prueba independiente el Taiguati M superior una vez baleado. Aproductores de petrleo con presiones de formacin bajas requieren para producir implementado por lo cual para este fin en el arreglo final se incluy 10 mandrileDTM del equipo de intervencin SAI-277 se procedi con el arranque del pozo p
sistema de gas lift.
El volumen de fluido de Intervencin utilizado para este pozo fu de 1567 bbls parade los cuales 400 bbls fueron recuperados del pozo CAR-55. El fluido recuperadslidos realizado por Tuboscope fu tambin aprovechado convenientemente duoperaciones. Al final se recuperaron 470 bbl para utilizar en el siguiente pozo CLP-
Los objetivos de la Intervencin se cumplieron 100% evaluando por pistoneo el nvM superior sin lograr realizar una prueba de produccin por separador en la plan
las bajas presiones de flujo (surgencia natural), registradas durante ste perodo.
Una vez bajado el arreglo final se decidi realizar el arranque del pozo posterequipo al pozo CLP-38, con el fin de reducir costos, solamente con el uso de la untanque de ensayo y un separador de prueba montado en la planchada.Esta opeconmica en sas condiciones si tomamos en cuenta ademas el gran volumen dlos tramos abiertos del Taiguati M inferior en los 31 dias de operaciones.
En los anexos 5.1 y 5.2 se presentan los estados subsuperficial y superficial, respe
OBJETIVO Y FORMACIONES EVALUADAS:
Se baleo y prob el reservorio: Taiguati M Superio r t ramo: 2492.5-2495.5m
Este reservorio fue probado solamente por pistoneo sin poder cuantificar la produpresin de flujo del pozo por surgencia natural. Logrando cambiar de categora petrleo a reservas probadas desarrolladas.
Se incluy en el arreglo final el reservorio: Taiguati M Inferior tramos: 2514.6-2519y 2520.1-2521.9m para su produccin conjunta con el Taiguati M Superior. cumplieron los dos objetivos, por una parte de habilitar a produccin los tramos depor otra de instalar un diseo ptimo de gaslift para garantizar la produccin de lossuop e inferior, este ltimo se encontraba con problemas extractivos antes de la int
Para la terminacin final se baj un arreglo simple con un packer y 10 mandriles d
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En los anexos 5.5 y 5.6 se presentan el mapa estructural y el de espesor til Taiguati M.
Finalmente el anexo 5.7 corresponde al corte estructural del reservorio Taiguati M.
EQUIPO:
El equipo SAI-277 cumpli con la intervencin de ste tercer pozo correspondienterespondiendo bin en los momentos que fue exigido confirmando ser adecuado paprofundos en Colpa con sus 350 HP de capacidad. En la etapa de DTM al scomponentes del equipo actualizaran sus inspecciones ND por que las mismas cumplen su periodo de vigencia.
PERSONAL:
El personal que trabaja en boca pozo dependientes de Servicios Petroleros Marlintrabajo por la experiencia y capacidad demostrados, siendo el mismo resultado dcontnua el mismo grupo de trabajo, sin permitir cambios no justificados, desarrolen forma normal y sin accidentes.
COSTOS:
El costo real fue de 1151.5M $us para 31 dias y el programado en el PTP 2013 para 17 dias de operaciones. El costo real fue mayor al programado en 1fundamentalmente al tiempo utilizado en la recuperacin del arreglo original, en caera de produccin, en las dos pruebas semisecas realizadas por pistoneo po2000m y finalmente la evaluacin de Taiguati M superior que tambin fue por pistodato conclusivo de produccin de petrleo 100%. Ademas se considera en el coutilizados de slickline, tanque de ensayo y equipo de prueba para la implementacilift y el arranque del pozo. Sin embargo en contrapartida se tuvo ahorro en la tarreglo final que fue recuperada del pozo e inspeccionada y solamente 20 piezasreal no est considerado la ejecucin de la lnea superficial nueva..
Recomendaciones:
En pozos de bastante antigedad como es el caso del CLP-9, se recomienda dismantenimiento de los cabezales superficiales para evitar tener demoras en a
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5.0 ANEXOS
5.1 ESTADO SUBSUPERFICIAL5.2 ESTADO SUPERFICIAL
5.3 COLUMNA ESTRATIGRAFICA
5.4 CORRELACION ESTRATIGRAFICA FORMACION
5.5 MAPA ESTRUCTURAL TAIGUATI M
5.6 MAPA ISOPACO TAIGUATI M
5.7 CORTE ESTRUCTURAL TAIGUATI M
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POZO: CLP-9ESTADO SUBSUPERFICIAL
FECHA ULTIMA INTERVENC
COORDENADAS X 468338.4
Y 8066007.7 Ultimo Fondo
Zr 351.7 Fecha ago-1
PROF. FINAL PERFORACIN 2934.31 METROS Altura subrotaria 4,5 m
Punzados en Produccin Profundidad (m)
Reservorio Tope Base
Taiguati M SUPERIOR 2492.5 2495.5
Taiguati M INFERIOR 2514.6 2521.9
Entubacin del Pozo
Caeria Guia
Diametro 13 3/8" "
Grado J-55
Peso 61 # /pie
Prof Zapato 105.2 metros
Caeria Intermedia
Diametro 9 5/8 "Grado J-55
Peso 40 # /pie
Prof Zapato 910.40 metros
Caeria de Produccin
Diametro 7 "
Grado N-80
Peso 26 # /pie
Prof Zapato 2932.50 metros
Tapones y otros Ac cesorios
Descripcin Profundidad Observaciones
( metros)
TM 2776.80
TM 2849.90
Instalacin de Produccin
Descripcin Profundidad, (m) Tipo Grado Observaciones
Guia +niple 2405.7 XN 2.3/8" 8RD
Packer 2401.5 PFH 7"
Reduccin 2 7/8 x 2 3/8" 8RD
Camisa XO 2390.0 SSD XO 2.3/8" 8RD
Tubera 2,3/8" EUE 8RD 4,7 N-80 240 piezas Observaciones
Mandril GL 1 2380.3 8RD B x B Fluido en EA KCL d= 1.02 gr/c
Mandril GL 2 2294.4 8RD B x B Detalle de valvulas instaladas
Mandril GL 3 2217.7 8RD B x B
Mandril GL 4 2113 7 8RD B x B Mandril N 9 vlvula con TRO
Mandril N 10 valvula con TRO
Taiguati Minferior
M# 10 : 498.2 m.
M# 1: 2380.3m.
Taiguati Msuperior
M# 4 : 2113.7m.
M# 3 : 2217.7m.
M# 7 : 1584.0m.
M# 9 : 939.9 m.
M# 5 : 1981.9m.
M# 8 : 1299.9 m.
M# 6 : 1810.8m.
M# 2 : 2294.4m.
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DETALLE DE LOS COMPONENTES
1 Hub B20 x1/2", LP
2 Grampas B20
3 Vlvulas maestras y de maniobra 2 1/16" - 5000 psi.
4 Grampa G72
5 Hub B20 x 2 3/8", 8RD
6 Tapn 2" LP
7 Tapn 2" x 1/2" LP
8 Grampa M112
ESTADO SUPERFICIAL POZO CLP-9
ARBOLITO SIMPLE " GRAY LOCK"
2.1/16" x 7.1/16" 5 000 PSI
1
2
3
4
1
2
7 6
8
3
35
3
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EDAD
FORMACIN
HcCARANDA
ESTRATIGRAFA
TERCIARIO
CRETCICO
JURSICO
CARBONFER
O.
DEVNICO
SILRICO
HUAMAMPAMPA
YANTATA
TARIQUA
CAJONES
YECUA
PETACA
IQUIRI
LOSMONOS
LIMONCITO
ROBOR
TARABUCO(Ar.Sara)
TARIJA
TAIGUATI
ICHOA
HcCOLPA
TgM
RESERVORIOSPROFUNDOS
RESERVORIOSSOMEROS
PETRLEO
GAS
Objetivo
intervenidoCLP-9
Colu
mnaEstratigrficaColpa-Caranda
Anexo5.3
5.4
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Corre
laci
n
estratigr
f
icaC
LP-
9
CLP-
36
CLP
-46
CLP-
55
Noroeste
Sureste
Noreste
Ubicacin
lnea
de
correlacin
estratigrfica
F.A
Anexo5
.5
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Anexo5
5.6
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Anexo5
7
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Anexo5.7