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Tesis: “Propuesta de sistema de remuneraciones e incentivos para ...

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Propuestas para mejorar la Planificación y Control de la Producción en una empresa de confección textil Item type info:eu-repo/semantics/bachelorThesis Authors Lamas Neciosup, Luis Alonso Ignacio Publisher Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas (UPC) Rights info:eu-repo/semantics/openAccess Downloaded 6-Feb-2018 15:47:41 Link to item http://hdl.handle.net/10757/592810
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Page 1: Tesis: “Propuesta de sistema de remuneraciones e incentivos para ...

Propuestas para mejorar la Planificación y Control de laProducción en una empresa de confección textil

Item type info:eu-repo/semantics/bachelorThesis

Authors Lamas Neciosup, Luis Alonso Ignacio

Publisher Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas (UPC)

Rights info:eu-repo/semantics/openAccess

Downloaded 6-Feb-2018 15:47:41

Link to item http://hdl.handle.net/10757/592810

Page 2: Tesis: “Propuesta de sistema de remuneraciones e incentivos para ...

UNIVERSIDAD PERUANA DE CIENCIAS APLICADAS

FACULTAD DE INGENIERÍA

CARRERA DE INGENIERÍA INDUSTRIAL

Propuestas para mejorar la Planificación y Control de la

Producción en una empresa de confección textil

TESIS

Para optar el título profesional de:

INGENIERO INDUSTRIAL

AUTOR

LUIS ALONSO IGNACIO LAMAS NECIOSUP

ASESORES DE TESIS:

Dr. GRIMALDO QUISPE

Mg. EDGARDO CARVALLO

Lima, Perú

2015

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A mi familia por su continuo apoyo y consejos durante mi etapa universitaria.

A amigos y profesores que me acompañaron y formaron parte de mi aprendizaje.

Agradecimientos

Quiero expresar mi agradecimiento a los profesores que me asesoraron y brindaron valiosos aportes

para el desarrollo del presente trabajo de investigación.

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RESUMEN

Ante la evolución del mercado de la moda en el Perú, se propone una variada oferta de modelos de

prendas de vestir. Ello ha generado un crecimiento en la cantidad de empresas dedicadas a la

confección textil, desenvolviéndose en un entorno competitivo. Es aquí donde radica la importancia de

cumplir en términos de tiempo de entrega porque el cliente puede migrar fácilmente a otros proveedores

con el mismo nivel de calidad en el producto y costos.

La empresa Moonline Corporación Textil se dedica a la confección de prendas de vestir, en la cual se

ha detectado que durante el año 2013 ha tenido problemas de retraso en la entrega de sus pedidos,

generando el pago de penalidades por la demora. Por ello, resulta conveniente analizar este problema

para proponer soluciones que mitiguen este impacto económico y permitan mejorar el desempeño de la

empresa en el mercado.

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TABLA DE CONTENIDO

RESUMEN ................................................................................................................................................. 2

INTRODUCCIÓN ...................................................................................................................................... 6

1. MARCO TEÓRICO ........................................................................................................................... 7

1.1. SISTEMAS DEPRODUCCIÓN TEXTIL ................................................................................. 7

1.1.1. MAQUILA ......................................................................................................................... 7

1.1.2. PAQUETE COMPLETO O FULL PACKAGE ................................................................ 7

1.1.3. MARCA PROPIA .............................................................................................................. 8

1.2. EL SECTOR TEXTIL Y LA CONFECCIÓN EN EL PERÚ.................................................... 8

1.2.1. FIBRAS NATURALES ..................................................................................................... 8

1.2.2. FABRICACIÓN DE TEXTILES ....................................................................................... 9

1.2.3. FABRICACIÓN DE PRENDAS DE VESTIR .................................................................. 9

1.2.4. COMERCIALIZACIÓN .................................................................................................... 9

1.3. PROCESOS PRINCIPALES EN CONFECCIONES .............................................................. 10

1.3.1. DESARROLLO DE PRODUCTO ................................................................................... 10

1.3.2. CORTE ............................................................................................................................. 10

1.3.3. COSTURA ....................................................................................................................... 10

1.3.4. ACABADOS .................................................................................................................... 11

1.4. EXPORTA PERÚ BPMM ....................................................................................................... 11

1.4.1. DEFINICIÓN ................................................................................................................... 11

1.4.2. FASES .............................................................................................................................. 12

1.5. GESTIÓN POR PROCESOS EN CONFECCIONES ............................................................. 15

1.5.1. DEFINICIÓN ................................................................................................................... 15

1.5.2. DESCRIPCIÓN DE PROCESOS .................................................................................... 16

1.5.3. ELEMENTOS .................................................................................................................. 17

1.5.4. RESULTADO .................................................................................................................. 18

1.5.5. DOCUMENTACIÓN ....................................................................................................... 19

1.5.6. MAPA DE PROCESOS ................................................................................................... 19

1.6. RESOLUCIÓN DE PROBLEMAS EN CONFECCIONES .................................................... 21

1.6.1. ANÁLISIS DE CAUSA RAÍZ ......................................................................................... 21

1.6.2. HERRAMIENTAS DE MEJORA ................................................................................... 22

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2. SITUACIÓN ACTUAL ................................................................................................................. 27

2.1. LA EMPRESA ......................................................................................................................... 27

2.2. DESCRIPCIÓN DE LOS PROCESOS .................................................................................... 28

2.3. IDENTIFICACIÓN DE OPORTUNIDAD DE MEJORA ...................................................... 31

2.4. IMPACTO ECONÓMICO ....................................................................................................... 34

2.5. ANÁLISIS CAUSA RAÍZ ....................................................................................................... 35

2.5.1. PROGRAMACIÓN DE LA PRODUCCIÓN .................................................................. 35

2.5.2. PROCESO DE COSTURA: SIPOC ................................................................................. 36

3. PROPUESTAS DE MEJORA ....................................................................................................... 47

3.1. PROPUESTA N°01: ESTUDIO DE TIEMPOS ...................................................................... 48

3.1.1. DIVISIÓN EN OPERACIONES ..................................................................................... 48

3.1.2. SELECCIÓN DE OPERARIO ......................................................................................... 54

3.1.3. SUPLEMENTOS ............................................................................................................. 55

3.1.4. MÉTODO PARA LA TOMA DE TIEMPOS .................................................................. 57

3.2. PROPUESTA N°02: REDISTRIBUCIÓN EN NUEVAS LÍNEAS ....................................... 65

3.3. PROPUESTA N°03: PROCEDIMIENTO BALANCE DE LÍNEA ........................................ 70

3.4. PROPUESTA N°04: PROGRAMACIÓN POR CAPACIDADES DE PRODUCCIÓN ........ 77

3.4.1. CORTE ............................................................................................................................. 77

3.4.2. ACABADOS .................................................................................................................... 78

3.4.3. COSTURA ....................................................................................................................... 78

4. PLAN DE VALIDACIÓN Y EVALUACIÓN ECONÓMICA .................................................. 81

4.1. PLAN DE VALIDACIÓN ....................................................................................................... 81

4.1.1. OBJETIVOS ..................................................................................................................... 81

4.1.2. PROCEDIMIENTO ......................................................................................................... 82

4.1.3. APLICACIÓN DE PROPUESTAS ................................................................................. 82

4.1.4. ENFOQUE SISTÉMICO DE PROPUESTAS ................................................................. 95

4.2. EVALUACIÓN ECONÓMICA ............................................................................................... 96

4.2.1. COSTOS ........................................................................................................................... 97

4.2.2. BENEFICIO ..................................................................................................................... 98

4.2.3. RELACIÓN COSTO – BENEFICIO ............................................................................... 98

5. EVALUACIÓN DE IMPACTOS.................................................................................................. 99

5.1. IDENTIFICACIÓN DE STAKEHOLDERS ........................................................................... 99

5.2. IMPACTO AMBIENTAL ..................................................................................................... 101

5.3. IMPACTO SOCIAL ............................................................................................................... 102

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5.3.1. IMPACTOS SOCIALES NEGATIVOS ........................................................................ 102

5.3.2. IMPACTOS SOCIALES POSITIVOS .......................................................................... 104

5.4. IMPACTO ECONÓMICO ..................................................................................................... 105

6. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES ......................................................................... 106

6.1. CONCLUSIONES .................................................................................................................. 106

6.2. RECOMENDACIONES ........................................................................................................ 107

BIBLIOGRAFÍA .................................................................................................................................... 108

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6

INTRODUCCIÓN

En los últimos años, la industria retail ha tomado significativa importancia y preferencia en el consumo

nacional, traduciéndose en la expansión de centros comerciales y tiendas por departamento. A partir de

ello, se puede observar la evolución y crecimiento del mercado de la moda liderado por las tiendas Saga

Falabella y Ripley, generando la llegada de grandes marcas enfocadas al ―fast fashion‖ o ―moda

rápida‖ como Zara, Forever 21 y, últimamente, H&M. Esto significa una creciente y variada oferta de

modelos de prendas de vestir, cuya confección se desenvuelve en un entorno altamente competitivo.

Ante esto, las empresas de confección textil deben cumplir en aspectos de calidad de producto, calidad

de servicio, precio, flexibilidad, etc, con el objetivo de mantener y mejorar su posición en el mercado.

Es aquí donde se ubica la importancia de cumplir a tiempo con los pedidos de las tiendas de moda,

debido a que estas pueden encontrar fácilmente otro prov eedor, afectando el nivel de ventas e imagen

del confeccionista textil.

El presente trabajo de investigación busca resolver la demora en la entrega de pedidos por parte de la

empresa Moonline Corporación Textil, dedicada a la confección de prendas de vestir bajo el sistema

Paquete Completo, teniendo como clientes principales a las conocidas tiendas por departamento: Saga

Falabella, Ripley y Oechsle. Inicialmente, se realizará un diagnóstico de la problemática, evaluando su

impacto económico y analizando sus principales causas. Luego, se plantearán propuestas de mejora que

eliminen parcial o totalmente a las causas raíz y se mitigue el impacto económico generado por el

problema de retraso en la entrega de pedidos. Las propuestas de mejora se enfocan en cambiar la

metodología de trabajo y establecer estándares de trabajo; son las siguientes: Estudio de tiempos, Plan

de Capacidades, Redistribución en nuevas líneas de confección y Procedimiento de Balance de Línea.

Posterior al planteamiento de mejoras, se validan y evalúa su viabilidad económica; asimismo, como

todo cambio genera impactos en la organización, se analizará el impacto ambiental, económico y social

de las propuestas de mejora para establecer planes de mitigación de los mismos. Finalmente, se

mencionarán conclusiones y recomendaciones que complementen a las mejoras propuestas.

Page 9: Tesis: “Propuesta de sistema de remuneraciones e incentivos para ...

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1. MARCO TEÓRICO

1.1. SISTEMAS DEPRODUCCIÓN TEXTIL

1.1.1. MAQUILA

Forma de subcontratación industrial que consiste en que las plantas de costura reciben todos los

insumos importados y necesarios de los representantes de la marca que los subcontratan para que se

efectúe su transformación.

1.1.2. PAQUETE COMPLETO O FULL PACKAGE

Un fabricante local recibe las especificaciones detalladas para la prenda de vestir a confeccionar en las

instalaciones del fabricante. El representante será responsable de adquirir y proveer los insumos

(etiquetas, logos, bolsas, estampados, etc) y de coordinar todas las etapas del proceso productivo que se

hará bajo gestión del subcontratado. El full package representa mayor valor agregado y posiblemente

mayores márgenes de rentabilidad pero, a su vez, mayores exigencias y riesgos por las

responsabilidades asumidas. Este sistema de fabricación requiere agregar tres nuevas etapas al proceso

de producción:

Planeación y desarrollo de producto: Se establecen las especificaciones técnicas y materiales a

emplear, y se prepara un análisis de costos de la prenda. En países como el Perú, el desarrollo está

provisto por el cliente a través de requisitos que deben cumplirse y/o una muestra física de la prenda

que debe ser reproducida en las instalaciones del subcontratado y luego aprobada por el cliente. De

esta forma, el diseño que representa una gran parte del valor de la prenda, no se le otorga al

productor.

Abastecimiento: con la aprobación del diseño, se busca el apoyo de proveedores y contratistas que

van a asegurar la entrega oportuna y confiabilidad de los suministros. Para esto, los empleados se

apoyan en la tecnología de la información.

Distribución: una vez terminada la prenda, debe ser empacada y puesta en embarque. Se busca

rapidez y seguridad en la entrega a pesar que puedan ser órdenes pequeñas para el cliente.

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1.1.3. MARCA PROPIA

La confección de la prenda se lleva a cabo en las instalaciones del representante o dueño de la marca.

Se diseña una marca propia que incluye el diseño, desarrollo y venta; de esta forma, se maximiza el

valor agregado para que sea motivo de diferenciación por parte de los productores.

A continuación en el gráfico N°01, se representan los sistemas de producción en el sector de confección

de acuerdo al alcance de sus procesos.

Gráfico N°01: Sistemas de producción en el sector confección

Fuente: Elaboración propia

1.2. EL SECTOR TEXTIL Y LA CONFECCIÓN EN EL PERÚ

Globalmente, la industria textil y de la confección, involucran una gran cantidad de actividades con

características diferenciadas. Por ello, resulta útil segmentar la industria para comprender mejor la

estructura de la cadena productiva.

1.2.1. FIBRAS NATURALES

La producción de los textiles de fibras naturales emplea diversas actividades agrícolas (algodón, lino,

seda, etc). También, son muy preciados los pelos de animales como la alpaca y la vicuña, producciones

en las que el Perú, además del algodón, tiene claras ventajas.

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1.2.2. FABRICACIÓN DE TEXTILES

Comprende actividades manufactureras en las cuales se han registrado las mayores ganancias de

productividad en los últimos años. Dentro de esta categoría, los llamados ―textiles técnicos‖ son ahora

el segmento más dinámico de la producción mundial, principalmente liderada por países desarrollados.

Los ―textiles técnicos‖ son para uso industrial como para los rubros mobiliario, automotriz, médico, de

aeronáutica, entre otros.

1.2.3. FABRICACIÓN DE PRENDAS DE VESTIR

En el Perú, la fabricación de prendas de vestir es la actividad económica que concentra el mayor

número (17.2%) de Micro, Pequeñas y Medianas Empresas (Mipymes) en el sector de manufactura, el

cual ha tenido un crecimiento del 4.7% desde el año 2009 al 2013, según el Ministerio de la Producción

tal como se muestra en el siguiente cuadro y gráfico.

Gráfico N°02: Mypimes formales en el sector manufacturero 2013

Fuente: Ministerio de la Producción

1.2.4. COMERCIALIZACIÓN

En esta parte, las fronteras tradicionales existentes entre productores, promotores de marcas y

minoristas se distinguen cada vez menos. La integración vertical, la subcontratación y el otorgamiento

de licencias han proliferado, así como la consolidación de grandes almacenes de distribución, que ahora

cuentan con gran influencia sobre la cadena productiva.

En el mercado mundial de textiles y confecciones, existen cinco tipos de actores: los grandes

productores y consumidores, las naciones que integran los sistemas regionales de ensamblaje para los

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mercados más grandes, China y los países que brindan un servicio de ―paquete completo‖ y el resto.

Perú se ubica como un país que ofrece el servicio de ―paquete completo‖, integrando todos los

segmentos descritos anteriormente con excepción de la comercialización, pues suele terminar su

participación en el proceso cuando exporta las prendas al país de destino.

1.3. PROCESOS PRINCIPALES EN CONFECCIONES

1.3.1. DESARROLLO DE PRODUCTO

Abarca desde la creación de un modelo, confección de muestras, desarrollo de patrones y escalado de

talla. El proceso de desarrollo de producto involucra actividades secuenciales para la elaboración de la

prenda que ha solicitado el cliente; es decir, en esta etapa se analizan y desarrollan todos los procesos

por los cuales recorrerá la prenda por la planta de confección según las características que el cliente ha

solicitado. Se determinan los ratios de insumos, consumos unitarios de telas y complementos y detalles

de compra de los mismos, etapas de producción, parámetros, equipos y demás recursos necesarios para

la elaboración de la prenda a gran escala.

1.3.2. CORTE

Consiste en el tendido de la tela, el corte en sí, la inspección y finalmente en habilitar a las líneas de

costura con las partes que conforman la prenda de vestir. Para obtener el corte de la tela, previamente se

diseñan modelos de la prenda a confeccionar con sus particularidades según la talla, el modelo, si es

para hombre o mujer, y el país al cual va dirigido (las tallas no están estandarizadas y varían de acuerdo

a las características antropomórficas de la población de cada país). Los modelos se obtienen por lo

general con la ayuda de un software de computadora que permite aprovechar la mayor cantidad de tela

cuando se procede al corte. Como resultados de este proceso se obtienen modelos de papel que van a

ser tendidos junto con los bloques de tela. Esto va a permitir a la persona que realiza el corte siga los

trazos que se indican en el modelo y así obtener la pieza deseada. Una vez terminado el corte, el modelo

de papel se desecha.

1.3.3. COSTURA

Consiste en la unión de partes para obtener como producto final a la prenda de vestir. Incluye las

operaciones de costura, remalle, colocación de cierres, botones, logos, etiquetado entre otras para

entregar la prenda para su acabado final. Las instalaciones están divididas en líneas de costura que van

a armar los pedidos que cumplan con las especificaciones del producto.

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1.3.4. ACABADOS

Se procede con la revisión de las prendas para clasificarlas como prendas de primera, segunda o para

ser recuperadas. Aquí se realizan labores de zurcido, desmanche, composturas y descontaminado. Las

prendas recuperadas pasan nuevamente a ser revisadas al 100% para que se les vuelva a clasificar. Una

vez que las prendas son habilitadas se les envía al planchado, seguido de la colocación de etiquetas con

información relevante del producto: talla, precio, estilo; posteriormente las prendas van al doblado,

embolsado y encajado respectivamente. Finalmente, se lleva a cabo el control de calidad de la prenda

en el almacén de productos terminados por si algún producto pudo escaparse de una adecuada revisión.

1.4. EXPORTA PERÚ BPMM

En el entorno del creciente dinamismo del mercado de confección textil en los últimos años, es

necesario que las empresas respondan de manera eficiente y efectiva a los requerimientos de sus

clientes, cumpliendo estándares de calidad internacional que aseguren el enfoque al cliente y la mejora

continua de sus procesos. Como una de las iniciativas del Gobierno peruano para impulsar la

competitividad en la Industria de Confecciones Textil, se lanzó el programa Exporta Perú-Buenas

Prácticas de Mercadeo y Manufacturas (BPMM) en el año 2009, dirigido a desarrollar y/o fortalecer la

capacidad exportadora de la pequeña y mediana empresa (Pymes) manufacturera. En los siguientes

párrafos, se detallará sobre este programa.

1.4.1. DEFINICIÓN

Exporta Perú-BPMM es un programa impulsado por PromPerú (Comisión de Promoción del Perú para

la Exportación y el Turismo), enfocado a las Pymes de los sectores de Textil y Confecciones, Cuero,

Calzado y Accesorios, Manufacturas Diversas, Muebles y Maderas, Joyería y Artesanía para mejorar su

capacidad exportadora a través de la implementación de las Buenas Prácticas de Mercadeo y

Manufacturas, a fin de competir en un mercado altamente competitivo y globalizado.

Las BPMM constituyen un Sistema de Gestión de la Calidad basadas en la norma ISO 9001, y está

orientado a brindar a las empresas la capacidad de entregar productos conforme a las necesidades y

expectativas de sus clientes, buscando incrementar la satisfacción de los mismos, a través de la

estandarización de procesos, el desarrollo de un liderazgo participativo y una filosofía de mejora

continua.

Page 14: Tesis: “Propuesta de sistema de remuneraciones e incentivos para ...

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1.4.2. FASES

El desarrollo del programa consiste en dos fases. La primera se refiere la filosofía japonesa 5S (El

primer paso para la calidad), la cual promueve la aplicación de principios básicos de calidad a través de

la creación de ambientes de trabajo organizados, seguros y agradables.

Seiri (clasificación): este término está muy relacionado a la filosofía JIT (Just In Time) porque la

eliminación de los desechos en la fabricación para producir solo la cantidad necesaria en el tiempo

correcto, requiere la identificación y señalización de todos los elementos innecesarios en cuanto a

organización, cantidad y ubicación. Una vez etiquetados y detallados, se procede a determinar si

dichos elementos se eliminarán, reubicarán o no se hace nada.

Seiton (orden): hace referencia que debe haber un lugar para cada cosa y cada cosa en su lugar. Una

vez que se retiraron los elementos innecesarios, se procede a organizar los restantes, de tal manera

que sean de fácil acceso. Para el ordenamiento de los elementos necesarios, se priorizan y asignan

una ubicación, la misma que debe ser señalizada para su fácil identificación. Por otro lado, un

principio importante de este segundo término es la Economía de Movimientos. Esto es porque se

centra en la eliminación de las pérdidas del movimiento humano, tales como tiempo, energía y

esfuerzo de un proceso. Al estar bien ubicados los elementos, se realizarán solos movimientos

necesarios para acceder a ellos y realizar completamente una operación o actividad requerida.

Seiso (limpieza): consiste en limpiar regularmente el lugar y equipo de trabajo. Con esto, se busca

propiciar un ambiente laboral más cómodo y seguro, así como simplificar las actividades de

mantenimiento al usar la limpieza como forma de inspección. Para aquellos que visiten la empresa,

se puede generar una buena impresión de salubridad. Es importante que los tres primeros términos

sean sostenidos en el tiempo.

Seiketsu (estandarización): es importante que la aplicación de los tres primeros términos sea

sostenida en el tiempo; para ello, Seiketsu define procesos que mantienen las mejoras e impulsa

otras nuevas. Asimismo, dichos procesos y procedimientos no permiten cometer errores tan

fácilmente y los problemas se vuelven más fáciles de identificar.

Shitsuke (disciplina): este último término asegura el cumplimiento de los cuatro anteriores y el

crecimiento constante de la productividad. Para ello, es necesario que la alta gerencia valore la

herramienta 5S como parte de la cultura organizacional, en vez que solo una actividad más. Por lo

tanto, el liderazgo es crucial para aplicar Shitsuke y la obtención de sus beneficios, mediante la

comunicación, capacitación y motivación del personal.

Page 15: Tesis: “Propuesta de sistema de remuneraciones e incentivos para ...

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Según PromPerú, la implementación de la filosofía de 5S ha contribuido a la mejora en los siguientes

indicadores tanto para actividades de manufactura y oficina:

Cuadro N°01: Indicadores de la implementación de BPMM

Fuente: PromPerú

Sin embargo, la implementación de esta metodología japonesa genera resistencia al cambio,

principalmente en los trabajadores ejecutores y operativos de la labor. Algunas de las razones resistir al

cambio son las siguientes:

¿Qué es tan especial acerca de ordenar y organizar?

¿Por qué debemos limpiar ya que se ensucia de nuevo?

Ordenar y organizar no va a aumentar los resultados.

Ya hemos implementado el orden y la limpieza.

Estamos demasiado ocupados para hacer frente a las acciones de 5S.

Entre los principales beneficios de la filosofía 5S, están los siguientes:

Mejorar el ambiente de trabajo

Mejorar la seguridad

Incrementar la productividad y eficiencia

Desarrollar una actitud preventiva

Ahorrar tiempo simplificando tareas

Manufactura Oficina

- Reducción de existencias de

materiales: hasta un 85%

- Reducción del tiempo de

búsqueda de documentos:

hasta un 90%

- Reducción del inventario:

hasta un 95%

- Espacio ganado: hasta un

40%

- Espacio ganado en el área:

hasta un 60%

Page 16: Tesis: “Propuesta de sistema de remuneraciones e incentivos para ...

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Por otro lado, la segunda fase del programa Exporta Perú-BPMM se enfoca en la implementación de las

Buenas Prácticas de Mercadeo y Manufacturas (BPMM), las cuales constituyen un Sistema de Gestión

de la Calidad que comprenden once requisitos básicos de gestión de calidad basados en la norma ISO

9001: Instalaciones, seguridad, higiene, documentación, personal, mercadeo, ventas / compras /

producción, inspección, mantenimiento y auditorías internas.

El objetivo de las BPMM es establecer un estilo de trabajo definido, conocido, compartido y practicado

por todos en la organización; además, los beneficios que generan las BPMM pueden ser internos o

externos. Entre los beneficios internos, están los siguientes:

Establecimiento de una política y objetivos de calidad

Estandarización de los procesos

Establecimiento de indicadores que sirven para monitorear la eficacia de la gestión

Reducción de costos

Mejora de los canales de comunicación interna

Compromiso del personal con la calidad y la mejora continua

Mejora de las competencias del personal a través de los programas de capacitación.

Asimismo, los beneficios externos a la empresa son los siguientes:

Incremento de la satisfacción del cliente

Base sólida para un crecimiento sostenido al momento de exportar en un mercado abierto,

competitivo y globalizado

La certificación de calidad es una ventaja competitiva

Page 17: Tesis: “Propuesta de sistema de remuneraciones e incentivos para ...

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1.5. GESTIÓN POR PROCESOS EN CONFECCIONES

Según lo mencionado anteriormente, las Buenas Prácticas de Mercadeo y Manufactura (BPMM)

constituyen un Sistema de Gestión de Calidad, cuya implementación a través de la organización

requiere de la identificación de los procesos necesarios, así como su secuencia e interrelación entre los

mismos.

1.5.1. DEFINICIÓN

Un proceso es cualquier actividad, o conjunto de actividades ligadas entre sí, que utiliza recursos y

controles para transformar elementos de entrada (especificaciones, recursos, información, servicios) en

resultados (otras informaciones, servicios). Los resultados de un proceso han de tener un valor añadido

respecto a las entradas y pueden constituir directamente elementos de entrada del siguiente proceso, tal

como se muestra en el siguiente gráfico N°03.

En el caso de confección de prendas de vestir, el proceso de costura, donde ocurre el ensamble y la

transformación de la tela en prenda de vestir, está compuesto por operaciones de costura realizadas bajo

una secuencia de trabajo como unir hombros, cerrar cuello, realizar la basta de mangas, cerrar costados,

entre otras. Asimismo, los recursos utilizados son el operario, la máquina de costura, avíos (botones,

cremalleras, etc), hilos, herramientas de costura (tijeras, agujas, etc), entre otros recursos materiales.

Los controles del proceso de costura se pueden identificar en la inspección visual de los cortes de tela

habilitados, revisión del estado de la máquina de costura y la estación de trabajo, finalizando con la

inspección de calidad del producto terminado bajo muestreo; es importante mencionar que el supervisor

de producción controla el avance de los operarios y atiende sus consultas al respecto. Por último, como

resultado del proceso de costura, ya sea de sus controles o procesamiento, se tiene la prenda de vestir

ensamblada e inspeccionada, prendas y cortes de tela defectuosos, mermas de tela y avíos, entre otros.

Por otro lado, es importante mencionar que el proceso como conjunto de actividades interrelacionadas

no es lo mismo que un procedimiento. Este último es el conjunto de reglas que determinan la forma de

proceder para lograr un resultado. En otras palabras, un proceso define qué se hace y un procedimiento,

cómo se hace. Finalmente, la Gestión por Procesos tiene un enfoque en el cliente sobre las actividades

de la organización, a diferencia del enfoque tradicional funcional. Asimismo, considera a los procesos

con transversales a la organización y se eliminan las barreras funcionales entre áreas y departamentos.

Page 18: Tesis: “Propuesta de sistema de remuneraciones e incentivos para ...

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1.5.2. DESCRIPCIÓN DE PROCESOS

La descripción de proceso puede ser gráfica y técnica. Respecto a la descripción gráfica, el proceso se

representa mediante el uso de símbolos estándares que identifican la función de cada parte del proceso,

dando origen al diagrama de flujo. A continuación, se muestran los símbolos y sus respectivas:

Símbolos y funciones de un diagrama de flujo

Por otro lado, la descripción técnica utiliza una ficha que incluye características del proceso como son:

Propósito o misión: es la razón de ser del proceso. Ayuda a definir los indicadores.

Dueño del proceso: lidera y gestiona el proceso para cumplir los objetivos.

Alcance: rango entre la primera y última actividad del proceso.

Indicadores: permiten medir y controlar la manera en que el proceso se orienta hacia el

cumplimiento de su misión.

Variables de control: aquellas variables directas que pueden ser modificadas por el dueño de

proceso y, así, alterar el funcionamiento del proceso y sus indicadores resultantes.

Documentos y registros: evidenciar la conformidad del proceso y sus productos acorde a los

requerimientos.

Recursos: referente a capital humano, infraestructura y ambiente de trabajo para llevar a cabo las

actividades.

En el caso de la industria de Confecciones, específicamente en las empresas que se dedican al sistema

de Paquete Completo, se puede identificar y describir el proceso de Ventas mediante un diagrama de

Símbolo Función (representación)

Inicio y fin del proceso

Actividad, operación o inspección

Decisión. Tiene dos salidas

Documento o conjunto de documentos relevantes que

pueden resultar de una actividad del proceso

Enlazar elementos distantes del flujo

Conectar elementos de un mismo flujo en diferentes hojas

Page 19: Tesis: “Propuesta de sistema de remuneraciones e incentivos para ...

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flujo, debido a que tienen que recibir las especificaciones de la prendas a confeccionar por parte del

cliente y realizar una cotización por pedido.

Gráfico N°02: Proceso de Ventas

Fuente: Elaboración Propia. UDP: Unidad Desarrollo del Producto

1.5.3. ELEMENTOS

Entradas (Inputs): todo aquello que será transformado por las actividades que se desarrollan en el

proceso. En los servicios, las entradas son las personas que reciben en el servicio.

Proceso de Ventas

Cliente Gerente Comercial UDP

INICIO

Informa sobre las

especificaciones de

la prenda

Recibe

requerimientos e

informa a UDP

Elabora Hoja de

Costos

¿Aprueba

Cotización?

Elabora y envía

Cotización al Cliente

Recotizar pedido

NO

¿Aprueba Re

Cotización?

FIN

NO

Elabora muestra de

la prendaSI

¿Aprueba

Muestra?

Elabora Nota de

Pedido. Se establece

fecha de entrega y

forma de pago

SI

Elabora Ficha

Técnica de la

prenda y Ficha de

Consumo

Realiza las

modificaciones

necesariasNO

SI

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18

Unidad de flujo: es lo que será transformado por las actividades.

Recursos: todo aquello que se emplea para llevar acabo las actividades.

Red de actividades: es la secuencia de actividades que se llevan a cabo para cada unidad de flujo.

Esta secuencia se representa mediante diagramas de flujo, en donde se deben diferenciar las

diversas actividades y los puntos en los que la unidad de flujo debe esperar hasta que pueda ser

transformado por las distintas actividades.

Estructura de la información: es la información requerida para la gestión del proceso, la misma que

debe estar disponible cuando se precisa.

Salidas (Outputs): todo lo que resulta sobre la unidad de flujo.

Adicionalmente, se incluyen dos conceptos: eficacia y eficiencia del proceso. Se recomienda evaluar

ambos aspectos para identificar el grado de madurez del proceso. Esta evaluación se realiza mediante

una escala del cero al cinco, donde cero significa ―proceso informal‖ y cinco, ―el mejor de su clase‖.

1.5.4. RESULTADO

El resultado del proceso debe ser definido teniendo en cuenta las cuatro dimensiones siguientes:

Costo: costo de materiales, costos directos e indirectos en que se incurre para llevar a cabo las

actividades

Tiempo de ciclo: tiempo que se emplea para transformar la unidad de flujo.

Calidad o conformidad con el diseño: se determina con la capacidad del proceso para producir un

resultado del servicio, de acuerdo con las especificaciones que hayan sido definidas y con la

fiabilidad del mismo.

Variabilidad o flexibilidad: es la capacidad del proceso para prestar diferentes servicios con los

mismos recursos de equipo, instalaciones y personas.

En el caso de los procesos de confección, por ejemplo el corte de tela, se analizan los costos del uso de

la máquina cortadora, operarios, herramientas de corte, etc. Acerca del tiempo de ciclo, se entiende por

el tiempo de procesamiento por paño de moldes. Luego, se inspeccionan los cortes comparándolos con

los moldes diseñados para poder habilitarlos al área de costura. Finalmente, la flexibilidad del proceso

de Corte se puede medir por su capacidad para procesar distinto tamaños de pedidos y complejidad de

moldes, según las especificaciones de la prenda.

Page 21: Tesis: “Propuesta de sistema de remuneraciones e incentivos para ...

19

1.5.5. DOCUMENTACIÓN

Un proceso está documentado si existe un procedimiento que describe la forma específica de llevarlo a

cabo. Los procedimientos se expresan en documentos que contienen el objeto y el campo de aplicación

de una actividad (alcance); qué debe hacerse y quién debe hacerlo; cuándo, dónde y cómo se debe

llevar a cabo; qué materiales, equipos y documentos deben utilizarse; y cómo debe controlarse (medirse

en sus distintas fases y al final) y registrarse. Los documentos de los procedimientos incluyen el

diagrama de flujo.

1.5.6. MAPA DE PROCESOS

Para adoptar un enfoque basado en procesos, la organización debe identificar todas y cada una de las

actividades que realiza mediante un mapa de procesos, el cual es la representación gráfica, ordenada y

secuencial de todas las actividades o grupos de actividades; además, sirve para tener una visión clara de

las actividades que aportan valor al producto/servicio recibido finalmente por el cliente. En su

elaboración, debería intervenir toda la organización, a través de un equipo multidisciplinar con

presencia de personas conocedoras de los diferentes procesos; esto es porque queda de manifiesto que

las actividades que constituyen al proceso no pueden ser ordenadas predeterminadamente o siguiente

criterios solo de jerarquía, sino el proceso cruza transversalmente los diferentes departamentos o áreas

de la organización.

Mediante la alineación de los objetivos organizacionales con las necesidades y expectativas de los

clientes, el proceso orienta al resultado y no atiende en sentido estricto a las relaciones funcionales

clásicas.

La gestión de procesos consiste en dotar a la organización de una estructura de carácter horizontal

siguiendo los procesos interfuncionales y con una clara visión de orientación al cliente final. Los

procesos deben estar perfectamente definidos y documentados, señalando las responsabilidades de cada

miembro, y deben tener un responsable y un equipo de personas asignado.

Los procesos de una organización se pueden agrupar en tres tipos:

Procesos claves: son los procesos que tienen contacto directo con el cliente. Pueden ser los procesos

operativos necesarios para la realización del producto/servicio, a partir de los cuales el cliente

percibirá y valorará la calidad.

Page 22: Tesis: “Propuesta de sistema de remuneraciones e incentivos para ...

20

Procesos estratégicos: son los procesos responsables de analizar las necesidades y condicionantes de

la sociedad, del mercado y de los accionistas, para asegurar la respuesta a las mencionadas

necesidades y condicionantes estratégicos.

Procesos de soporte: son los procesos responsables de proveer a la organización de todos los

recursos necesarios en cuanto a personas, maquinaria y materia prima, para poder generar el valor

añadido deseado por los clientes.

En la industria de Confecciones, orientada al sistema Paquete Completo, el proceso productivo (Corte -

Estampado - Costura – Acabados) es el encargado de aportarle valor a la prenda, debido a que se

transforma la materia prima en el producto final; adicionalmente, el proceso comercial tiene contacto

directo con el cliente, recibiendo sus especificaciones e intercambiando comunicación frecuente. A

partir de ello, ambos procesos se consideran como claves en el mapa general de procesos de la

organización. Por otro lado, las directrices y lineamientos a seguir por la organización son resultado de

los procesos de Planificación Estratégica, Dirección Comercial y la Gerencia de Producción,

considerándolos como procesos estratégicos. Finalmente, los procesos que brindan soporte en cuanto a

recursos humanos, compra de materiales e insumos, mantenimiento de máquinas, facturación de

pedidos, entre otros, se consideran como procesos de apoyo.

En conclusión, los pasos para adoptar un enfoque basado en procesos son:

1. Constituir un equipo de trabajo con capacitación adecuada y analizar los objetivos y actividades de

la organización.

2. Identificar los procesos, clasificarlos y elaborar el mapa de procesos.

3. Determinar los factores clave para la organización.

4. Elaborar el diagrama de flujo de cada proceso.

5. Establecer los indicadores de cada proceso.

Iniciar el ciclo de mejora sobre la base de los indicadores asociados a los factores clave de éxito

(acciones críticas para el éxito de una organización. Sirven para identificar los resultados que, de no

lograrlos, pueden poner en peligro el éxito del negocio).

Page 23: Tesis: “Propuesta de sistema de remuneraciones e incentivos para ...

21

1.6. RESOLUCIÓN DE PROBLEMAS EN CONFECCIONES

Como parte del proceso de mejora continua en las empresas, se detectan fortalezas y oportunidades de

mejora en su desempeño. Las primeras son aquellas que les permiten otorgar un valor agregado a sus

clientes, así como sobre las cuales se pueden apalancar para definir estrategias de diferenciación con

respecto a la competencia. Por otro lado, las oportunidades de mejora no permiten alcanzar un mejor

desempeño, teniendo una mayor o menor incidencia sobre la cadena de valor. Sin embargo, esto es

parte del día a día de las empresas y se debe tener una actitud proactiva frente a las diferentes

problemáticas para su resolución, la cual inicia con la identificación de la oportunidad de mejora y la

evaluación de su impacto. Posteriormente, se realiza un análisis de Causa Raíz, la cual es una

metodología debidamente estructurada que se enfoca en encontrar la verdadera causa de un problema y

cómo atenderla, en lugar de sólo ocuparse de sus consecuencias, la identificación de la causa raíz es una

técnica para comprobar y analizar las causas de los problemas y cómo resolverlos o evitar que ocurran.

Para el análisis de Causa Raíz, se puede hacer uso de las siguientes técnicas.

1.6.1. ANÁLISIS DE CAUSA RAÍZ

Cinco Por Qués (5W)

Es una técnica sistemática de preguntas utilizada durante la fase de análisis de problemas para buscas

posibles causas principales. Para utilizar esta técnica, se realizan cinco pasos:

Realizar una sesión de lluvia de ideas, normalmente utilizando el modelo del Diagrama de Causa y

Efecto.

Una vez que las causas probables hayan sido identificadas, empezar a preguntar: ―¿Por qué es así?‖

o ―¿Por qué está pasando esto?

Continuar preguntando Por Qué al menos cinco veces. Esto reta a buscar a fondo y no conformarse

con causas ya probadas y ciertas.

Habrá ocasiones en las que se podrá ir más allá de las cinco veces preguntando Por Qué para poder

obtener las causas principales.

Durante este tiempo se debe tener cuidado de NO preguntar ―Quién‖. Se debe recordar que el

equipo esté interesado en el Proceso y no en las personas involucradas.

Page 24: Tesis: “Propuesta de sistema de remuneraciones e incentivos para ...

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Análisis Causa - Efecto

Es una técnica sencilla y flexible para la identificación y análisis de las causas y efectos de un

problema, consiste en construir e interpretar el diagrama causa-efecto (conocido como ―Espina de

Pescado‖). Es importante señalar que la técnica se puede realizar utilizando tan solo el lado izquierdo

(las causas), como inicialmente fue creada, o también, empleando el lado derecho (los efectos) o ambos

lados. El diagrama tiene las limitantes de las cadenas causales: las causas son mutuamente excluyentes,

no hay relación entre ellas y se mantiene un pensamiento determinista y mecánico. Sin embargo, se

pueden mitigar estas insuficiencias realizando relaciones entre las causas y dibujándolas en el diagrama

empleando una nomenclatura consistente. Es importante reconocer que el diagrama, por sí mismo, no

califica el grado de influencia o peso que tienen las causas individuales sobre el efecto. Esto tiene que

determinarse con la ayuda de otras técnicas asociadas como el Diagrama de Pareto.

El análisis de Pareto es una técnica que separa los ―pocos vitales‖ de los ―muchos triviales‖. Una

gráfica Pareto es utilizada para separar gráficamente los aspectos significativos de un problema desde

los triviales de manera que un equipo sea dónde dirigir sus esfuerzos para mejorar.

1.6.2. HERRAMIENTAS DE MEJORA

Como resultado del análisis causal, se determinan las causas principales o raíz que contienen el mayor

nivel de incidencia sobre la problemática. Sobre estas, se realizan propuestas de mejora que eliminen

total o parcialmente las causas raíz, a fin de tener una mejora significativa que se traduzca en un ahorro

económico al mitigar el impacto de la problemática. Entre las herramientas que se consideran en las

propuestas de mejora, son las siguientes:

Balance de Línea

Línea de Producción

Las líneas de producción son secuencias de actividades que dan lugar a la producción de bienes y

servicios determinados. Suponen una combinación determinada de insumos, una cantidad de trabajo, de

materias primas y de equipo e instalaciones necesarios para producir un ―lote de producto‖ en un

periodo dado. En el caso de los sistemas de confección de prendas de vestir, las líneas de producción

pueden determinarse por tipo de actividad a realizar o por familia de producto. Por ejemplo, se pueden

tener líneas de máquinas rectas y remalladoras las cuales concentran la mayor cantidad de operaciones

de costura.

Page 25: Tesis: “Propuesta de sistema de remuneraciones e incentivos para ...

23

Balanceo de Líneas

El aspecto más interesante en el diseño de una línea de producción o montaje consiste en repartir las

tareas de modo que los recursos productivos estén utilizados de la forma más ajustada posible, a lo

largo de todo el proceso. El problema del equilibrado de líneas de producción consiste en subdividir

todo el proceso en estaciones de producción o puestos de trabajo donde se realizaran un conjunto de

tareas, de modo que la carga de trabajo de cada puesto se encuentre lo más ajustada y equilibrada

posible a un tiempo de ciclo. Se dirá que una cadena está bien equilibrada cuando no hay tiempos de

espera entre una estación y otra.

Los pasos para iniciar el estudio de equilibrado o balanceo de líneas es el mismo que en cualquier otro

tipo de proceso productivo que consiste en:

Definir e identificar las tareas que componen al proceso productivo.

Tiempo necesario para desarrollar cada tarea.

Los recursos necesarios.

El orden lógico de ejecución.

Asimismo, los propósitos de la técnica de balanceo de líneas de ensamble son las siguientes:

Igualar la carga de trabajo entre los ensambladores.

Identificar la operación cuello de botella.

Determinar el número de estaciones de trabajo.

Reducir el costo de producción.

Establecer el tiempo estándar.

También, el balanceo de líneas se hace para que en cada estación de trabajo exista el mismo tiempo de

ciclo, es decir, el producto fluya de una estación a otra cada vez que se cumple el tiempo de ciclo por lo

que no se acumula.

Todas las estaciones deben pasar el trabajo realizado a la siguiente estación de trabajo cada vez que se

cumple el tiempo de ciclo, por lo tanto no hay cuellos de botella porque todas las estaciones tardan lo

mismo.

Page 26: Tesis: “Propuesta de sistema de remuneraciones e incentivos para ...

24

Takt Time

El Takt Time es el tiempo en el que se debe obtener una unidad de producto. Es un término muy

conocido en la manufactura el cual se utiliza para establecer el tiempo que se debe tardar en completar

una unidad para cumplir con la demanda. En el rubro de Confecciones, el Takt Time es el tiempo

determinado por el plazo de entrega y el volumen del pedido.

Estudio de tiempos

Implica la técnica de establecer un estándar de tiempo permisible para realizar una tarea determinada,

con base en la medición del contenido del trabajo del método prescrito, con la debida consideración de

la fatiga y las demoras personales y retrasos inevitables. El analista de estudios de tiempos tiene varias

técnicas que se utilizan para establecer un estándar: el estudio cronométrico de tiempos, datos

estándares, datos de los movimientos fundamentales, muestreo del trabajo y estimaciones basadas en

datos históricos. Cada una de estas técnicas tiene aplicación en ciertas condiciones.

Tolerancias o Suplementos

Es el suplemento que se añade al tiempo básico para dar al trabajador la posibilidad de reponerse de los

efectos fisiológicos y psicológicos causados por la ejecución de determinado trabajo en determinadas

condiciones y para que puede atender a sus necesidades personales. Los suplementos considerados por

la Organización Internacional del Trabajo (OIT) se agrupan de la siguiente manera:

Suplemento por necesidades personales: es el tiempo que se asigna al trabajador para satisfacer sus

necesidades fisiológicas. Se considera ir al baño o tomar agua.

Suplemento por fatiga: El método utilizado para determinar la fatiga es el método sistemático el

cual incluye: criterios de temperatura, de ventilación, humedad, ruidos, duración de la actividad de

repetición del ciclo, demanda física, demanda mental o visual, y de posición del operador. Cada

criterio está conformado por varios niveles ponderados, y se evalúa de acuerdo a las condiciones

observadas durante el estudio. La ponderación total (sumatoria de todos los criterios), se somete a

una tabla que indica el porcentaje por fatiga, o si se requiere en minutos.

Suplemento por contingencias: Es un pequeño margen que se incluye en el tiempo tipo para

contabilizar las demoras inevitables, además de los pequeños trabajos fortuitos que aparecen sin

frecuencia ni regularidad. Esto tiene relevancia en pequeñas empresas de confección porque los

operarios se dedican a apoyar en otras labores, restándole productividad al trabajo de confección.

Page 27: Tesis: “Propuesta de sistema de remuneraciones e incentivos para ...

25

Valoración de la actuación

Para que la comparación entre la escala del tiempo observado de trabajo, y la escala de trabajo estándar

sea más efectiva, es necesario tener una escala numérica para hacer una evaluación. Esta evaluación

podrá ser utilizada como un factor por el cual el tiempo observado podrá ser multiplicado para dar el

tiempo estándar. Hay varios sistemas de evaluación, la más común es el Sistema Westinghouse:

Desarrollado por Westinghouse Electric Corporation, el cual ha tenido mucha aplicación especialmente

en el ciclo corto y en las operaciones repetitivas. Este método considera 4 factores a evaluar, habilidad,

esfuerzo, condición y consistencia. La eficiencia general se obtiene sumando las calificaciones de los 4

factores a una constante de 1.

Planeamiento y Control de la Producción (PCP)

Es la actividad que permite coordinar y conducir todas las operaciones de un proceso productivo, con el

objetivo de cumplir con los compromisos asumidos, con los clientes de la empresa.

Un sistema PCP permite administrar eficientemente el abastecimiento de materiales y la coordinación

con los proveedores, la programación y lanzamiento de la fabricación, el manejo del personal y la

utilización de la capacidad instalada, el manejo y control de los inventarios de materias primas y

productos terminados, y suministra además la información necesaria para poder coordinar las

necesidades de los clientes de la empresa.

Programa Maestro (MPS)

MPS fija la cantidad de cada uno de los artículos que se producirán para ser completada cada semana en

un horizonte corto de planeación; de esta manera, los artículos puedan ser enviados al cliente o al

almacén de producto terminado.

Planificación de Requerimientos de Materiales (MRP)

El Sistema MRP está basado en demanda dependiente, la cual es causada por las necesidades de un

semi-terminado o un artículo de más alto nivel en el proceso de valor agregado. Es un sistema de

información utilizado para planificar la producción de productos terminados, semielaborados, piezas,

partes, etc., elaborar el plan de compras de insumos de acuerdo al programa de producción, la gestión

de los inventarios de insumos y la capacidad de producción. Asimismo, es utilizado generalmente en

distintos procesos de producción y se adapta eficientemente a aquellos que reúnan las características de

estar integrados por líneas de montajes con ensamble de los insumos en forma secuencial como ser la

producción de autos, tractores, electrodomésticos, cosméticos, medicamentos, etc.

Page 28: Tesis: “Propuesta de sistema de remuneraciones e incentivos para ...

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Planificación de Requerimientos de Capacidad (CRP)

Se define como la planificación de recursos, tanto de maquinaria como hombre, necesarios para realizar

una serie de trabajos asignados a un centro productivo en un tiempo establecido. El CRP aporta una

clara visión entre la capacidad de trabajo que tiene un centro productivo (capacidad) y la cantidad de

trabajo (carga) que tiene dicho centro en un periodo de tiempo, planificando la carga de trabajo y

repartiéndola sobre la capacidad.

Sistemas de Producción

Un sistema de producción se define como un conjunto de operaciones que sirven para mejorar e

incrementar la utilidad o el valor de los bienes.

Sistema de Producción Lineal

El sistema de producción lineal es muy simple y de conformación piramidal, donde cada operario

recibe y transmite todo lo que sucede en su puesto de trabajo, cada vez que las líneas de producción son

rígidamente establecidas.

Es un sistema basado en la especialización de las operaciones de la prenda, tiene una distribución física

en forma de línea. Asimismo, el sistema de pagos es por operaciones y categorías.

Se aplica a todos los volúmenes de producción y se trabaja por paquetes; por ejemplo: T-shirts, polo

box, camisas, etc.

Sistema de Producción Modular

El concepto de manufactura modular surge como respuesta a la prioridad competitiva de flexibilidad y

resulta de combinar técnicas modernas extraídas de la filosofía del Just In Time, cuyo objetivo principal

es la eliminación de desperdicios.

Page 29: Tesis: “Propuesta de sistema de remuneraciones e incentivos para ...

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2. SITUACIÓN ACTUAL

2.1. LA EMPRESA

Moon Line Corporación Textil SAC es una empresa textil familiar constituida en el año 1993, dedicada

a la fabricación de prendas de algodón pima.

Entre sus principales clientes locales, la empresa abastece a las tiendas de Saga Falabella, Ripley y

Oeschle. Además, exporta a países como Bolivia, Venezuela y Ecuador.

A partir del año 2010, se implementaron las Buenas Prácticas de Mercadeo y Manufacturas (BPMM),

las cuales buscan a desarrollar y fortalecer la capacidad exportadora de la pequeña y mediana empresa

manufacturera, a fin de actuar en un mercado altamente competitivo y globalizado. Dichas prácticas se

certifican cada año, tras la evaluación de un auditor externo, provisto por PromPerú.

Actualmente, la empresa está dirigida por dos socios, uno de ellos se encarga de la parte comercial y el

otro, de la producción. Esto se representa en la estructura de la empresa, la cual está segmentada por

áreas funcionales que interactúan constantemente para llevar a cabo la comercialización, producción y

entrega de los pedidos a los clientes.

Gráfico N°03: Organigrama

Fuente: La Empresa

Page 30: Tesis: “Propuesta de sistema de remuneraciones e incentivos para ...

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2.2. DESCRIPCIÓN DE LOS PROCESOS

Las operaciones de la empresa abarcan desde la comercialización del producto hasta la producción y

entrega del pedido; los diferentes procesos tienen como finalidad principal el cumplimiento de los

requerimientos del cliente para lograr su satisfacción en términos de calidad y puntualidad. Los

procesos claves son dirigidos por la Dirección Comercial y la Programación y Control de la

Producción. El primero se encarga de gestionar la relación con los clientes, planificar las ventas en

función a valores históricos y entorno del mercado, buscar oportunidades de negocio, entre otras

funciones. Luego, la gerencia de Producción se encarga de planificar y controlar la confección de los

pedidos en términos de recursos humanos, materiales y costo; asimismo, esta gerencia tiene como

responsabilidad la gestión de compras y abastecimiento de materiales e insumos. A continuación, se

presenta el mapa general de procesos de la empresa, en donde se pueden identificar los procesos

estratégicos, claves y de soporte.

Gráfico N°04: Mapa de Procesos

Fuente: Elaboración propia

PROCESOS CLAVE

Gestión Comercial Manufactura - Taller

CORTE

CONFECCIÓN ACABADOS

COTIZACIÓN

MUESTREO DISEÑO

DESPACHO

PROCESOS ESTRATÉGICOS

PROGRAMACIÓN Y

CONTROL DE LA

PRODUCCIÓN

DIRECCIÓN

COMERCIAL

PROCESOS APOYO

COMPRASGESTIÓN

RRHHFINANZAS

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Los procesos de Soporte o Apoyo brindan recursos a los procesos claves tales como materiales e

insumos (rollos de tela, avíos, hilo, agujas de costura, bolsas, etiquetas, materiales de oficina, etc),

administración del personal (remuneraciones, beneficios al personal, evaluación de desempeño, etc) y

los recursos financieros (créditos bancarios, tributos, impuestos, etc). Como se mencionó anteriormente,

la gestión de compras la realiza la gerencia de Producción, mientras que la gestión de personal y

finanzas es llevado a cabo por ambas gerencias (Comercial y Producción) representadas por los socios

de la empresa.

Los procesos clave abarcan desde la toma del pedido al cliente hasta su entrega; es aquí donde se

genera el valor agregado. Inicialmente, la Gerente Comercial se encarga del proceso de Ventas, en el

cual recopila información acerca de las especificaciones del producto solicitado y le presenta la

cotización y muestra de las prendas; tras su aprobación por parte del cliente, se continúa con el proceso

de producción.

Gráfico N° 05: Proceso de Ventas

Según se muestra en el diagrama del gráfico N°08, el proceso de Ventas empieza con las

especificaciones del pedido, sigue con la presentación de la cotización y muestra del pedido, y finaliza

al elaborarse la Nota de Pedido junto a la Ficha Técnica del Producto y la Ficha de Consumo; tras lo

cual, se procede con la Planificación de la Producción, teniendo en cuenta la fecha de entrega y las

especificaciones de la prenda indicadas en la Nota de Pedido (ver ejemplo de Nota de Pedido en Anexo

01). Para mayor detalle del proceso de Ventas, ver gráfico N°05 en el capítulo I.

El proceso de Programación de la Producción tiene un horizonte semanal y se realiza desde la fecha de

entrega hacia atrás hasta llegar al corte de la tela. Para ello, el Gerente de Producción estima los plazos

en cada área (Corte, Costura y Acabados) según tiempos de producción conocidos por la experiencia o

analogía de pedidos similares, teniendo en cuenta el tipo de prenda a procesar. Además, verifica la

programación de anteriores pedidos durante la semana a efectos de evitar que se sobrecarguen las áreas

según su criterio (ver formato del Programa de Producción en Anexo 02). Posteriormente a la

programación de los pedidos, se elabora la Orden de Producción donde se toman algunos datos de la

Nota de Pedido como curva de tallas, cantidad de prendas, marca y modelo, y se incorporan las fechas

estimadas de inicio en cada proceso (ver formato de la Orden de Producción en Anexo 03). Luego, la

Orden de Producción es entregada al Supervisor de Producción para la asignación de los pedidos y el

control de avance de la producción entre las diferentes áreas, según las cantidades y fechas indicadas.

ESPECIFICACIONES COTIZACIÓN MUESTRA NOTA DE PEDIDO

Page 32: Tesis: “Propuesta de sistema de remuneraciones e incentivos para ...

30

El Control de Producción consiste en verificar el cumplimiento de los plazos de los procesos de corte,

costura y acabados para actualizar el Programa de Producción; asimismo, se revisa que la cantidad de

prendas procesadas sea igual al volumen de pedido.

Gráfico N° 06: Programación y Control de la Producción

Fuente: Elaboración propia

Una vez realizado el Programa de Producción, se lleva a cabo la confección del pedido a través de las

áreas de Corte, Costura y Acabados.

Gráfico N°07: Proceso de Confección

El proceso de Corte es la etapa de transformación inicial de la materia prima, donde se utiliza el tizado

(dibujar los moldes sobre papel) y patrones generados por softwares informáticos que garantizan

consumos óptimos de tela. Luego, se procede con el tendido de la tela y la superposición de trozos de

tela (encimada). Después, se realiza el corte en sí para su posterior enumerado por talla y orden de

producción. Finalmente, se habilitan los moldes para que se envíen al área de costura.

El proceso de Costura se encarga de transformar la tela en prenda de vestir, es decir, se realiza la

confección de la prenda propiamente dicha, considerándolo como el proceso más crítico.

El proceso de Acabados es la última etapa de transformación de la prenda. Además de otorgarle los

ensambles y recortes finales a la prenda, se realiza una inspección visual para determinar la calidad del

producto. Finalmente, se procede con el despacho de los pedidos a los clientes.

PROGRAMACIÓN DE

PEDIDOS

Nota de

Pedido

Programa de

Producción

Orden de

Producción

ASIGNACIÓN DE ORDEN

DE PRODUCCIÓN

CONTROL DE

PRODUCCIÓN

Programa de

Producción

actualizado

CORTE COSTURA ACABADO

Page 33: Tesis: “Propuesta de sistema de remuneraciones e incentivos para ...

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2.3. IDENTIFICACIÓN DE OPORTUNIDAD DE MEJORA

Durante los años 2012 y 2013, se procesaron 170 y 150 pedidos respectivamente, entre pedidos de t-

shirt, polos manga cero, sweatshirt, etc. Los máximos de producción se generan durante los meses de

Enero a Marzo por la temporada de verano y Agosto a Diciembre por la temporada primavera,

innovando los modelos entre un año y el otro. A continuación, se detalla el cálculo y validación

estadística de los valores promedios para la cantidad de pedidos y volumen de prendas procesadas por

mes, asumiendo un distribución normal para dichas variables.

Cuadro N°02: Pedidos 2012 y 2013

Fuente: La empresa

Variable: Cantidad de pedidos por mes. Calculando una media de la muestra ) igual a 13.33 y una

desviación estándar ( igual a 2.27, se determina el intervalo de confianza para la media con un nivel

de confianza del 95% y verificar la media poblacional.

Mes - AñoCantidad

Pedidos

Volumen

Mes

Ene-12 15 5,508

Feb-12 14 5,202

Mar-12 14 5,080

Abr-12 12 4,406

May-12 11 3,978

Jun-12 10 3,733

Jul-12 12 4,284

Ago-12 15 5,508

Set-12 16 5,630

Oct-12 16 5,814

Nov-12 16 5,936

Dic-12 17 6,120

Total 2012 170 61,200

Mes - AñoCantidad

Pedidos

Volumen

Mes

Ene-13 14 4,590

Feb-13 13 4,437

Mar-13 13 4,335

Abr-13 11 3,621

May-13 9 3,213

Jun-13 9 3,060

Jul-13 11 3,570

Ago-13 14 4,590

Set-13 14 4,692

Oct-13 14 4,845

Nov-13 15 4,947

Dic-13 15 5,100

Total 2013 150 51,000

Page 34: Tesis: “Propuesta de sistema de remuneraciones e incentivos para ...

32

Variable: Volumen de prendas por mes. Calculando una media de la muestra ) igual a 4,675 y una

desviación estándar ( igual a 856.29, se determina el intervalo de confianza para la media con un

nivel de confianza del 95% y verificar la media poblacional.

Ante la determinación de los intervalos de confianza, se concluye que se procesan un promedio de 13

pedidos al mes con un volumen de 350 prendas cada uno.

Los plazos de entrega pueden variar según el tipo y cantidad de prendas, sin embargo durante el año

2013, se reportaron 84 pedidos con retraso en su entrega (56%), generando el pago de penalidades

proporcionales al precio del pedido.

Gráfico N°08: Pedidos demorados 2013

Fuente: La empresa

Estos retrasos pueden perjudicar la imagen de la empresa en el mercado y el nivel de satisfacción del

cliente quien, por lo general, son tiendas por departamento como Oeschle, Saga Falabella y Ripley.

Además, se reconoce el surgimiento de pequeñas empresas en el sector de confecciones generado por la

creciente demanda de prendas de vestir ante la expansión de las tiendas por departamento y la llegada

de nuevas marcas al mercado peruano.

Page 35: Tesis: “Propuesta de sistema de remuneraciones e incentivos para ...

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La demora de los pedidos se calcula en un promedio de 4.57 días sobre la fecha acordada de entrega,

según el registro de pedidos retrasados durante el año 2013 (ver Anexo 4)

Gráfico N°09: Tiempo promedio de retraso por mes 2013

Fuente: Elaboración propia

Para estimar el valor promedio del tiempo de retraso, se determinará el intervalo de confianza al igual

que en el caso anterior de la cantidad y volumen de pedidos por mes:

Variable: Tiempo de retraso (días). Calculando una media de la muestra ) igual a 4.57 y una

desviación estándar ( igual a 0.68, se determina el intervalo de confianza para la media con un nivel

de confianza del 95% y verificar la media poblacional.

Se concluye que el tiempo promedio de retraso es de 4.57 días generado por diversos factores como

problemas en el abastecimiento de materiales, inadecuada programación de la producción, fallas de

calidad durante el proceso de confección, etc.

Page 36: Tesis: “Propuesta de sistema de remuneraciones e incentivos para ...

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2.4. IMPACTO ECONÓMICO

El retraso en la entrega de pedidos, en algunos casos, genera que la empresa pague penalidades, las

cuales se estipulan en los contratos con los clientes y representan un porcentaje del valor del pedido.

Cuadro N°03: Penalidades 2013

Fuente: La empresa

Durante el año 2013, la empresa fue penalizada en 24 pedidos entregados a destiempo, totalizando un

costo de S/. 19,100. Además del costo económico, se afecta la imagen de la empresa frente a sus

clientes, quienes pueden verse obligados a cambiar de proveedor para abastecer sus tiendas con las

prendas de la temporada.

La valorización económica del problema de retraso en la entrega de pedidos se estima en el monto de

penalidad pagada durante el año 2013. Este es un costo que la empresa debe evitar para generar un

ahorro que sea materia de inversión en el negocio.

Cód. Pedido Descripción del Producto Multa (S/.)

PO - CTM1 PO CROP STRIPES MINNIE DI SÑ01 511.88

PO - CTM2 PO CROP STRIPES MINNIE DI SÑ02 767.82

PO - DLMC PO DINEY LOVE MICKEY CRUD O1 714.34

PO - DLMN PO DINEY LOVE MICKEY NEGR O1 584.46

PO - DABG PO DISNEY ANIMAL BLACK GR IS1 866.38

PO - DABN PO DISNEY ANIMAL BLACK NE GRO1 508.82

PO - DMMC PO DISNEY MRANGLA M&M CRU DO1 573.00

PO - DMMG PO DISNEY MRANGLA M&M GRI S1 859.50

PO - SMA1 PO STRIPES MINNIE AZUL1 819.39

PO - SMN1 PO STRIPES MINNIE NEGRO1 670.41

PO - TDRC PO TANK DEVORE ROSA CRUDO 1 878.41

PO - TDRR PO TANK DEVORE ROSA ROSAD 1 515.89

PO - TFPC PO TANK FULL PRINT CRUDO1 527.16

PO - TFPN PO TANK FULL PRINT NEGRO1 790.74

PO - TLMC PO TANK LOVE MICKEY CRUDO 1 892.93

PO - TLMG PO TANK LOVE MICKEY GRIS1 730.58

RE - KC1 REMERA KHAO CRUDO1 1,082.97

RE - KG1 REMERA KHAO GRIS1 636.03

RE - MA2 REMERA MOVE ON AZUL2 840.40

RE - MN1 REMERA MOVE ON NEGRO1 1,260.60

RE - SG1 REMERA SURAT GRIS1 1,187.07

RE - SN1 REMERA SURAT NEGRO1 971.24

RE - ZC1 REMERA ZEBRA CRUDO1 1,203.30

RE - ZN1 REMERA ZEBRA NEGRO1 706.70

19,100.00S/. Total

Page 37: Tesis: “Propuesta de sistema de remuneraciones e incentivos para ...

35

2.5. ANÁLISIS CAUSA RAÍZ

El análisis Causa-Raíz consiste en la evaluación de las causas inmediatas del problema hasta llegar a

las causas primarias, mediante el diagrama Causa-Efecto (―Espina de Pescado‖) donde se agrupan las

causas por familia de factores según su naturaleza. Posterior a ello, se cuantifica el nivel de influencia

de los factores mediante el diagrama de Pareto; en el cual, se separan los aspectos significativos de un

problema (―pocos vitales‖ de los ―muchos triviales‖) para que las acciones de mejora sean dirigidas de

manera más efectiva.

Para el problema de retraso en la entrega de pedidos, al ser una deficiencia de cumplimiento, se

evaluará cómo se planifican los mismos y cómo se lleva a cabo su confección.

2.5.1. PROGRAMACIÓN DE LA PRODUCCIÓN

El proceso de Programación de la Producción es responsable de determinar las fechas y plazos de

producción (Corte, Costura y Acabados) de los pedidos en base a la fecha de entrega acordada con el

cliente. Para ello, se programa desde la fecha de entrega hacia atrás en el proceso de confección,

comparando las duraciones de pedidos similares o estimando los plazos según criterio/experiencia del

Gerente de Producción. La empresa no cuenta con tiempos estándares de trabajo para los tipos de

prenda que comercializa (t-shirt, polo manga cero, tank top, sweatshirt, polo box, pantalón/short) y no

se verifica que los pedidos programados no excedan la capacidad de producción semanal de las áreas de

corte/costura/acabados, lo cual ocasiona reprogramaciones y retrasos en el procesamiento de los

pedidos.

De los 84 pedidos demorados en su entrega durante el 2013, se detectó que se reprogramaron 56

pedidos (67%) porque al menos una de las áreas estaba ocupada procesando otras órdenes de

producción.

Por otro lado, como resultado de la revisión de los programas de producción de los 84 pedidos

retrasados, se han determinado los desvíos entre lo planificado y lo producido en cada área en términos

de tiempo, lo cual nos permitirá identificar el área donde se concentra el mayor tiempo de retraso. Es

importante mencionar que la fecha de término en un área es igual a la fecha de inicio en la siguiente, la

cual considera el tiempo de inventario entre un área y otra. A continuación, se muestran los resultados

por área; el detalle puede observarse en el Anexo 5.

Page 38: Tesis: “Propuesta de sistema de remuneraciones e incentivos para ...

36

Gráfico N°10: Tiempo de producción Real vs. Programado

Fuente: Elaboración propia

Tal como se muestra en el gráfico anterior, el área de Costura tiene un promedio de 3.6 días de

diferencia entre la duración real y proyectada (81%), resultando ser el área que contiene el mayor

tiempo de retraso con respecto a la programación de la producción. Por otro lado, el área de Corte se

retrasa un promedio de 0.3 días (7%) y el área de Acabados, un promedio de 0.5 días (12%).

2.5.2. PROCESO DE COSTURA: SIPOC

Este análisis se aplica al proceso crítico de la cadena de producción, el cual concentra el mayor

porcentaje de retraso. El objetivo de este análisis es identificar deficiencias que rodeen al mismo

proceso e impacten en los plazos de entrega de los pedidos.

Definición del proceso (Process)

Gráfico N°11: Límites – Proceso de Costura

PROCESO DE

CORTE

PROCESO DE

COSTURA

INSPECCIÓN DE

CALIDAD

Page 39: Tesis: “Propuesta de sistema de remuneraciones e incentivos para ...

37

El proceso de costura tiene como antecesor al proceso de Corte, donde se corta la tela bajo un esquema

optimizado de moldes. Luego, el proceso de Costura culmina con la inspección a una muestra de

prendas ensambladas para su habilitación al proceso de Acabados.

Salidas (Outputs)

Después, se identifican las salidas del proceso de Costura. En este caso, son las prendas ensambladas y

prendas defectuosas, siendo estas últimas detectadas en la inspección de calidad y recuperadas

posteriormente.

Gráfico N°12: Salidas - Proceso de Costura

Las prendas defectuosas presentan fallas de tela y/o costura, las primeras pueden ser fallas por tela

contaminada, tela picada (pequeños orificios) y tela con el tejido corrido. Las prendas con tela

contaminada se pueden recuperar con el uso de una lupa y una pinza para retirar el tejido de color que

no corresponde. Luego, las prendas que tienen tela picada y/o con tejido corrido se separan como

Segundas, las cuales no se consideran en el pedido entregado al cliente y se deben reemplazar con

nuevas prendas, retrasando el pase de la orden de producción al área de Acabados. Las fallas de costura

se arreglan en su totalidad mediante la compostura de la prenda, cuyo tiempo consumido varía según el

tipo de prenda.

Gráfico N°13: Tipos de defectos en las prendas

Fuente: La empresa

PROCESO DE

COSTURAOutputs

Prendas Ensambladas

Prendas Defectuosas

Page 40: Tesis: “Propuesta de sistema de remuneraciones e incentivos para ...

38

Clientes del proceso (Customers)

Los clientes del proceso reciben las prendas ensambladas o defectuosas en base a requerimientos o

especificaciones esperadas; en este caso, son los habilitadores de costura. Ellos se encargan de verificar

que se cumplan con las especificaciones de la orden de producción y realizan una inspección de calidad

(visual) a una muestra del pedido; en caso no se presenten defectos y se cumplan con las demás

especificaciones, envían la el lote de prendas al área de Acabados.

Gráfico N°14: Clientes - Proceso de Costura

Los requerimientos de los habilitadores de costura son la cantidad de prendas de acuerdo al volumen

del pedido y curva de tallas, verificar calidad de tela y costura, entre otras especificaciones de la prenda

que se indiquen en la orden de producción.

Entradas (Inputs)

El siguiente paso para el análisis SIPOC es identificar lo que necesita el proceso de costura para

transformar y ensamblar las prendas. Para ello, se clasificarán las entradas de acuerdo a su naturaleza

(5M).

Entradas del proceso de Costura

Mano de Obra

Los costureros poseen distinto nivel de experiencia, teniendo a los más diestros en la planilla de la

empresa (4) y los demás son personal de servicio que se les paga con recibo por honorarios

semanalmente; estos últimos son contratados de acuerdo a la programación de la producción.

PROCESO DE

COSTURA

Prendas Ensambladas

Prendas Defectuosas

HABILITADORES

DE COSTURA

Reemplazo por Segundas

Mano de Obra Materiales Método Medición Máquina

- Costureros - Piezas de tela cortadas - Secuencia de operaciones - Cantidad prendas - Remalladora

- Hilos - Secuencia de máquinas - Consumo de hilo - Recta

- Avíos - Consumo de avíos - Recubridora

- Consumo de tela - Otras máquinas

- Tiempos de producción

Page 41: Tesis: “Propuesta de sistema de remuneraciones e incentivos para ...

39

Sin embargo, durante el año 2013, se reportaron inasistencias por parte del personal de servicio, quienes

aducían razones personales, familiares o no tenían comunicación posterior con la empresa.

Cuadro N°04: Inasistencias año 2013

Fuente: La empresa

Las inasistencias son recuperadas mediante horas extras después de la jornada laboral o los días sábado

para cumplir los plazos de entrega. Esto se contradice con la política de la empresa que promueve el

trabajo dentro de los horarios establecidos para evitar sobrecostos.

De los 84 pedidos demorados durante el año 2013, se registró que 77 no se habían procesado con horas

extra de trabajo, resultando tener una incidencia del 8% sobre el problema de retraso en la entrega de

pedidos. A continuación, se muestra la distribución de horas extra durante el 2013.

Materiales

Los materiales que ingresan al proceso son las piezas de tela cortada, los hilos y avíos (botones,

etiquetas, cierres, etc). La revisión del stock de los materiales se realiza posterior a la elaboración de la

muestra del pedido y se determina qué hace falta para comprar. Sin embargo, no se tiene en cuenta el

inventario comprometido para otras órdenes de producción y los tiempos de aprovisionamiento de los

materiales, ocasionando que se detenga la producción por falta de materiales.

Al no hallarse disponibilidad de materiales durante el proceso de costura, se realizan las compras en el

Emporio Comercial de Gamarra, demorando un tiempo de dos horas. Entre los materiales con mayor

Mes - AñoAsistencias

ProgramadasInasistencias

Ene-13 197 18

Feb-13 190 17

Mar-13 186 16

Abr-13 155 11

May-13 138 9

Jun-13 131 8

Jul-13 153 11

Ago-13 197 18

Set-13 201 18

Oct-13 208 20

Nov-13 212 21

Dic-13 219 22

Total 2185 187

Page 42: Tesis: “Propuesta de sistema de remuneraciones e incentivos para ...

40

rotación del inventario son las etiquetas de costado, aquellas donde se indica la composición de la

prenda (% algodón, % poliéster, % licra) y el tipo de lavado/secado que debe realizar el consumidor.

De los 84 pedidos retrasados, 9 tuvieron problemas de disponibilidad de materiales. Ello representa una

incidencia del 8% sobre la problemática de retraso en la entrega de pedidos.

Métodos

Para desarrollar el proceso de costura, es necesario contar con la secuencia de operaciones de acuerdo al

tipo de prenda y las máquinas de costura a utilizar, determinándose a través del balance de línea

realizado por el supervisor y comunicado verbalmente a los costureros.

El balance de línea consiste en calcular cuántas máquinas se van a necesitar para llevar a cabo la Orden

de Producción, según la cantidad de prendas y las operaciones de costura a realizar. Para esto, el

supervisor estima una tasa de producción (unidades/hora) por cada operación, basándose en los tiempos

de ciclo (min/unidad) registrados previamente durante la elaboración de la muestra de la prenda. Más

adelante, en el análisis de los inputs tipo Medición, se detallará cómo se obtienen los tiempos de ciclo

usados en el balance de línea. Las condiciones para el actual balanceo son las siguientes:

1. Jornada de trabajo de 10 horas disponibles (no incluye hora de almuerzo). La empresa trabaja de

8AM a 7PM.

2. Total disponibilidad de las máquinas de costura, sin considerar que estén comprometidas para otras

órdenes de producción. No existe un control de asignación de las máquinas.

3. Se realiza el balance de línea en un cuaderno sin seguir un formato.

4. El supervisor considera procesar todo el volumen del pedido para pasar de una operación a otra,

resultando en un plazo de costura extenso.

5. No se establecen indicadores de desempeño de la línea ni parámetros que brinden sustento técnico

al balanceo.

6. No se controla la producción durante ni posterior a la implementación del balanceo, siendo

imposible verificar que la producción avanza de acuerdo a lo establecido inicialmente.

A continuación, un ejemplo de balance de línea para un pedido de 450 T-Shirt Básico, cuyos tiempos de

producción fueron consultados al supervisor al no contar con un registro de los mismos.

Page 43: Tesis: “Propuesta de sistema de remuneraciones e incentivos para ...

41

Lista de operaciones

Balance de línea – T Shirt

PP: Prendas producidas, TC: Tiempo consumido, TS: Tiempo sobrante, PF: Prendas faltantes.

Como resultado del balance de línea, se estiman 8 días para ensamblar y coser las distintas partes de los

450 T-Shirt. Asimismo, se utilizarían 4 máquinas (1 remalladora, 1 recta, 1 tapetera y 1 recubridora), lo

cual se traduce en 4 costureros. Si bien este último resultado denota ―eficiencia‖ por el reducido uso de

recursos (máquinas y personal), el tiempo total de producción resulta muy extenso, provocando una

posible reprogramación del pedido con riesgo que el cliente no la acepte y cobre una penalidad por

demora en la entrega del pedido.

OperaciónT. ciclo

(seg/unid)

Tasa producción

(unid/hr)Máquina

Unir hombros 60 60 Remalladora

Cerrar cuello 45 80 Remalladora

Preparar cuello 60 60 Recta

Pegar cuello 80 45 Remalladora

Tapete hombro a hombro 70 51 Tapetera

Basta mangas 60 60 Recubridora

Pegar mangas 70 51 Remalladora

Cerrar costados 70 51 Remalladora

Basta de faldon 60 60 Recubridora

Pegar etiqueta 50 72 Recta

PP TC TS PF PP TC TS PF PP TC TS PF PP TC TS PF

Unir hombros 1 450 7.5 2.5 0

1 200 2.5 0 250

2 250 3.1 6.9 0

2 412 6.9 0 38

3 38 0.6 9.4 0

Pegar cuello 3 450 10 0 0

Tapete hombro a hombro 4 450 8.8 1.3 0

4 75 1.3 0 375

5 375 6.3 3.8 0

5 193 3.8 0 257

6 257 5.0 5.0 0

6 257 5.0 0 193

7 193 3.8 6.3 0

7 375 6.3 0 75

8 75 1.3 8.8 0

Pegar etiqueta 8 450 6.3 2.5 0

Basta mangas

Pegar mangas

Cerrar costados

Basta de faldon

Remalladora

Cerrar cuello

Recta

Preparar cuello

Tapetera RecubridoraOperación N° día

Page 44: Tesis: “Propuesta de sistema de remuneraciones e incentivos para ...

42

Medición

Los inputs de Medición son parámetros que guían al proceso de costura. Se consideran los indicados en

la Orden de Producción (curva de tallas, volumen del pedido, fecha del proceso y foto de la prenda), en

la Ficha Técnica (consumo de hilo y cantidad de avíos/materiales) y en el balance de línea (tiempos de

producción, duración total del proceso de costura, cantidad de tipo de máquinas y número de

costureros).

Los parámetros establecidos en la Ficha Técnica son calculados mediante fórmulas de consumo por la

Unidad de Desarrollo del Producto. Luego, aquellos indicados en la Orden de Producción, son datos

entregados y aprobados por el cliente, excepto la fecha del proceso. Esta última es resultado de la

programación de la producción, cuya metodología se basa en plazos de pedidos similares realizados

anteriormente o el criterio del gerente de producción, no se toma en cuenta la capacidad semanal del

área de costura, entre otras deficiencias detalladas en el análisis del proceso de Programación de la

Producción. Después, los datos que resultan del balance de línea (duración total del proceso de costura,

cantidad de tipo de máquina y número de operarios) fueron determinados bajo condiciones deficientes

al no considerar la programación de otras órdenes de producción, se espera procesar la totalidad del

volumen para pasar de una operación a otra y no se establecen indicadores que permitan estimar un

desempeño esperado para un posterior control. Asimismo, los tiempos de producción utilizados son

resultado de la toma de tiempos al supervisor cuando elaboró la muestra de la prenda inicialmente; ante

ello, es importante analizar cómo se realiza la toma de tiempos para determinar si son adecuados.

La elaboración de la muestra de la prenda es parte del proceso de ventas, donde el cliente verifica y

aprueba la muestra para confeccionar de acuerdo a esta. La costura de la muestra es realizada por el

supervisor de producción, al cual se le toma tiempos en cada operación; los tiempos cronometrados son

considerados como los tiempos de ciclo (o de producción) para el posterior balance de línea. Ante esto,

se verifica que la toma de tiempos se aplica al supervisor de producción y no a los costureros que

procesarán la orden de producción. Después, los tiempos registrados pertenecen a la confección de un

solo producto (muestra) y no se consideran una cantidad adecuada de repeticiones ni el ritmo de trabajo

del costurero que permitan obtener tiempos estándares para cada operación. Finalmente, no se tiene en

cuenta el tiempo improductivo generado por atender necesidades personales, fatiga física/mental,

distracciones durante el trabajo, etc. En conclusión, la metodología de toma de tiempos es deficiente en

su aplicación, resultando en tiempos de producción inconsistentes.

Máquinas

Page 45: Tesis: “Propuesta de sistema de remuneraciones e incentivos para ...

43

Las máquinas de costura tienen una antigüedad que no excede a los 3 años, siendo revisadas

periódicamente para evitar paradas de producción intempestivas por falla. Actualmente, la empresa

cuenta con 38 máquinas de costura, entre las cuales su mayoría son remalladoras (10), rectas (10) y

recubridoras (4).

Proveedores (Suppliers)

Finalmente se alinean las entradas con sus proveedores.

Gráfico N°14: Proveedores - Proceso de Costura

A partir del análisis SIPOC realizado al proceso de costura, se resumen los resultados en el siguiente

cuadro:

Resumen del análisis SIPOC

Proveedores Entradas

La empresa Costureros

Área Corte Moldes de tela

Área Compras Insumos, materiales

Supervisor de Producción Suppliers Secuencia de operaciones/máquinas Inputs

Orden de Producción,

Ficha Técnica de la prendaParámetros del pedido

Toma de tiempos

(muestra de prenda)Tiempos de producción

La empresa Máquinas de costura

PROCESO

DE

COSTURA

Suppliers

(S)

Inputs

(I)

Process

(P)

Outputs

(O)

Customers

(C)

MDO: Costureros.

MAT: Piezas tela, hilos, avíos.

MET: Secuencia de operaciones / máquinas.

MED: Cantidad de prendas, consumo de materiales tiempos producción.

MAQ: máquinas.

La empresa, áreas de Corte / Compras, supervisor de producción,

Orden de Producción / Ficha Técnica de la prenda, toma de tiempos.

Prendas ensambladas / defectuosas

Habilitadores de Costura

CORTE

COSTURAInspección

deCalidad

Operaciones de Costura

Page 46: Tesis: “Propuesta de sistema de remuneraciones e incentivos para ...

44

U.D.P: Unidad de Desarrollo de Producto.

MDO: Mano de Obra. MAT: Materiales. MET: Método. MED: Medidas. MAQ: Máquinas.

Recordando el propósito del análisis SIPOC, identificar deficiencias que rodeen al mismo proceso e

impacten en los plazos de entrega de los pedidos, se hallaron las siguientes vinculadas al problema de

retraso en la entrega de pedidos:

Reprocesamiento de prendas defectuosas (―Segundas‖) por tela picada o tejido corrido, retrasando

el pase de la orden de producción al área de acabados.

Inasistencia del personal de servicio programado, generando horas extras.

Falta de stock de materiales durante el proceso, paralizando el avance del proceso.

Balance de línea en base a un inadecuado criterio como 100% disponibilidad de máquinas,

procesamiento del total de volumen para pasar de una operación a otra, no se establecen indicadores

de desempeño.

Tiempos de producción utilizados en el balance de línea son consecuencia de una toma de tiempos

que no sigue condiciones que le otorguen consistencia a los tiempos resultantes, generando

estimaciones incongruentes a la realidad del proceso.

Previo al análisis al proceso de costura, se evaluó la programación de los pedidos en las áreas de corte,

costura y acabados. En este punto, se detectó que no se toma en cuenta la capacidad de producción

semanal de cada área, lo cual genera que se reprogramen las órdenes de producción y se retrase en su

entrega al cliente. Asimismo, se verificó que los plazos en cada área se establecen por analogía a

pedidos similares ya elaborados o por criterio del gerente de producción.

En resumen, se muestran los factores del problema de retraso en el siguiente diagrama Pareto:

Cuadro N°05: Incidencia de factores sobre pedidos demorados

Fuente: La empresa

Factores de

retraso

Capacidades

de

producción

Tiempos de

producción

Balance de

Línea

Fallas

calidad

"Segundas"

Falta stock

materiales

Inasistencia

de

costureros

N° pedidos

afectados84 84 84 37 11 8

% Pedidos

retrasados27% 27% 27% 12% 4% 3%

Page 47: Tesis: “Propuesta de sistema de remuneraciones e incentivos para ...

45

Gráfico N°15: Diagrama Pareto - Factores del problema de retraso

A partir del análisis y ponderación de los factores vinculados al proceso de costura, se elabora un

diagrama Causa-Efecto para determinar las causas raíz del problema de retraso, según su nivel de

incidencia.

Gráfico N°16: Diagrama Causa Efecto

Fuente: Elaboración propia

Retraso entrega

de pedidos

INASISTENCIA

DE COSTUREROS

(3%)

PLANIFICACIÓN

DE LA PRODUCCIÓN

(81%)

FALAS DE

CALIDAD

(12%)

Personal de servicio

tiene otros trabajos

No es personal fijo Falta de

compromiso

No se sienten

motivados

Problemas

personales

Tela contaminada

Tela picada

Tejido corrido

No inspección de la tela

Mala manipulación

Fallas de costura

Apuro por procesar

No calidad

en el origen

FALTA STOCK

MATERIALES

(4%)

Falta hilos/

avíos

Área Compras sin

personal responsable

No se considera

Stock comprometido

No control de

inventarios

Programación

No se considera capacidades

de producción

Falta formato de

control

Sin registro de

Capacidades por área

Balance de

Línea

Plazos estimados por

Analogía o según criterio

Sin registro de tiempos

STD

Tiempos de producción

Deficiente toma

de tiempos

100% disp. de máq.

Falta control de asignación

Sin indicadores

de control

Page 48: Tesis: “Propuesta de sistema de remuneraciones e incentivos para ...

46

Los factores de capacidades de producción, tiempos de producción y balance de línea se relacionan con

el proceso de programación. En el caso de las capacidades, este factor se identifica en la etapa inicial

del proceso; el balance de línea es realizado durante el procesamiento del pedido y los tiempos de

producción son el input para dicho balance. Por tanto, se agruparon los tres factores como Planificación

de la Producción.

A través del diagrama Causa Efecto, se determina que la Planificación de la Producción acumula el

81% de incidencia sobre el problema de retraso. Luego, el factor de Calidad representa el 12%,

Materiales el 4% y Personal el 3%.

En conclusión, la deficiente programación de la producción desde la determinación de los plazos en

cada área hasta el balance de línea para la costura, genera estimaciones incongruentes al proceso de

confección, ocasionando desvíos sobre los tiempos previstos y retraso en la entrega de pedidos.

Finalmente, se tiene un impacto económico (penalidades) y de imagen, contraviniendo una de las

premisas de la empresa: el cumplimiento.

El siguiente capítulo presentará y desarrollará propuestas de mejora que actúen sobre las causas

principales con el objetivo de mitigar significativamente sobre el problema.

Page 49: Tesis: “Propuesta de sistema de remuneraciones e incentivos para ...

47

3. PROPUESTAS DE MEJORA

En el segundo capítulo, se identificó la problemática de la empresa mediante la evaluación de

indicadores como el porcentaje de pedidos retrasados en su entrega durante el año 2013 y el tiempo

promedio de demora (4.5 días); asimismo, su impacto económico se evaluó en función a las penalidades

pagadas por demoras o reprogramaciones de los pedidos durante el año 2013.

El análisis causal del problema de retraso se enfocó en el proceso de Programación y Control de la

Producción, y el proceso de Costura (análisis SIPOC). Sobre el primero se determinó que la

programación semanal de la producción se basa en tiempos de producción según criterio del Gerente de

Producción, sin tomar en cuenta la capacidad de las áreas para asignar los pedidos. Luego, el análisis

del proceso de costura permitió identificar puntos de mejora en términos de calidad del producto

(reprocesamientos), inasistencia del personal programado, falta de materiales durante el proceso y el

balanceo de línea inicial. Esto impacta directamente en el plazo de entrega del pedido, debido a que este

proceso es el de mayor duración y donde ocurre la transformación de la prenda. Finalmente, se

evaluaron los resultados del análisis de ambos procesos para determinar las siguientes causas raíz del

problema de retraso:

No se consideran la capacidad semanal de las áreas de corte, costura y acabados para programar la

confección del pedido.

Para el balance de línea previo a la costura, se considera total disponibilidad de las máquinas y no se

establecen indicadores que controlen el desempeño del proceso.

Los plazos del programa de producción se estiman sin sustento técnico y los tiempos de las

operaciones para el balance de línea son resultado de una deficiente toma de tiempos.

Ante estos principales factores de retraso, el presente capítulo desarrollará una nueva metodología de

Programación y Control de la Producción, enfocándose en el control de la programación semanal de la

producción y el balanceo de línea para el pase de las O.P al área de costura.

El control de la programación de la producción consiste en verificar que no se exceda la capacidad

semanal de cada área al momento de asignar las O.P en el programa. De esta manera, se evita

postergaciones o reprogramaciones de los pedidos, y el riesgo a que el cliente penalice a la empresa.

Page 50: Tesis: “Propuesta de sistema de remuneraciones e incentivos para ...

48

Luego, quedó demostrado que el balanceo de línea actual es deficiente respecto a los tiempos de

producción utilizados y la metodología, originando que el plazo en costura se extienda según lo

previsto. Para ello, se propondrá un nuevo procedimiento que asegure un sustento técnico y permita

controlar el avance de la producción para evitar desvíos sobro lo programado.

Para estas dos principales propuestas, es necesario asegurar previamente la confiabilidad de los datos a

utilizar (tiempos de producción) mediante un Estudio de Tiempos y redistribuir las máquinas de costura

en nuevas Líneas para acotar el balanceo y poder establecer controles de producción efectivos. Dichas

propuestas preliminares se explican a continuación.

3.1. PROPUESTA N°01: ESTUDIO DE TIEMPOS

Esta propuesta tiene como objetivo determinar tiempos estándares de producción en las tres áreas

(corte, costura y acabados) de confección para que sean la base de estimación de los plazos en la

programación de la producción y la elaboración del balance de línea. De esta manera, se obtienen

tiempos congruentes con el ritmo de trabajo realizado por los operarios.

3.1.1. DIVISIÓN EN OPERACIONES

Como primer paso del estudio de tiempos, se divide cada área de producción en sus respectivas

operaciones, según la función que cumplen. Tanto en el área de Corte y Acabados, se determinaron sus

operaciones, las cuales se detallan a continuación:

Operaciones de Corte y Acabados

La carga del rollo implica su posicionamiento en el soporte de la tela para tenderla sobre la mesa de

trabajo y cortar el extremo del paño (área de tela equivalente a 01 juego de moldes que serán dibujados

y cortados de la misma). Luego, se procede a empalmar varios paños de tela (colocar uno encima del

otro, haciendo coincidir el molde para agilizar el corte de la tela) y se corta con una herramienta

especializada hasta su clasificación y habilitación al área de costura. En el área de Acabados, el

planchado implica la recepción de la prenda, así como el embolsado considera la colocación del pedido

en las cajas para su posterior envío a almacén de productos terminados.

Operaciones - Área

Corte

Operaciones - Área

Acabados

Cargar rollo Planchado

Tender y cortar extremo Hangteado

Empalmar Doblado

Corte Embolsado

Page 51: Tesis: “Propuesta de sistema de remuneraciones e incentivos para ...

49

Para las operaciones del área de Costura, se han definido las familias de producto y se han detallado las

operaciones de costura en cada una mediante diagramas de operaciones (DOP). Las familias de

producto son las siguientes:

T- Shirt Básico

Gráfico N°17: DOP T-Shirt Básico

Fuente: Elaboración propia

3 Unir hombros2 Cerrar cuello

1 Preparar cuello

4 Pegar cuello

5 Tapete hombro a hombro

1Basta

mangas

6 Pegar mangas

7 Cerrar costados

8 Basta de faldón

9Pegar etiqueta

T-Shirt Básico

Cuerpo (molde)

Hilo

Etiqueta

CuelloMangas (molde)

Page 52: Tesis: “Propuesta de sistema de remuneraciones e incentivos para ...

50

Polo manga cero

Gráfico N°18: DOP Polo manga cero

Fuente: Elaboración propia

2 Unir hombros1 Cerrar cuello

1 Preparar cuello

3 Pegar cuello

4 Pegar cinta tapete

5 Recubierto cuello

6 Asentar tapete

7 Collareta de manga

8 Cerrar costados

9 Atracar costados

Polo manga cero

Cuerpo (molde)

Hilo

Cinta

tapete

10 Basta de faldón

11 Pegar etiqueta

Etiqueta

Collareta

Cuello

Page 53: Tesis: “Propuesta de sistema de remuneraciones e incentivos para ...

51

Tank Top

Gráfico N°19: DOP Tank Top

Fuente: Elaboración propia

1 Unir primer hombro

2 Pegar collareta de cuello

3 Unir segundo hombro

4 Pegar collareta de sisa

5 Cerrar costados

6 Basta de faldón

7 Atracar sisa

8 Atracar cuello

Tank Top

Cuerpo (molde)

Hilo

9 Pegar etiqueta

Etiqueta

Collareta de

cuello

Collareta de

sisa

Page 54: Tesis: “Propuesta de sistema de remuneraciones e incentivos para ...

52

Sweatshirt

Gráfico N°20: DOP Sweatshirt

Fuente: Elaboración propia

9 Unir hombros

10 Pegar mangas

8Basta

de bolsillo

11 Pegar bolsillo

12 Recubrir sisa

13 Cerrar costados

6 Cerrar puños

7 Voltear puños

Sweatshirt

Cuerpo (molde)

Hilo

14 Pegar puños

5Cerrar

pretina

15 Pegar pretina

16 Recubrir pretina

17 Recubrir puños

1

Cerrar

Capucha

+ forro

2Unir forro

a capucha

3Ojal de

capucha

4Basta de

capucha

18 Fijar capucha a cuerpo

19 Pegar capucha

20 Tapete medio cuello de capucha

Tapete

21 Asentar tapete

22 Recubrir cuello + capucha

23 Pegar etiqueta

Etiqueta

24 Atracar cordón

Cordón

25 Pasar cordón a capucha

Bolsillo (molde)PuñosPretinaCapucha (molde)

Forro

Page 55: Tesis: “Propuesta de sistema de remuneraciones e incentivos para ...

53

Polo Box

Gráfico N°21: DOP Polo Box

Fuente: Elaboración propia

7 Pegar pechera

2 Preparar pechera

8 Atracar pechera

9 Pegar bolsillo

10 Unir hombros

6 Basta mangas

11 Pegar mangas

12 Basta de faldón

Polo Box

Cuerpo (molde)

Hilo

13 Cerrar costado

Bolsillo

14 Orillado de venz

15 Pinza venz

16 Venza de costado

1 Cerrar cuello

2 Voltear cuello

3Pespuntar

cuello

4Pegar pie de

cuello

1Formar figura pie

de cuello

5Bastillar pie de

cuello

17 Pegar cuello

18 Asentar cuello

19 Pegar etiqueta

Etiqueta

Pechera

MangasCuello

Page 56: Tesis: “Propuesta de sistema de remuneraciones e incentivos para ...

54

Prendas inferiores (pijama): pantalón y short

Gráfico N°22: DOP Prendas inferiores

Fuente: Elaboración propia

3.1.2. SELECCIÓN DE OPERARIO

Para llevar a cabo el estudio de tiempos, se elegirá a un operario que alcance con tranquilidad un nivel

de destreza y calidad correcto en su entregable por cada tipo de prenda, debe estar familiarizado con la

operación y mostrar interés por hacer bien las cosas. Esto se valora mediante una escala del 0 al 130, de

acuerdo a la descripción que se muestra a continuación:

4 Cerrar tiro delantero

5 Cerrar tiro espalda

6 Cerrar costado

7 Cerrar tiro

8 Basta de bota pie

1 Cerrar pretina

2 Cerrar elástico

3 Ojal de pretina

1Preparar elástico

+ pretina

Pantalón / Short

Cuerpo (molde)

Hilo

9 Recubierto de pretina

10 Pasar cordón

Pretina

Elástico

Cordón

Page 57: Tesis: “Propuesta de sistema de remuneraciones e incentivos para ...

55

Tabla N°01: Valoración de operarios

Fuente: Herramientas de Ingeniería de Métodos – Bryan Salazar López

Según a los operarios evaluados, se escogieron aquellos con valoración 100 para aseguramos que el

tiempo cronometrado sea un tiempo adecuado para realizar la operación y que el factor de desempeño

que afecte a dicho tiempo sea unitario (Normalización).

3.1.3. SUPLEMENTOS

Los suplementos o concesiones son demoras inevitables a considerarse en el estudio de tiempos y

pueden pasar desapercibidos porque se realizan en períodos relativamente cortos de tiempo; por tanto,

deben compensarse esas pérdidas haciendo algunos ajustes. Según definiciones de la Organización

Mundial del Trabajo (OIT), los suplementos observados se clasifican en tres tipos:

Descanso

Este suplemento se aplica para que el trabajador se pueda reponer del cansancio físico y psicológico

que produce el trabajo. Su aplicación es obligatoria. En este suplemento, se consideran las concesiones

por necesidades personales y fatiga. Para el último, se representa por tensión física provocada por la

naturaleza del trabajo, tensión mental, y tensión física o mental provocada por la naturaleza de las

condiciones del trabajo.

Contingencias

En ocasiones, durante el trabajo existen ciertas deficiencias o interrupciones que aparecen de un modo

aleatorio y que son difíciles de evitar.

Valoración Descripción del desempeño

0 Actividad Nula

50Muy lento, movimientos torpes inseguros, el operario parece medio

dormido, y sin interés.

75Constante, resuelto, sin prisa como obrero no pagado a destajo, parece

lento, pero no pierde tiempo.

100Activo, capaz, como obrero calificado, logra con tranquilidad el nivel de

calidad y precisión.

125Muy rápido, el operario actua con gran seguridad, destreza y

coordinación de movimientos, muy por encima del nivel.

130Excepcionalmente rápido, concentración y esfuerzo, sin probabilidad de

durar por largos periodos.

Page 58: Tesis: “Propuesta de sistema de remuneraciones e incentivos para ...

56

Herramientas

Mantenimiento de las herramientas para un estado óptimo de trabajo.

Fatiga

En el caso del suplemento por Fatiga, se utilizaron los formatos propuesto por la OIT para calcular los

puntajes de tensión (ver Anexo 6)

Cuadro N°06: Cálculo de Suplementos de fatiga

Fuente: OIT

La tensión física provocada por la naturaleza del trabajo se calcula en base al nivel de esfuerzo del

trabajo de acuerdo a la tabla propuesta por la OIT (ver Anexo 7). Finalmente, se consolidan los

resultados por tipo de tensión y se suman para obtener un puntaje final que se convierte al coeficiente

de suplemento por fatiga a aplicar a la operación, según tabla de conversión de la OIT (ver Anexo 8).

Luego, se calcularon los suplementos por necesidades personales, disturbios y mantenimiento del

puesto de trabajo. Para el primero, se consideró el tiempo y frecuencia para ir a los servicios higiénicos

y beber aguar durante la jornada. Las charlas semanales e inducciones al inicio de la jornada se

consideraron como disturbios inevitables. Finalmente, la limpieza y orden del puesto de trabajo al inicio

y final del día, se consideró como mantenimiento del puesto de trabajo.

PUNTAJE

CORTE

PUNTAJE

COSTURA

PUNTAJE

ACABADOS

A1 (esfuerzo reducido) 3 0 0

A2 4 0 4

A3 2 2 1

A4 1 0 2

A5 5 0 0

15 2 7

B1 10 10 1

B2 5 5 5

B3 2 2 2

B4 2 2 0

19 19 8

C1 4 4 4

C2 1 1 1

C3 0 0 0

C4 0 0 0

C5 0 0 0

C6 0 0 0

5 5 5

39 26 20

18 14 13

CÁLCULO SUPLEMENTOS DE FATIGA

TABLAS DE TENSIONES RELATIVAS

Fuerza ejercida en promedio

Monotonía

Postura

Vibraciones

Ciclo breve (trabajo repetitivo)

Ruido

Temperatura y humedad

Ventilación

B - Tensión mental

Ropa molesta

Concentración - ansiedad

A - Tensión física provocada por la naturaleza del trabajo

Tensión visual

C - Tensión física o mental provocada por la naturaleza de las condiciones de

TOTAL PUNTOS

COEFICIENTE A APLICAR

Emanaciones de gases

Polvo

Suciedad

Presencia de agua

Page 59: Tesis: “Propuesta de sistema de remuneraciones e incentivos para ...

57

Cuadro N°07: Otro Suplementos

Consolidando los resultados en los diferentes tipos de suplementos, a continuación se muestra el total

porcentaje a aplicar en cada área para el estudio de tiempos.

Cuadro N°08: Suplementos por área

3.1.4. MÉTODO PARA LA TOMA DE TIEMPOS

El método se enfoca en las operaciones de los procesos de producción. En el área de costura, se han

agrupado las operaciones realizadas en todos los tipos de prenda (operaciones comunes) para aplicarles

un solo estudio de tiempos, mientras que para las operaciones de costura únicas de cada tipo de prenda,

además de las de corte y acabados, se aplicará un estudio de tiempos por cada operación.

Preliminarmente, se realiza una toma de tiempos para determinar el tiempo de ciclo promedio (en

horas) de cada operación; se consideran 15 repeticiones. Para que los tiempos cronometrados resulten

consistentes a la naturaleza de la operación, siendo las de confección de alto nivel de repetición y corta

duración, se establece un número de observaciones según la tabla de Westinghouse, la cual calcula el

número de repeticiones comparando el tiempo de ciclo (horas) y la cantidad de prendas trabajadas por

año. En este caso, se registró un total de 61,200 y 51,000 prendas solicitadas durante los años 2012 y

2013 respectivamente.

Suplemento Evento Frecuencia Tiempo evento (min) % Jornada

Servicios Higiénicos 2/día 8

Tomar agua mineral 6/día 1

Charla semanal 1/semana 13

Inducciones cada 2 días 10

Limpieza y Orden del puesto Limpieza de puesto 2/día 12 2%

Necesidades Personales

Disturbios inevitables

4%

2%

Suplementos CORTE COSTURA ACABADOS

Necesidades Personales (4-7%) 4% 4% 4%

Fatiga básica (7%)

Fatiga complementaria (+ %)

Disturbios inevitables 2% 2% 2%

Limpieza y orden de puesto de trabajo 2% 2% 2%

Total 26% 22% 21%

13%18% 14%

Page 60: Tesis: “Propuesta de sistema de remuneraciones e incentivos para ...

58

Tabla N°02: Tabla Westinghouse

Fuente: Técnicas de Medición del Trabajo 2da edición

N° Observaciones Corte (CT), Acabados (AC) y operaciones Comunes

Operación 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

Tiempo

promedio

ciclo (hr)

observa

ciones

CT - Cargar rollo 12 11 11 11 14 13 13 12 12 11 14 11 14 12 14 0.003 100

CT - Tender y cortar extremo 65 65 68 68 66 66 66 67 67 66 67 65 66 66 66 0.018 43

CT - Empalmar 23 22 23 23 23 22 23 24 22 22 23 24 22 24 22 0.006 74

CT - Corte 18 18 18 17 17 17 17 18 18 18 19 18 19 17 19 0.005 80

AC - Planchado 53 52 54 53 54 52 54 53 53 54 54 52 52 53 52 0.015 46

AC - Hangteado 14 14 15 13 14 13 14 14 13 15 13 14 14 15 14 0.004 90

AC - Doblado 18 19 19 18 19 19 20 18 18 18 19 19 19 20 20 0.005 80

AC - Embolsado 2 1 3 1 1 2 3 3 3 1 1 2 3 1 3 0.001 140

Operación 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

Tiempo

promedio

ciclo (hr)

observaciones

PS - Unir hombros 39 40 39 39 40 39 40 40 39 40 39 39 40 39 40 0.011 52

PS - Cerrar cuello 33 33 33 33 33 32 32 33 33 33 32 32 32 32 33 0.009 58

PS - Preparar cuello 47 47 47 46 47 46 46 47 46 47 47 46 46 47 47 0.013 48

PS - Pegar cuello 65 64 64 64 65 65 65 65 65 64 65 65 65 64 64 0.018 43

PS - Basta mangas 50 50 51 51 51 50 51 50 51 50 51 50 51 50 51 0.014 47

PS - Pegar mangas 57 57 58 59 57 57 59 58 59 57 57 57 58 57 59 0.016 45

PS - Cerrar costados ** 57 59 59 57 57 59 59 59 57 58 58 57 57 58 58 0.016 45

PS - Cerrar costados * 55 54 54 53 55 55 55 55 54 53 55 53 53 55 55 0.015 46

PS - Basta de faldon 50 50 50 51 51 51 51 51 51 50 51 50 51 50 51 0.014 47

PS - Pegar etiqueta 36 36 36 35 36 35 36 37 35 36 36 37 35 37 36 0.010 55

PS - Asentar tapete 68 69 68 68 69 68 68 68 69 68 68 69 68 69 68 0.019 41

PI - Cerrar tiro delantero 38 37 39 38 39 38 39 39 39 37 39 38 38 37 39 0.011 52

PI - Cerrar tiro espalda 42 42 42 42 41 41 41 42 42 42 41 41 41 41 42 0.012 50

PI - Basta de bota pie 71 71 71 71 72 71 72 72 71 72 72 71 72 71 72 0.020 40

PI - Cerrar pretina 29 31 30 29 30 30 30 31 31 29 30 31 31 29 31 0.008 60

PI - Cerrar elástico 32 33 33 32 32 32 32 33 33 32 32 33 33 33 33 0.009 62

PI - Ojal de pretina 32 30 30 32 32 31 30 30 30 31 30 31 31 32 31 0.009 62

PI - Preparar elástico+pretina 68 68 68 68 69 69 67 68 69 67 68 68 67 67 68 0.019 42

PI - Pegar pretina+cuerpo 73 71 72 73 71 72 72 73 71 72 72 72 73 72 71 0.020 40

PI - Recubierto de pretina 71 70 71 72 70 72 72 70 70 72 71 70 72 72 71 0.020 40

PI - Pasar cordón 42 42 43 42 43 43 41 42 43 43 41 41 43 42 41 0.012 50

Page 61: Tesis: “Propuesta de sistema de remuneraciones e incentivos para ...

59

N° de Observaciones T-Shirt Básico (BAS) Polo Manga Cero (MGC)

N° de Observaciones Tank Top

N° de Observaciones Sweatshirt

Operación 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

Tiempo

promedio

ciclo (hr)

N° obs

BAS - Tapete hombro a hombro 58 58 57 58 58 57 57 58 57 57 58 58 58 57 58 0.016 45

MGC - Pegar cinta tapete 56 54 56 55 54 55 56 56 54 56 55 54 55 56 54 0.015 46

MGC - Recubierto cuello 63 63 64 63 64 63 63 63 64 64 64 63 63 63 63 0.018 43

MGC - Collareta de manga 59 58 57 59 58 57 58 58 59 58 57 59 57 59 59 0.016 45

MGC - Atracar costados 46 46 44 46 46 44 45 45 46 45 45 46 44 46 46 0.013 48

Operación 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

Tiempo

promedio

ciclo (hr)

N° obs

Unir primer hombro 28 29 29 28 28 27 27 29 28 28 28 29 29 29 28 0.008 60

Pegar collareta de cuello 66 66 64 66 66 64 64 65 65 66 66 64 65 65 65 0.018 43

Unir segundo hombro 36 36 38 37 37 37 38 38 38 37 36 36 36 36 36 0.010 55

Pegar collareta de sisa 65 65 66 64 66 64 66 65 65 64 66 64 65 65 66 0.018 60

Cerrar costados *

Basta de faldon

Atracar sisa 59 60 60 61 61 60 61 61 60 61 59 61 61 59 59 0.017 43

Atracar cuello 46 45 46 45 45 44 45 46 45 44 44 46 44 46 46 0.013 48

Pegar etiqueta

Operación 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

Tiempo

promedio

ciclo (hr)

N° obs

Unir hombros

Pegar mangas 59 57 58 58 59 58 57 57 58 59 57 57 59 59 58 0.016 45

Basta de bolsillo 63 62 62 63 61 62 61 61 62 61 63 63 61 63 61 0.017 44

Pegar bolsillo 77 78 76 78 78 78 76 77 77 77 76 76 76 77 77 0.021 39

Recubrir sisa 72 72 73 74 72 74 72 73 73 73 74 74 74 74 73 0.020 40

Cerrar costados

Cerrar puños 44 46 46 45 44 45 46 45 44 44 45 46 44 44 46 0.013 48

Voltear puños 44 44 45 44 46 46 46 45 44 46 44 46 45 44 44 0.013 48

Pegar puños 82 82 82 84 83 82 84 84 84 84 84 83 82 82 83 0.023 38

Cerrar pretina 45 44 46 44 46 45 45 46 44 46 44 44 46 45 45 0.013 48

Pegar pretina 76 75 76 77 76 75 76 77 75 75 77 77 76 75 76 0.021 39

Recubrir pretina 62 61 61 61 61 61 61 61 61 62 62 61 62 62 61 0.017 44

Recubrir puños 65 64 65 65 65 64 65 65 65 65 65 66 65 65 66 0.018 43

Cerrar capucha + forro 72 71 73 73 73 71 73 71 72 72 72 72 72 71 72 0.020 40

Unir forro con capucha 63 63 64 63 63 63 64 63 63 64 63 64 63 64 63 0.018 43

Ojal de capucha 50 50 51 52 50 52 52 51 52 52 50 52 52 52 50 0.014 47

Basta de capucha 61 62 63 61 62 62 62 62 61 63 61 62 62 63 62 0.017 44

Fijar capucha a cuerpo 63 63 64 64 63 64 63 63 63 63 64 63 63 63 63 0.018 43

Pegar capucha 69 69 70 69 69 68 68 69 70 68 69 68 69 68 70 0.019 42

Tapete medio cuello de capucha62 63 62 61 62 61 62 61 63 62 63 62 61 63 62 0.017 44

Asentar tapete

Recubrir cuello+capucha 64 64 63 63 63 63 63 63 64 64 63 63 63 63 64 0.018 43

Pegar etiqueta

Atracar cordon 48 47 47 49 47 47 47 49 47 49 48 49 49 47 48 0.013 48

Pasar cordon a capucha 51 52 52 50 51 51 51 50 51 50 51 51 50 51 52 0.014 47

Page 62: Tesis: “Propuesta de sistema de remuneraciones e incentivos para ...

60

N° de Observaciones Polo Box

N° de Observaciones Pantalón (P) y Short (S)

Al determinarse el N° de Observaciones, se procede con la toma de tiempos por cada operación y se

calcula el Tiempo Cronometrado (TC), Tiempo Normal (TN) y, finalmente, el Tiempo Estándar (TS) de

la siguiente manera:

Teniendo el Factor de Valoración igual a 100 (unitario) por ser un operario calificado, logrando con

facilidad el nivel de calidad y precisión requerido, se calcula el Tiempo Normal.

Determinando los Suplementos de necesidades personales, fatiga, disturbios inevitables y limpieza del

puesto de trabajo, se calcula el Tiempo Estándar.

Operación 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

Tiempo

promedio

ciclo (hr)

N° obs

Pegar pechera 90 91 90 90 89 91 91 91 90 90 89 90 91 90 89 0.025 34

Preparar pechera 119 120 121 121 121 119 121 120 119 121 121 119 121 119 121 0.033 32

Atracar pechera 79 79 79 80 80 80 79 81 79 79 81 80 79 79 80 0.022 38

Pegar bolsillo 81 81 80 80 81 79 79 80 79 79 80 79 79 81 79 0.022 38

Unir hombros

Basta mangas

Pegar mangas

Basta de faldon

Cerrar costado

Orillado de venz 49 49 50 50 50 50 50 49 51 49 51 49 49 50 51 0.014 47

Pinza venz 61 60 59 59 59 61 61 59 61 61 61 59 59 61 60 0.017 44

Venz de costado 79 81 79 80 80 79 81 81 80 81 81 80 79 80 80 0.022 38

Cerrar cuello

Voltear cuello 30 30 30 31 30 31 29 30 29 31 31 29 29 29 30 0.008 60

Pespuntar cuello 79 81 80 79 79 81 80 81 79 80 80 79 79 80 79 0.022 38

Pegar pie de cuello 80 79 81 79 79 79 81 79 80 81 80 81 80 79 80 0.022 38

Formar figura p. cuello 81 79 80 80 81 79 79 81 80 80 80 79 80 80 80 0.022 38

Bastillar pie de cuello 80 81 80 80 80 79 81 80 81 80 80 81 80 79 79 0.022 38

Pegar cuello

Asentar cuello 119 121 121 119 119 120 120 120 121 119 120 120 121 120 121 0.033 32

Pegar etiqueta

Operación 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

Tiempo

promedio

ciclo (hr)

N° obs

Cerrar costado (P) 71 71 72 73 72 71 73 72 72 73 71 71 71 71 73 0.020 40

Cerrar tiro (P) 68 68 68 68 68 69 68 69 69 68 69 68 68 68 68 0.019 42

Cerrar costado (S) 47 47 46 46 46 46 47 47 46 46 46 47 46 47 47 0.013 48

Cerrar tiro (S) 46 47 47 46 46 47 46 47 47 47 47 46 47 47 47 0.013 48

Page 63: Tesis: “Propuesta de sistema de remuneraciones e incentivos para ...

61

Los registros de los tiempos observados se ubican en los Anexos 8, 9 y 10. A continuación, se muestran

los Tiempos Estándar calculados para las operaciones de las tres áreas de producción.

Tiempos Estándar Corte

Tiempos Estándar Acabados

Tiempos estándar Op. Comunes PS

(*) T Shirt Básico, Polo Box, Sweatshirt

(**) Polo manga cero, Tank Top.

OperaciónTiempo

(hor)N° obs

TC

(min)

TS

(min)

Cargar rollo 0.003 100 0.17 0.22

Tender y cortar extremo 0.018 43 0.97 1.22

Empalmar 0.006 74 0.43 0.54

Corte 0.005 80 0.57 0.72

OperaciónTiempo

(hor)N° obs TC TS

Planchado 0.015 46 0.92 1.12

Hangteado 0.004 90 0.20 0.24

Doblado 0.005 80 0.28 0.33

Embolsado 0.001 140 0.02 0.03

OperaciónTiempo

(hor)N° obs TC TS

Unir hombros 0.011 52 0.67 0.82

Cerrar cuello 0.009 58 0.53 0.64

Preparar cuello 0.013 48 0.80 0.98

Pegar cuello 0.018 43 1.03 1.25

Basta mangas 0.014 47 0.82 1.00

Pegar mangas 0.016 45 0.92 1.13

Cerrar costados * 0.016 45 0.95 1.16

Cerrar costados ** 0.015 46 0.92 1.13

Basta de faldon 0.014 47 0.87 1.07

Pegar etiqueta 0.010 55 0.57 0.70

Asentar tapete 0.019 41 1.10 1.34

Page 64: Tesis: “Propuesta de sistema de remuneraciones e incentivos para ...

62

Tiempos estándar Op. Comunes PI

Tiempos estándar T Shirt Básico

Tiempos estándar Polo Manga Cero

OperaciónTiempo

(hor)N° obs TC TS

Cerrar tiro delantero 0.011 52 0.68 0.82

Cerrar tiro espalda 0.012 50 0.73 0.89

Basta de bota pie 0.020 40 1.13 1.37

Cerrar pretina 0.008 60 0.48 0.58

Cerrar elástico 0.009 62 0.57 0.70

Ojal de pretina 0.009 62 0.55 0.67

Preparar elástico+pretina 0.019 42 1.10 1.35

Pegar pretina+cuerpo 0.020 40 1.17 1.43

Recubierto de pretina 0.020 40 1.15 1.41

Pasar cordon 0.012 50 0.73 0.88

OperaciónTiempo

(hor)N° obs TC TS

Unir hombros 0.011 52 0.67 0.82

Cerrar cuello 0.009 58 0.53 0.64

Preparar cuello 0.013 48 0.80 0.98

Pegar cuello 0.018 43 1.03 1.25

Tapete hombro a hombro 0.016 45 0.93 1.13

Basta mangas 0.014 47 0.82 1.00

Pegar mangas 0.016 45 0.92 1.13

Cerrar costados * 0.016 45 0.95 1.16

Basta de faldon 0.014 47 0.87 1.07

Pegar etiqueta 0.010 55 0.57 0.70

OperaciónTiempo

(hor)N° obs TC TS

Unir hombros 0.011 52 0.67 0.82

Cerrar cuello 0.009 58 0.53 0.64

Preparar cuello 0.013 48 0.80 0.98

Pegar cuello 0.018 43 1.03 1.25

Pegar cinta tapete 0.015 46 0.93 1.13

Recubierto cuello 0.018 43 1.02 1.25

Asentar tapete 0.019 41 1.10 1.34

Collareta de manga 0.016 45 0.98 1.19

Cerrar costados ** 0.015 46 0.92 1.13

Atracar costados 0.013 48 0.72 0.88

Basta de faldon 0.014 47 0.87 1.07

Pegar etiqueta 0.010 55 0.57 0.70

Page 65: Tesis: “Propuesta de sistema de remuneraciones e incentivos para ...

63

Tiempos estándar Tank Top

Tiempos estándar Sweatshirt

OperaciónTiempo

(hor)N° obs TC TS

Unir primer hombro 0.008 60 0.42 0.52

Pegar collareta de cuello 0.018 43 1.04 1.27

Unir segundo hombro 0.010 55 0.58 0.70

Pegar collareta de sisa 0.018 60 1.12 1.37

Cerrar costados ** 0.015 46 0.92 1.13

Basta de faldon 0.014 47 0.87 1.07

Atracar sisa 0.017 43 0.97 1.19

Atracar cuello 0.013 48 0.67 0.82

Pegar etiqueta 0.010 55 0.57 0.70

OperaciónTiempo

(hor)N° obs TC TS

Unir hombros 0.011 52 0.67 0.82

Pegar mangas 0.016 45 0.93 1.13

Basta de bolsillo 0.017 44 1.00 1.22

Pegar bolsillo 0.021 39 1.33 1.62

Recubrir sisa 0.020 40 1.25 1.53

Cerrar costados * 0.016 45 0.95 1.16

Cerrar puños 0.013 48 0.72 0.88

Voltear puños 0.013 48 0.78 0.95

Pegar puños 0.023 38 1.33 1.62

Cerrar pretina 0.013 48 0.70 0.86

Pegar pretina 0.021 39 1.27 1.55

Recubrir pretina 0.017 44 1.05 1.28

Recubrir puños 0.018 43 1.08 1.31

Cerrar capucha + forro 0.020 40 1.23 1.50

Unir forro con capucha 0.018 43 1.00 1.22

Ojal de capucha 0.014 47 0.87 1.07

Basta de capucha 0.017 44 1.02 1.25

Fijar capucha a cuerpo 0.018 43 1.08 1.31

Pegar capucha 0.019 42 1.10 1.34

Tapete medio cuello de capucha 0.017 44 1.08 1.31

Asentar tapete 0.019 41 1.10 1.34

Recubrir cuello+capucha 0.018 43 1.00 1.22

Pegar etiqueta 0.010 55 0.57 0.70

Atracar cordon 0.013 48 0.74 0.91

Pasar cordon a capucha 0.014 47 0.75 0.91

Page 66: Tesis: “Propuesta de sistema de remuneraciones e incentivos para ...

64

Tiempos estándar Polo Box

Tiempos estándar Pantalón (P) y Short (S)

OperaciónTiempo

(hor)N° obs TC TS

Pegar pechera 0.025 34 1.45 1.77

Preparar pechera 0.033 32 1.93 2.35

Atracar pechera 0.022 38 1.38 1.68

Pegar bolsillo 0.022 38 1.26 1.53

Unir hombros 0.011 52 0.67 0.82

Basta mangas 0.014 47 0.82 1.00

Pegar mangas 0.016 45 0.92 1.13

Basta de faldon 0.014 47 0.87 1.07

Cerrar costado * 0.016 45 0.95 1.16

Orillado de venz 0.014 47 0.78 0.95

Pinza venz 0.017 44 1.03 1.25

Venz de costado 0.022 38 1.35 1.65

Cerrar cuello 0.009 58 0.53 0.64

Voltear cuello 0.008 60 0.48 0.58

Pespuntar cuello 0.022 38 1.35 1.65

Pegar pie de cuello 0.022 38 1.30 1.58

Formar figura p. cuello 0.022 38 1.37 1.68

Bastillar pie de cuello 0.022 38 1.40 1.71

Pegar cuello 0.018 43 1.03 1.25

Asentar cuello 0.033 32 2.04 2.49

Pegar etiqueta 0.010 55 0.57 0.70

OperaciónTiempo

(hor)N° obs TC TS

Cerrar tiro delantero 0.011 52 0.68 0.82

Cerrar tiro espalda 0.012 50 0.73 0.89

Cerrar costado (P) 0.020 40 1.13 1.37

Cerrar tiro (P) 0.019 42 1.12 1.37

Cerrar costado (S) 0.013 48 0.77 0.95

Cerrar tiro (S) 0.013 48 0.78 0.95

Basta de bota pie 0.020 40 1.13 1.37

Cerrar pretina 0.008 60 0.48 0.58

Cerrar elástico 0.009 62 0.57 0.70

Ojal de pretina 0.009 62 0.55 0.67

Preparar elástico+pretina 0.019 42 1.10 1.35

Pegar pretina+cuerpo 0.020 40 1.17 1.43

Recubierto de pretina 0.020 40 1.15 1.41

Pasar cordon 0.012 50 0.73 0.88

Pegar etiqueta 0.010 55 0.57 0.70

Page 67: Tesis: “Propuesta de sistema de remuneraciones e incentivos para ...

65

Aquellas operaciones resaltadas son operaciones comunes, para las cuales se realizó un estudio de

tiempos para cada una. Finalmente, se determina un tiempo estándar global de costura por cada tipo de

prenda, también conocido ―minutaje de la prenda‖.

Cuadro N°09: Tiempo global por prenda

En conclusión, el estudio de tiempos ha determinado tiempos estándares de producción en cada área de

producción y por cada tipo de prenda (costura). Estos serán la base para realizar un adecuado balance

de línea y ya no se realizará una toma de tiempos al supervisor durante la elaboración de la muestra de

la prenda, suprimiendo una actividad que no generaba valor al proceso. Asimismo, servirán para

estimar los plazos de producción en el programa y evitar que se generen desvíos.

Los tiempos estándares se revisarán cuatrimestralmente para actualizarlos bajo la metodología de

estudio de tiempos aplicada en esta propuesta y los formatos de trabajo.

3.2. PROPUESTA N°02: REDISTRIBUCIÓN EN NUEVAS LÍNEAS

Esta propuesta surge ante la necesidad de acotar el balance de línea a una cantidad de máquinas según

el tipo de prenda, considerando su secuencia de operaciones. Actualmente, la empresa dispone de una

distribución por proceso, agrupando las máquinas según su función y generando que los balances de

línea asuman a la totalidad de máquinas como única línea.

Por tanto, se propone redistribuir en nuevas líneas de costura bajo un análisis por familia de producto,

de acuerdo al grado de similitud entre las operaciones y la distribución por tipo de máquina. Luego, la

asignación de máquinas en cada nueva línea de confección se realizará de acuerdo a la carga de

operaciones por tipo de máquina. En caso los plazos de costura sean ajustados y se exceda en la

capacidad de la línea, se podrán asignar temporalmente máquinas de una línea a otra para acelerar el

procesamiento del pedido previo análisis. Esto define la flexibilidad entre las nuevas líneas de costura,

siendo posible porque las máquinas no son pesadas y pueden movilizarse sin mayor inconveniente.

Tipo de prenda "Minutaje"

Tank Top 9.0

T Shirt Básico 10.0

Polo Manga Cero 12.5

Prendas inferiores 13.0

Polo Box 28.5

Sweatshirt 30.0

Page 68: Tesis: “Propuesta de sistema de remuneraciones e incentivos para ...

66

Gráfico N°23: Layout actual

Fuente: La empresa

RCB OJA BOT BAS

RCT REM TRI TAP

RCT RCT ELA TAP

BRO REM RCT RCT RCB REM

BRO REM RCT RCB RCB REM

REM RCT RCT COL REM

REM RCT MAG COL REM

REM RCT PIC CCI

UNIDAD DE

DESARROLLO DEL

PRODUCTO

ALMACÉN

DE

MATERIALES

GERENCIA

COMERCIAL /

PRODUCCIÓN

RECEPCIÓN

ÁREA DE COSTURA

Page 69: Tesis: “Propuesta de sistema de remuneraciones e incentivos para ...

67

Cuadro N°10: Máquinas de Costura

Fuente: La empresa

En primer lugar, se evaluará el nivel de similitud entre los tipos de prenda de acuerdo a sus operaciones

en común. Como resultado, se determina que el Sweatshirt presenta un bajo nivel de similitud frente a

las demás prendas, resultando como una sola familia de producto.

Número de operaciones comunes entre tipos de prenda

Asimismo, se analiza la distribución de cada tipo de máquina utilizada durante el procesamiento de las

prendas. Ello resulta que el 70% de costura del Polo Box se realiza en máquina Recta, definiendo una

familia de producto para este tipo de prenda. Luego, las prendas de T Shirt Básico, Polo Manga Cero y

Tank Top presentan un alto nivel de similitud entre sus operaciones y, mayormente, su costura se

realiza en el mismo tipo de máquina, resultando que los tres tipos de prenda se agrupan en una familia

de producto llamada Polos. Finalmente, el Pantalón y Short se agrupan en una familia de productos de

Prendas Inferiores, pues su costura tiene la misma distribución de máquinas.

Máquina Cód. Cantidad

REMALLADORA REM 10

RECTA RCT 10

RECUBRIDORA RCB 4

TAPETERA TAP 2

COLLARETERA COL 2

BROCHERA BRO 2

BOTONERA BOT 1

TRICOTERA TRI 1

ELASTIQUERA ELA 1

PICOTERA PIC 1

OJALADORA OJA 1

MULTIAGUJAS MAG 1

CORTA CINTA CCI 1

BASTERA BAS 1

38Total

Tipo de Prenda POLO BOXP. MANGA

CERO

SWEAT

SHIRT

T SHIRT

BASICOTANK TOP

Total Op.

Comunes

POLO BOX 6 2 8 3 19

P. MANGA CERO 6 3 7 3 19

SWEATSHIRT 2 3 2 1 8

T SHIRT BASICO 8 7 2 3 20

TANK TOP 3 3 1 3 10

Page 70: Tesis: “Propuesta de sistema de remuneraciones e incentivos para ...

68

Distribución de máquinas por tipo de prenda

En conclusión, las líneas de costura a implementarse son cuatro:

Línea de Polos: incluye al T-Shirt Básico, Polo Manga Cero y Tank Top.

Línea de Sweatshirt.

Línea de Polo Box.

Línea de Prendas inferiores: incluirá la confección pantalón y short.

Con las nuevas líneas definidas, se analiza la asignación de las máquinas de costura, debiendo ser

proporcional a su distribución en el procesamiento por tipo de prenda

Cuadro N°11: Asignación de máquinas a nuevas líneas de costura

Tipo de Prenda Remalladora Recubridora Recta Tapetera Collaretera OjaladoraTotal Op.

Máquina

POLO BOX 4 2 14 0 0 0 20

% Op - máquina 20% 10% 70% 0% 0% 0% 100%

P. MANGA CERO 4 2 5 0 1 1 12

% Op - máquina 33% 17% 42% 0% 8% 8% 100%

T SHIRT BASICO 5 2 2 1 0 0 10

% Op - máquina 50% 20% 20% 10% 0% 0% 100%

TANK TOP 2 0 3 0 2 2 9

% Op - máquina 22% 0% 33% 0% 22% 22% 100%

PANTALON 5 2 4 0 0 1 12

% Op - máquina 42% 17% 33% 0% 0% 8% 100%

SHORT 5 2 4 0 0 1 12

% Op - máquina 42% 17% 33% 0% 0% 8% 100%

Dist. Máq. Dist. Máq. Dist. Máq. Dist. Máq. Dist. Máq. Dist. Máq.

POLO BOX 12% 1 13% 1 36% 4 0% 0 0% 0 0% 0

SWEATSHIRT 26% 3 38% 2 18% 2 50% 1 0% 0 17% 1

P. MANGA CERO 12% 13% 13% 0% 33% 17%

T SHIRT BASICO 15% 13% 5% 50% 0% 0%

TANK TOP 6% 0% 8% 0% 67% 33%

PANTALON 15% 13% 10% 0% 0 0% 0 17%

SHORT 15% 13% 10% 0% 0 0% 0 17%

Total Máquina 100% 10 100% 4 100% 10 100% 2 100% 2 100% 1

Collaretera Ojaladora

1

1

Tipo

Prenda

1

1

4

2 1

3 1 2

Remalladora Recubridora Recta Tapetera

Page 71: Tesis: “Propuesta de sistema de remuneraciones e incentivos para ...

69

En algunos casos, las líneas tendrán que compartir máquinas debido a la cantidad disponible de las

mismas como por ejemplo: la línea de Polos y Prendas Inferiores compartirán una máquina

Recubridora; asimismo, la única máquina Ojaladora será compartida entre las líneas de Sweatshirt,

Polos y Prendas Inferiores. Para ambos casos, la ubicación de las máquinas compartidas será lo más

equidistante posible entre las líneas de confección que las usarán. A continuación, se muestra la

redistribución en nuevas líneas de confección.

Gráfico N°25: Redistribución en nuevas líneas de confección

REM REM RCT RCT

RCB RCB RCT RCT

OJA TAP REM REM

BRO REM RCT REM REM RCB

BRO REM RCB TAP RCT RCT

COL COL REM RCT RCT

MAG REM RCT ELA

PIC CCI BAS BOT

ÁREA DE COSTURA

UNIDAD DE

DESARROLLO DEL

PRODUCTO

ALMACÉN

DE

MATERIALES

RECEPCIÓN

GERENCIA

COMERCIAL /

PRODUCCIÓN

Page 72: Tesis: “Propuesta de sistema de remuneraciones e incentivos para ...

70

Leyenda:

Con la nueva distribución de máquinas y líneas de costura, se asegura que el balance de línea a realizar

tenga una cantidad limitada y adecuada de máquinas a asignar para los pedidos según el tipo de prenda,

complementándose con los tiempos estándar determinados en la primera propuesta de mejora. Además,

se contará con mayor disponibilidad de las máquinas pues las líneas de costura se dedicarán a

confeccionar el tipo de prenda designado.

3.3. PROPUESTA N°03: PROCEDIMIENTO BALANCE DE LÍNEA

El balance de línea tiene como finalidad determinar cuántas y qué tipo de máquinas serán necesarias

para procesar la costura de una Orden de Producción. Actualmente, el balance de línea resulta

deficiente pues se realiza bajo consideraciones y criterio sin sustento técnico/objetivo (100%

disponibilidad de máquinas, no se define una línea para el pedido, se obtienen plazos muy extensos

porque se considera procesar el total de la Orden de Producción para pasar de una operación a otra, no

se prevé el desempeño del balance propuesto). Esto genera retrasos en el pedido porque, al llevar a cabo

su costura bajo el balance de línea estimado, se tienen las máquinas ocupadas procesando otras órdenes

de producción o los operarios demoran más de lo considerado en el balance por cada operación.

Ante esto, se propone una metodología para el balanceo de línea que será realizado por el supervisor de

producción cuando se tengan los moldes cortados habilitados, listos para entrar al área de costura.

Los objetivos de esta nueva metodología son:

Igualar la carga de trabajo entre las estaciones de las líneas de costura para tener un flujo de

producción continuo.

Identificar la operación cuello de botella para ponerla en equilibrio con el resto de la línea.

Establecer la velocidad de la línea de costura (takt time), lo cual permite sincronizar la producción

con los pedidos del cliente y una producción estable sin interrupciones.

REM RCB RCT TAP COL OJA

Polo Box 1 1 4 0 0 0 6

Sweatshirt 3 2 2 1 0 1 9

Polos 4 1 3 1 2 1 12

Prendas Inferiores 2 1 1 0 0 1 5

10 5 10 2 2 3 32

ColorLínea

Total

TotalMáquina

Page 73: Tesis: “Propuesta de sistema de remuneraciones e incentivos para ...

71

Determinar el número de estaciones de trabajo.

Establecer la carga de trabajo de cada operario para saber qué tan ocupados están en comparación

con la estación cuello de botella o takt time.

La información necesaria para el balance de línea es la secuencia de operaciones indicada en el DOP de

la prenda, el volumen y plazo del pedido según programa de producción, y los estándares de tiempos

determinados por Estudio de tiempos. Además, es necesario conocer los siguientes conceptos:

Balance de Línea: significa asignar a cada estación de la línea una capacidad similar a la capacidad de

producir a una cuota de producción en función a los recursos disponibles (máquinas y costureros).

Takt time (c): el Lean Manufacturing lo define como el ritmo al cual un producto terminado de ser

fabricado para satisfacer al pedido del cliente; en este caso, sería según el plazo establecido en el

programa de producción.

Para trabajar bajo un esquema de Takt Time, es necesario contar con una mano de obra flexible y

polivalente que acepte cambios sobre los procesos y puestos de trabajo, así como procesos y

equipamientos flexibles en vista que una variación del Takt Time puede aumentar o disminuir al

personal necesario para las mismas operaciones.

Factor de seguridad (FS): es la tolerancia de producción del taller, el cual se absorbe cualquier desvío o

parada en la producción durante la jornada de trabajo; para el sector de Confecciones, se estima un

promedio del 5% (SENATI 2012). Esto afecta el tiempo disponible por jornada pasando de 10 horas a

9.5 horas.

Eficiencia de producción (EP): es el nivel de rendimiento histórico del taller sobre cuánto produce

respecto a lo requerido en un periodo de tiempo. Para el sector de Confecciones que trabaja a pedido, se

tiene un valor promedio del 91% (SENATI 2012).

Tiempo estándar (STD): es el tiempo necesario de una operación para procesar una pieza. Se pueden

calcular en base a un Estudio de Tiempos o con el Sistema de estándares de tiempo predeterminados.

Asumiendo que el tiempo de desplazamiento y entrega de semielaborados entre estaciones es

despreciable por ser de corta duración y tener un buffer de seguridad, se detalla la secuencia de pasos

para realizar el balanceo de la línea:

Page 74: Tesis: “Propuesta de sistema de remuneraciones e incentivos para ...

72

1. Lista de operaciones: incluyendo tiempos estándar y tipo de máquina de costura a utilizar en la

operación.

2. Diagrama de precedencia: según el siguiente formato (ejemplo para un T-Shirt):

3. Takt time (c): según plazo de costura (cantidad de días) previsto en el programa y el volumen del

pedido.

Se considera una jornada de 10 horas, FS 95% y EP 91%.

4. Número de estaciones teórico (N teórico): donde el tiempo ocioso es mínimo. Si la parte decimal

del resultado teórico es mayor o igual a 0.5, se redondea a su entero superior.

Donde, T es la suma de los tiempos estándar de cada una de las operaciones. ( )

5. Cuello de Botella: identificarla y comparar con el takt time. Si es mayor el tiempo de operación,

quiere decir que el flujo no podrá cumplir con la producción al tiempo requerido; por tanto, se

duplica la operación cuello de botella (considerando dos máquinas) con un tiempo de ciclo igual a

la mitad de la operación inicial.

Operación Op Std Maq

Operación A A t 1 Maq A

Operación B B t 2 Maq B

Operación C C t 3 Maq C

Operación D D t 4 Maq D

Operación E E t 5 Maq E

Operación F F t 6 Maq F

Operación G G t 7 Maq G

Operación H H t 8 Maq H

Operación I I t 9 Maq I

Operación J J t 10 Maq J

A t 1

D t 5 E t 6

B t 2 C t 4

G t 7 H t 8 I t 9 J t 10

F t 3

Maq A

Maq D Maq E

Maq B

Maq G Maq H Maq I Maq J

Maq C

Maq F

Page 75: Tesis: “Propuesta de sistema de remuneraciones e incentivos para ...

73

Por ejemplo, para la costura de 450 T-Shirt Básico en 01 día, se identifica lo siguiente:

Cuellos de botella que superan al takt time:

Se duplican las operaciones a mitad del tiempo de ciclo original:

6. Regla del número más largo de sucesoras: Determinar por operación el número de sucesoras y

ordenar de mayor a menor. Después, realizar las asignaciones de las operaciones para formar la

estación 1, estación 2 y así sucesivamente hasta que todas las operaciones hayan sido asignadas.

Tras las asignaciones, se obtiene el número de estaciones real (N real).

Operación Op TS

Unir hombros A 0.82

Cerrar cuello B 0.64

Preparar cuello C 0.98

Pegar cuello D 1.25

Tapete hombro a hombro E 1.13

Basta mangas F 1.00

Pegar mangas G 1.13

Cerrar costados * H 1.16

Basta de faldon I 1.07

Pegar etiqueta J 0.70

9.88Total

Operación Op TS

Unir hombros A 0.82

Cerrar cuello B 0.64

Preparar cuello C 0.98

Pegar cuello D1 0.63

Pegar cuello D2 0.63

Tapete hombro a hombro E 1.13

Basta mangas F 1.00

Pegar mangas G 1.13

Cerrar costados * H1 0.58

Cerrar costados * H2 0.58

Basta de faldon I 1.07

Pegar etiqueta J 0.70

9.88Total

Page 76: Tesis: “Propuesta de sistema de remuneraciones e incentivos para ...

74

7. Calcular la Eficiencia de Línea, considerando que una línea balanceada adecuadamente tiene una

eficiencia entre 85~ 90%.

8. Regla de tiempo de la operación más larga: asignar operaciones en orden desde el tiempo más largo

de la operación y calcular nuevamente la Eficiencia de Línea. (Paso 6)

De la eficiencia obtenida en ambas reglas, se escoge la de mayor nivel.

9. Se elabora un diagrama Hombre-Máquina para analizar la distribución del tiempo de producción

entre las máquinas y estaciones, de tal manera que se puedan identificar los tiempos ociosos donde

se pueda compartir carga de trabajo de otras estaciones.

El objetivo de este paso es obtener una mayor reducción en el número de estaciones (N) mediante la

asignación de operaciones a espacios de tiempo ocioso, teniendo en cuenta que se use el mismo tipo de

máquina. Por tanto, se tendrá un mejor nivel de eficiencia respecto al obtenido anteriormente. A

continuación, un ejemplo para una orden de 450 T-Shirts con 01 día de plazo para Costura.

Estación Op TS T. Inactivo

1 B t 2 c - t2

C t 3 Est 1: c - t2 -t3

2 A t 1 c - t1

D t 4 Est 2: c - t1 -t4

3 E t 5 c - t5

F t 6 Est 3: c - t5 -t6

4 G t 7 c - t7

H t 8 Est 4: c - t7 -t8

5 I t 9 c - t9

J t 10 Est 5: c - t9 -t10

Estación Op TS T. Inactivo

1 B t 2 c - t2

C t 3 Est 1: c - t2 -t3

2 A t 1 c - t1

D t 4 Est 2: c - t1 -t4

3 E t 5 c - t5

F t 6 Est 3: c - t5 -t6

4 G t 7 c - t7

H t 8 Est 4: c - t7 -t8

5 I t 9 c - t9

J t 10 Est 5: c - t9 -t10

Page 77: Tesis: “Propuesta de sistema de remuneraciones e incentivos para ...

75

1° Diagrama Hombre-Máquina: Tras la aplicación de las reglas descritas anteriormente (número más

largo de sucesoras y tiempo de la operación más larga), se calculan 12 estaciones con una eficiencia del

71%

2° Diagrama Hombre-Máquina: Identificando los tiempos ociosos y asignándoles operaciones del

mismo tipo de máquina, se reduce el número de estaciones a 10 y se aumenta la eficiencia a 86%

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

REM RCT REM REM REM TAP RCB REM REM REM RCB RCT

0.0 0.5

0.5 1.0

1.0 1.5

1.5 2.0 4.8 7.35 6.15 4.7 8.5 7.5 8.5 4.4 8.0 5.3

2.0 2.5

2.5 3.0

3.0 3.5

3.5 4.0

4.0 4.5 4.7

4.5 5.0

5.0 5.5 4.4

5.5 6.0

6.0 6.5

6.5 7.0

7.0 7.5

7.5 8.0

8.0 8.7

ESTACION

HORAS

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

REM RCT REM REM REM TAP RCB REM REM REM RCB RCT

0.0 0.5

0.5 1.0

1.0 1.5

1.5 2.0 4.8 7.35 6.15 4.7 8.5 7.5 8.5 4.4 8.0 5.3

2.0 2.5

2.5 3.0

3.0 3.5

3.5 4.0

4.0 4.5

4.5 5.0

5.0 5.5

5.5 6.0 4.0

6.0 6.5 B 4.3

6.5 7.0 0.7 B A

7.0 7.5

7.5 8.0

8.0 8.7 0.1 A

ESTACION

HORAS

Page 78: Tesis: “Propuesta de sistema de remuneraciones e incentivos para ...

76

Es importante observar que el tiempo disponible de la jornada (columna Horas del diagrama) es igual a

8.7 horas. Esto es porque a las 10 horas iniciales se les multiplicó por el factor de seguridad (95%) y

eficiencia de producción (91%), de tal manera que la producción se programe sobre lo realmente

disponible.

10. Control de Asignación de máquinas: completar el formato una vez definido el balanceo final. Este

formato tiene como finalidad controlar la asignación de las máquinas de costura en cada línea de

producto, imprimiéndose junto al Programa de Producción de la siguiente semana y es entregado al

supervisor para su llenado (ver Anexo 12).

A continuación, se muestra el cuadro de control de una de las líneas para explicar los datos que se

muestran y deben ser completados.

En la primera fila, se indican los códigos de las máquinas y el total por línea; aquellas que tienen un

asterisco es porque se comparten con otras líneas. Esto último es importante tener en cuenta al asignar

dichas máquinas para que se anulen en las otras líneas durante el tiempo que se asignen. El llenado

consiste en indicar la Orden de Producción (O.P) y la cantidad de máquinas necesarias por tipo de

máquina, según el balance de línea, en los días correspondientes al plazo de costura del programa.

El campo de Préstamos contiene cuántas máquinas y de qué tipo serán adicionales a lo disponible en la

línea, además de la línea que prestará dichas máquinas. De esta manera, se anulan en su línea origen

durante el tiempo de asignación.

Una vez implementado el balance de línea, es necesario controlar su desempeño para verificar que se

cumpla con lo planificado en términos de cantidad y calidad de las prendas elaboradas. Para ello, se

propone realizar un Control Bihorario de la Producción en el área de Costura, el cual se ejecutará cada

02 horas a lo largo de todas las líneas (5 controles por día) y estará a cargo del supervisor apoyado por

los habilitadores de costura.

El Control Bihorario consiste en verificar el avance de la producción e inspeccionar visualmente una

muestra del total de prendas elaboradas hasta el momento. Previo a la puesta en marcha de la

producción, se estima la cantidad de prendas a elaborar por cada 02 horas mediante la identificación del

cuello de botella del flujo resultante al balance de línea, el cual marcará el ritmo de producción.

POLOS REM 4 RCT 3 RCB 1* TAP 1 COL 2 OJA 1**

Días O.P Cantidad O.P Cantidad O.P Cantidad O.P Cantidad O.P Cantidad O.P Cantidad

Lunes

Martes

Miércoles

Jueves

Viernes

PRÉSTAMOS

Page 79: Tesis: “Propuesta de sistema de remuneraciones e incentivos para ...

77

La primera parte del control consiste en contar el total de prendas elaboradas desde el último control y

se compara con la cantidad prevista; en caso sea menor, se revisa si alguna estación está inactiva

mientras espera que su predecesora le entregue el semielaborado correspondiente. Así, se consulta al

maquinista de la estación predecesora si tiene algún inconveniente en su labor y se le notifica que debe

apurar la operación.

Luego, la inspección de calidad consiste en tomar una muestra de las prendas elaboradas para revisar si

tienen defectos de tela o costura, los cuales fueron explicados en el análisis SIPOC del proceso de

costura (ver capítulo II). Aquellas que presenten la tela picada o el tejido corrido, se descartan del

pedido como ―segundas‖ y se reprocesan sus reemplazos. El tiempo que consuma el reproceso y

compostura está considerado en el Factor de Seguridad utilizado en el balance de línea.

Se propone el formato del Anexo 13 para realizar el control de la producción en las siguientes horas de

la jornada: 10 AM, 12 M, 02 PM, 04 PM, 06 PM.

3.4. PROPUESTA N°04: PROGRAMACIÓN POR CAPACIDADES DE

PRODUCCIÓN

La capacidad de producción se entiende como el potencial de producción, ya sea en cantidades

elaboradas o recursos disponibles, de un proceso o área en un periodo determinado. Determinar este

potencial resulta necesario ante las reprogramaciones de los pedidos que debe solicitar la empresa a los

clientes, resultando en el pago de multas por incumplimiento.

En este caso, se calcularán las capacidades de las tres áreas (corte, costura y acabados) en un horizonte

semanal, tal como se programan las órdenes de producción actualmente en la empresa. El objetivo de

esta propuesta es programar según la disponibilidad de las áreas durante la semana para evitar

postergaciones de las órdenes de producción cuando se genere el pase de un área a otra.

El primer paso es calcular la capacidad semanal por área, considerando 10 horas por día (sin incluir

hora de refrigerio) y 5 días laborables (Lunes a Viernes). Asimismo, se considera el Factor de

Seguridad (95) y Eficiencia del taller (91%)

3.4.1. CORTE

Se cuenta con una mesa de trabajo y una máquina cortadora; por cual, se trabaja una orden de

producción a la vez.

Page 80: Tesis: “Propuesta de sistema de remuneraciones e incentivos para ...

78

El tiempo estándar para generar el molde de una prenda es igual a 2.70 minutos. Considerando lo

anterior, se tiene:

3.4.2. ACABADOS

En esta área, la operación de Planchado está limitada por la cantidad de planchas disponibles

(actualmente 4 en la empresa) y tiene un tiempo estándar de operación por prenda igual a 1.12 minutos.

Con esto, se determina la capacidad del área de Acabados:

3.4.3. COSTURA

Ante el reagrupamiento de las máquinas de costura en nuevas líneas por familia de producto, la

capacidad de producción se estima de manera independiente por línea y su distribución de máquinas.

Línea Polos

Se determina una capacidad de la línea para producir 1.253 T-Shirt Básico, 1.118 Polos Manga Cero o

1.965 Tank Top por semana.

T-Shirt

Básico

Polo

Manga

Cero

Tank TopT-Shirt

Básico

Polo

Manga

Cero

Tank

Top

4 REM 12,000 10,374 5.00 2.71 2.35 2,075 3,828 4,414

1 RCB 3,000 2,594 2.07 2.32 1.07 1,253 1,118 2,424

3 RCT 9,000 7,781 1.68 5.03 2.71 4,631 1,547 2,871

1 TAP 3,000 2,594 1.13 2,295

2 COL 6,000 5,187 1.19 2.64 4,359 1,965

1 OJA 3,000 2,594

Tiempo por prenda (min) Prendas por semanaCapacidad

Nominal

(min)

Capacidad

Instalada

(min)

LINEA

POLOS

Page 81: Tesis: “Propuesta de sistema de remuneraciones e incentivos para ...

79

Línea Sweatshirt

Se determina una capacidad de la línea para producir 664 Sweatshirt por semana.

Línea Polo Box

Se determina una capacidad de la línea para producir 473 Polos Box por semana.

Línea Prendas inferiores

Se determina una capacidad de la línea para producir 882 pantalones y 933 short por semana.

Con las capacidades de producción por área y línea de costura, el actual formato de Programación de la

Producción (ver Anexo 2) se modifica para orientar la programación al control de la asignación de las

LINEA

SWEATSHIRT

Capacidad

Instalada

(min)

Capacidad

Nominal

(min)

Tiempo por

prenda

(min)

Prendas

por

semana

3 REM 9,000 7,781 11.25 691

2 RCB 6,000 5,187 7.81 664

2 RCT 6,000 5,187 7.62 680

1 TAP 3,000 2,594 1.31 1,979

0 COL

1 OJA 3,000 2,594 1.07 2,423

LINEA POLO

BOX

Capacidad

Instalada

(min)

Capacidad

Nominal

(min)

Tiempo por

prenda

(min)

Prendas

por

semana

1 REM 3,000 2,594 4.06 638

1 RCB 3,000 2,594 2.07 1,252

4 RCT 12,000 10,374 21.93 473

0 TAP

0 COL

0 OJA

Pantalón Short Pantalón Short

2 REM 6,000 5,187 5.88 5.04 882 1,029

1 RCB 3,000 2,594 2.78 2.78 933 933

1 RCT 3,000 2,594 1.98 1.98 1,310 1,310

0 TAP

0 COL

1 OJA 3,000 2,594 0.67 0.67 3,871 3,871

LINEA POLOS

Capacidad

Instalada

(min)

Capacidad

Nominal

(min)

Tiempo por prenda

(min)

Prendas por

semana

Page 82: Tesis: “Propuesta de sistema de remuneraciones e incentivos para ...

80

O.P de acuerdo a la capacidad de producción de cada área y el tipo de prenda a elaborar, controlando

de no sobrepasar dicha capacidad.

El nuevo formato de Programación de la Producción (ver Anexo 14) incluye un Perfil de Capacidades

de Producción, donde se indica la capacidad calculada anteriormente dividido por áreas, líneas de

costura y tipo de prenda.

Cuadro N°12: Perfil de Capacidades de Producción

Las cuatro propuestas desarrolladas en este capítulo buscan solucionar el problema de retraso en la

entrega de pedidos enfocándose en mejorar desde la programación de las órdenes de producción hasta

el control en su avance. Las dos principales propuestas son el procedimiento de balance de línea

(Propuesta N°03) y el método de programación por capacidades de producción (Propuesta N°04).

El procedimiento de balanceo de línea permitirá realizar una asignación más eficiente de las máquinas

de costura (Formato Asignación de Máquinas) y se asegura que el balanceo esté de acuerdo al plazo

establecido en el programa de producción. Asimismo, se propone realizar un control bihorario de la

producción para verificar que la implementación del balanceo se desarrolle de acuerdo a lo previsto y

poder corregir si hubiera algún desvío en términos de tiempos y calidad (Formato Control de la

Producción). Esta propuesta se basa en la redistribución de nuevas líneas (Propuesta N°02) y los

tiempos estándares de producción (Propuesta N°01).

La programación por capacidad de producción permitirá asignar las O.P a las áreas de acuerdo a lo que

realmente pueden realizar durante la semana en horario regular (Perfil de Capacidades incluido en

Programa de Producción), así se evitan postergaciones de los pedidos y el riesgo de incurrir en

penalidad. Esta propuesta utiliza los tiempos estándares de producción para calcular la capacidad

semanal de las áreas y nuevas líneas de costura.

1,507

1,253

1,118

1,965

664

473

882

933

9,262

Pantalones

Short

Sweatshirt

Polos

P. Inferiores

Corte

Acabados

P. Manga Cero

Tank Top

Polo Box

Costura

T-Shirt Bas.

Page 83: Tesis: “Propuesta de sistema de remuneraciones e incentivos para ...

81

4. PLAN DE VALIDACIÓN Y EVALUACIÓN

ECONÓMICA

4.1. PLAN DE VALIDACIÓN

Las propuestas de mejoras desarrolladas en el anterior capítulo tienen la finalidad de solucionar

significativamente el problema de retraso en la empresa. Para conocer el grado de efectividad de dichas

propuestas, es necesario llevar a cabo un plan de validación con objetivos de cumplimiento

cuantificables.

4.1.1. OBJETIVOS

Objetivo primario

Reducir o eliminar el porcentaje de pedidos retrasados en su entrega y el tiempo promedio de demora.

Objetivos secundarios

Programar los pedidos (O.P) en base al nuevo Perfil de Capacidades de las áreas.

Balancear la línea en el área de costura de acuerdo a nueva metodología.

Controlar el avance de producción en el área de costura.

El plan de validación consiste en monitorear una muestra de pedidos, cuya programación y

procesamiento se realizarán aplicando las propuestas de mejora planteadas. En este caso, serán los 5

pedidos registrados de la tienda OESCHLE desde el 31/05/2014 al 14/04/2014.

Cuadro N°13: Pedidos OESCHLE (31 Marzo al 14 Abril)

Pedido

O.PDescripción Cantidad Tipo Prenda

F.

Pedido

F.

Entrega

M458-14 PO NAVY ELAS DENIM SAVANAH 300 T-Shirt Básico 31-Mar 7-Abr

M459-14 PO NAVY APLICA PITAS SAVANAH 350 T-Shirt Básico 3-Abr 10-Abr

M460-14 SH ANIMAL BLUE NUDO 300 Short 7-Abr 14-Abr

M461-14 PO HIPPIE MARIPOSA SAVANAH 450 T-Shirt Básico 7-Abr 14-Abr

M462-14 PO TACHAS ZAFIN 300 Polo Manga Cero 14-Abr 21-Abr

Page 84: Tesis: “Propuesta de sistema de remuneraciones e incentivos para ...

82

4.1.2. PROCEDIMIENTO

1. Registrar tamaño de pedido, tipo de prenda, fecha de pedido y fecha de entrega acordada con el

cliente.

2. Elaborar Programa de Producción.

3. Realizar balanceo de la línea, previo al ingreso del pedido al área de costura.

4. Hacer seguimiento y control del avance de producción en el área de costura.

5. Verificar la fecha de entrega real y la estimada. Indicar estatus de ―A tiempo‖ o ―Retraso‖, según

corresponda.

Para todos los pedidos registrados, la empresa elaboró una cotización y muestra de la prenda para

aprobación del cliente. Se establece como fecha de pedido una vez que se recibe la conformidad de la

muestra.

El cliente solicitó un plazo de 01 semana para la entrega del pedido en su centro de distribución.

4.1.3. APLICACIÓN DE PROPUESTAS

Programa de Producción

El registro de pedidos aprobados permite elaborar el Programa de Producción semanal según formato

(ver Anexo 15). El Perfil de Capacidades limitará la asignación de pedidos en cada una de las áreas y

sus procesos. A continuación, se muestra un resumen del programa:

Se estimó un plazo de 01 día para el diseño y elaboración de moldes a utilizar en el corte de la prenda; a

efectos de cumplir con entrega, se estimó la misma duración para cada área. En el seguimiento a los

pedidos, se verificó que las fechas en el área de corte se cumplieron sin mayor inconveniente. Previo al

pase al área de costura, se realizaron los balances de línea de acuerdo a la nueva metodología.

Fecha COLORES

de DE

Entrega F Proy F Proy F Proy F Proy PRENDA

M458-14 7/04/2014 300 2/04/2014 3/04/2014 4/04/2014 4/04/2014 4/04/2014 4/04/2014CORAL

ACERO

M459-14 10/04/2014 350 4/04/2014 7/04/2014 9/04/2014 9/04/2014 9/04/2014 9/04/2014GUINDA

AZUL

M460-14 14/04/2014 300 9/04/2014 10/04/2014 11/04/2014 11/04/2014 11/04/2014 11/04/2014 BEIGE

M461-14 14/04/2014 450 9/04/2014 10/04/2014 11/04/2014 11/04/2014 11/04/2014 11/04/2014GUINDA

CELESTE

M462-14 21/04/2014 300 16/04/2014 17/04/2014 18/04/2014 18/04/2014 18/04/2014 18/04/2014 BEIGE

Planchado HangteadO. P Cantidad

Corte Costura Acabados

Doblado EmbolsadF Proy F Proy

Page 85: Tesis: “Propuesta de sistema de remuneraciones e incentivos para ...

83

Balances de Línea

Debido a que se tienen volumen de pedidos casi similares, a continuación se mostrarán los balanceos

por tipo de prenda. En el caso del T-Shirt Básico, será el que tiene mayor volumen (450 prendas).

Lista de operaciones y tipo de máquina

Diagrama de Precedencia

Takt time

Número de estaciones Teórico

Cuello de botella

Pedido / O.P Descripción Cantidad Tipo Prenda

M461-14 PO HIPPIE MARIPOSA SAVANAH 450 T-Shirt Básico

Cod. Op Operación TS (min) Maq

A Unir hombros 0.82 REM

B Cerrar cuello 0.64 REM

C Preparar cuello 0.98 RCT

D Pegar cuello 1.25 REM

E Tapete hombro a hombro 1.13 TAP

F Basta mangas 1.00 RCB

G Pegar mangas 1.13 REM

H Cerrar costados * 1.16 REM

I Basta de faldon 1.07 RCB

J Pegar etiqueta 0.70 RCT

Tiempo total estándar 9.88

A 0.82

D 1.25 E 1.13

B 0.64 C 0.98

G 1.13 H 1.16 I 1.07 J 0.70

F 1.00

RCB RCT

TAP

REM

REM

RCB

RCT

REM

REM REM

Page 86: Tesis: “Propuesta de sistema de remuneraciones e incentivos para ...

84

Las operaciones ―D‖ (pegar cuello) y ―H‖ (cerrar costados) exceden al takt time; por tanto, es necesario

dividir ambas operaciones en dos máquinas cuyos tiempos de ciclo son igual a la mitad del tiempo

original. Resulta una nueva lista de operaciones y diagrama de precedencia:

Regla del número más largo de sucesoras

Ordenar descendentemente las operaciones por número de sucesoras de cada una.

Cod. Op OperaciónTS

(min)Maq

A Unir hombros 0.82 REM

B Cerrar cuello 0.64 REM

C Preparar cuello 0.98 RCT

D1 Pegar cuello 0.63 REM

D2 Pegar cuello 0.63 REM

E Tapete hombro a hombro 1.13 TAP

F Basta mangas 1.00 RCB

G Pegar mangas 1.13 REM

H1 Cerrar costados * 0.58 REM

H2 Cerrar costados * 0.58 REM

I Basta de faldon 1.07 RCB

J Pegar etiqueta 0.70 RCT

Tiempo total estándar 9.88

A 0.82 D1 0.63

D2 0.63 E 1.13

B 0.64 C 0.98 H1 0.58

G 1.13 H2 0.58 I 1.07 J 0.70

F 1.00

REMx2

REM RCB RCT

RCT

RCB

REM

TAP

REM

REMx2

Op#

Sucesoras

TS

(min)

B 7 0.64

C 6 0.98

A 6 0.82

D1, D2 5 1.25

E 4 1.13

F 4 1.00

G 3 1.13

H1, H2 2 1.16

I 1 1.07

J 0 0.70

9.88Total

Page 87: Tesis: “Propuesta de sistema de remuneraciones e incentivos para ...

85

Asignar las operaciones para formar y obtener el número real de estaciones (N real).

Eficiencia de Línea

Regla del tiempo de operación más largo

Ordenar descendentemente las operaciones por su tiempo de ciclo, respetando la secuencia de

producción y el número de sucesoras. En este caso, resulta el mismo ordenamiento que la regla anterior.

Por tanto, el número de estaciones (N real) y la eficiencia es igual a las calculadas bajo la regla del

número más largo de sucesoras.

Diagrama Hombre-Máquina

Estación Op TS T. Inactivo

1 B 0.64 0.51

2 C 0.98 0.18

3 A 0.82 0.33

4 D1 0.63 0.53

5 D2 0.63 0.53

6 E 1.13 0.02

7 F 1.00 0.15

8 G 1.13 0.02

9 H1 0.58 0.57

10 H2 0.58 0.57

11 I 1.07 0.09

12 J 0.70 0.45

9.88 3.95Total

Page 88: Tesis: “Propuesta de sistema de remuneraciones e incentivos para ...

86

Diagrama actual

Diagrama optimizado

Se recalculan los valores de número de estaciones (N real) y eficiencia de línea (E).

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

REM RCT REM REM REM TAP RCB REM REM REM RCB RCT

0.0 0.5

0.5 1.0

1.0 1.5

1.5 2.0 4.8 7.35 6.15 4.7 8.5 7.5 8.5 4.4 8.0 5.3

2.0 2.5

2.5 3.0

3.0 3.5

3.5 4.0

4.0 4.5 4.7

4.5 5.0

5.0 5.5 4.4

5.5 6.0

6.0 6.5

6.5 7.0

7.0 7.5

7.5 8.0

8.0 8.7

ESTACION

HORAS

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

REM RCT REM REM REM TAP RCB REM REM REM RCB RCT

0.0 0.5

0.5 1.0

1.0 1.5

1.5 2.0 4.8 7.35 6.15 4.7 8.5 7.5 8.5 4.4 8.0 5.3

2.0 2.5

2.5 3.0

3.0 3.5

3.5 4.0

4.0 4.5

4.5 5.0

5.0 5.5

5.5 6.0 4.0

6.0 6.5 B 4.3

6.5 7.0 0.7 B A

7.0 7.5

7.5 8.0

8.0 8.7 0.1 A

ESTACION

HORAS

Page 89: Tesis: “Propuesta de sistema de remuneraciones e incentivos para ...

87

Control de Asignación de Máquinas

Ahora, se realizará el balanceo de línea para el pedido de 300 Short.

Lista de operaciones y tipo de máquina

Diagrama de Precedencia

Takt time

POLOS REM 4 RCT 3 RCB 1* TAP 1 COL 2 OJA 1**

Días O.P Cant O.P Cant O.P Cant O.P Cant O.P Cant O.P Cant

Lunes

Martes

Miércoles

Jueves

Viernes M461-14 5 M461-14 2 M461-14 2 M461-14 1 1 RCB - Sweatshirt

PRÉSTAMOS

Pedido / O.P Descripción Cantidad Tipo Prenda

M460-14 SH ANIMAL BLUE NUDO 300 Short

Cod. Op OperaciónTS

(min)Maq

A Cerrar tiro delantero 0.82 REM

B Cerrar tiro espalda 0.89 REM

C Cerrar costado (S) 0.95 REM

D Cerrar tiro (S) 0.95 REM

E Basta de bota pie 1.37 RCB

F Cerrar pretina 0.58 RCT

G Cerrar elástico 0.70 RCT

H Ojal de pretina 0.67 OJA

I Preparar elástico+pretina 1.35 RCT

J Pegar pretina+cuerpo 1.43 REM

K Recubierto de pretina 1.41 RCB

L Pasar cordon 0.88 MAN

M Pegar etiqueta 0.70 RCT

Tiempo total estándar 12.70

A 0.82 B 0.89 C 0.95 D 0.95 E 1.37

F 0.58 G 0.70 H 0.67 I 1.35

J 1.43 K 1.41 L 0.88 M 0.70

RCT

REM RCB MAN RCT

REM REM

RCT RCT OJA

REMREM RCB

Page 90: Tesis: “Propuesta de sistema de remuneraciones e incentivos para ...

88

Número de estaciones Teórico

Cuello de botella

La operación ―E‖ es la que tiene mayor duración por unidad pero no excede al takt time; con ello, se

mantienen la cantidad de operaciones inicial.

Regla del número más largo de sucesoras

Ordenar descendentemente las operaciones por número de sucesoras de cada una.

Asignar las operaciones para formar y obtener el número real de estaciones (N real).

Op#

Sucesoras

TS

(min)

A 12 0.82

B 11 0.89

C 10 0.95

D 9 0.95

E 8 1.37

F 7 0.58

G 6 0.70

H 5 0.67

I 4 1.35

J 3 1.43

K 2 1.41

L 1 0.88

M 0 0.70

12.70Total

Estacion OpTS

(min)T. Inactivo

1 A 0.82 0.91

B 0.89 0.02

2 C 0.95 0.78

3 D 0.95 0.78

4 E 1.37 0.36

5 F 0.58 1.15

G 0.70 0.45

6 H 0.67 1.06

7 I 1.35 0.38

8 J 1.43 0.30

9 K 1.41 0.32

10 L 0.88 0.85

M 0.70 0.15

12.70 4.59Total

Page 91: Tesis: “Propuesta de sistema de remuneraciones e incentivos para ...

89

Eficiencia de Línea

Regla del tiempo de operación más largo

Resulta el mismo ordenamiento que la regla anterior; por tanto, el número de estaciones (N real) y la

eficiencia es igual a las calculadas bajo la regla del número más largo de sucesoras.

Diagrama Hombre-Máquina

Diagrama actual

Diagrama optimizado

2 3 4 6 7 8 9

REM REM REM REM RCB RCT RCT OJA RCT REM RCB MAN RCT

0.0 0.5

0.5 1.0

1.0 1.5

1.5 2.0 4.11 4.45 4.75 4.75 6.85 2.90 3.50 3.35 6.75 7.15 7.05 4.40 3.50

2.0 2.5

2.5 3.0

3.0 3.5

3.5 4.0

4.0 4.5

4.5 5.0

5.0 5.5

5.5 6.0

6.0 6.5

6.5 7.0

7.0 7.5

7.5 8.0

8.0 8.7

1 5 10ESTACION

HORAS

Page 92: Tesis: “Propuesta de sistema de remuneraciones e incentivos para ...

90

Se recalculan los valores de número de estaciones (N real) y eficiencia de línea (E).

Control de Asignación de Máquinas

Por último, se realizará el balanceo de línea para el pedido de 300 Short.

2 3 4 6 7 8 9

REM REM REM REM RCB RCT RCT OJA RCT REM RCB MAN RCT

0.0 0.5

0.5 1.0

1.0 1.5

1.5 2.0 4.11 4.75 4.75 6.85 2.90 3.35 6.75 7.05

2.0 2.5

2.5 3.0

3.0 3.5

3.5 4.0

4.0 4.5

4.5 5.0 3.50

5.0 5.5 4.40

5.5 6.0 4.45

6.0 6.5

6.5 7.0 3.95 3.20

7.0 7.5 A A 2.30 1.20

7.5 8.0 B B

8.0 8.7

ESTACION

HORAS

1 5 10

P.

INFERIORESREM 2 RCT 1 RCB 1* TAP 0 COL 0 OJA 1**

Días O.P Cant O.P Cant O.P Cant O.P Cant O.P Cant O.P Cant

Lunes

Martes

Miércoles

Jueves M460-14 3 M460-14 2 M460-14 2 M460-14 1

Viernes

1 REM, 1 RCT, 1

RCB - Sweatshirt

PRÉSTAMOS

Pedido / O.P Descripción Cantidad Tipo Prenda

M462-14 PO TACHAS ZAFIN 300 Polo Manga Cero

Page 93: Tesis: “Propuesta de sistema de remuneraciones e incentivos para ...

91

Lista de operaciones y tipo de máquina

Diagrama de Precedencia

Takt time

Número de estaciones Teórico

Cuello de botella

La operación ―G‖ es la que tiene mayor duración por unidad pero no excede al takt time,

manteniéndose la cantidad de operaciones inicial.

Regla del número más largo de sucesoras

Ordenar descendentemente las operaciones por número de sucesoras de cada una.

Cod. Op OperaciónTS

(min)Maq

A Unir hombros 0.82 REM

B Cerrar cuello 0.64 REM

C Preparar cuello 0.98 RCT

D Pegar cuello 1.25 REM

E Pegar cinta tapete 1.13 RCT

F Recubierto cuello 1.25 RCB

G Asentar tapete 1.34 RCT

H Collareta de manga 1.19 COL

I Cerrar costados ** 1.13 REM

J Atracar costados 0.88 RCT

K Basta de faldon 1.07 RCB

L Pegar etiqueta 0.70 RCT

Tiempo total estándar 12.38

A 0.82

D 1.25 E 1.13 F 1.25 G 1.34 H 1.19 I 1.13 J 0.88 K 1.07 L 0.70

B 0.64 C 0.98

RCT RCB RCTCOL REM

RCT

REM

REM RCT

REM

RCB RCT

Page 94: Tesis: “Propuesta de sistema de remuneraciones e incentivos para ...

92

Asignar las operaciones para formar y obtener el número real de estaciones (N real).

Eficiencia de Línea

Regla del tiempo de operación más largo

Ordenar descendentemente las operaciones por su tiempo de ciclo, respetando la secuencia de

producción y el número de sucesoras. En este caso, resulta el mismo ordenamiento que la regla anterior.

Por tanto, el número de estaciones (N real) y la eficiencia es igual a las calculadas bajo la regla del

número más largo de sucesoras.

Op#

Sucesoras

TS

(min)

B 10 0.64

A 9 0.82

C 9 0.98

D 8 1.25

E 7 1.13

F 6 1.25

G 5 1.34

H 4 1.19

I 3 1.13

J 2 0.88

K 1 1.07

L 0 0.70

12.38Total

Estacion OpTS

(min)T. Inactivo

1 B 0.64 1.09

A 0.82 0.27

2 C 0.98 0.75

3 D 1.25 0.48

4 E 1.13 0.60

5 F 1.25 0.48

6 G 1.34 0.39

7 H 1.19 0.54

8 I 1.13 0.60

9 J 0.88 0.85

10 K 1.07 0.66

11 L 0.70 1.03

12.38 6.64Total

Page 95: Tesis: “Propuesta de sistema de remuneraciones e incentivos para ...

93

Diagrama Hombre-Máquina

Diagrama actual

Diagrama optimizado

2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

REM REM RCT REM RCT RCB RCT COL REM RCT RCB RCT

0.0 0.5

0.5 1.0

1.0 1.5

1.5 2.0 3.20 4.11 4.88 6.27 5.64 6.24 6.72 5.96 5.63 4.42 5.33 3.50

2.0 2.5

2.5 3.0

3.0 3.5

3.5 4.0

4.0 4.5

4.5 5.0

5.0 5.5

5.5 6.0

6.0 6.5

6.5 7.0

7.0 7.5

7.5 8.0

8.0 8.7

ESTACION 1

HORAS

2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

REM REM RCT REM RCT RCB RCT COL REM RCT RCB RCT

0.0 0.5

0.5 1.0

1.0 1.5

1.5 2.0 3.20 4.11 4.88 6.27 5.64 6.24 5.96 4.42 5.33

2.0 2.5

2.5 3.0

3.0 3.5

3.5 4.0

4.0 4.5 0.13-B

4.5 5.0

5.0 5.5

5.5 6.0 5.50

6.0 6.5 B 3.50

6.5 7.0 3.82

7.0 7.5 A 2.90

7.5 8.0 A

8.0 8.7

1

HORAS

ESTACION

Page 96: Tesis: “Propuesta de sistema de remuneraciones e incentivos para ...

94

Se recalculan los valores de número de estaciones (N real) y eficiencia de línea (E).

Control de Asignación de Máquinas

Como documentos generados de los balanceos, se completó el formato de asignación de máquinas para

pedido (ver Anexo 16).

Control de la Producción

Durante la implementación se midió el avance de cantidad de prendas confeccionadas y verificó fallas

de calidad en las prendas. El supervisor se apoyó con los habilitadores de costura para el conteo de las

prendas y el muestreo para verificar su calidad mediante inspección (ver Anexo 17).

Se presenta el mayor desvío de producción sobre lo programado en el control N°03; ello se debe a la

baja en la productividad de los costureros posterior a la hora de almuerzo. El control N°03 se aplica a

las 2:00 P.M.

Por otro lado, las prendas elaboradas tenían fallas de costura que pudieron ser recuperadas, así como el

tejido corrido. Debido a estas últimas se tuvieron que reprocesar nuevas prendas, solicitando al área de

corte la elaboración de nuevos moldes.

Finalmente, el despacho de los pedidos se realizó acorde a la fecha programada. Se cumplieron los

plazos de producción en cada área, a pesar que se registraron incidentes de falta de materiales (hilos y

etiquetas) y reprocesamiento de prendas por fallas de calidad. Ello se pudo contener gracias al uso de

un factor de seguridad y eficiencias adecuadas.

POLOS REM 4 RCT 3 RCB 1* TAP 1 COL 2 OJA 1**

Días O.P Cant O.P Cant O.P Cant O.P Cant O.P Cant O.P Cant

Lunes

Martes

Miércoles

Jueves M462-14 3 M462-14 3 M462-14 2 M462-14 1

Viernes

PRÉSTAMOS

1 RCB - Sweatshirt

Page 97: Tesis: “Propuesta de sistema de remuneraciones e incentivos para ...

95

Cuadro N°14: Fecha de Entrega Real vs. Proyectado

En conclusión al plan de validación, los pedidos fueron entregados a tiempo, sin tener retraso en

ninguna etapa de su confección. El cumplimiento de las fechas de entrega se aseguró desde la

programación de los pedidos, teniendo en cuenta la capacidad de producción de cada área para evitar

reprogramaciones o postergaciones porque se cruzaban con otros pedidos. Luego, el balance de las

líneas permitió asignar eficientemente las máquinas de costura a utilizar, de acuerdo a la cadencia de

producción requerida (01 día por pedido en costura). Este balanceo debe ser controlado en su

implementación para evitar que los desvíos en cantidad y calidad sean detectados al final del proceso o

por el cliente, lo cual sería más riesgoso.

4.1.4. ENFOQUE SISTÉMICO DE PROPUESTAS

Las propuestas de mejora funcionan desde el inicio del proceso de Programación y Control de la

Producción al comprometer pedidos de acuerdo a la capacidad nominal de cada área. Durante el

procesamiento de los pedidos, se aplica el balanceo de línea para equilibrar la carga de trabajo y poder

cumplir el plazo establecido en el programa; asimismo, se controla la producción en el área de costura

para detectar y anticipar desvíos al balanceo realizado. Esto permite interpretar a las propuestas de

mejora bajo un enfoque sistémico como elementos que se relacionan con el fin de confeccionar el

pedido en el tiempo solicitado.

Proy Real

M458-14 PO NAVY ELAS DENIM SAVANAH 300 T-Shirt Básico 7-Abr 7-Abr A TIEMPO

M459-14 PO NAVY APLICA PITAS SAVANAH 350 T-Shirt Básico 10-Abr 10-Abr A TIEMPO

M460-14 SH ANIMAL BLUE NUDO 300 Short 14-Abr 14-Abr A TIEMPO

M461-14 PO HIPPIE MARIPOSA SAVANAH 450 T-Shirt Básico 14-Abr 14-Abr A TIEMPO

M462-14 PO TACHAS ZAFIN 300 Polo Manga Cero 21-Abr 21-Abr A TIEMPO

Fecha Entrega

Tipo PrendaCantidadDescripciónPedido /

O.P

STATUS

PEDIDO

Page 98: Tesis: “Propuesta de sistema de remuneraciones e incentivos para ...

96

Gráfico N°26: Enfoque sistémico de las propuestas de mejora

Fuente: Elaboración Propia

4.2. EVALUACIÓN ECONÓMICA

La evaluación económica del presente trabajo se compone por la determinación del costo de las

propuestas de mejora y del beneficio económico al resolver total o parcialmente el problema inicial de

retraso en la entrega de pedidos. Con esta información, se determina la relación Costo-Beneficio

CONTROL

PL

AN

IFIC

AC

IÓN

EJE

CU

CIÓ

N

Programación

por Capacidades

de producción

Balanceo de línea

área de Costura

- %Utilización por Área

- Programa de

producción semanal

(plazos y fechas por

pedido)

- N° máquinas/operarios

por línea (Estaciones)

- %Eficiencia Línea

- Control de Asignación

de máquinas

Control Bihorario

de Producción

- Acciones correctivas

ante desvíos en cantidad

y calidad de prendas

- %Variación entre los

programado y real

- %Fallas de Calidad y

Segundas

Page 99: Tesis: “Propuesta de sistema de remuneraciones e incentivos para ...

97

4.2.1. COSTOS

El desarrollo de la propuesta N°01 (Estudio de Tiempos) significó el consumo de horas de trabajo por

cada ítem o actividad de la propuesta. Esto se valoriza de acuerdo al salario promedio que recibe un

analista de métodos (S/. 2,500) para calcular el costo en el que incurrirá la empresa para mantener y

actualizar los tiempos estándares de producción cada cuatro meses, según lo propuesto. El costo por

hora resulta en S/. 8.33.

Cuadro N°15: Costo Desarrollo Propuesta N°01

La actualización del estudio de tiempos implica realizar desde la valoración de operario hasta la

determinación de tiempos estándares; por tanto, la empresa incurrirá en un costo de S/. 1,250 cada vez

que revise los tiempos estándares. Considerando que se actualizará 3 veces por año, el costo final de la

propuesta N°01 es igual a S/. 3,750. Este costo anual se distribuye entre el gerente y supervisor de

producción, quienes estarán a cargo del estudio de tiempos.

La propuesta N°02 (Redistribución en nuevas líneas de costura) supone reacomodar las máquinas de

costura, las cuales son movibles por su ligero peso y las estaciones de trabajo no son fijas. Esto no

genera costo para la empresa.

Las propuestas N°03 (Procedimiento Balance de Línea) y N°04 (Programación por Capacidades de

Producción) tienen ―costo cero‖ por ser nuevas metodologías de trabajo en la planificación de la

producción.

Por otro lado, será necesario capacitar al personal para implementar las propuestas y volverlas

sostenibles. En el siguiente capítulo 5 (Evaluación de impacto económico, social y medioambiental), se

propondrá la capacitación del gerente y supervisor de producción para mitigar el impacto de las

propuestas. Este costo de formación será incluido en impacto económico del proyecto.

Actividad N° Horas Costo (S/.)

División en operaciones 5 41.67

Valoración de operario 4 33.33

Cálculo de Suplementos 6 50.00

Toma de tiempos preliminares 20 166.67

Toma de tiempos Corte 20 166.67

Toma de tiempos Costura 70 583.33

Toma de tiempos Acabados 20 166.67

Determinación de Tiempos Estándares 10 83.33

Total 155 1,291.67

Page 100: Tesis: “Propuesta de sistema de remuneraciones e incentivos para ...

98

4.2.2. BENEFICIO

El beneficio del presente proyecto refiere al ahorro generado por implementar las propuestas de mejora;

en este caso, se refiere al resultado del plan de validación. Los pedidos sometidos a las propuestas se

entregaron acorde a la fecha solicitada al cliente, sin generar retrasos ni penalidades a la empresa por

reprogramaciones ni incumplimientos. Además, el impacto económico del problema de retraso tiene un

valor anual de S/. 19,100 representado por las penalidades pagadas por la empresa durante el año 2013.

Con esto, se determina que el ahorro generado por las propuestas es igual al valor económico del

problema porque no se registraron pedidos demorados en el plan de validación.

4.2.3. RELACIÓN COSTO – BENEFICIO

Comparando el costo (C) y ahorro (B), se determina lo siguiente:

Lo que representa el costo dentro del beneficio a lograr por la implementación de las propuestas se

traduce en que cada unidad monetaria de costo incurrido genera 5.10 unidades monetarias de ahorro

para el problema de retraso.

Page 101: Tesis: “Propuesta de sistema de remuneraciones e incentivos para ...

99

5. EVALUACIÓN DE IMPACTOS

La evaluación de impactos ha sido reconocida como un instrumento predictivo capaz de asesorar

proactivamente a los responsables de tomar decisiones sobre lo que podría pasar si una propuesta se

lleva a cabo. Los impactos son cambios que se considera que pueden tener una significación ambiental,

política, económica o social para la sociedad. Estos pueden ser positivos o negativos y pueden afectar al

medioambiente, las comunidades, la salud humana y el bienestar, los objetivos de sostenibilidad

deseados, o a la combinación de éstos. De esta manera, se define a la evaluación de impactos como el

proceso de identificar las consecuencias futuras de una acción actual o propuesta. (Asociación

Internacional de Evaluación de Impactos – IAIA)

En el presente proyecto, se han realizado cuatro propuestas de mejora orientadas a mejorar el proceso

de planificación y control de la producción: Estudio de tiempos, Nuevas Líneas de costura,

Procedimiento para el Balance de Línea y Programación por Capacidades de producción. De estas

propuestas, se identificará y evaluará el impacto económico, social y medioambiental generado; y en

caso de ser negativo, se propondrán acciones que mitiguen el impacto.

5.1. IDENTIFICACIÓN DE STAKEHOLDERS

Los stakeholders son aquellos grupos que pueden afectar o ser afectados por el logro de los propósitos

de la organización. La identificación de estos grupos es necesaria en el proceso de evaluación de

impactos para identificar oportunidades de desarrollo, analizar los probables impactos y respuestas de

los stakeholders, entre otros aspectos. (Edward Freeman)

Matriz Stakeholder Propuesta N°01

Propuesta

Stakeholder

Tipo

De impacto + De impacto -

Realizar

operaciones de

corte, costura y

acabados

Regular Alto

- Al ser materia del

estudio, el operario puede

proponer la división de las

operaciones en tareas más

simples y acotadas.

- Identificar

operaciones/tareas

comunes entre los tipos de

prenda.

- Durante el estudio, puede

tener una productividad

sesgada por la toma

presencial de tiempos.

- Aplicar métodos de

trabajo distintos entre los

operarios.

- Uso de cámaras en los

puestos de trabajo para evitar

el sesgo al retirar el elemento

presencial.

- Análisis de

micromovimientos y

determinación de los tiempos

predeterminados.Conclusiones

Estudio de Tiempos

Costureros

Interno

El costurero es actor clave para el estudio de tiempos porque tiene un alto nivel de influencia sobre la

metodología y resultados de la propuesta.

Objetivos o

Resultados

Nivel de

Interés

Nivel de

Influencia

Acciones posiblesEstrategias

Page 102: Tesis: “Propuesta de sistema de remuneraciones e incentivos para ...

100

Matriz Stakeholder Propuesta N°02

Matriz Stakeholder Propuesta N°03

Matriz Stakeholder Propuesta N°04

Propuesta

Stakeholder

Tipo

De impacto + De impacto -

Realizar la

programación

de las O.P en

las líneas de

costura y

controlar la

producción.

Alto Alto

- Supervisión más ordenada de

la producción.

- Las fallas de calidad son

asignables solo a la línea

correspondiente, lo cual permite

tomar acciones más efectivas.

- El control de la producción

puede no realizarse

correctamente al tener que

supervisar más de 2 líneas en

simultáneo.

- Comprometer a los costureros

para detectar fallas de calidad

desde el origen y no permitir que

se detecten al final de la línea.

- Realizar el Control Bihorario

en horarios intercalados por

línea.Conclusiones

El Supervisor de producción realizar el balanceo de las líneas y controla el avance de la producción en cada línea de

costura.

Redistribución en nuevas líneas de costura

Supervisión de producción

Interno

Objetivos o

Resultados

Nivel de

Interés

Nivel de

Influencia

Acciones posiblesEstrategias

Propuesta

Stakeholder

Tipo

De impacto + De impacto -

Elaborar el

balance de línea

de las O.P

Regular Alto

- Conocimiento de las máquinas

de costura para combinar

operaciones.

- No realizar el control de

asignación de máquinas

posterior al balanceo.

- Falta de conocimiento en

conceptos de eficiencia de

línea, elaboración de diagramas

de precedencia, reglas para

asginar estaciones de trabajo.

- Reemplazar el formato de

control de asignación de

máquinas de costura por un

tablero gráfico que permita

llevar un control visual (poka

yoke)

- Diseñar e implementar un Plan

de Capacitación (talleres) que

permitan nivelar el nivel de

conocimiento a la propuesta.Conclusiones El Supervisor de producción equilibra las cargas de trabajo en cada línea de costura.

Procedimiento de Balance de Línea

Supervisión de producción

Interno

Objetivos o

Resultados

Nivel de

Interés

Nivel de

Influencia

Acciones posiblesEstrategias

Propuesta

Stakeholder

Tipo

De impacto + De impacto -

Programar los

pedidos de

acuerdo a la

capacidad de

producción

semanal de

cada área

Alto Alto

- Registro del nivel de

cumplimiento de los plazos de

producción.

- Priorizar los pedidos según las

fechas de entrega más

próximas.

- Determinar nivel de utilización

de las áreas para programar al

personal de la semana.

- No actualizar la eficiencia de

producción del taller, el cual

permite calcular la Capacidad

Nominal.

- Posibles inasistencias del

personal o baja en la

productividad esperada que

generen retrasos.

- Registro y análisis de

producción histórica para

actualizar el nivel de eficiencia

entre lo requerido y lo realmente

producido.

- Incentivar al personal por

metas de producción para

asegurar su asistencia y

mejorar/mantener la

productividad esperada.Conclusiones

El Gerente de Producción es el responsable de programar los pedidos controlando el nivel de utilización de cada área para

no sobrecagarlas y generar postergaciones o reprogramaciones.

Interno

Objetivos o

Resultados

Nivel de

Interés

Nivel de

Influencia

Acciones posiblesEstrategias

Programación por Capacidades de producción

Gerente de Producción

Page 103: Tesis: “Propuesta de sistema de remuneraciones e incentivos para ...

101

5.2. IMPACTO AMBIENTAL

Los proyectos pueden clasificarse según el nivel de impacto ambiental/social que generen en el entorno

para determinar el nivel de evaluación ambiental requerida y mitigar dichos impactos. (Organización de

las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura - FAO)

Cuadro N°16: Categorías ambientales para los proyectos - FAO

Fuente: FAO. Roma 2011

Asimismo, la FAO ha enlistado los siguientes tipos de proyectos para reconocer si son categoría

ambiental ―C‖:

Evaluaciones y monitoreo de los recursos naturales.

Análisis del desarrollo ambiental y sostenible.

Ejercicios de monitoreo y evaluación.

Estudios de escritorio, talleres, reuniones.

Investigación científica y encuestas de campo.

Investigación y extensión en agricultura, bosques y pesca.

Análisis geoespacial y por teledetección.

Desarrollo de capacidades, programas de comunicación y difusión, incluyendo formación.

Actividades pequeñas de construcción y de mantenimiento de instalaciones.

Desarrollo institucional, incluyendo normas y estándares.

Categoría

Ambiental

Impactos ambientales

y sociales

Análisis o Evaluación

amaibental requerida

AImpactos adversos

considerables

Evaluación de impacto

ambiental obligatoria

B

Impactos adversos

menos considerables que

pueden prevenirse o

mitigarse fácilmente

Evaluación de impacto

ambiental para identificar

de forma más precisa los

posibles impactos

negativos

CImpactos mínimos o no

adversos

No se necesitan más

análisis o evaluaciones

ambientales y/o sociales

Page 104: Tesis: “Propuesta de sistema de remuneraciones e incentivos para ...

102

Programas de salud y de educación.

Proyectos/Programas de micro-créditos.

Apoyo al desarrollo de actividades de generación de ingresos a nivel familiar o en organizaciones

agrícolas (por ejemplo, industrias artesanales de pequeña escala).

Distribución —en hogares afectados o vulnerables a los desastres naturales— de insumos agrícolas

(semillas, fertilizantes, herramientas, animales pequeños de ganado) que son conocidos por los

grupos beneficiarios y que estén disponibles localmente.

El desarrollo del presente proyecto y la implementación de las propuestas de mejora no producen

impactos ambientales adversos y pueden clasificarse como ―C‖, suponiendo no realizar un mayor

análisis o evaluación ambiental. Esto se debe a que las mejoras se enfocan en la metodología de trabajo

sin implicar cambios radicales en el sistema de producción como adquisición de nuevas tecnologías

para la confección de las prendas (mayor consumo de energía, generación de mayores residuos, etc),

uso de insumos perjudiciales para el medio ambiente, ampliación del taller, entre otros.

5.3. IMPACTO SOCIAL

Una manera conveniente de conceptualizar los impactos sociales es concebirlos como cambios en uno o

más de los siguientes ámbitos:

La forma de vida de las personas

Cultura

Comunidad

Sistemas políticos

Entorno

Salud y bienestar

Derechos tanto personales como a la propiedad:

Temores y aspiraciones

5.3.1. IMPACTOS SOCIALES NEGATIVOS

Las propuestas de mejora del proyecto actúan a nivel de metodología de trabajo e impacta directamente

en los colaboradores de la empresa. La resistencia al cambio es el principal obstáculo para la

implementación y sostenibilidad de las mejoras especialmente en el gerente de producción y el

Page 105: Tesis: “Propuesta de sistema de remuneraciones e incentivos para ...

103

supervisor, debido a que llevan varios años trabajando de una misma forma. Asimismo, al aplicarse

nuevos conceptos y técnicas, es importante reconocer el nivel de conocimiento que se tiene para

determinar la destreza de los colaboradores y que puedan implementas las mejoras de manera efectiva.

Cuadro N°17: Impactos sociales negativos y acciones de mitigación

El Plan de Capacitación consiste en brindar los conceptos y definiciones abordados en las propuestas de

mejora. Los temas a tratar serán los siguientes:

1. Estudio de Tiempos

1. Métodos

2. Suplementos

3. Estimación de tiempos preliminares y N° de observaciones

4. Toma de tiempos

5. Valoración de operarios

6. Cálculo de tiempo Normal y Estándar

2. Balance de Línea

7. N° Estaciones teórico/real

8. Diagrama de Precedencia

9. Regla de número más largo de sucesoras/tiempo más largo de duración

10. Eficiencia de Línea

11. Diagrama Hombre-Máquina

3. Capacidad de Producción

12. Capacidad Instalada

Factor Descripción de impacto Acciones de mitigación

Resistencia al

cambio

El gerente y supervisor de producción

pueden presentar dificultad para

cambiar la forma de trabajar al ya

tener una costumbre establecida

A. Facilitar ejecución de propuestas mediante el uso de

plantillas para la toma de tiempos, formatos que

automaticen el cálculo de tiempo requerido, diagramas de

precedencias predeterminados para cada tipo de prenda,

entre otros.

B. Convocar reuniones con el gerente y supervisor de

producción para hacer seguimiento a la implementación de

las propuestas y generar feedback.

Nivel de

Conocimiento

El gerente y supervisor de producción

requieren nivelar su conocimiento

sobre las técnicas y metodologías

propuestas

Plan de Capacitación que aborde conceptos como método

de estudio de tiempos, suplementos, eficiencia de

producción, etre otros.

Page 106: Tesis: “Propuesta de sistema de remuneraciones e incentivos para ...

104

13. Capacidad Nominal

14. Eficiencia de Producción

15. Factor de Seguridad

La capacitación se realizará los días jueves con sesiones de 02 horas al término de la jornada por un

mes. Las horas de entrenamiento serán pagadas, lo cual supone un costo por el tiempo invertido de

acuerdo al salario del gerente y supervisor.

Este costo se incluye en el Impacto Económico del proyecto y se suma al costo de las propuestas.

5.3.2. IMPACTOS SOCIALES POSITIVOS

Los cambios en la forma de trabajo también generan mejoras en el desempeño de los colaboradores,

confiabilidad y consistencias a lo largo del proceso de Programación y Control de la Producción, ente

otros beneficios detallados a continuación:

Factor Descripción de impacto

Nivel de desempeñoOperarios buscarán elevar su nivel de desempeño para lograr (o superar) los tiempos

estándares de trabajo (productividad prevista).

Métodos de trabajoTras la toma de tiempos por observación directa de las operaciones, se reconoce y decribe la

forma de trabajo de los operarios para su posterior evaluación y mejora.

Procedimientos Con los tiempos estándares actualizados, se estimarán los plazos de producción en cada área.

Factor Descripción de impacto

Supervisión de

producción

Al redistribuir y definir nuevas líneas de confección por tipo de producto, se tendrá mejor

supervisión y control de la producción en el taller.

Calidad de costuraLas fallas de costura serán exclusivamente de la línea y se detectarán con mayor facilidad al

tener la línea definida

Factor Descripción de impacto

Disponibilidad de

máquinas

Al registrar la asignación de pedidos en las máquinas de las diferentes líneas de confección,

se evita duplicar el uso de una misma máquina lo que perjudica al proceso.

Tiempo extraBajo un correcto control en asignar producción, los operarios cumplirán las labores en la

jornada normal de trabajo. Se evita el uso de horas extras

Factor Descripción de impacto

Nivel de Utilización

de áreas

El control del nivel de utilización de las áreas sobre su capacidad de producción evita

sobrecargarlas y así los operarios no tendrán que realizar horas extras para cumplir con los

plazos.

Propuesta N°04: Programación por Capacidad de producción

Propuesta N°01: Estudio de Tiempos

Propuesta N°03: Procedimiento Balance de Línea

Propuesta N°02: Redistribución en nuevas líneas de costura

Page 107: Tesis: “Propuesta de sistema de remuneraciones e incentivos para ...

105

5.4. IMPACTO ECONÓMICO

La evaluación del impacto económico refiere al mismo análisis aplicado para la evaluación económica

de proyecto en el capítulo 4. El análisis Costo-Beneficio permite conocer el nivel de rentabilidad

comparando el ahorro (beneficio) obtenido con la inversión a realizar para implementar las mejoras.

Se determinó el costo de implementar las propuestas de mejora en un monto anual de S/. 3,750. A ello,

se le suma el costo de mitigar el impacto de las propuestas de mejora, el cual es capacitar al personal

(Gerente y Supervisor) en los conceptos y técnicas implicadas. El plan de validación resulta en un costo

de S/. 174, equivalente a las horas dedicadas para el entrenamiento.

Por tanto, el costo total de aplicar el proyecto asciende a S/. 3,924 por año.

El beneficio obtenido se traduce en el ahorro de las penalidades pagadas por la empresa al entregar con

retraso los pedidos. Esto monto asciende a S/. 19,100 por año.

El análisis Costo-Beneficio concluye en un ratio igual a 1 / 4.87. Esto se traduce en que cada unidad

monetaria de costo incurrido genera 4.87 unidades monetarias de ahorro para el problema de retraso.

Finalmente, la evaluación de impactos permite determinar que la implementación del proyecto no

genera impactos medioambientales, sin embargo tiene impacto social en la resistencia al cambio y el

nivel de conocimiento en las nuevas técnicas de trabajo. Para esto último, se propone capacitar al

personal para reforzar los conceptos y mitigar el impacto negativo. El impacto económico demuestra

que resulta positiva la aplicación de las propuestas al obtener un ahorro significativo para la empresa.

Page 108: Tesis: “Propuesta de sistema de remuneraciones e incentivos para ...

106

6. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

6.1. CONCLUSIONES

1. Se identificó un problema de retraso en la entrega de pedidos por parte de una empresa de

confección textil, cuyo contexto apunta a la competitividad como tema fundamental.

2. El retraso en la entrega de pedidos representó el 56% de pedidos atendidos por la empresa con un

tiempo promedio de retraso igual a 4.5 días.

3. El costo asociado al problema se traduce en las penalidades pagadas por la empresa como

consecuencia del incumplimiento en los plazos de entrega (S/. 19,100 en el 2013).

4. Los factores que generan el problema de retraso se ponderaron de la siguiente manera: (81%)

Planificación de la Producción, (12%) Fallas de Calidad, (4%) Stock de materiales y (3%)

Inasistencia de costureros.

5. Las causas raíz se refieren a no considerar la capacidad de producción, no se tiene en cuenta que las

máquinas estén comprometidas para otros pedidos, los plazos del programa se estiman sin sustento

técnico y los tiempos de las operaciones para el balanceo de línea son resultado de una deficiente

toma de tiempos.

6. Las propuestas de mejora planteadas para bloquear total o parcialmente las causas raíces son las

siguientes:

7. Estudio de tiempos: determina los tiempos estándares de producción para que el proceso de

programación y balanceo de línea utilicen información confiable.

8. Redistribución en nuevas líneas de costura: ordenamiento de las máquinas de costura según el tipo

de prenda para acortar el balanceo de la línea hacer más eficiente la asignación de estaciones de

trabajo.

9. Procedimiento para el balance de línea: tiene por finalidad equilibrar la carga de trabajo en la línea

de costura para procesar el pedido en el plazo programad, buscando la mayor eficiencia para

determinar la cantidad de máquinas/operarios a utilizar.

10. Programación por Capacidades de producción: se basa en la capacidad semanal de cada área para

comprometer pedidos y evitar reprogramaciones. Los pedidos se priorizan de acuerdo a su

complejidad y fecha de entrega.

11. La validación de las propuestas permite verificar que el problema de retraso se soluciona al asegurar

el cumplimiento de las entregas desde la programación de los pedidos, teniendo en cuenta la

capacidad de las áreas. Además, el balance de línea permitió asignar eficientemente las máquinas de

acuerdo al plazo requerido.

12. La evaluación de impactos permite determinar que la aplicación del proyecto no genera impactos

medioambientales, sin embargo tiene impacto social por la resistencia al cambio y el nivel de

conocimiento en las nuevas técnicas de trabajo.

13. Se propone un plan de capacitación para nivelar y reforzar los conocimientos del personal, a fin de

mitigar impacto.

14. El impacto económico resulta positivo para poner en marcha el proyecto, resultando un ratio Costo-

Beneficio igual a 1 / 4.87.

Page 109: Tesis: “Propuesta de sistema de remuneraciones e incentivos para ...

107

6.2. RECOMENDACIONES

El análisis causal del problema determinó que la principal causa de retraso se debe deficiencias en

el método de Planificación de la producción, sin embargo resulta conveniente el desarrollo y

evaluación de propuestas que solucionen los otros factores del problema como calidad de la prenda,

inasistencia del personal programado, disponibilidad de materiales e insumos.

Se recomienda aplicar un sistema semanal de incentivos basado en el nivel de productividad de los

costureros para evitar su ausentismo.

Otra propuesta puede ser la implementación de un sistema de abastecimiento que actúe desde que se

elabora la Ficha de Consumo de la prenda (donde se especifica la cantidad de materiales a utilizar

para el pedido) hasta el control del nivel de inventario de los materiales e insumos.

Con el fin de reforzar la propuesta de redistribución en nuevas líneas de costura, se recomienda usar

elementos visuales que permitan identificar las nuevas líneas, así como al personal que forme parte

de las mismas.

Page 110: Tesis: “Propuesta de sistema de remuneraciones e incentivos para ...

108

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Pearson Prentice Hall.

Page 112: Tesis: “Propuesta de sistema de remuneraciones e incentivos para ...

Anexo 1

GC-F-01

MOON LINE Rev. 01

CORPORACIÓN TEXTIL S.A.C

Nº NOTA DE PEDIDO Daphne Padilla CODIGO DE SI

CLIENTE 2-2-1 TRAZABILIDAD NO

S M L XL

JERSEY LISTADO CORAL SAVANAH 15/07/2013 60 60 30 150

ACERO 60 60 30 150

MELANGE 60 60 30 150

0

450

PO NAVY ELAS

DENIM SAVANAH

ZINA/OECHSLE CURVA DE TALLAS

CantidadMODELO Tipo de Tela Colores Marca Fecha Entrega

NOTA DE PEDIDO

01/07/2013RESPONSABLEM458-13

Observaciones

FECHA DE RECEPCIÓN

PRENDAS DOBLADAS

Total

Page 113: Tesis: “Propuesta de sistema de remuneraciones e incentivos para ...

111

Anexo 2

Page 114: Tesis: “Propuesta de sistema de remuneraciones e incentivos para ...

112

Anexo 3

Page 115: Tesis: “Propuesta de sistema de remuneraciones e incentivos para ...

113

Anexo 4

Mes - AñoN° Pedidos

demorados

Tiempo de

retraso (días)

Ene-13 1 4

Ene-13 2 6

Ene-13 3 3

Ene-13 4 5

Ene-13 5 5

Ene-13 6 5

Ene-13 7 6

Ene-13 8 5

Feb-13 1 5

Feb-13 2 6

Feb-13 3 5

Feb-13 4 5

Feb-13 5 3

Feb-13 6 2

Feb-13 7 3

Mar-13 1 6

Mar-13 2 2

Mar-13 3 6

Mar-13 4 6

Mar-13 5 6

Mar-13 6 2

Mar-13 7 2

Mar-13 8 2

Abr-13 1 6

Abr-13 2 2

Abr-13 3 4

Abr-13 4 2

Abr-13 5 5

Abr-13 6 6

May-13 1 6

May-13 2 6

May-13 3 5

May-13 4 5

Jun-13 1 6

Jun-13 2 2

Jun-13 3 3

Jun-13 4 6

Jun-13 5 6

Jun-13 6 6

Mes - AñoN° Pedidos

demorados

Tiempo de

retraso (días)

Jul-13 1 6

Jul-13 2 4

Jul-13 3 6

Jul-13 4 4

Jul-13 5 3

Ago-13 1 2

Ago-13 2 3

Ago-13 3 5

Ago-13 4 4

Ago-13 5 2

Ago-13 6 3

Ago-13 7 5

Set-13 1 3

Set-13 2 2

Set-13 3 3

Set-13 4 4

Set-13 5 2

Set-13 6 4

Set-13 7 5

Oct-13 1 4

Oct-13 2 3

Oct-13 3 4

Oct-13 4 3

Oct-13 5 5

Oct-13 6 5

Oct-13 7 4

Oct-13 8 5

Nov-13 1 5

Nov-13 2 4

Nov-13 3 4

Nov-13 4 5

Nov-13 5 5

Nov-13 6 3

Nov-13 7 4

Nov-13 8 2

Nov-13 9 3

Dic-13 1 2

Dic-13 2 4

Dic-13 3 3

Dic-13 4 5

Dic-13 5 3

Dic-13 6 4

Dic-13 7 6

Dic-13 8 4

Dic-13 9 5

Page 116: Tesis: “Propuesta de sistema de remuneraciones e incentivos para ...

114

Anexo 5

Mes - N°

Pedido

Demorado

Corte Costura Acabados

Tiempo de

retraso

(días)

Ene-13-01 0.3 3.5 0.5 4

Ene-13-02 0.5 5.2 0.8 6

Ene-13-03 0.2 2.6 0.4 3

Ene-13-04 0.4 4.4 0.6 5

Ene-13-05 0.4 4.4 0.6 5

Ene-13-06 0.4 4.4 0.6 5

Ene-13-07 0.5 5.2 0.8 6

Ene-13-08 0.4 4.4 0.6 5

Feb-13-01 0.4 4.4 0.6 5

Feb-13-02 0.5 5.2 0.8 6

Feb-13-03 0.4 4.4 0.6 5

Feb-13-04 0.4 4.4 0.6 5

Feb-13-05 0.2 2.6 0.4 3

Feb-13-06 0.2 1.7 0.3 2

Feb-13-07 0.2 2.6 0.4 3

Mar-13-01 0.5 5.2 0.8 6

Mar-13-02 0.2 1.7 0.3 2

Mar-13-03 0.5 5.2 0.8 6

Mar-13-04 0.5 5.2 0.8 6

Mar-13-05 0.5 5.2 0.8 6

Mar-13-06 0.2 1.7 0.3 2

Mar-13-07 0.2 1.7 0.3 2

Mar-13-08 0.2 1.7 0.3 2

Abr-13-01 0.5 5.2 0.8 6

Abr-13-02 0.2 1.7 0.3 2

Abr-13-03 0.3 3.5 0.5 4

Abr-13-04 0.2 1.7 0.3 2

Abr-13-05 0.4 4.4 0.6 5

Abr-13-06 0.5 5.2 0.8 6

May-13-01 0.5 5.2 0.8 6

May-13-02 0.5 5.2 0.8 6

May-13-03 0.4 4.4 0.6 5

May-13-04 0.4 4.4 0.6 5

Jun-13-01 0.5 5.2 0.8 6

Jun-13-02 0.2 1.7 0.3 2

Jun-13-03 0.2 2.6 0.4 3

Jun-13-04 0.5 5.2 0.8 6

Jun-13-05 0.5 5.2 0.8 6

Jun-13-06 0.5 5.2 0.8 6

Page 117: Tesis: “Propuesta de sistema de remuneraciones e incentivos para ...

115

Mes - N°

Pedido

Demorado

Corte Costura Acabados

Tiempo de

retraso

(días)

Jul-13-01 0.5 5.2 0.8 6

Jul-13-02 0.3 3.5 0.5 4

Jul-13-03 0.5 5.2 0.8 6

Jul-13-04 0.3 3.5 0.5 4

Jul-13-05 0.2 2.6 0.4 3

Ago-13-01 0.2 1.7 0.3 2

Ago-13-02 0.2 2.6 0.4 3

Ago-13-03 0.4 4.4 0.6 5

Ago-13-04 0.3 3.5 0.5 4

Ago-13-05 0.2 1.7 0.3 2

Ago-13-06 0.2 2.6 0.4 3

Ago-13-07 0.4 4.4 0.6 5

Set-13-01 0.2 2.6 0.4 3

Set-13-02 0.2 1.7 0.3 2

Set-13-03 0.2 2.6 0.4 3

Set-13-04 0.3 3.5 0.5 4

Set-13-05 0.2 1.7 0.3 2

Set-13-06 0.3 3.5 0.5 4

Set-13-07 0.4 4.4 0.6 5

Oct-13-01 0.3 3.5 0.5 4

Oct-13-02 0.2 2.6 0.4 3

Oct-13-03 0.3 3.5 0.5 4

Oct-13-04 0.2 2.6 0.4 3

Oct-13-05 0.4 4.4 0.6 5

Oct-13-06 0.4 4.4 0.6 5

Oct-13-07 0.3 3.5 0.5 4

Oct-13-08 0.4 4.4 0.6 5

Nov-13-01 0.4 4.4 0.6 5

Nov-13-02 0.3 3.5 0.5 4

Nov-13-03 0.3 3.5 0.5 4

Nov-13-04 0.4 4.4 0.6 5

Nov-13-05 0.4 4.4 0.6 5

Nov-13-06 0.2 2.6 0.4 3

Nov-13-07 0.3 3.5 0.5 4

Nov-13-08 0.2 1.7 0.3 2

Nov-13-09 0.2 2.6 0.4 3

Dic-13-01 0.2 1.7 0.3 2

Dic-13-02 0.3 3.5 0.5 4

Dic-13-03 0.2 2.6 0.4 3

Dic-13-04 0.4 4.4 0.6 5

Dic-13-05 0.2 2.6 0.4 3

Dic-13-06 0.3 3.5 0.5 4

Dic-13-07 0.5 5.2 0.8 6

Dic-13-08 0.3 3.5 0.5 4

Dic-13-09 0.4 4.4 0.6 5

Page 118: Tesis: “Propuesta de sistema de remuneraciones e incentivos para ...

116

Anexo 6

Page 119: Tesis: “Propuesta de sistema de remuneraciones e incentivos para ...

117

Page 120: Tesis: “Propuesta de sistema de remuneraciones e incentivos para ...

118

Page 121: Tesis: “Propuesta de sistema de remuneraciones e incentivos para ...

119

Page 122: Tesis: “Propuesta de sistema de remuneraciones e incentivos para ...

120

Page 123: Tesis: “Propuesta de sistema de remuneraciones e incentivos para ...

121

Anexo 7

kilos reducido mediano intenso

0.00 0 0 0

0.50 0 0 0

1.00 0 0 0

1.50 0 0 4

2.00 3 3 8

2.50 6 6 11

3.00 7 8 13

3.50 8 10 15

4.00 9 12 17

4.50 10 14 18

5.00 11 15 20

5.50 12 16 21

6.00 13 17 22

6.50 14 18 24

7.00 14 19 25

7.50 15 20 27

8.00 16 21 28

8.50 16 22 29

9.00 17 23 30

9.50 18 24 32

10.00 19 25 33

10.50 19 26 34

11.00 20 27 35

11.50 21 28 37

12.00 22 29 38

12.50 22 30 39

13.00 23 31 40

13.50 23 32 41

14.00 24 32 43

14.50 25 33 44

15.00 26 34 45

15.50 26 35 46

16.00 27 36 47

16.50 27 37 48

17.00 28 38 49

17.50 28 39 50

18.00 29 39 51

18.50 30 40 52

19.00 31 41 54

19.50 31 41 55

20.00 32 42 56

20.50 32 43 57

21.00 33 44 58

21.50 34 45 59

22.00 34 46 60

22.50 35 46 61

23.00 35 47 62

23.50 36 48 63

24.00 36 49 64

kilos reducido mediano intenso

24.50 37 50 65

25.00 38 50 66

25.50 38 51 67

26.00 39 51 68

26.50 39 52 69

27.00 40 53 70

27.50 41 54 71

28.00 41 54 72

28.50 42 55 73

29.00 42 56 74

29.50 43 56 75

30.00 43 57 76

30.50 43 58 76

31.00 44 59 77

31.50 44 59 78

32.00 45 60 79

32.50 46 61 80

33.00 46 61 81

33.50 47 62 82

34.00 47 63 83

34.50 48 64 84

35.00 48 64 85

35.50 49 65 86

36.00 50 65 87

36.50 50 66 88

37.00 50 67 88

37.50 51 68 89

38.00 51 69 90

38.50 52 70 91

39.00 52 70 92

39.50 53 71 93

40.00 54 72 94

40.50 54 72 94

41.00 54 72 95

41.50 55 73 96

42.00 55 73 97

42.50 56 74 98

43.00 56 74 99

43.50 57 75 100

44.00 58 76 101

44.50 58 76 101

45.00 58 77 102

45.50 59 78 103

46.00 59 79 104

46.50 60 79 105

47.00 60 80 105

47.50 60 80 106

48.00 61 81 107

48.50 62 82 108

Page 124: Tesis: “Propuesta de sistema de remuneraciones e incentivos para ...

122

kilos reducido mediano intenso

49.00 62 82 109

49.50 63 83 110

50.00 63 84 110

50.50 63 85 111

51.00 64 86 112

51.50 65 86 113

52.00 65 87 114

52.50 66 88 115

53.00 66 88 115

53.50 66 88 116

54.00 67 89 117

54.50 67 90 118

55.00 68 91 119

55.50 68 92 119

56.00 68 93 120

56.50 69 94 121

57.00 69 95 122

57.50 70 95 123

58.00 71 96 124

58.50 71 96 124

59.00 71 97 125

59.50 72 97 126

60.00 72 97 127

60.50 73 98 128

61.00 73 98 128

61.50 73 98 129

62.00 74 99 130

62.50 74 99 130

63.00 75 99 131

63.50 75 100 132

64.00 76 100 133

64.50 76 100 134

65.00 77 101 135

65.50 77 101 136

66.00 77 102 136

66.50 78 102 137

67.00 78 103 137

67.50 78 104 138

68.00 79 105 139

68.50 80 106 140

69.00 80 107 141

69.50 81 108 142

70.00 81 109 142

70.50 82 109 143

71.00 82 109 143

71.50 82 110 144

72.00 82 110 145

72.50 83 111 146

73.00 83 112 147

73.50 84 112 148

74.00 84 112 148

74.50 85 113 149

Page 125: Tesis: “Propuesta de sistema de remuneraciones e incentivos para ...

123

Anexo 8

PUNTOS COEF

0 10

1 10

2 10

3 10

4 10

5 10

6 10

7 11

8 11

9 11

10 11

11 11

12 11

13 11

14 11

15 12

16 12

17 12

18 12

19 12

20 13

21 13

22 13

23 13

24 14

25 14

26 14

27 14

28 15

29 15

30 15

31 16

32 16

33 16

34 17

35 17

36 17

37 18

38 18

39 18

40 19

41 19

PUNTOS COEF

42 20

43 20

44 21

45 21

46 22

47 22

48 23

49 23

50 24

51 24

52 25

53 26

54 26

55 27

56 27

57 28

58 28

59 29

60 30

61 30

62 31

63 32

64 32

65 33

66 34

67 34

68 35

69 36

70 37

71 37

72 38

73 39

74 40

75 40

76 41

77 42

78 43

79 44

80 45

81 46

82 47

83 48

PUNTOS COEF

84 48

85 49

86 50

87 51

88 52

89 53

90 54

91 55

92 56

93 57

94 58

95 59

96 60

97 61

98 62

99 63

100 64

101 65

102 66

103 68

104 69

105 70

106 71

107 72

108 73

109 74

110 75

111 77

112 78

113 79

114 80

115 82

116 83

117 84

118 85

119 87

120 88

121 89

122 91

123 92

124 93

125 95

PUNTOS COEF

126 96

127 97

128 99

129 100

130 101

131 103

132 105

133 106

134 107

135 109

136 110

137 112

138 113

139 115

140 116

141 118

142 119

143 121

144 122

145 123

146 125

147 126

148 128

149 130

Page 126: Tesis: “Propuesta de sistema de remuneraciones e incentivos para ...

124

Anexo 9: Estudio de Tiempos Corte y Acabados

X

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

11 10 10 10 11 11 10 11 11 10 10 11 10 10 11 10 11 11 10 10

21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40

11 10 11 10 11 10 11 11 11 10 10 11 11 10 10 11 10 11 10 10

41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60

10 11 11 11 11 10 10 11 10 10 10 10 10 11 10 10 11 10 10 10

61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80

10 10 11 10 11 10 11 11 11 10 10 10 11 10 10 11 10 11 10 10

81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100

11 10 11 10 11 11 11 11 11 11 11 10 10 11 10 11 11 10 11 11

101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120

121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140

Número de observaciones =

=

Promedio Tiempo Observado

Suplementos 26%

= 0.22Tiempo Estándar (min)

TS = TN + Suplementos

Tiempo Observado (Segundos)

CALCULOS

∑Tiempo Observado = 1048 100

Tiempo Cronometrado (TC)=

10.48

Tiempo Normal (TN) =

Igual a TC 10.48

ESTUDIO DE TIEMPOS

AREA: Corte Costura Acabados

OPERACION: Cargar rollo FECHA: 01/04/2014

X

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

58 58 58 59 58 59 59 58 58 59 58 58 58 58 58 58 58 59 58 59

21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40

58 59 58 59 58 59 58 59 59 59 58 58 58 58 58 58 58 58 58 59

41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60

58 58 58

61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80

81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100

101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120

121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140

Número de observaciones =

=

ESTUDIO DE TIEMPOS

Tender y cortar extremo 01/04/2014FECHA:

CALCULOS

Tiempo Observado (Segundos)

AREA: Corte Costura Acabados

OPERACION:

1.22=

∑Tiempo Observado =

Tiempo Cronometrado (TC)

Promedio Tiempo Observado

Tiempo Normal (TN) =

Igual a TC=

2507

Tiempo Estándar (min)

TS = TN + Suplementos

Suplementos

58.30 58.30

26%

43

Page 127: Tesis: “Propuesta de sistema de remuneraciones e incentivos para ...

125

X

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

26 25 26 26 26 26 26 25 26 26 26 26 25 25 26 26 26 26 25 25

21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40

25 26 25 26 25 25 25 25 26 25 25 26 26 26 25 26 25 25 25 25

41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60

26 25 26 26 25 26 25 26 25 25 26 26 25 25 25 26 25 26 26 26

61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80

25 26 25 25 26 26 26 26 26 26 25 26 26 26

81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100

101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120

121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140

Número de observaciones =

=

Promedio Tiempo Observado

Suplementos 26%

= 0.54Tiempo Estándar (min)

TS = TN + Suplementos

Tiempo Observado (Segundos)

CALCULOS

∑Tiempo Observado = 1892 74

Tiempo Cronometrado (TC)=

25.57

Tiempo Normal (TN) =

Igual a TC 25.57

ESTUDIO DE TIEMPOS

AREA: Corte Costura Acabados

OPERACION: Empalmar FECHA: 01/04/2014

X

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

35 34 35 35 34 34 34 34 34 34 34 35 35 35 35 35 35 34 34 34

21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40

34 35 35 35 35 35 34 35 34 35 34 35 34 34 34 35 34 34 34 34

41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60

35 35 34 35 35 35 34 34 35 34 35 35 34 35 35 35 34 34 35 34

61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80

35 35 35 35 35 34 34 34 34 35 34 34 34 35 34 34 35 34 35 34

81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100

101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120

121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140

Número de observaciones =

=

Promedio Tiempo Observado

Suplementos 26%

= 0.72Tiempo Estándar (min)

TS = TN + Suplementos

Tiempo Observado (Segundos)

CALCULOS

∑Tiempo Observado = 2759 80

Tiempo Cronometrado (TC)=

34.49

Tiempo Normal (TN) =

Igual a TC 34.49

ESTUDIO DE TIEMPOS

AREA: Corte Costura Acabados

OPERACION: Corte FECHA: 01/04/2014

Page 128: Tesis: “Propuesta de sistema de remuneraciones e incentivos para ...

126

X

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

56 56 55 55 55 56 55 55 56 56 55 55 56 56 55 56 56 56 56 55

21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40

55 55 55 55 55 56 56 55 56 55 55 55 55 55 56 56 55 55 55 56

41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60

56 55 56 55 56 56

61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80

81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100

101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120

121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140

Número de observaciones =

=

Promedio Tiempo Observado

Suplementos 21%

= 1.12Tiempo Estándar (min)

TS = TN + Suplementos

Tiempo Observado (Segundos)

CALCULOS

∑Tiempo Observado = 2551 46

Tiempo Cronometrado (TC)=

55.46

Tiempo Normal (TN) =

Igual a TC 55.46

ESTUDIO DE TIEMPOS

AREA: Corte Costura Acabados

OPERACION: Planchado FECHA: 03/04/2014

X

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

16 17 16 17 16 17 17 17 16 16 16 16 17 17 17 16 17 16 16 17

21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40

16 17 17 16 16 16 17 17 17 17 16 16 16 17 17 16 16 17 17 16

41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60

17 16 17 16 17 16 17 16 17 17 16 17 16 17 17 16 16 17 17 16

61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80

17 16 17 16 16 16 17 16 17 16 17 17 16 16 17 17 17 16 16 16

81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100

101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120

121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140

Número de observaciones =

=

Promedio Tiempo Observado

Suplementos 21%

= 0.33Tiempo Estándar (min)

TS = TN + Suplementos

Tiempo Observado (Segundos)

CALCULOS

∑Tiempo Observado = 1320 80

Tiempo Cronometrado (TC)=

16.50

Tiempo Normal (TN) =

Igual a TC 16.50

ESTUDIO DE TIEMPOS

AREA: Corte Costura Acabados

OPERACION: Doblado FECHA: 03/04/2014

Page 129: Tesis: “Propuesta de sistema de remuneraciones e incentivos para ...

127

X

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

1 2 1 1 1 1 1 1 2 2 2 1 2 1 2 2 2 2 1 1

21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40

1 2 2 1 2 1 2 2 1 2 2 1 2 1 2 2 1 2 1 2

41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60

2 2 1 2 1 2 1 1 1 2 1 1 1 1 2 1 1 1 2 2

61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80

2 1 2 1 2 1 1 2 1 1 2 1 2 1 1 2 2 2 2 1

81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100

1 2 1 2 1 2 2 1 2 1 2 2 1 2 1 2 1 1 1 1

101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120

2 1 2 1 2 1 2 2 2 2 2 1 2 1 2 2 1 2 2 1

121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140

2 2 2 1 2 2 1 1 2 2 1 2 2 2 1 2 2 1 1 2

Número de observaciones =

=

Promedio Tiempo Observado

Suplementos 21%

= 0.03Tiempo Estándar (min)

TS = TN + Suplementos

Tiempo Observado (Segundos)

CALCULOS

∑Tiempo Observado = 214 140

Tiempo Cronometrado (TC)=

1.53

Tiempo Normal (TN) =

Igual a TC 1.53

ESTUDIO DE TIEMPOS

AREA: Corte Costura Acabados

OPERACION: Embolsado FECHA: 03/04/2014

Page 130: Tesis: “Propuesta de sistema de remuneraciones e incentivos para ...

128

Anexo 10: Prendas Superiores (PS) e Inferiores (PI) – Operaciones comunes

X

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

41 40 41 40 41 40 40 41 41 40 40 41 41 41 40 40 41 41 40 41

21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40

40 40 40 41 40 40 40 40 41 40 41 41 40 41 41 41 40 41 40 40

41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60

40 41 40 40 40 40 40 40 40 41 40 40

61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80

81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100

101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120

121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140

Número de observaciones =

=

OPERACION: Unir hombros (PS) FECHA: 07/04/2014

ESTUDIO DE TIEMPOS

AREA: Corte Costura Acabados

Tiempo Cronometrado (TC)=

40.40

Tiempo Normal (TN) =

Igual a TC 40.40

Tiempo Observado (Segundos)

CALCULOS

∑Tiempo Observado = 2101 52

Promedio Tiempo Observado

Suplementos 22%

= 0.82Tiempo Estándar (min)

TS = TN + Suplementos

X

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

32 32 31 32 31 32 32 32 32 32 32 32 31 31 31 31 31 31 31 32

21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40

32 32 31 32 32 31 32 31 31 31 31 31 31 31 31 31 31 32 32 32

41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60

31 32 31 32 31 32 31 32 32 32 31 32 32 31 32 32 32 31

61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80

81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100

101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120

121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140

Número de observaciones =

=

Promedio Tiempo Observado

Suplementos 22%

Tiempo Estándar (min)

TS = TN + Suplementos= 0.64

Tiempo Observado (Segundos)

CALCULOS

∑Tiempo Observado = 1828 58

Tiempo Cronometrado (TC)=

31.52

Tiempo Normal (TN) =

Igual a TC 31.52

ESTUDIO DE TIEMPOS

AREA: Corte Costura Acabados

OPERACION: Cerrar cuello (PS) FECHA: 07/04/2014

Page 131: Tesis: “Propuesta de sistema de remuneraciones e incentivos para ...

129

X

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

47 47 47 47 48 48 48 47 49 47 47 49 47 49 49 48 47 48 49 49

21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40

49 47 48 49 49 48 49 48 47 48 47 49 48 49 47 48 47 49 49 47

41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60

48 49 49 49 47 48 48 47

61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80

81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100

101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120

121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140

Número de observaciones =

=

Promedio Tiempo Observado

Suplementos 22%

Tiempo Estándar (min)

TS = TN + Suplementos= 0.98

Tiempo Observado (Segundos)

CALCULOS

∑Tiempo Observado = 2304 48

Tiempo Cronometrado (TC)=

48.00

Tiempo Normal (TN) =

Igual a TC 48.00

ESTUDIO DE TIEMPOS

AREA: Corte Costura Acabados

OPERACION: Preparar cuello (PS) FECHA: 07/04/2014

X

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

62 62 62 62 61 62 61 62 61 62 61 61 61 62 61 62 61 61 61 62

21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40

61 61 61 61 62 62 62 62 61 62 62 62 62 62 62 62 62 62 62 62

41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60

62 62 62

61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80

81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100

101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120

121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140

Número de observaciones =

=

Promedio Tiempo Observado

Suplementos 22%

Tiempo Estándar (min)

TS = TN + Suplementos= 1.25

Tiempo Observado (Segundos)

CALCULOS

∑Tiempo Observado = 2651 43

Tiempo Cronometrado (TC)=

61.65

Tiempo Normal (TN) =

Igual a TC 61.65

ESTUDIO DE TIEMPOS

AREA: Corte Costura Acabados

OPERACION: Pegar cuello (PS) FECHA: 07/04/2014

Page 132: Tesis: “Propuesta de sistema de remuneraciones e incentivos para ...

130

X

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

49 50 50 50 49 50 49 50 49 50 49 49 50 49 49 49 49 50 49 49

21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40

50 49 50 50 49 49 50 50 50 50 49 50 49 49 49 49 49 49 50 49

41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60

50 50 49 49 49 49 50

61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80

81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100

101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120

121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140

Número de observaciones =

=

Promedio Tiempo Observado

Suplementos 22%

Tiempo Estándar (min)

TS = TN + Suplementos= 1.00

Tiempo Observado (Segundos)

CALCULOS

∑Tiempo Observado = 2323 47

Tiempo Cronometrado (TC)=

49.43

Tiempo Normal (TN) =

Igual a TC 49.43

ESTUDIO DE TIEMPOS

AREA: Corte Costura Acabados

OPERACION: Basta mangas (PS) FECHA: 08/04/2014

X

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

55 55 55 56 56 55 55 55 55 56 55 56 55 55 56 55 56 55 56 56

21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40

55 55 56 56 56 55 55 56 56 55 55 55 56 55 55 56 55 56 56 55

41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60

56 55 56 56 56

61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80

81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100

101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120

121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140

Número de observaciones =

=

Promedio Tiempo Observado

Suplementos 22%

Tiempo Estándar (min)

TS = TN + Suplementos= 1.13

Tiempo Observado (Segundos)

CALCULOS

∑Tiempo Observado = 2496 45

Tiempo Cronometrado (TC)=

55.47

Tiempo Normal (TN) =

Igual a TC 55.47

ESTUDIO DE TIEMPOS

AREA: Corte Costura Acabados

OPERACION: Pegar mangas (PS) FECHA: 08/04/2014

Page 133: Tesis: “Propuesta de sistema de remuneraciones e incentivos para ...

131

X

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

58 57 58 57 56 56 57 58 57 58 57 56 58 57 57 58 58 56 58 56

21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40

57 57 57 57 58 58 58 56 56 57 58 56 56 56 58 56 58 58 56 58

41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60

58 56 58 56 56

61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80

81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100

101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120

121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140

Número de observaciones =

=

OPERACION: Cerrar costados (PS) * FECHA: 08/04/2014

ESTUDIO DE TIEMPOS

AREA: Corte Costura Acabados

Tiempo Cronometrado (TC)=

57.07

Tiempo Normal (TN) =

Igual a TC 57.07

Tiempo Observado (Segundos)

CALCULOS

∑Tiempo Observado = 2568 45

Promedio Tiempo Observado

Suplementos 22%

Tiempo Estándar (min)

TS = TN + Suplementos= 1.16

X

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

55 56 55 55 56 56 55 56 55 55 55 56 56 56 55 55 55 55 55 55

21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40

55 56 56 56 55 55 55 55 55 56 56 56 55 55 56 56 56 55 55 55

41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60

55 56 55 55 55 55

61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80

81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100

101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120

121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140

Número de observaciones =

=

OPERACION: Cerrar costados (PS) ** FECHA: 08/04/2014

ESTUDIO DE TIEMPOS

AREA: Corte Costura Acabados

Tiempo Cronometrado (TC)=

55.37

Tiempo Normal (TN) =

Igual a TC 55.37

Tiempo Observado (Segundos)

CALCULOS

∑Tiempo Observado = 2547 46

Promedio Tiempo Observado

Suplementos 22%

Tiempo Estándar (min)

TS = TN + Suplementos= 1.13

Page 134: Tesis: “Propuesta de sistema de remuneraciones e incentivos para ...

132

X

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

53 52 52 52 52 52 53 53 52 52 53 52 52 53 53 53 52 53 52 52

21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40

52 52 52 52 52 53 52 52 53 53 53 53 53 52 53 52 53 53 53 52

41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60

53 52 52 52 52 52 52

61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80

81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100

101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120

121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140

Número de observaciones =

=

Promedio Tiempo Observado

Suplementos 22%

Tiempo Estándar (min)

TS = TN + Suplementos= 1.07

Tiempo Observado (Segundos)

CALCULOS

∑Tiempo Observado = 2463 47

Tiempo Cronometrado (TC)=

52.40

Tiempo Normal (TN) =

Igual a TC 52.40

ESTUDIO DE TIEMPOS

AREA: Corte Costura Acabados

OPERACION: Basta de faldon (PS) FECHA: 09/04/2014

X

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

34 34 34 35 34 35 34 35 35 35 35 35 34 35 34 34 34 35 34 35

21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40

35 34 35 35 35 35 35 34 35 34 34 34 34 35 35 35 35 34 35 34

41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60

34 34 35 34 34 34 34 35 34 34 35 34 34 34 35

61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80

81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100

101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120

121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140

Número de observaciones =

=

Promedio Tiempo Observado

Suplementos 22%

Tiempo Estándar (min)

TS = TN + Suplementos= 0.70

Tiempo Observado (Segundos)

CALCULOS

∑Tiempo Observado = 1896 55

Tiempo Cronometrado (TC)=

34.47

Tiempo Normal (TN) =

Igual a TC 34.47

ESTUDIO DE TIEMPOS

AREA: Corte Costura Acabados

OPERACION: Pegar etiqueta FECHA: 09/04/2014

Page 135: Tesis: “Propuesta de sistema de remuneraciones e incentivos para ...

133

X

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

66 67 67 65 66 67 66 67 67 67 66 65 65 65 66 65 66 65 66 66

21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40

66 67 66 66 67 67 67 67 65 65 66 65 67 66 66 66 66 66 65 66

41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60

67

61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80

81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100

101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120

121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140

Número de observaciones =

=

Promedio Tiempo Observado

Suplementos 22%

Tiempo Estándar (min)

TS = TN + Suplementos= 1.34

Tiempo Observado (Segundos)

CALCULOS

∑Tiempo Observado = 2709 41

Tiempo Cronometrado (TC)=

66.07

Tiempo Normal (TN) =

Igual a TC 66.07

ESTUDIO DE TIEMPOS

AREA: Corte Costura Acabados

OPERACION: Asentar tapete (PS) FECHA: 09/04/2014

X

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

32 33 32 34 33 32 32 33 33 32 32 32 32 32 34 32 34 34 33 34

21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40

34 34 34 33 34 34 32 34 33 32 34 33 34 32 32 34 33 34 32 32

41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60

33 34 33 34 32 33 32 34 32 32 32 32 33 34 32 34 32 33 32 34

61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80

33 32

81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100

101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120

121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140

Número de observaciones =

=

Promedio Tiempo Observado

Suplementos 22%

Tiempo Estándar (min)

TS = TN + Suplementos= 0.67

Tiempo Observado (Segundos)

CALCULOS

∑Tiempo Observado = 2041 62

Tiempo Cronometrado (TC)=

32.92

Tiempo Normal (TN) =

Igual a TC 32.92

ESTUDIO DE TIEMPOS

AREA: Corte Costura Acabados

OPERACION: Ojal de pretina (PI) FECHA: 16/04/2014

Page 136: Tesis: “Propuesta de sistema de remuneraciones e incentivos para ...

134

X

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

65 65 66 66 67 67 66 66 67 66 67 66 67 66 66 67 67 66 66 66

21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40

67 67 67 66 65 65 67 66 66 66 65 67 65 66 67 67 65 66 67 66

41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60

66 66

61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80

81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100

101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120

121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140

Número de observaciones =

=

Promedio Tiempo Observado

Suplementos 22%

Tiempo Estándar (min)

TS = TN + Suplementos= 1.35

Tiempo Observado (Segundos)

CALCULOS

∑Tiempo Observado = 2780 42

Tiempo Cronometrado (TC)=

66.19

Tiempo Normal (TN) =

Igual a TC 66.19

ESTUDIO DE TIEMPOS

AREA: Corte Costura Acabados

OPERACION: Preparar elástico+pretina (PI) FECHA: 16/04/2014

X

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

71 70 70 70 70 71 70 70 70 71 71 71 70 70 71 71 70 70 70 71

21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40

71 71 71 70 70 70 71 71 70 71 70 70 70 70 70 71 70 71 71 71

41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60

61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80

81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100

101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120

121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140

Número de observaciones =

=

Promedio Tiempo Observado

Suplementos 22%

Tiempo Estándar (min)

TS = TN + Suplementos= 1.43

Tiempo Observado (Segundos)

CALCULOS

∑Tiempo Observado = 2818 40

Tiempo Cronometrado (TC)=

70.45

Tiempo Normal (TN) =

Igual a TC 70.45

ESTUDIO DE TIEMPOS

AREA: Corte Costura Acabados

OPERACION: Pegar pretina+cuerpo (PI) FECHA: 16/04/2014

Page 137: Tesis: “Propuesta de sistema de remuneraciones e incentivos para ...

135

X

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

70 70 70 69 69 69 70 70 68 69 68 68 68 70 68 70 70 69 70 68

21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40

69 68 70 69 69 69 69 70 70 69 70 68 70 70 68 68 70 70 69 68

41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60

61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80

81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100

101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120

121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140

Número de observaciones =

=

Promedio Tiempo Observado

Suplementos 22%

Tiempo Estándar (min)

TS = TN + Suplementos= 1.41

Tiempo Observado (Segundos)

CALCULOS

∑Tiempo Observado = 2766 40

Tiempo Cronometrado (TC)=

69.15

Tiempo Normal (TN) =

Igual a TC 69.15

ESTUDIO DE TIEMPOS

AREA: Corte Costura Acabados

OPERACION: Recubierto de pretina (PI) FECHA: 16/04/2014

X

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

44 43 44 43 43 43 44 43 44 43 44 44 43 44 44 43 44 43 44 44

21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40

44 43 43 44 43 44 44 43 44 43 43 43 43 43 44 43 44 43 43 43

41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60

44 43 44 44 44 43 44 44 43 44

61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80

81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100

101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120

121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140

Número de observaciones =

=

Promedio Tiempo Observado

Suplementos 22%

Tiempo Estándar (min)

TS = TN + Suplementos= 0.88

Tiempo Observado (Segundos)

CALCULOS

∑Tiempo Observado = 2175 50

Tiempo Cronometrado (TC)=

43.50

Tiempo Normal (TN) =

Igual a TC 43.50

ESTUDIO DE TIEMPOS

AREA: Corte Costura Acabados

OPERACION: Pasar cordon (PI) FECHA: 16/04/2014

Page 138: Tesis: “Propuesta de sistema de remuneraciones e incentivos para ...

136

Anexo 11: Estudio de Tiempos Costura - Operaciones Únicas

X

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

55 55 56 56 56 56 55 55 55 55 55 56 55 55 56 55 55 56 56 56

21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40

56 56 56 55 55 55 55 55 55 55 56 56 55 56 55 56 55 56 55 56

41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60

56 56 56 56 56

61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80

81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100

101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120

121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140

Número de observaciones =

=Suplementos 22%

= 1.13Tiempo Estándar (min)

TS = TN + Suplementos

Tiempo Observado (Segundos)

CALCULOS

∑Tiempo Observado = 2498 45

Tiempo Cronometrado (TC)=

55.51

Tiempo Normal (TN) =

Igual a TC 55.51Promedio Tiempo Observado

OPERACION: Tapete hombro a hombro - T Shirt Básico FECHA: 21/04/2014

ESTUDIO DE TIEMPOS

AREA: Corte Costura Acabados

X

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

55 56 56 56 56 55 55 56 55 56 56 56 56 55 56 55 56 56 56 55

21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40

56 56 55 55 55 55 55 56 56 56 55 56 55 56 55 55 56 56 55 55

41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60

55 56 56 55 55 55

61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80

81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100

101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120

121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140

Número de observaciones =

=

OPERACION: Pegar cinta tapete - Polo Manga Cero FECHA: 21/04/2014

ESTUDIO DE TIEMPOS

AREA: Corte Costura Acabados

Tiempo Cronometrado (TC)=

55.52

Tiempo Normal (TN) =

Igual a TC 55.52

Tiempo Observado (Segundos)

CALCULOS

∑Tiempo Observado = 2554 46

Promedio Tiempo Observado

Suplementos 22%

Tiempo Estándar (min)

TS = TN + Suplementos= 1.13

Page 139: Tesis: “Propuesta de sistema de remuneraciones e incentivos para ...

137

X

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

62 62 61 61 61 62 62 62 62 61 62 62 61 61 61 61 62 61 61 62

21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40

61 62 61 62 61 62 61 61 61 61 62 61 62 61 62 61 61 61 62 61

41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60

62 61 61

61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80

81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100

101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120

121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140

Número de observaciones =

=

Promedio Tiempo Observado

Suplementos 22%

Tiempo Estándar (min)

TS = TN + Suplementos= 1.25

Tiempo Observado (Segundos)

CALCULOS

∑Tiempo Observado = 2641 43

Tiempo Cronometrado (TC)=

61.42

Tiempo Normal (TN) =

Igual a TC 61.42

ESTUDIO DE TIEMPOS

AREA: Corte Costura Acabados

OPERACION: Recubierto cuello - Polo Manga Cero FECHA: 21/04/2014

X

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

59 59 59 59 59 59 59 59 59 59 58 58 58 59 59 59 58 58 58 58

21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40

59 58 58 58 58 59 59 59 59 59 59 58 58 59 59 58 58 59 58 59

41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60

59 59 58 58 59

61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80

81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100

101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120

121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140

Número de observaciones =

=

Promedio Tiempo Observado

Suplementos 22%

Tiempo Estándar (min)

TS = TN + Suplementos= 1.19

Tiempo Observado (Segundos)

CALCULOS

∑Tiempo Observado = 2637 45

Tiempo Cronometrado (TC)=

58.60

Tiempo Normal (TN) =

Igual a TC 58.60

ESTUDIO DE TIEMPOS

AREA: Corte Costura Acabados

OPERACION: Collareta de manga - Polo Manga Cero FECHA: 21/04/2014

Page 140: Tesis: “Propuesta de sistema de remuneraciones e incentivos para ...

138

X

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

43 43 44 43 43 43 43 43 43 43 44 43 43 43 44 43 44 44 43 44

21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40

43 44 44 44 44 44 44 43 43 43 44 44 43 44 43 44 43 44 43 44

41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60

44 43 43 43 44 44 43 43

61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80

81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100

101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120

121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140

Número de observaciones =

=

Promedio Tiempo Observado

Suplementos 22%

Tiempo Estándar (min)

TS = TN + Suplementos= 0.88

Tiempo Observado (Segundos)

CALCULOS

∑Tiempo Observado = 2085 48

Tiempo Cronometrado (TC)=

43.44

Tiempo Normal (TN) =

Igual a TC 43.44

ESTUDIO DE TIEMPOS

AREA: Corte Costura Acabados

OPERACION: Atracar costados - Polo Manga Cero FECHA: 21/04/2014

X

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

56 55 55 56 56 56 56 56 55 55 56 55 55 56 55 56 55 56 55 56

21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40

55 55 55 56 55 56 56 56 56 55 56 56 56 56 56 56 56 56 56 55

41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60

56 56 55 55 55

61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80

81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100

101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120

121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140

Número de observaciones =

=

OPERACION: Pegar mangas - Sweatshirt FECHA: 23/04/2014

ESTUDIO DE TIEMPOS

AREA: Corte Costura Acabados

Tiempo Cronometrado (TC)=

55.60

Tiempo Normal (TN) =

Igual a TC 55.60Promedio Tiempo Observado

Tiempo Observado (Segundos)

CALCULOS

∑Tiempo Observado = 2502 45

Suplementos 22%

= 1.13Tiempo Estándar (min)

TS = TN + Suplementos

Page 141: Tesis: “Propuesta de sistema de remuneraciones e incentivos para ...

139

X

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

61 59 60 60 59 61 59 60 60 61 61 59 61 59 61 61 61 61 60 60

21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40

59 61 60 61 59 60 59 60 59 60 61 60 61 60 59 61 60 59 61 61

41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60

60 59 61 59

61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80

81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100

101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120

121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140

Número de observaciones =

=

Promedio Tiempo Observado

Suplementos 22%

Tiempo Estándar (min)

TS = TN + Suplementos= 1.22

Tiempo Observado (Segundos)

CALCULOS

∑Tiempo Observado = 2644 44

Tiempo Cronometrado (TC)=

60.09

Tiempo Normal (TN) =

Igual a TC 60.09

ESTUDIO DE TIEMPOS

AREA: Corte Costura Acabados

OPERACION: Basta de bolsillo - Sweatshirt FECHA: 23/04/2014

X

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

80 80 80 80 80 79 80 79 79 80 79 79 80 79 79 79 80 80 80 79

21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40

79 80 79 80 80 79 80 80 79 80 80 80 79 80 80 80 80 79 79

41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60

61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80

81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100

101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120

121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140

Número de observaciones =

=

Promedio Tiempo Observado

Suplementos 22%

Tiempo Estándar (min)

TS = TN + Suplementos= 1.62

Tiempo Observado (Segundos)

CALCULOS

∑Tiempo Observado = 3104 39

Tiempo Cronometrado (TC)=

79.59

Tiempo Normal (TN) =

Igual a TC 79.59

ESTUDIO DE TIEMPOS

AREA: Corte Costura Acabados

OPERACION: Pegar bolsillo - Sweatshirt FECHA: 23/04/2014

Page 142: Tesis: “Propuesta de sistema de remuneraciones e incentivos para ...

140

X

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

76 74 75 75 76 75 75 76 75 76 75 75 75 74 74 76 75 74 75 76

21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40

76 76 75 74 74 74 76 75 74 75 75 76 76 74 75 75 75 75 76 76

41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60

61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80

81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100

101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120

121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140

Número de observaciones =

=

Promedio Tiempo Observado

Suplementos 22%

Tiempo Estándar (min)

TS = TN + Suplementos= 1.53

Tiempo Observado (Segundos)

CALCULOS

∑Tiempo Observado = 3004 40

Tiempo Cronometrado (TC)=

75.10

Tiempo Normal (TN) =

Igual a TC 75.10

ESTUDIO DE TIEMPOS

AREA: Corte Costura Acabados

OPERACION: Recubrir sisa - Sweatshirt FECHA: 23/04/2014

X

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

43 44 44 44 43 43 43 44 43 44 44 43 43 44 43 43 43 44 43 44

21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40

44 43 44 43 43 43 44 43 44 43 44 43 44 43 44 43 44 43 43 44

41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60

44 43 43 44 44 43 44 43

61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80

81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100

101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120

121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140

Número de observaciones =

=

Promedio Tiempo Observado

Suplementos 22%

Tiempo Estándar (min)

TS = TN + Suplementos= 0.88

Tiempo Observado (Segundos)

CALCULOS

∑Tiempo Observado = 2086 48

Tiempo Cronometrado (TC)=

43.46

Tiempo Normal (TN) =

Igual a TC 43.46

ESTUDIO DE TIEMPOS

AREA: Corte Costura Acabados

OPERACION: Cerrar puños - Sweatshirt FECHA: 24/04/2014

Page 143: Tesis: “Propuesta de sistema de remuneraciones e incentivos para ...

141

X

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

47 46 46 46 46 47 46 46 46 47 46 47 47 47 46 46 46 47 47 47

21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40

47 47 46 47 47 47 47 46 46 47 46 46 46 47 47 47 47 47 46 47

41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60

47 46 46 46 46 47 46 47

61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80

81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100

101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120

121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140

Número de observaciones =

=

Promedio Tiempo Observado

Suplementos 22%

Tiempo Estándar (min)

TS = TN + Suplementos= 0.95

Tiempo Observado (Segundos)

CALCULOS

∑Tiempo Observado = 2233 48

Tiempo Cronometrado (TC)=

46.52

Tiempo Normal (TN) =

Igual a TC 46.52

ESTUDIO DE TIEMPOS

AREA: Corte Costura Acabados

OPERACION: Voltear puños - Sweatshirt FECHA: 24/04/2014

X

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

79 79 80 80 80 79 79 79 79 80 80 80 80 80 79 79 80 79 80 80

21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40

79 79 80 79 80 80 80 80 79 79 80 80 80 80 80 79 80 80

41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60

61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80

81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100

101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120

121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140

Número de observaciones =

=

Promedio Tiempo Observado

Suplementos 22%

Tiempo Estándar (min)

TS = TN + Suplementos= 1.62

Tiempo Observado (Segundos)

CALCULOS

∑Tiempo Observado = 3025 38

Tiempo Cronometrado (TC)=

79.61

Tiempo Normal (TN) =

Igual a TC 79.61

ESTUDIO DE TIEMPOS

AREA: Corte Costura Acabados

OPERACION: Pegar puños - Sweatshirt FECHA: 24/04/2014

Page 144: Tesis: “Propuesta de sistema de remuneraciones e incentivos para ...

142

X

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

43 43 43 43 42 43 43 41 43 41 42 43 43 43 41 42 41 43 42 43

21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40

42 43 41 43 43 41 42 41 41 43 42 41 42 42 43 42 42 41 42 41

41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60

41 43 42 43 42 43 42 41

61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80

81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100

101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120

121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140

Número de observaciones =

=

Promedio Tiempo Observado

Suplementos 22%

Tiempo Estándar (min)

TS = TN + Suplementos= 0.86

Tiempo Observado (Segundos)

CALCULOS

∑Tiempo Observado = 2023 48

Tiempo Cronometrado (TC)=

42.15

Tiempo Normal (TN) =

Igual a TC 42.15

ESTUDIO DE TIEMPOS

AREA: Corte Costura Acabados

OPERACION: Cerrar pretina - Sweatshirt FECHA: 24/04/2014

X

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

76 77 76 76 77 76 76 77 76 77 76 77 77 76 76 76 77 77 76 77

21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40

76 76 76 76 77 77 76 76 77 76 77 77 77 77 76 77 77 76 76

41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60

61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80

81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100

101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120

121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140

Número de observaciones =

=

Promedio Tiempo Observado

Suplementos 22%

Tiempo Estándar (min)

TS = TN + Suplementos= 1.55

Tiempo Observado (Segundos)

CALCULOS

∑Tiempo Observado = 2982 39

Tiempo Cronometrado (TC)=

76.46

Tiempo Normal (TN) =

Igual a TC 76.46

ESTUDIO DE TIEMPOS

AREA: Corte Costura Acabados

OPERACION: Pegar pretina - Sweatshirt FECHA: 25/04/2014

Page 145: Tesis: “Propuesta de sistema de remuneraciones e incentivos para ...

143

X

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

62 62 63 62 63 62 62 63 63 63 62 63 63 63 62 64 62 63 62 62

21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40

63 64 64 64 64 62 64 62 62 64 62 63 62 62 64 63 62 63 64 63

41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60

64 64 64 62

61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80

81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100

101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120

121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140

Número de observaciones =

=

Promedio Tiempo Observado

Suplementos 22%

Tiempo Estándar (min)

TS = TN + Suplementos= 1.28

Tiempo Observado (Segundos)

CALCULOS

∑Tiempo Observado = 2766 44

Tiempo Cronometrado (TC)=

62.86

Tiempo Normal (TN) =

Igual a TC 62.86

ESTUDIO DE TIEMPOS

AREA: Corte Costura Acabados

OPERACION: Recubrir pretina - Sweatshirt FECHA: 25/04/2014

X

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

64 65 65 64 65 64 64 64 65 65 65 64 64 65 65 65 64 65 65 65

21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40

65 65 65 64 64 65 65 64 64 65 65 65 64 65 64 65 64 64 64 65

41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60

64 64 64

61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80

81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100

101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120

121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140

Número de observaciones =

=

Promedio Tiempo Observado

Suplementos 22%

Tiempo Estándar (min)

TS = TN + Suplementos= 1.31

Tiempo Observado (Segundos)

CALCULOS

∑Tiempo Observado = 2775 43

Tiempo Cronometrado (TC)=

64.53

Tiempo Normal (TN) =

Igual a TC 64.53

ESTUDIO DE TIEMPOS

AREA: Corte Costura Acabados

OPERACION: Recubrir puños - Sweatshirt FECHA: 25/04/2014

Page 146: Tesis: “Propuesta de sistema de remuneraciones e incentivos para ...

144

X

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

74 74 73 73 74 74 73 74 73 74 74 73 73 73 74 73 73 74 73 73

21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40

74 73 73 73 74 74 74 74 73 73 74 74 74 73 73 74 74 73 74 74

41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60

61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80

81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100

101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120

121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140

Número de observaciones =

=

Promedio Tiempo Observado

Suplementos 22%

Tiempo Estándar (min)

TS = TN + Suplementos= 1.50

Tiempo Observado (Segundos)

CALCULOS

∑Tiempo Observado = 2941 40

Tiempo Cronometrado (TC)=

73.60

Tiempo Normal (TN) =

Igual a TC 73.60

ESTUDIO DE TIEMPOS

AREA: Corte Costura Acabados

OPERACION: Cerrar capucha+forro - Sweatshirt FECHA: 26/04/2014

X

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

60 60 61 60 61 60 59 59 60 60 61 60 60 60 61 59 59 61 61 59

21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40

60 59 60 59 61 61 61 59 60 60 60 59 59 59 60 61 60 61 60 59

41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60

59 60 61

61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80

81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100

101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120

121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140

Número de observaciones =

=

Promedio Tiempo Observado

Suplementos 22%

Tiempo Estándar (min)

TS = TN + Suplementos= 1.22

Tiempo Observado (Segundos)

CALCULOS

∑Tiempo Observado = 2579 43

Tiempo Cronometrado (TC)=

59.98

Tiempo Normal (TN) =

Igual a TC 59.98

ESTUDIO DE TIEMPOS

AREA: Corte Costura Acabados

OPERACION: Unir forro con capucha - Sweatshirt FECHA: 26/04/2014

Page 147: Tesis: “Propuesta de sistema de remuneraciones e incentivos para ...

145

X

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

52 52 52 53 53 53 52 52 52 52 52 52 52 53 52 53 52 52 53 53

21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40

53 52 52 53 53 53 52 53 52 52 53 52 52 53 52 52 52 53 52 53

41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60

52 52 53 53 52 52 52

61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80

81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100

101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120

121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140

Número de observaciones =

=

Promedio Tiempo Observado

Suplementos 22%

Tiempo Estándar (min)

TS = TN + Suplementos= 1.07

Tiempo Observado (Segundos)

CALCULOS

∑Tiempo Observado = 2462 47

Tiempo Cronometrado (TC)=

52.38

Tiempo Normal (TN) =

Igual a TC 52.38

ESTUDIO DE TIEMPOS

AREA: Corte Costura Acabados

OPERACION: Ojal de capucha - Sweatshirt FECHA: 26/04/2014

X

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

61 61 62 62 62 62 61 61 62 62 62 62 61 61 62 61 62 62 61 62

21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40

62 61 61 62 62 61 62 61 61 62 61 62 62 61 61 62 62 61 61 61

41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60

61 61 61 61

61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80

81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100

101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120

121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140

Número de observaciones =

=

Promedio Tiempo Observado

Suplementos 22%

Tiempo Estándar (min)

TS = TN + Suplementos= 1.25

Tiempo Observado (Segundos)

CALCULOS

∑Tiempo Observado = 2705 44

Tiempo Cronometrado (TC)=

61.48

Tiempo Normal (TN) =

Igual a TC 61.48

ESTUDIO DE TIEMPOS

AREA: Corte Costura Acabados

OPERACION: Basta de capucha - Sweatshirt FECHA: 26/04/2014

Page 148: Tesis: “Propuesta de sistema de remuneraciones e incentivos para ...

146

X

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

65 65 65 64 64 64 64 65 65 65 65 65 64 65 65 65 64 64 64 65

21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40

64 64 64 65 65 64 65 65 64 64 65 64 65 64 64 64 65 65 65 64

41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60

65 64 65

61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80

81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100

101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120

121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140

Número de observaciones =

=

Promedio Tiempo Observado

Suplementos 22%

Tiempo Estándar (min)

TS = TN + Suplementos= 1.31

Tiempo Observado (Segundos)

CALCULOS

∑Tiempo Observado = 2775 43

Tiempo Cronometrado (TC)=

64.53

Tiempo Normal (TN) =

Igual a TC 64.53

ESTUDIO DE TIEMPOS

AREA: Corte Costura Acabados

OPERACION: Fijar capucha a cuerpo - Sweatshirt FECHA: 27/04/2014

X

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

65 65 67 66 66 66 66 65 65 67 65 66 67 67 65 65 66 65 65 67

21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40

67 67 65 66 66 65 67 67 66 66 65 66 66 65 65 66 66 66 65 67

41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60

66 65

61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80

81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100

101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120

121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140

Número de observaciones =

=

Promedio Tiempo Observado

Suplementos 22%

Tiempo Estándar (min)

TS = TN + Suplementos= 1.34

Tiempo Observado (Segundos)

CALCULOS

∑Tiempo Observado = 2766 42

Tiempo Cronometrado (TC)=

65.86

Tiempo Normal (TN) =

Igual a TC 65.86

ESTUDIO DE TIEMPOS

AREA: Corte Costura Acabados

OPERACION: Pegar capucha - Sweatshirt FECHA: 27/04/2014

Page 149: Tesis: “Propuesta de sistema de remuneraciones e incentivos para ...

147

X

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

64 65 64 64 64 65 64 65 65 64 65 65 64 64 65 65 65 64 65 64

21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40

65 65 64 64 65 65 65 65 65 65 64 65 64 65 65 65 65 64 64 64

41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60

65 65 65 65

61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80

81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100

101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120

121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140

Número de observaciones =

=

Promedio Tiempo Observado

Suplementos 22%

Tiempo Estándar (min)

TS = TN + Suplementos= 1.31

Tiempo Observado (Segundos)

CALCULOS

∑Tiempo Observado = 2843 44

Tiempo Cronometrado (TC)=

64.61

Tiempo Normal (TN) =

Igual a TC 64.61

ESTUDIO DE TIEMPOS

AREA: Corte Costura Acabados

OPERACION: Tapete medio cuello de capucha - Sweatshirt FECHA: 27/04/2014

X

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

59 61 61 61 59 61 59 60 61 60 60 61 59 60 59 59 59 59 61 59

21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40

59 59 60 61 60 59 59 61 60 59 59 59 60 60 59 60 61 61 60 59

41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60

60 59 61

61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80

81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100

101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120

121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140

Número de observaciones =

=

Promedio Tiempo Observado

Suplementos 22%

Tiempo Estándar (min)

TS = TN + Suplementos= 1.22

Tiempo Observado (Segundos)

CALCULOS

∑Tiempo Observado = 2573 43

Tiempo Cronometrado (TC)=

59.84

Tiempo Normal (TN) =

Igual a TC 59.84

ESTUDIO DE TIEMPOS

AREA: Corte Costura Acabados

OPERACION: Recubrir cuello+capucha - Sweatshirt FECHA: 28/04/2014

Page 150: Tesis: “Propuesta de sistema de remuneraciones e incentivos para ...

148

X

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

46 45 44 45 45 46 46 44 44 44 44 45 46 44 44 46 45 45 45 44

21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40

44 45 44 44 44 44 44 44 45 45 44 44 46 44 45 44 44 44 44 45

41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60

44 45 46 45 46 45 46 44

61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80

81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100

101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120

121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140

Número de observaciones =

=

Promedio Tiempo Observado

Suplementos 22%

Tiempo Estándar (min)

TS = TN + Suplementos= 0.91

Tiempo Observado (Segundos)

CALCULOS

∑Tiempo Observado = 2145 48

Tiempo Cronometrado (TC)=

44.69

Tiempo Normal (TN) =

Igual a TC 44.69

ESTUDIO DE TIEMPOS

AREA: Corte Costura Acabados

OPERACION: Atracar cordon - Sweatshirt FECHA: 28/04/2014

X

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

46 45 44 45 45 46 46 44 44 44 44 45 46 44 44 46 45 45 45 44

21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40

44 45 44 44 44 44 44 44 45 45 44 44 46 44 45 44 44 44 44 45

41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60

44 45 46 45 46 45 46

61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80

81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100

101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120

121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140

Número de observaciones =

=

Promedio Tiempo Observado

Suplementos 22%

Tiempo Estándar (min)

TS = TN + Suplementos= 0.91

Tiempo Observado (Segundos)

CALCULOS

∑Tiempo Observado = 2101 47

Tiempo Cronometrado (TC)=

44.70

Tiempo Normal (TN) =

Igual a TC 44.70

ESTUDIO DE TIEMPOS

AREA: Corte Costura Acabados

OPERACION: Pasar cordon a capucha - Sweatshirt FECHA: 28/04/2014

Page 151: Tesis: “Propuesta de sistema de remuneraciones e incentivos para ...

149

X

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

86 87 86 86 87 88 86 86 88 87 88 86 87 88 88 87 88 87 88 87

21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40

88 87 87 88 88 86 86 87 88 87 87 87 87 87

41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60

61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80

81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100

101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120

121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140

Número de observaciones =

=Suplementos 22%

= 1.77Tiempo Estándar (min)

TS = TN + Suplementos

Tiempo Observado (Segundos)

CALCULOS

∑Tiempo Observado = 2961 34

Tiempo Cronometrado (TC)=

87.09

Tiempo Normal (TN) =

Igual a TC 87.09Promedio Tiempo Observado

OPERACION: Pegar pechera - Polo Box FECHA: 29/04/2014

ESTUDIO DE TIEMPOS

AREA: Corte Costura Acabados

X

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

116 115 116 116 116 116 116 116 116 116 116 115 115 115 116 115 116 116 115 115

21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40

116 115 115 116 115 116 116 116 115 116 115 116

41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60

61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80

81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100

101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120

121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140

Número de observaciones =

=

Promedio Tiempo Observado

Suplementos 22%

Tiempo Estándar (min)

TS = TN + Suplementos= 2.35

Tiempo Observado (Segundos)

CALCULOS

∑Tiempo Observado = 3700 32

Tiempo Cronometrado (TC)=

115.63

Tiempo Normal (TN) =

Igual a TC 115.63

ESTUDIO DE TIEMPOS

AREA: Corte Costura Acabados

OPERACION: Preparar pechera - Polo Box FECHA: 29/04/2014

Page 152: Tesis: “Propuesta de sistema de remuneraciones e incentivos para ...

150

X

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

83 82 82 83 83 82 83 82 82 82 82 83 83 83 82 82 83 83 82 83

21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40

83 83 82 83 83 83 82 83 83 82 83 82 83 83 83 83 83 82

41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60

61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80

81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100

101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120

121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140

Número de observaciones =

=

Promedio Tiempo Observado

Suplementos 22%

Tiempo Estándar (min)

TS = TN + Suplementos= 1.68

Tiempo Observado (Segundos)

CALCULOS

∑Tiempo Observado = 3139 38

Tiempo Cronometrado (TC)=

82.61

Tiempo Normal (TN) =

Igual a TC 82.61

ESTUDIO DE TIEMPOS

AREA: Corte Costura Acabados

OPERACION: Atracar pechera - Polo Box FECHA: 29/04/2014

X

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

75 75 75 76 75 76 76 76 76 75 76 76 75 74 74 74 76 75 76 76

21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40

76 76 74 76 74 76 76 75 75 75 76 75 76 76 76 76 74 75

41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60

61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80

81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100

101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120

121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140

Número de observaciones =

=

Promedio Tiempo Observado

Suplementos 22%

Tiempo Estándar (min)

TS = TN + Suplementos= 1.53

Tiempo Observado (Segundos)

CALCULOS

∑Tiempo Observado = 2864 38

Tiempo Cronometrado (TC)=

75.37

Tiempo Normal (TN) =

Igual a TC 75.37

ESTUDIO DE TIEMPOS

AREA: Corte Costura Acabados

OPERACION: Pegar bolsillo - Polo Box FECHA: 30/04/2014

Page 153: Tesis: “Propuesta de sistema de remuneraciones e incentivos para ...

151

X

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

47 46 47 46 46 46 47 46 46 47 47 47 46 46 47 46 46 47 46 46

21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40

46 46 47 46 47 46 46 46 46 47 47 46 47 46 47 47 47 47 47 46

41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60

47 47 47 46 47 47 47

61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80

81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100

101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120

121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140

Número de observaciones =

=

Promedio Tiempo Observado

Suplementos 22%

Tiempo Estándar (min)

TS = TN + Suplementos= 0.95

Tiempo Observado (Segundos)

CALCULOS

∑Tiempo Observado = 2186 47

Tiempo Cronometrado (TC)=

46.51

Tiempo Normal (TN) =

Igual a TC 46.51

ESTUDIO DE TIEMPOS

AREA: Corte Costura Acabados

OPERACION: Orillado de venz - Polo Box FECHA: 30/04/2014

X

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

62 61 61 61 61 62 62 61 62 61 61 62 61 61 62 61 61 61 62 61

21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40

61 62 62 61 61 62 61 62 62 62 62 62 62 61 62 62 61 62 62 62

41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60

61 61 61 62

61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80

81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100

101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120

121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140

Número de observaciones =

=

Promedio Tiempo Observado

Suplementos 22%

Tiempo Estándar (min)

TS = TN + Suplementos= 1.25

Tiempo Observado (Segundos)

CALCULOS

∑Tiempo Observado = 2706 44

Tiempo Cronometrado (TC)=

61.50

Tiempo Normal (TN) =

Igual a TC 61.50

ESTUDIO DE TIEMPOS

AREA: Corte Costura Acabados

OPERACION: Pinza venz - Polo Box FECHA: 30/04/2014

Page 154: Tesis: “Propuesta de sistema de remuneraciones e incentivos para ...

152

X

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

81 82 81 82 80 81 81 81 82 80 82 82 81 81 81 81 80 81 82 80

21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40

82 81 81 81 81 80 81 82 81 81 80 81 81 82 80 80 82 80

41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60

61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80

81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100

101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120

121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140

Número de observaciones =

=

Promedio Tiempo Observado

Suplementos 22%

Tiempo Estándar (min)

TS = TN + Suplementos= 1.65

Tiempo Observado (Segundos)

CALCULOS

∑Tiempo Observado = 3079 38

Tiempo Cronometrado (TC)=

81.03

Tiempo Normal (TN) =

Igual a TC 81.03

ESTUDIO DE TIEMPOS

AREA: Corte Costura Acabados

OPERACION: Venz de costado - Polo Box FECHA: 30/04/2014

X

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

28 29 29 28 29 28 29 29 28 28 29 29 29 29 29 28 28 29 28 28

21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40

29 29 29 29 29 28 28 29 29 28 29 29 28 28 28 29 29 29 29 29

41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60

28 28 29 28 29 29 28 29 29 29 29 29 28 29 28 28 28 29 28 28

61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80

81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100

101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120

121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140

Número de observaciones =

=

Promedio Tiempo Observado

Suplementos 22%

Tiempo Estándar (min)

TS = TN + Suplementos= 0.58

Tiempo Observado (Segundos)

CALCULOS

∑Tiempo Observado = 1715 60

Tiempo Cronometrado (TC)=

28.58

Tiempo Normal (TN) =

Igual a TC 28.58

ESTUDIO DE TIEMPOS

AREA: Corte Costura Acabados

OPERACION: Voltear cuello - Polo Box FECHA: 01/05/2014

Page 155: Tesis: “Propuesta de sistema de remuneraciones e incentivos para ...

153

X

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

82 82 80 80 81 82 80 82 80 82 81 80 80 81 80 82 82 80 80 81

21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40

80 82 81 82 80 81 81 81 81 80 82 80 81 82 80 81 81 81

41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60

61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80

81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100

101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120

121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140

Número de observaciones =

=

Promedio Tiempo Observado

Suplementos 22%

Tiempo Estándar (min)

TS = TN + Suplementos= 1.65

Tiempo Observado (Segundos)

CALCULOS

∑Tiempo Observado = 3075 38

Tiempo Cronometrado (TC)=

80.92

Tiempo Normal (TN) =

Igual a TC 80.92

ESTUDIO DE TIEMPOS

AREA: Corte Costura Acabados

OPERACION: Pespuntar cuello - Polo Box FECHA: 01/05/2014

X

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

77 77 78 77 79 78 78 78 78 77 77 78 77 77 79 78 77 78 79 79

21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40

79 78 78 77 77 77 78 77 77 78 79 78 77 78 79 78 77 78

41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60

61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80

81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100

101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120

121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140

Número de observaciones =

=

Promedio Tiempo Observado

Suplementos 22%

Tiempo Estándar (min)

TS = TN + Suplementos= 1.58

Tiempo Observado (Segundos)

CALCULOS

∑Tiempo Observado = 2956 38

Tiempo Cronometrado (TC)=

77.79

Tiempo Normal (TN) =

Igual a TC 77.79

ESTUDIO DE TIEMPOS

AREA: Corte Costura Acabados

OPERACION: Pegar pie de cuello - Polo Box FECHA: 01/05/2014

Page 156: Tesis: “Propuesta de sistema de remuneraciones e incentivos para ...

154

X

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

82 82 82 83 83 82 82 82 83 83 82 83 82 83 82 82 83 82 82 82

21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40

83 82 83 82 83 82 82 83 83 83 83 83 82 82 83 83 83 82

41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60

61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80

81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100

101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120

121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140

Número de observaciones =

=

Promedio Tiempo Observado

Suplementos 22%

Tiempo Estándar (min)

TS = TN + Suplementos= 1.68

Tiempo Observado (Segundos)

CALCULOS

∑Tiempo Observado = 3134 38

Tiempo Cronometrado (TC)=

82.47

Tiempo Normal (TN) =

Igual a TC 82.47

ESTUDIO DE TIEMPOS

AREA: Corte Costura Acabados

OPERACION: Formar figura p. cuello - Polo Box FECHA: 02/05/2014

X

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

83 83 83 85 84 84 85 84 84 84 83 84 84 83 85 84 84 83 83 83

21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40

85 84 83 83 83 84 85 83 84 83 85 85 83 83 84 84 83 85

41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60

61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80

81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100

101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120

121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140

Número de observaciones =

=

Promedio Tiempo Observado

Suplementos 22%

Tiempo Estándar (min)

TS = TN + Suplementos= 1.70

Tiempo Observado (Segundos)

CALCULOS

∑Tiempo Observado = 3184 38

Tiempo Cronometrado (TC)=

83.79

Tiempo Normal (TN) =

Igual a TC 83.79

ESTUDIO DE TIEMPOS

AREA: Corte Costura Acabados

OPERACION: Bastillar pie de cuello - Polo Box FECHA: 02/05/2014

Page 157: Tesis: “Propuesta de sistema de remuneraciones e incentivos para ...

155

X

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

123 122 123 123 123 123 123 122 122 122 122 122 122 122 123 122 123 123 123 123

21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40

122 122 122 123 123 122 122 122 122 123 123 122

41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60

61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80

81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100

101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120

121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140

Número de observaciones =

=

Promedio Tiempo Observado

Suplementos 22%

Tiempo Estándar (min)

TS = TN + Suplementos= 2.49

Tiempo Observado (Segundos)

CALCULOS

∑Tiempo Observado = 3919 32

Tiempo Cronometrado (TC)=

122.47

Tiempo Normal (TN) =

Igual a TC 122.47

ESTUDIO DE TIEMPOS

AREA: Corte Costura Acabados

OPERACION: Asentar cuello - Polo Box FECHA: 02/05/2014

X

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

68 67 67 67 67 68 68 67 67 68 68 68 67 68 67 68 67 68 68 68

21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40

67 68 67 68 68 68 68 68 67 68 68 68 68 67 67 67 68 67 67 68

41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60

61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80

81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100

101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120

121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140

Número de observaciones =

=

Promedio Tiempo Observado

Suplementos 22%

Tiempo Estándar (min)

TS = TN + Suplementos= 1.37

Tiempo Observado (Segundos)

CALCULOS

∑Tiempo Observado = 2703 40

Tiempo Cronometrado (TC)=

67.58

Tiempo Normal (TN) =

Igual a TC 67.58

ESTUDIO DE TIEMPOS

AREA: Corte Costura Acabados

OPERACION: Cerrar costado - Pantalón FECHA: 05/05/2014

Page 158: Tesis: “Propuesta de sistema de remuneraciones e incentivos para ...

156

X

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

67 67 67 68 67 68 67 67 68 67 67 67 68 68 68 68 67 68 68 67

21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40

67 67 67 67 68 68 68 68 67 67 68 68 68 67 68 67 67 68 68 67

41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60

67 67

61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80

81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100

101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120

121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140

Número de observaciones =

=

Promedio Tiempo Observado

Suplementos 22%

Tiempo Estándar (min)

TS = TN + Suplementos= 1.37

Tiempo Observado (Segundos)

CALCULOS

∑Tiempo Observado = 2833 42

Tiempo Cronometrado (TC)=

67.45

Tiempo Normal (TN) =

Igual a TC 67.45

ESTUDIO DE TIEMPOS

AREA: Corte Costura Acabados

OPERACION: Cerrar tiro - Pantalón FECHA: 05/05/2014

X

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

47 46 47 46 47 47 46 46 46 47 47 46 47 46 46 47 46 47 46 46

21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40

46 47 46 47 47 47 47 46 47 46 47 47 46 46 47 46 46 46 47 47

41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60

46 47 47 46 46 47 46 46

61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80

81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100

101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120

121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140

Número de observaciones =

=

Promedio Tiempo Observado

Suplementos 22%

Tiempo Estándar (min)

TS = TN + Suplementos= 0.95

Tiempo Observado (Segundos)

CALCULOS

∑Tiempo Observado = 2231 48

Tiempo Cronometrado (TC)=

46.48

Tiempo Normal (TN) =

Igual a TC 46.48

ESTUDIO DE TIEMPOS

AREA: Corte Costura Acabados

OPERACION: Cerrar costado - Short FECHA: 05/05/2014

Page 159: Tesis: “Propuesta de sistema de remuneraciones e incentivos para ...

157

X

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

46 46 47 47 47 47 47 47 46 47 47 47 47 47 47 47 47 46 47 46

21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40

47 46 46 46 47 46 47 46 47 47 46 46 47 46 47 46 46 47 47 46

41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60

47 46 46 46 47 46 47 47

61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80

81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100

101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120

121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140

Número de observaciones =

=

Promedio Tiempo Observado

Suplementos 22%

Tiempo Estándar (min)

TS = TN + Suplementos= 0.95

Tiempo Observado (Segundos)

CALCULOS

∑Tiempo Observado = 2236 48

Tiempo Cronometrado (TC)=

46.58

Tiempo Normal (TN) =

Igual a TC 46.58

ESTUDIO DE TIEMPOS

AREA: Corte Costura Acabados

OPERACION: Cerrar tiro - Short FECHA: 05/05/2014

Page 160: Tesis: “Propuesta de sistema de remuneraciones e incentivos para ...

158

Anexo 12

Page 161: Tesis: “Propuesta de sistema de remuneraciones e incentivos para ...

159

Anexo 13

MOON LINE

O.P MODELO MARCA

CLIENTE F Inicio F Fin

PRODUCCIÓN prendas (Volumen Pedido)

1 1 1

2 2 2

3 3 3

4 4 4

5 5 5

Total Total Total

CALIDAD prendas (Tamaño Muestra)

1 1

2 2

3 3

4 4

5 5

Total Total

% Defecto % Defecto

1

2

3

4

5

Total

% Defecto

GP-C-02

Rev. 01CONTROL DE PRODUCCIÓN - COSTURA

Prendas

c/ 2 horas

Control

Prendas

elaboradas% Desvío

Tela

Contam.

Tela

Picada

DÍA 2

DÍA 1

DÍA 1

Control

Prendas

c/ 2 horas

Prendas

elaboradas% Desvío

DÍA 3

Control

Prendas

c/ 2 horas

Prendas

elaboradas% Desvío

Control

Segundas

(Picada + Corrido)

Fallas

Costura

Tejido

Corrido

Control

Tela

Contam.

Tela

Picada

Tejido

Corrido

Fallas

Costura

Segundas

(Picada + Corrido)

DÍA 3

Fallas

Costura

Segundas

(Picada + Corrido)

Control

Tela

Contam.

Tela

Picada

Tejido

Corrido

DÍA 2

Page 162: Tesis: “Propuesta de sistema de remuneraciones e incentivos para ...

160

Anexo 14

Page 163: Tesis: “Propuesta de sistema de remuneraciones e incentivos para ...

161

Anexo 15

Page 164: Tesis: “Propuesta de sistema de remuneraciones e incentivos para ...

162

Anexo 16

Page 165: Tesis: “Propuesta de sistema de remuneraciones e incentivos para ...

163

Page 166: Tesis: “Propuesta de sistema de remuneraciones e incentivos para ...

164

Anexo 17

MOON LINE

O.P MODELO MARCA

CLIENTE F Inicio F Fin

PRODUCCIÓN 450 prendas (Volumen Pedido)

1 104 100 -3.8% 1 1

2 104 110 5.8% 2 2

3 104 90 -13.5% 3 3

4 104 100 -3.8% 4 4

5 34 55 61.8% 5 5

Total 450 455 Total Total

CALIDAD 20 prendas (Tamaño Muestra)

1 1

2 2

3 2 4 3

4 3 5 4

5 5

Total 2 9 Total

% Defecto 18% 82% % Defecto

1

2

3

4

5

Total

% Defecto

Fallas

Costura

Segundas

(Picada + Corrido)

OESCHLE

DÍA 3

5

Control

Tela

Contam.

Tela

Picada

Tejido

Corrido

2

3

DÍA 1 DÍA 2

Control

Tela

Contam.

Tela

Picada

Tejido

Corrido

Fallas

Costura

Segundas

(Picada + Corrido)

Control

Tela

Contam.

Tela

Picada

Tejido

Corrido

Fallas

Costura

Segundas

(Picada + Corrido)

DÍA 1 DÍA 2 DÍA 3

Control

Prendas

c/ 2 horas

Prendas

elaboradas% Desvío

Control

Prendas

c/ 2 horas

Prendas

elaboradas% Desvío

Control

Prendas

c/ 2 horas

Prendas

elaboradas% Desvío

M461-14 HIPPIE MARIPOSA SAVANAH

10/04/2014 10/04/2014

GP-C-02

Rev. 01CONTROL DE PRODUCCIÓN - COSTURA

Page 167: Tesis: “Propuesta de sistema de remuneraciones e incentivos para ...

165

MOON LINE

O.P MODELO MARCA

CLIENTE F Inicio F Fin

PRODUCCIÓN 300 prendas (Volumen Pedido)

1 69 65 -5.8% 1 1

2 69 75 8.7% 2 2

3 69 62 -10.1% 3 3

4 69 65 -5.8% 4 4

5 24 33 37.5% 5 5

Total 300 300 Total Total

CALIDAD 13 prendas (Tamaño Muestra)

1 1

2 2

3 3

4 4

5 5

Total Total

% Defecto % Defecto

1

2

3

4

5

Total

% Defecto

DÍA 3

Control

Tela

Contam.

Tela

Picada

Tejido

Corrido

Fallas

Costura

Segundas

(Picada + Corrido)

DÍA 1 DÍA 2

Control

Tela

Contam.

Tela

Picada

Tejido

Corrido

Fallas

Costura

Segundas

(Picada + Corrido)

Control

Tela

Contam.

Tela

Picada

Tejido

Corrido

Fallas

Costura

Segundas

(Picada + Corrido)

DÍA 1 DÍA 2 DÍA 3

Control

Prendas

c/ 2 horas

Prendas

elaboradas% Desvío

Control

Prendas

c/ 2 horas

Prendas

elaboradas% Desvío

Control

Prendas

c/ 2 horas

Prendas

elaboradas% Desvío

M460-14 ANIMAL BLUE NUDO

OESCHLE 10/04/2014 10/04/2014

GP-C-02

Rev. 01CONTROL DE PRODUCCIÓN - COSTURA

Page 168: Tesis: “Propuesta de sistema de remuneraciones e incentivos para ...

166

MOON LINE

O.P MODELO MARCA

CLIENTE F Inicio F Fin

PRODUCCIÓN 300 prendas (Volumen Pedido)

1 69 67 -2.9% 1 1

2 69 73 5.8% 2 2

3 69 58 -15.9% 3 3

4 69 69 0.0% 4 4

5 24 33 37.5% 5 5

Total 300 300 Total Total

CALIDAD 13 prendas (Tamaño Muestra)

1 1

2 3 2

3 3 3

4 4

5 5

Total 6 Total

% Defecto 100% % Defecto

1

2

3

4

5

Total

% Defecto

DÍA 3

Control

Tela

Contam.

Tela

Picada

Tejido

Corrido

Fallas

Costura

Segundas

(Picada + Corrido)

DÍA 1 DÍA 2

Control

Tela

Contam.

Tela

Picada

Tejido

Corrido

Fallas

Costura

Segundas

(Picada + Corrido)

Control

Tela

Contam.

Tela

Picada

Tejido

Corrido

Fallas

Costura

Segundas

(Picada + Corrido)

DÍA 1 DÍA 2 DÍA 3

Control

Prendas

c/ 2 horas

Prendas

elaboradas% Desvío

Control

Prendas

c/ 2 horas

Prendas

elaboradas% Desvío

Control

Prendas

c/ 2 horas

Prendas

elaboradas% Desvío

M462-14 TACHAS ZAFIN

OESCHLE 17/04/2014 17/04/2014

GP-C-02

Rev. 01CONTROL DE PRODUCCIÓN - COSTURA


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