+ All Categories
Home > Documents > 100660088 Laporan Kerja Praktek Shaft Alignment

100660088 Laporan Kerja Praktek Shaft Alignment

Date post: 06-Jul-2018
Category:
Upload: anto-ariesman
View: 219 times
Download: 0 times
Share this document with a friend

of 62

Transcript
  • 8/17/2019 100660088 Laporan Kerja Praktek Shaft Alignment

    1/62

    1

    ALIGNMENT  POROS PADA POMPA SENTRIFUGAL

    UGA 302 A/B MENGGUNAKAN DIAL I NDICATOR

    LAPORAN KERJA PRAKTIK

    DI PT. PUPUK SRIWIDJAJA PALEMBANG

    Dibuat untuk memenuhi syarat mengikuti mata kuliah Praktik Kerja Lapangan

     pada Jurusan Teknik Mesin Politeknik Negeri Sriwijaya

    Disusun Oleh :

    Ahmad Fauzan

    0609 3020 0794

    JURUSAN TEKNIK MESIN

    POLITEKNIK NEGERI SRIWIJAYA

    PALEMBANG

    2011

  • 8/17/2019 100660088 Laporan Kerja Praktek Shaft Alignment

    2/62

    2

    KATA PENGANTAR

    Terima kasih atas kehadirat Tuhan Yang Maha Esa karena atas izin-Nya

    lah laporan kerja praktek ini dapat diselesaikan dengan tepat waktu.

    Pemakalah telah menjalani kerja praktek di PT. Pupuk Sriwidjaja

    Palembang yang di tempatkan pada Badan Pemeliharaan Mekanikal Area PUSRI

    3 (Tiga) bagian Urea pada tanggal 25 Juli hingga 26 Agustus.

    Dalam laporan magang ini sangat tak pantas apabila pemakalah tidak

     berterimakasih kepada berbagai pihak yang telah membantu dalam kelancaran

    kerja praktek ini, berikut pihak-pihak yang telah berjasa dalam kelancaran kerja

     praktek ini :

    1. 

    Kepala Jurusan beserta staff jurusan Teknik Mesin Politeknik Negeri

    Sriwijaya,

    2. 

    Bapak pimpinan PT. PUSRI Palembang,

    3. 

    KABAG area PUSRI 3 Bapak Ahmad Yani,

    4. 

    Kepala Seksi bagian Urea PUSRI 3 Bapak Patrisius Tumino beserta

     jajaran, dan

    5. 

    Semua teman-teman yang telah membantu menyelesaikan masalah-masalah yang dialami oleh pemakalah.

    Dalam laporan kerja praktek ini pemakalah menyadari bahwa banyak

    sekali terjadi kekurangan keurangan di sana-sini, pemakalah mengharapkan kritik

    dan saran yang membangun dari para pembaca.

    Demikianlah laporan kerja praktek ini pemakalah buat, semoga laporan

    ini dapat bermanfaat untuk para pembaca. Amiin… 

    28 November 2011,

    Penulis

  • 8/17/2019 100660088 Laporan Kerja Praktek Shaft Alignment

    3/62

    3

    DAFTAR ISI

    Halaman

    HALAMAN JUDUL

    LEMBAR PENGESAHAN .......................................................................... ii

    KATA PENGANTAR .................................................................................. iii

    DAFTAR ISI ................................................................................................. iv

    DAFTAR GAMBAR .................................................................................... v

    DAFTAR TABEL ......................................................................................... vi

    BAB I PENDAHULUAN

    1.1  Latar Belakang ..................................................................................... 1

    1.2  Perumusan Masalah ............................................................................. 2

    1.3 

    Batasan Masalah ................................................................................... 2

    1.4  Tujuan dan Manfaat Penulisan ............................................................. 2

    1.5 

    Metodologi Pengumpulan Data ............................................................ 2

    1.6  Sistematika Penulisan .......................................................................... 4

    BAB II TINJAUAN UMUM

    2.1 Sejarah Perusahaan ............................................................................... 5

    2.2 Visi dan Misi Perusahaan ..................................................................... 8

    2.3 Lokasi Pabrik ....................................................................................... 9

    2.4 Tugas Pokok ......................................................................................... 9

    2.5 Keselamatan Kerja ............................................................................... 10

    2.6 Sistem Manajemen dan Struktur Organisasi Perusahaan ..................... 13

    2.7 Struktur Departemen Pemeliharaan (Mekanikal) ................................. 16

    2.8 Kebijakan Manajemen ......................................................................... 17

    2.9 Produk yang Dihasilkan ....................................................................... 18

    2.10 Deskripsi Proses ................................................................................... 23

    2.11 Tujuan Kerja Praktek ........................................................................... 29

  • 8/17/2019 100660088 Laporan Kerja Praktek Shaft Alignment

    4/62

    4

    2.12 Ruang Lingkup Kerja Praktek .............................................................. 30

    2.13 Waktu dan Tempat Lingkup Kerja Praktek ......................................... 30

    BAB III PEMBAHASAN

    3.1 Tinjauan Pustaka ........................................................................ 31

    3.1.1 Pengertian dan Klasifikasi Pompa ............................................. 31

    3.1.2 Pengertian dan Klasifikasi Kopling ........................................... 34

    3.2 Alat yang Digunakan ................................................................. 37

    3.2.1 Dial Indikator ............................................................................. 37

    3.3 Studi Kasus ................................................................................ 40

    3.3.1 Pompa UGA 302 A/B ................................................................ 40

    3.3.2  Alignment ................................................................................... 42

    3.3.3 Tujuan Alignment ....................................................................... 42

    3.3.4 Ketidaklurusan ( Misaligment ) .................................................... 42

    3.3.5 Kendala-Kendala yang Dapat Menyebabkan Tidak

     Align-nya Poros .......................................................................... 44

    3.3.5.1 Soft Foot ..................................................................................... 44

    3.3.5.1.1 Dampak Dari Soft-Foot   .............................................................. 44

    3.3.5.1.2 Problem Soft-Foot ...................................................................... 45

    3.3.5.1.2.1 Static Soft-Foot .......................................................................... 45

    3.3.5.1.2.2  Dynamic Soft-Foot ..................................................................... 46

    3.3.5.1.3 Cara Mengecek Soft-Foot .......................................................... 47

    3.3.5.1.4 Metode Alignment ...................................................................... 48

    3.3.5.1.4.1 Metode Dial Indikator ................................................................ 48 

    3.3.5.1.4.2 Metode Laser Alignment   ............................................................ 52

    3.3.7 Pelaksanaan Alignment Pompa Sentrifugal UGA 302 A/B

    Menggunakan Dial ........................................................................... 55

    3.3.7.1 Peralatan dan Bahan yang Disiapkan ............................................... 55

    3.3.7.2 Langkah Alignment .......................................................................... 55

    BAB IV PENUTUP

  • 8/17/2019 100660088 Laporan Kerja Praktek Shaft Alignment

    5/62

    5

    4.1 Kesimpulan ........................................................................................... 53

    4.2 Saran ...................................................................................................... 53

    DAFTAR PUSTAKA .................................................................................. 54

    LAMPIRAN

  • 8/17/2019 100660088 Laporan Kerja Praktek Shaft Alignment

    6/62

    6

    DAFTAR GAMBAR

    Halaman

    Gambar 1.1 Diagram Alir Kerja Praktek ......................................................... 3

    Gambar 2.1 Gedung Direksi PT Pupuk Sriwijaya Palembang ........................ 5

    Gambar 2.2 Kantor pusat dan Lokasi Tata Letak PT. Pusri Palembang .......... 6

    Gambar 2.3 Struktur Organisasi PT PUSRI Palembang .................................. 16

    Gambar 2.4 Struktur Organisasi Dep. Pemeliharaan Mekanikal ..................... 16

    Gambar 2.5 Pupuk Urea Kemasan 50 kg ......................................................... 18

    Gambar 2.6 Pupuk Organik Kemasan 50 kg .................................................... 19

    Gambar 2.7 Diagram Blok Proses Pembuatan Ammoniak .............................. 26

    Gambar 3.1  Dial Indicator ................................................................................ 37

    Gambar 3.2 Skema Kerja Pompa UGA 302 A/B ............................................. 40

    Gambar 3.3  Pompa Sentrifugal 302 A/B ......................................................... 41Gambar 3.4 (a). Parallel Offset , (b). Angular , (c). Combination .....................  43

    Gambar 3.5 Jenis-Jenis Soft Foot ..................................................................... 44

    Gambar 3.6 Ilustrasi Soft Foot ......................................................................... 45

    Gambar 3.7 Short Foot  ..................................................................................... 46

    Gambar 3.8  Angled Foot   .................................................................................. 47

    Gambar 3.9  Angled Foot   .................................................................................. 47

    Gambar 3.10 Cara Memperbaiki Soft Foot   ........................................................ 48

    Gambar 3.11 Metode Rim & Face  .....................................................................  49 

    Gambar 3.12 Cara Pemasangan Dial Indicator .................................................  50 

    Gambar 3.13 (a) Reverse (b) Rim & Face ..........................................................  51 

    Gambar 3.14 Laser Alignment   ........................................................................... 52

  • 8/17/2019 100660088 Laporan Kerja Praktek Shaft Alignment

    7/62

    7

    DAFTAR TABEL

    Halaman

    Tabel 2.1 Data Pabrik Urea Pada PT PUSRI Palembang [Humas PUSRI] .. 20

    Tabel 2.2 Realisasi Produksi PT PUSRI (dalam ton) [Humas PUSRI] ........ 22

    Tabel 3.1 Toleransi Alignment  Untuk Kopling Yang Berukuran Pendek ..... 38

    Tabel 3.2 Toleransi Alignment  Untuk Kopling Yang Berukuran Panjang .... 38

    Tabel 3.3 Toleransi Alignment  Dengan Acuan Putaran Yang Dibutuhkan .. 39

  • 8/17/2019 100660088 Laporan Kerja Praktek Shaft Alignment

    8/62

    8

    BAB I

    PENDAHULUAN

    1.7 Latar Belakang

    Dalam dunia industri dewasa ini telah tak asing lagi dengan alat yang

    disebut pompa, pompa sangat diperlukan untuk memindahkan fluida yang tak

     bisa lepas sebagai bahan baku atau bahan pendukung produksi atau bahkan hasil

     prosuksi sebuah industri. Pompa sekarang sudah terdapat berbagai macam jenis

    sesuai dengan cara kerja dan fluida yang akan dipindahkan, pompa yang paling

    sering digunakan di sebuah industri adalah pompa sentrifugal (centrifugal pump).

    Karena pompa adalah salah satu alat yang vital maka perawatan dan perbaikan

     pompa sangatlah diutamakan terlepas dari kevitalan alat-alat lain yang vital. Dan

    salah satu yang paling penting dalam aspek pompa yaitu penyambungan antara

     poros pompa dengan poros motor yang disambung menggunakan kopling atau

    disebut dengan istilah alignment .

    Proses alignment sangat diperlukan untuk mencegah adanya

    misalignment pada kedua poros yang dapat mengakibatkan kerugian-kerugian

    yang disebabkan oleh missalignment itu sendiri, seperti terjadinya getaran dan

    gesekan yang dapat mempengaruhi suhu serta kestabilan seluruh komponen

     pompa maupun motor yang digunakan karena terjadinya gesekan dan terjadinya

    unbalance yang pastinya akan mempercepat kerusakan/memperpendek umur dari

    komponen-komponen mesin tersebut. Karena proses alignment sangat pentingdalam perawatan pompa maka penulis berkeinginan untuk membahasnya dalam

    sebuah laporan kerja praktek ini yang berjudul “ Alignment   Poros Pompa

    Sentrifugal UGA 302 A/B Menggunakan Dial Indikator ”. 

  • 8/17/2019 100660088 Laporan Kerja Praktek Shaft Alignment

    9/62

    9

    1.2 Perumusan Masalah

    Pada saat penulis menjalani rutinitas kerja praktek di PT PUSRIPalembang penulis banyak menemukan/menemui proses aligment  poros 

    dikarenakan dilakukannya penggantian motor akibat kerusakan motor tersebut,

     juga banyak terjadinya korosi landasan/dudukan/base  pada  motor atau pompa,

    karena terjadinya korosi pada  base maka pastinya akan terjadi perubahan

    ketebalan base tersebut, dengan terjadinya perubahan ketebalan tersebut maka

    tentunya akan merubah posisi motor atau pompa, walaupun hanya mengalami

     perubahan sangat kecil pun akan mempengaruhi kelurusan poros antara pompa

    dan motor tersebut.

    1.3 Batasan Masalah

    Dalam sebuah laporan tentu perlu adanya pembatasan masalah agar tak

    menyimpang dari perumusan masalah yaitu proses alignment poros pada pompa

    sentrifugal UGA 302 A/B menggunakan  Dial Indicator yang biasa dilakukan

     pada PT PUSRI Palembang.

    1.4 Tujuan dan Manfaat Penulisan

    1.4.1 Tujuan Penulisan

    Tujuan-tujuan itu diantaranya :

    1.  Syarat yang ditentukan untuk memenuhi mata kuliah di Politeknik

     Negeri Sriwijaya.

    2.  Menuangkan pengetahuan dalam suatu laporan sebagai tolok ukur

     penilaian kerja praktek yang telah dilakukan.

    1.4.2 Manfaat Penulisan

    Manfaat-manfaat yang didapat dalam pembuatan laporan kerja praktek :

    1. 

    Menambah wawasan mahasiswa dalam membuat laporan yang

    dapat membantu dalam penyusunan Laporan Akhir.

    2.  Membiasakan mahasiswa dalam membuat laporan-laporan tertulis.

    3.  Mahasiswa memahami skema-skema penulisan laporan.

    1.5 Metodologi Pengumpulan Data

    Adapun langkah-langkah dalam pengumpulan data untuk pembuatan

    Laporan Kerja Praktek tentang Pelurusan Poros ( Alignment shaft ) ini seperti

    diagram alir berikut :

  • 8/17/2019 100660088 Laporan Kerja Praktek Shaft Alignment

    10/62

    10

    Gambar 1.1 Diagram Alir Kerja Praktek

    Mulai

    Studi Literatur

    Tinjauan

    Lapangan

    Identifikasi Masalah

    Pengambilan

    Data

    Pengolahan Data dan Analisa Data

    Pembuatan Laporan

    Kesimpulan

    Selesai

  • 8/17/2019 100660088 Laporan Kerja Praktek Shaft Alignment

    11/62

    11

    1.6 Sistematika Penulisan

    BAB I : PENDAHULUAN

    Pada bab ini berisi latar belakang, perumusan masalah,

     batasan masalah, tujuan dan manfaat penulisan, metodologi

     pengumpulan data, dan sistematika penulisan.

    BAB II : TINJAUAN UMUM

    Berisi tentang sejarah perusahaan lokasi kerja praktek.

    BAB III : PEMBAHASAN

    Pada bab ini berisi tinjauan pustaka dan pembahasan tentang

    tata cara peng-align-an.

    BAB IV : PENUTUP

    Pada bab ini berisi kesimpulan dan saran serta daftar pustaka.

  • 8/17/2019 100660088 Laporan Kerja Praktek Shaft Alignment

    12/62

    12

    BAB II

    TINJAUAN UMUM

    2.1 Sejarah Perusahaan

    PT Pupuk Sriwidjaja Palembang merupakan anak perusahaan dari PT.

    Pupuk Sriwidjaja (Persero) yang merupakan Badan Usaha Milik Negara (BUMN).

    PT. Pupuk Sriwidjaja Palembang menjalankan usaha di bidang produksi dan

     pemasaran pupuk terutama pupuk urea. Rencana pendirian pabrik pupuk urea

    tercantum dalam repelita 1956-1960 dan pelaksanaannya diserahkan pada biro

     perencanaan Negara tahun 1957. Perusahaan yang dikenal dengan sebutan PT.

    PUSRI ini juga merupakan produsen pupuk urea pertama di Indonesia.

    Pembangunannya diawali dengan didirikannya Perusahaan Pupuk pada tanggal 24

    Desember 1959. Sriwidjaja diambil sebagai nama perusahaan untuk

    mengabadikan sejarah kejayaan Kerajaan Sriwijaya di Palembang, Sumatera

    Selatan yang sangat disegani di Asia Tenggara hingga daratan Cina, pada abad ke

    tujuh Masehi.

    Gambar 2.1 Gedung Direksi PT Pupuk Sriwijaya Palembang

    Sumber : Nopriansyah. Laporan Kerja Praktek PT. Pupuk Sriwijaya Palembang

    “ Misalignment ” 

  • 8/17/2019 100660088 Laporan Kerja Praktek Shaft Alignment

    13/62

    13

    Gambar 2.2 Kantor pusat dan Lokasi Tata Letak PT. Pusri Palembang

    Sumber : Nopriansyah. Laporan Kerja Praktek PT. Pupuk Sriwijaya Palembang

    “ Misalignment ” 

    Tanggal 14 Agustus 1961 merupakan tonggak penting sejarah berdirinya

    PUSRI, karena pada saat itu dimulai pembangunan pabrik pupuk pertama kali

    yang dikenal dengan Pabrik PUSRI I. Pada tahun 1963, Pabrik Pusri I mulai

     berproduksi dengan kapasitas terpasang sebesar 100.000 ton urea dan 59.400 ton

    amonia per tahun. Seiring dengan kebutuhan pupuk yang terus meningkat, maka

    selama periode 1972-1977, perusahaan telah membangun sejumlah pabrik PUSRI

    II, PUSRI III, dan Pusri IV. Pabrik PUSRI II memiliki kapasitas terpasang

    380.000 ton per tahun. Pada tahun 1992 Pabrik PUSRI II dilakukan proyek

    optimalisasi urea menjadi 552.000 ton per tahun. PUSRI III yang dibangun pada

    1976 dengan kapasitas terpasang sebesar 570.000 ton per tahun. Sedangkan

     pabrik urea PUSRI IV dibangun pada tahun 1977 dengan kapasitas terpasang

    sebesar 570.000 ton per tahun. Upaya peremajaan dan peningkatan kapasitas

     produksi pabrik dilakukan dengan membangun pabrik pupuk urea PUSRI IB

     berkapasitas 570.000 ton per tahun menggantikan pabrik PUSRI I yang dihentikan

    operasinya karena alasan usia dan tingkat efisiensi yang menurun.

  • 8/17/2019 100660088 Laporan Kerja Praktek Shaft Alignment

    14/62

    14

    Mulai tahun 1979, PT. PUSRI Palembang diberi tugas oleh Pemerintah

    untuk melaksanakan distribusi dan pemasaran pupuk bersubsidi yang meliputiurea, TSP, ZA, dan pupuk import KCL kepada petani sebagai bentuk pelaksanaan

     Public Service Obligation  (PSO) untuk mendukung program pangan nasional

    dengan memprioritaskan produksi dan pendistribusian pupuk bagi petani di

    seluruh wilayah Indonesia. Agar usaha pendistribusian berjalan lancar, PT.

    PUSRI Palembang membangun 26 Kantor Pemasaran Wilayah (KPW), 6 unit

     pengantongan pupuk, 82 gudang penyediaan pupuk di seluruh tanah air, dan 600

    gerbong kereta api yang beroperasi di pulau jawa serta 7 kapal pengangkutan

     pupuk.

    PT Pupuk Sriwidjaja ditunjuk oleh pemerintah menjadi perusahaan induk

    (holding company) PT. Pupuk Sriwidjaja (Persero), berdasarkan PP

     No.28/1997. Sejak Pemerintah Indonesia mengalihkan seluruh sahamnya yang

    ditempatkan di Industri Pupuk Dalam Negeri dan di PT Mega Eltra kepada

    PUSRI, melalui Peraturan Pemerintah (PP) nomor 28 tahun 1997 dan PP nomor

    34 tahun 1998, maka PUSRI, yang berkedudukan di Palembang, Sumatera

    Selatan, menjadi Induk Perusahaan (Operating Holding) dengan membawahi 6

    (enam) anak perusahaan termasuk anak perusahaan penyertaan langsung yaitu PT.

    Rekayasa Industri, masing-masing perusahaan bergerak dalam bidang usaha :

      PT. Petrokimia Gresik yang berkedudukan di Gresik, Jawa Timur.

    Memproduksi dan memasarkan pupuk urea, ZA, SP-36/SP-18, Phonska,

    DAP, NPK, ZK, dan industri kimia lainnya serta Pupuk Organik.

      PT. Pupuk Kujang, yang berkedudukan di Cikampek, Jawa Barat.

    Memproduksi dan memasarkan pupuk urea dan industri kimia lainnya.

      PT. Pupuk Kalimantan Timur, yang berkedudukan di Bontang,

    Kalimantan Timur. Memproduksi dan memasarkan pupuk urea dan

    industri kimia lainnya.

      PT. Pupuk Iskandar Muda, yang berkedudukan di Lhokseumawe, Nangroe

    Aceh Darussalam. Memproduksi dan memasarkan pupuk Urea dan

  • 8/17/2019 100660088 Laporan Kerja Praktek Shaft Alignment

    15/62

    15

    industri kimia lainnya.

     

    PT. Rekayasa Industri, yang berkedudukan di Jakarta, Bergerak dalam penyediaan Jasa  Engineering ,  Procurement   & Construction (EPC) guna

    membangun industri gas & minyak bumi, pupuk, kimia dan petrokimia,

     pertambangan, pembangkit listrik (panas bumi, batu bara, micro-hydro,

    diesel).

      PT. Mega Eltra, yang berkedudukan di Jakarta dengan bidang usaha

    utamanya adalah Perdagangan Umum.

    2.2 Visi dan Misi Perusahaan

    2.2.1 Visi Perusahaan

    Adapun visi PT. PUSRI Palembang ialah :

    "Menjadi perusahaan yang kuat dan tumbuh dalam industri pupuk di

    tingkat Nasional maupun Regional"

    2.2.2 Misi Perusahaan

    Adapun misi PT. PUSRI Palembang ialah :

    "Memproduksi, memasarkan pupuk dan produk agrobisnis dengan

    memperhatikan aspek mutu secara menyeluruh"

    2.3 Lokasi Pabrik

    Letak geografis provinsi Sumatera Selatan yang memiliki sumber daya

    alam berupa gas alam sebagai bahan baku pembuatan pupuk urea menjadi salah

    satu faktor penting mengapa PT. PUSRI Palembang didirikan di provinsi ini.

    Hasil studi kelayakan oleh konsultan Gas and Bell Association dari Amerika

    Serikat pada tahun 1959 merekomendasikan pembangunan pabrik pupuk urea di

    kota Palembang tepatnya di tepi sungai Musi di daerah Sungai Selayur sekitar 7

    kilometer dari pusat Palembang.

    Keadaan air sungai Musi yang tidak pernah surut sepanjang tahun

  • 8/17/2019 100660088 Laporan Kerja Praktek Shaft Alignment

    16/62

    16

    merupakan salah satu faktor penunjang utama bahan baku pembuat steam dan

    keperluan utilitas serta transportasi hasil produksi. Pabrik pupuk ini juga berdekatan lokasinya dengan operasi pertambangan dan perkilangan minyak

     bumi Pertamina dan PT. Stanvac, sehingga bahan baku mudah diperoleh,

    distribusi hasil produksi mudah diangkut dengan adanya pelabuhan dan sarana

    lain yang menunjang pengangkutan. Pabrik PT. PUSRI Palembang dibangun

    diatas areal seluas kurang lebih 21 ha dan lokasi perumahan karyawan dan sarana

    lainnya seluas kurang lebih 27 ha.

    2.4 Tugas Pokok

    Sebagai Badan Usaha Milik Negara, PT. PUSRI Palembang mengemban

    misi pokok yaitu :

    1.  Sebagai unit usaha

    Sebagai unit usaha PT. PUSRI Palembang harus dapat dikelola dengan

    baik dengan menitikberatkan pada segi efisiensi dan produktivitas secara

    optimal sehingga mampu menghasilkan keuntungan untuk menunjang

    lancarnya operasi pabrik. Keuntungan ini dikembalikan pada pemerintah

    dalam bentuk bagi hasil dan pajak untuk menunjang pembangunan nasional

    di sektor lain.

    2.  Sebagai penggerak pembangunan

    Sebagai penggerak pembangunan PT. PUSRI Palembang dituntut untuk

    dapat menunjang pembangunan di bidang produksi dan membantu

    menumbuhkan mekanisme perekonomian nasional sehingga mampu

    berperan dalam pembangunan.

    3.  Sebagai stabilisator

    PT. PUSRI Palembang berusaha mendukung dan menciptakan stabilitas

    yang mantap dalam pengandaan dan penyaluran pupuk kepada petani

    dengan pola enam tepat yaitu :

    a.  Tepat jumlah

    b.  Tepat jenis

    c. 

    Tepat waktu

  • 8/17/2019 100660088 Laporan Kerja Praktek Shaft Alignment

    17/62

    17

    d.  Tepat tempat

    e. 

    Tepat mutuf.  Tepat harga

    2.5 Keselamatan Kerja

    PT. PUSRI Palembang selalu mengutamakan keselamatan dan kesehatan kerja

    serta pelestarian lingkungan. Perusahaan menyadari bahwa pengelolaan kesehatan

    dan keselamatan kerja yang prima dan penuh tanggung jawab terhadap lingkungan

    sangat penting bagi keberhasilan jangka panjang. 

    Perusahaan senantiasa mengambil tindakan tepat untuk menghindari

    terjadinya kecelakaan dan gangguan kesehatan di tempat kerja; selalu

    mengutamakan agar karyawan mendapat tempat kerja yang aman dan sehat.

    Perusahaan sangat memperhatikan masalah dan dampak lingkungan

    dari seluruh aktivitas perusahaan. Seluruh aktivitas perusahaan dievaluasi

    secara ilmiah dampaknya terhadap lingkungan dan dilakukan tindakan

     pengawasan dan pencegahan.

    Melalui praktek manajemen yang efektif, perusahaan berupaya

    menjamin kesehatan dan keselamatan kerja karyawan dan meminimumkan

    dampak negatif terhadap lingkungan serta menciptakan sumbangsih positif

    kepada masyarakat. Kami tidak pernah menganggap hal tersebut sebagai

     beban, tapi merupakan bagian investasi perusahaan bagi masa depan kita

     bersama.

    Untuk mencapai tujuan tersebut PT. PUSRI Palembang bertekad untuk :

    1.  Membangun landasan kepatuhan sejalan dengan peraturan K3 dan

    pelestarian lingkungan serta komitmen sukarela.

    2.  Mengupayakan perbaikan berkelanjutan atas berbagai aspek yang

    berkaitan dengan kinerja K3 dan pelestarian lingkungan.

    3.  Menetapkan dan pengkajian sasaran, penilaian dan pelaporan kinerja

    K3 dan pelestarian lingkungan dengan menerapkan best practices yang

    tepat pada situasi setempat.

  • 8/17/2019 100660088 Laporan Kerja Praktek Shaft Alignment

    18/62

    18

    4.  Memupuk pemahaman yang lebih baik mengenai masalah K3 dan

    pelestarian lingkungan, terkait dengan aktivitas usaha perusahaan.5.  Menempatkan K3 dan pelestarian lingkungan sebagai bagian yang tidak

    terpisahkan dari Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan (RKAP) dan

    Laporan Tahunan.

    6.  Menyertakan partisipasi karyawan sebagai bagian dari upaya peningkatan

    pelaksanaan kesehatan dan keselamatan kerja serta pelestarian

    lingkungan.

    Dalam rangka mengimplementasikan K3 dan pelestarian lingkungan, maka

    PT Pusri beserta anak perusahaan dan sedapat mungkin mitra kerja yang terlibat,

    wajib menempatkan berbagai isu yang berkaitan dengan K3 dan pelestarian

    lingkungan sebagai bagian dari strategi jangka panjang, RKAP serta Laporan Tahunan.

    Usaha-usaha yang telah dilakukan untuk meningkatkan pengelolaan

    keselamatan kerja sebagai berikut :

    1.  Meningkatkan kualitas peralatan menuju ke arah lebih baik, sehingga

    disukai oleh pengguna dan jumlahnya diharapkan pada tahun 2010

    sudah memadai untuk 1:1 orang.

    2.  Melakukan kegiatan-kegiatan/program yang menuju K3, memberikan

    rekomendasi keselamatan kepada kondisi yang un-safe condition,

    simulasi/latihan penanggulangan keadaan darurat pabrik dan kegiatan

    safety  lainnya.

    3.  Melaksanakan internal audit/eksternal audit SMK3.

    4.  Membuat prosedur-prosedur tentang keselamatan dan penanggulangan

    bahaya berdasarkan sistem manajemen K3.

    5. 

    Melakukan pemeriksaan dan pengukuran terhadap bahaya kebocoran gas

    yang mudah terbakar dan bahan-bahan Bahan Berbahaya dan Beracun.

    6.  Melaksanakan hazop study   bersama unit kerja terkait terhadap

    peralatan yang berisiko bahaya tinggi.

    7. 

    Peningkatan Kesehatan Karyawan.

    8. 

    Melakukan pemeriksaan kesehatan karyawan secara berkala,

    melaksanakan pengobatan/perawatan dan tindakan rehabilitasi medis

  • 8/17/2019 100660088 Laporan Kerja Praktek Shaft Alignment

    19/62

    19

    kepada karyawan yang sakit/kecelakaan kerja dan melaksanakan

    penyuluhan kesehatan secara intensif dan kontinyu.9.  Melakukan pemantauan lingkungan kerja.Penyediaan sarana olah raga

    dan melaksanakan senam wajib bagi karyawan setiap hari jumat pagi.

    10.  Pemberian extra fooding  bagi karyawan pabrik dan melaksanakan

    pemantauan gizi terhadap suplai makanan dan minuman untuk

    karyawan yang dipasok dari luar.

    11. 

    Penerapan program hidup sehat bagi karyawan yang mengalami kelainan

    dari hasil pemeriksaan kesehatan berkala (senam rutin, treadmill ,

    konsultasi dokter umum/spesialis).

    2.6 Sistem Manajemen dan Struktur Organisasi Perusahaan

    Dengan berkembangnya peranan dan tanggung jawab perusahaan, maka

    saat ini kondisi organisasi di lingkungan PT. PUSRI Palembang semakin

     berkembang sesuai dengan kebutuhan yang ada. Untuk mencapai efisiensi yang

    tinggi, diperlukan struktur organisasi yang baik yang akan menentukan kelancaran

    aktivitas perusahaan sehari  –   hari untuk memperoleh laba yang maksimal,sehingga dapat berproduksi secara kontinyu dan berkembang dengan baik.

    PT. PUSRI Palembang berbentuk BUMN yang seluruh sahamnya

    dimiliki oleh pemerintah. Pemerintah selaku pemegang saham menjadi dewan

    komisaris yang diwakili oleh :

    1.  Departemen Pertanian

    2.  Departemen Keuangan

    3. 

    Departemen Perindustrian

    4. 

    Departemen Pertambangan dan Energi

    PT. PUSRI Palembang mengikuti sistem organisasi garis dan staf dengan bentuk

    perusahaan perseroan terbatas. Dewan komisaris bertindak sebagai pengawas semua

    kegiatan dan menetapkan kebijakan umum yang harus dilaksanakan. Untuk tugas

    operasional PT. PUSRI Palembang dipimpin dewan direksi sebagai mandataris dewan

    komisaris yang terdiri dari lima direktur yaitu :

    1. 

    Direktur Utama

  • 8/17/2019 100660088 Laporan Kerja Praktek Shaft Alignment

    20/62

    20

    2.  Direktur Produksi

    3. 

    Direktur Komersil4.  Direktur Teknik dan Pengembangan

    5. 

    Direktur SDM dan Umum

    Organisasi PT. PUSRI Palembang dipimpin oleh seorang Direktur Utama

    dan dibantu oleh empat orang direksi. Direktur Utama membawahi Kepala Satuan

    Pengawasan Intern dan Sekretaris Perusahaan. Direktur Produksi membawahi

    General Manager Operasi dan General Manager Pemeliharaan. Direktur Komersil

    membawahi General Manager Keuangan dan General Manager Pemasaran.

    Direktur Teknik & Pengembangan membawahi General Manager Jasa Teknik &

    Perekayasaan, General Manager Perencanaan & Pengembangan Usaha, dan

    General Manager Perkapalan. Dan terakhir Direktur SDM & Umum membawahi

    General Manager SDM dan General Manager Umum.

    Terdapat 5 departemen pada PT. Pusri Palembang untuk area pabrik yaitu :

    1.  Departemen Jasa  –  Jasa Pabrik. Membawahi 8 divisi berikut :

    a.  Divisi Bengkel Mesin

    b. 

    Divisi Pipa & Las Lapangan

    c.  Divisi Bengkel Fabrikasi & Perbaikan Peralatan Divisi

    d.  Divisi Bengkel Listrik & Instrumentasi Divisi

    e.  Divisi Bengkel Troubleshooter

    f. 

    Divisi Bengkel Alat Berat

    g.  Divisi Pengerukan dan Pekerjaan Sipil

    h. 

    Divisi Operasi Alat Berat.

    2.  Departemen Pemeliharaan Mekanikal, Listrik, dan Instrumen. Membawahi 6

    divisi berikut :

    a. 

    Divisi Pemeliharaan Lapangan P  –   IB (Amonia, Urea, Utilitas, Listrik,

    Instrumen)

    b.  Divisi Pemeliharaan Lapangan P  –   II (Amonia, Urea, Utilitas, Listrik,

    Instrumen)

    c. 

    Divisi Pemeliharaan Lapangan P – 

      III (Amonia, Urea, Utilitas, Listrik,

  • 8/17/2019 100660088 Laporan Kerja Praktek Shaft Alignment

    21/62

    21

    Instrumen)

    d. 

    Divisi Pemeliharaan Lapangan P – 

      IV (Amonia, Urea, Utilitas, Listrik,Instrumen)

    e. 

    Divisi Pemeliharaan Lapangan Pengantongan Pupuk Urea (Listrik dan

    Instrumen)

    f.  Divisi Pemeliharaan Listrik dan Elektronika P  –  II

    3.  Departemen Operasi. Membawahi 6 divisi berikut :

    a. 

    Divisi Control Room P  –  IB dan Laboratorium

    b. 

    Divisi Control Room P  –  II dan Laboratorium

    c.  Divisi Control Room P  –  III dan Laboratorium

    d.  Divisi Control Room P  –  IV dan Laboratorium

    e. 

    Divisi PU dan Angkutan

    f. 

    Divisi Main Laboratorium 

    4.  Departemen K3 dan Lingkungan Hidup. Membawahi 3 divisi yaitu :

    a.  Divisi Fire Station I dan II

    b. 

    Divisi Fire Ground  

    c. 

    Divisi Lingkungan Hidup

    5.  Departemen Teknik Keandalan dan Jaminan Kualitas. Membawahi 2 divisi

    yaitu :

    a.  Divisi Laboratorium NDT

    b. 

    Divisi PTL P  –  III dan P  –  IV

    Gambar 1.2. Struktur Organisasi PT. Pusri Palembang

  • 8/17/2019 100660088 Laporan Kerja Praktek Shaft Alignment

    22/62

    22

    Gambar 2.3 Struktur Organisasi PT PUSRI Palembang

    Sumber : Nopriansyah. Laporan Kerja Praktek PT. Pupuk Sriwijaya Palembang“Misalignment ” 

    2.7 Struktur Departemen Pemeliharaan (Mekanikal)

    Struktur organisasi Departemen Pemeliharaan (Mekanikal) ditunjukkan oleh

    gambar di lembar berikutnya :

    Gambar 2.4 Struktur Organisasi Dep. Pemeliharaan Mekanikal 

    Sumber : Nopriansyah. Laporan Kerja Praktek PT. Pupuk Sriwijaya Palembang

    “ Misalignment ” 

    2.8 Kebijakan Manajemen

    Beberapa kebijakan manajemen yang PT. PUSRI Palembang tetapkan sebagai

    proses dinamisasi manajemen untuk meningkatkan efektifitas dan efisiensi perusahaan

    yaitu sebagai berikut :

    1.  Mengamankan penyediaan dan oenjualan pupuk dalam negeri

    secara tepat dan tetap memperhatikan pola distribusi termurah.

    2.  Menunjang program perintah untuk memasyarakatkan pupuk urea

    tablet terutama di kalangan petani.

    3. 

    Melakukan pembinaan industri kecil dan koperasi agar dapat tumbuh

    dan berkembang atas dasar saling menguntungkan.

    4.  Mengupayakan pengoperasian pabrik agar dapat berproduksi

    optimal berdasarkan kapasitas terpasang dan kemampuan dasar

    dengan tetap memperhatikan faktor lingkungan, keselamatan, dan

  • 8/17/2019 100660088 Laporan Kerja Praktek Shaft Alignment

    23/62

    23

    kondisi operasional pabrik.

    5. 

    Penerapan teknologi modern yang dapat meningkatkan produktifitasdan efisiensi, baik dengan penggantian peralatan  –   peralatan

    produksi dan distribusi maupun penambahan peralatan baru.

    6.  Menigkatkan profesional dan kewirausahaan karyawan di seuruh

     jajaran perushaan melalui pendidikan dan pelatihan yang lebih

    terarah, sejalan dengan program pengembangan karir.

    7. 

    Melakukan efisiensi dalam berbagai aspek melalui program

    pengurangan biaya.

    8.  Mengupayakan peningkatan kesejahteraan karyawan dalam rangka

    mempertahankan ketenangan bekerja bekerja dan meningkatkan

    produktivitas kerja.

    9. 

    Mengusahakan kinerja keuangan perushaan dengan kondisi sehat,

    sesuai dengan ukuran dalam SK. Menteri Keuangan No. 826. KMK.

    013/1992 melalui peningkatan kemampuan keuangan perusahaan

    dan perbaikan struktur permodalan.

    10. 

    Investasi rutin diprioritaskan kepada investasi yang benar  –   benar

    diperlukan untuk menunjang kelancaran operasi produksi dan

    distribusi pupuk serta diutamakan untuk penggantian berdasarkan

    pertimbangan biaya dan manfaat.

    11. 

    Meningkatkan efektifitas pengawasan fungsional perusahaan secara

    terus  –   menerus dan pengembangan melalui program Electronic

    Data Processing Audit.

    12. 

    Unit pemeliharaan listrik.

    13. 

    Peranan bagian pemeliharaan listrik adalah memelihara,

    memperbaiki, membongkar, dan memasang peralatan kelistrikan di

    lingkungan PT. PUSRI Palembang demi lancarnya proses produksi

    pupuk. Untuk itu bagian pemeliharaan dibagi menjadi beberapa unit

    kerja.

  • 8/17/2019 100660088 Laporan Kerja Praktek Shaft Alignment

    24/62

    24

    2.9 Produk yang Dihasilkan

      Pupuk Urea

    Gambar 2.5 Pupuk urea kemasan 50 kg

    Sumber : Nopriansyah. Laporan Kerja Praktek PT. Pupuk Sriwijaya Palembang

    “ Misalignment ” 

    Pupuk urea adalah produk utama yang diproduksi oleh PT. PUSRI

    Palembang dengan spesifikasi sebagai berikut :

    1.  Mengandung Nitrogen (N) berkadar tinggi.

    2.  Berbentuk butir  –  butir kristal berwarna putih.

    3.  Memiliki rumus kimia NH2 CONH2.

    4. 

    Mudah larut dalam air dan sifatnya sangat mudah menghisap air

    (higroskopis).

    5.  Mengandung unsur hara N sebesar 46 %.

    6.  Standar SNI-02-2801-1998.

     

    Pupuk Organik

  • 8/17/2019 100660088 Laporan Kerja Praktek Shaft Alignment

    25/62

    25

    Gambar 2.6 Pupuk organik kemasan 50 kg

    Sumber : Nopriansyah. Laporan Kerja Praktek PT. Pupuk Sriwijaya Palembang

    “ Misalignment ” 

    Pupuk organik adalah produk sampingan yang diproduksi oleh PT.

    PUSRI Palembang dengan spesifikasi sebagai berikut :

    1.  Bahan baku organik yang berasal dari Kohe (kotoran sapi dan ayam), limbah

    pertanian (blotong/TKKS) dan agromineral.

    2. 

    Mengandung bakteri mikroorganisme yang membantu penyediaan unsur

    hara secara proses biologi.

    3.  Ramah lingkungan.

    4.  Berbentuk granul (2 mm), warna coklat kehitaman.

    5. 

    Komposisi C organik > 12, C/N ratio : 10  –  25, kadar air : 13 % - 25 %.

    6. 

    Mengandung strain bio

    Data pabrik ammoniak/urea PT PUSRI ditampilkan oleh tabel 1 di bawah

    ini.

    Tabel 2.1 Data pabrik urea pada PT PUSRI Palembang

    Pabrik Tahun

    mulaiLicensor   Kapasitas Pelaksana

  • 8/17/2019 100660088 Laporan Kerja Praktek Shaft Alignment

    26/62

    26

    beroperasi proses terpasang Konstruksi

    PUSRI

    II

    Unit

    Amonia

    Unit

    Urea

    1974

    Kellogg

    MTC*) Total

    Recycle C

    Improved

    218000

    ton/tahun

    570000

    ton/tahun

    Kellogg Overseas

    Corporation (AS)

    PUSRI

    III

    Unit

    Amonia

    Unit

    Urea

    1976

    Kellogg

    MTC Total

    Recycle C

    Improved

    330000

    ton/tahun

    570000

    ton/tahun

    Kellogg

    OverseasCorporation

    (AS)

    PUSRI IV

    Unit

    Amonia

    Unit Urea

    1977

    Kellogg

    MTC Total

    Recycle C

    Improved

    330000

    ton/tahun

    570000

    ton/tahun

    Kellogg

    Overseas

    Corporation

    (AS)

    PUSRI IB

    Unit

    Amonia

    Unit Urea

    1995 Kellogg

    Advance Process

    for Cost and

    Energy Saving

    446000

    ton/tahun

    570000

    ton/tahun

    PT

    REKAYASA

    INDUSTRI

    (Indonesia)

  • 8/17/2019 100660088 Laporan Kerja Praktek Shaft Alignment

    27/62

    27

    (ACES) of Toyo

    Engineering

    Corporation

    *) MTC = Mitsui Toatsu Chemicals, Inc. (Jepang).

    Sumber : Humas PUSRI

    Untuk peningkatkan efisiensi dan penghematan bahan baku, pada tahun

    1990-an dilakukan proyek optimasi yang dikenal dengan  Ammonia Optimization

     Project   (AOP) untuk PUSRI II, III, IV dan Urea Optimization Project   (UOP)

    untuk PUSRI II oleh PT PUSRI Palembang sendiri bekerjasama dengan licensor  

     proses sebagai konsultan. Adanya proyek tersebut menyebabkan :

    1. 

    Pabrik amoniak PUSRI II,III,dan IV mengalami peningkatan produksi sebesar

    20% dan penghematan pemakaian gas alam sebesar 10%.

    2.  Pabrik urea PUSRI II mengalami peningkatan produksi sebesar 50% dan

     penghematan pemakaian gas alam sebesar 30%.

    Setelah melalui berbagai poses optimasi, saat ini P.T PUSRI Palembang

    memiliki kapasitas terpasang total sebesar 2.280.000 ton urea/tahun dan 1.149.000

    ton amoniak/tahun. Realisasi produksi P.T PUSRI Palembang ditampilkan pada

    tabel 2.2 

    Tabel 2.2 Realisasi produksi PT PUSRI (dalam ton)

    Produk 2003 2004 2005 2006 2007

    Amoniak 1.342.410 1.327.210 1.302.540 1.334.360 1.332.460

    Urea 1.997.258 1.924.820 2.043.430 2.032.680 2.053.410

    Sumber : Humas PUSRI

    Selain itu, untuk lebih memperhatikan kesejahteraan karyawan, maka PT.

    PUSRI mendirikan Yayasan Kesejahteraan Karyawan Pusri (YKKP) dan Yayasan

    Dana Pensiun Karyawan (YDPK). Dalam pengembangan usahanya, YKKP dan

  • 8/17/2019 100660088 Laporan Kerja Praktek Shaft Alignment

    28/62

    28

    YDPK menanamkan modalnya dalam bentuk deposito, pembelian saham atau

    obligasi dan mendirikan beberapa anak perusahaan.

    Beberapa anak perusahaan PT.Pusri tersebut adalah :

    1.  PT. Brikasa

    Bergerak di bidang usaha engineering, pabrikasi dan plant service.

    2.  PT. Sri Andal Lestari

    Bergerak di bidang konsultan dan pemeriksaan lingkungan.

    3. 

    PT. Sri Umbikasari

    Bergerak di bidang usaha pembinaan petani singkong dengan orientasi

     peningkatan produksi.

    4.  PT. Sri Bina Havea

    Bergerak di bidang usaha pembinaan petani karet di Sumatera Selatan,

    dengan orientasi untuk menghasilkan mutu karet kualitas tinggi.

    5. 

    PT. Sri Metriko Utama

    Bergerak di bidang instrumentasi dan elektronika.

    6. 

    PT. Sri Aneka Karya

    Bergerak di bidang jasa seperti cleaning service dan konstruksi sipil.

    7.  PT. Sri Varia Wisata

    Bergerak di bidang jasa travel dan pariwisata.

    2.10 Deskripsi Proses

    Bahan baku pembuatan urea adalah amoniak dan CO2  sehingga selain

    memiliki pabrik untuk memproduksi urea, P.T PUSRI juga memiliki pabrik untuk

    menghasilkan amoniak dan CO2. Amoniak dapat disintesis dari nitrogen dan gas

    hidrogen sedangkan CO2  dapat dihasilkan dari proses  steam reforming   yang

    kemudian disempurnakan dengan reaksi penggeseran CO menjadi CO2.

  • 8/17/2019 100660088 Laporan Kerja Praktek Shaft Alignment

    29/62

    29

    2.10.1 Proses Pembuatan Amoniak

    Bahan baku pembuatan amoniak adalah gas alam dan udara. Berikut

    adalah tahapan-tahapan untuk dapat memproduksi amoniak :

    2.10.1.1 Pemurnian Gas Umpan (feed treating ).

    Pada proses ini, gas alam yang digunakan dilewatkan kedalam beberapa

    sistem pemroses untuk menghilangkan kandungan-kandungan yang tidak

    diinginkan didalam gas alam tersebut. Kandungan yang tidak diinginkan itu

    diantaranya adalah sulfur organik dan an-organik, karbondioksida, hidrokarbon

     berat dan air.

    Tindakan perlakuan terhadap gas alam yang bertujuan untuk

    menghilangkan kandungan-kandungan yang tidak diinginkan , diawali dengan

     penghilangan kandungan sulfur an-organik. Kandungan sulfur an-organik ini

    dapat dihilangkan dengan bantuan  sponge iron  sebagai reaktan pengikat.

    Perlakuan berikutnya dilanjutkan dengan menghilangkan kandungan air

    menggunakan larutan  glycol   sebagai pelucut dan penyerapan CO2 menggunakanlarutan benfiled . Pemisahan gas umpan dari kandungan hidrokarbon berat

    dilakukan di dalam  separator   sedangkan penghilangan sulfur organik dilakukan

    dalam dua unit proses, pertama pengubahan sulfur organik menjadi sulfur an-

    organik dalam unit proses hydrotreating   dengan bantuan katalis Co-Mo dan

     proses kedua adalah pengikatan sulfur organik oleh ZnO.

    2.10.1.2 Proses Reforming  

    Gas alam yang telah mengalami perlakuan awal, akan direaksikan lebih

    lanjut dengan kukus di dalam reformer . Pereaksian dilakukan dalam temperatur

    tinggi (780 –  820 oC ) dan tekanan tinggi 37.19 kg/cm2.  Reformer  yang digunakan

    terdiri dari dua unit. Unit pertama disebut  primary reformer   dimana pada unit ini

    kukus diumpankan sehingga bereaksi dengan gas alam untuk membentuk CO,CO2 

    dan H2. Unit kedua disebut secondary reformer   dimana pada unit ini diumpankan

    udara untuk mendapatkan N2 yang akan digunakan sebagai bahan baku amoniak.

  • 8/17/2019 100660088 Laporan Kerja Praktek Shaft Alignment

    30/62

    30

    Unit Secondary reformer    juga berfungsi untuk menghasilkan panas yang

    kemudian digunakan untuk memproduksi kukus pada waste heat boiler .

    2.10.1.3 Reaksi Penggeseran CO

    Hasil reaksi dari proses reforming  akan diumpankan ke unit penggeseran

    CO. Unit penggeseran ini bertujuan untuk memperoleh kandungan CO2  yang

    lebih besar. Pada proses ini, CO hasil dari proses reforming  direaksikan dengan

    H2O untuk menghasilkan CO2.Unit ini merupakan reaktor yang terdiri dari dua

     bagian. Bagian atas merupakan tempat melakukan reaksi penggeseran CO pada

    temperatur tinggi (350-420oC) dengan bantuan katalis  Promoted Iron Oksida 

    sedangkan bagian bawah merupakan tempat melakukan reaksi penggeseran pada

    temperatur rendah (180-260oC) dengan bantuan katalis Cu-ZnO.

    2.10.1.4 Absorpsi CO2 

    Gas sintesis yang akan diumpankan ke dalam unit ammonia converter  

    terlebih dahulu harus dipisahkan dari kandungan CO2 yang terdapat di dalamnya.

    Pemisahan ini diperlukan karena kadar CO2 yang tinggi dalam gas sintesis dapat

    merusak kinerja katalis yang terdapat dalam ammonia converter .

    Penyerapan CO2 dilakukan didalam suatu kolom pelucut yang terdiri dari

    empat unggun  steel slotted rings  sebagai wadah kontak antara gas dan cairan.

    Larutan pelucut yang digunakan adalah larutan benfield  . Selain di kolom pelucut,

     penghilangan kandungan CO2  juga dilakukan di dalam metanator. Metanator

    adalah reaktor tempat berlangsungnya reaksi metanasi yaitu pengubahan CO dan

    CO2 menjadi metana (gas alam).

    2.10.1.5 Sintesis Amoniak

    Sebelum masuk ke ammonia converter , gas umpan terlebih dahulu

    dipanaskan dan dikompresi hingga memiliki kondisi proses sebagaimana di dalam

    reaktor. Gas-gas tersebut kemudian masuk ke dalam loop gas umpan. Tujuan dari

    loop gas ini untuk meningkatkan perolehan ammonia murni. Pada loop gas umpan

  • 8/17/2019 100660088 Laporan Kerja Praktek Shaft Alignment

    31/62

    31

    terjadi peristiwa kompresi, flashing  dan pendinginan untuk mendapatkan kembali

    amoniak di unit pemisah sekunder.

     Ammonia converter   merupakan reaktor yang terdiri dari empat buah

    unggun katalis Fe ( promoted iron). Pada unit ammonia converter  ini akan terjadi

    reaksi pembentukan amoniak pada temperatur 400-480 oC dan tekanan 130-140

    kg/cm2 dengan perbandingan antara N2 dan H2 adalah 1:3

    2.10.1.6 Pemisahan dan Pemurnian Produk

    Pemisahan dan pemurnian dilakukan dalam unit pemisah  secondary  dan

     primary.  Gas hasil sintesis dan gas amoniak dari amoniak converter   secara

     bersama-sama akan dikompresi dan kemudian akan saling campur. Gas campuran

    ini akan didinginkan sehingga kandungan ammoniak yang terkandung di dalamnya

    dapat dipisahkan di dalam  secondary separator . Pemisahan terjadi karena

     pendinginan hingga dibawah titik embun amoniak sehingga gas amoniak tersebut

    mencair dan memisah dari campuran gas sintesisnya. Pemisahan berikutnya terjadi

     pada unit pemisah primary dimana pada unit ini cairan amoniak dari unit pemisah secondary  dan cairan amoniak hasil pemisahan pada  purge gas separator   akan

    dipisahkan lebih lanjut dari gas-gas inertnya sehingga diperoleh cairan amoniak

    yang lebih murni. Diagram blok proses pembuatan amoniak diperlihatkan pada

    gambar 1.

  • 8/17/2019 100660088 Laporan Kerja Praktek Shaft Alignment

    32/62

    32

    Pengolahan Gas

    Umpan

    Proses Steam

     Reforming WSGR 

    Gas Alam

    H2O Hidrokarbon

     berat

    Sulfur 

    CO2

    Gas Umpan

    Kukus

    Udara

    Gas Sintesis

    Gas kaya

    CO2

    Proses

    Pelucutan CO2

    CO2 ke pabrik urea

    Gas bebas CO2

    Reaktor Ammonia

    Pemisahan dan

    Pemurnian NH3

    Gas  purging 

    ke PGRU

     NH3

     dingin ke

     storage

     NH3 panas ke

     pabrik urea

    Gas recycle

    umpan reaktor 

    Gambar 2.7 Diagram Blok Proses Pembuatan Ammoniak

    Sumber : Humas PUSRI

    2.10.2 Proses Pembuatan Urea

    Bahan baku dari pembuatan urea adalah karbondioksida dan ammonia.

    Tahap-tahap dari produksi urea adalah sebagai berikut:

    2.10.2.1 Sintesa Urea

    Pereaksian urea dari bahan bakunya dilakukan dalam fasa cair. Umpan

     berupa amoniak cair, gas CO2 dan larutan karbamat hasil recycle proses terdahuludimasukkan ke dalam reaktor sedangkan kondisi operasi dijaga pada temperatur

    190 –  200oC serta tekanan 200 kg/cm2. Produk hasil reaktor merupakan campuran

    yang terdiri atas urea, ammonium karbamat, biuret, air, dan kelebihan ammonia.

    2.10.2.2 Tahap Dekomposisi

    Pada tahap ini ammonium karbamat yang terdapat di keluaran reaktor

    dikondisikan kembali sehingga terdekomposisi menjadi ammonia dan CO2. Proses

  • 8/17/2019 100660088 Laporan Kerja Praktek Shaft Alignment

    33/62

    33

    dekomposisi dilakukan di dalam 3 unit terpisah yaitu high pressure decomposer  

    (HPD), low pressure decomposer   (LPD) dan Gas Separator   (GS). Larutan hasil

    reaktor masuk ke dalam HPD yang memiliki tekanan 17 kg/cm2 dan mengalami

     proses  flashing   sehingga sebagian amoniak dan karbamat menguap kemudian

    larutan produk reaktor mendapat pemanasan dari  steam  reboiler   sehingga

    temperatur larutan naik dan terjadi dekomposisi dari karbamat. Larutan keluaran

    dari HPD kemudian menuju LPD untuk dekomposisi lebih lanjut. Proses

    dekomposisi dilakukan dengan memanaskan larutan menggunakan larutan

    keluaran HPD dan kukus bertekanan. Larutan urea yang sudah mulai pekat keluar

    dari LPD kemudian menuju Gas Separator   yang akan memisahkan gas-gas

    inertnya. Pemisahan dilakukan dengan dua tahap yaitu  flashing  dan pengontakan

    dengan udara yang sedikit mengandung amoniak dan uap air.

    2.10.2.3 Tahap Pengkristalan dan Pembutiran

    Larutan urea pekat yang telah keluar dari Gas Separator akan menuju keunit crystallizer  dan vakum crystallizer untuk membentuk butiran-butiran kristal.

    Kristal urea yang terbentuk ini kemudian dipisahkan dari larutan induknya

    menggunakan pemisah sentrifugal. Setelah melalui pemisah sentrifugal, kristal

    urea dikeringkan dengan media pemanas udara dan yang kemudian dikirim ke

    siklon. Langkah berikutnya adalah pelelehan kristal urea didalam melter . Pemanas

    yang digunakan pada melter  ini adalah kukus bertekanan sedang. Lelehan urea ini

    kemudian ditampung didalam head   tank   dan dilewatkan ke dalam acoustic

     granulator   sebagai wadah untuk membentuk butiran urea standar. Udara

    dihembuskan dari bawah untuk membantu pembentukan butiran urea.

    2.10.2.4 Tahap Recovery  

    Tahap ini bertujuan untuk mendapatkan kembali amoniak baik amoniak

    sisa umpan sintesis urea maupun amoniak hasil dari dekomposisi karbamat.

    Terdapat beberapa unit operasi pada tahap recovery ini yaitu : unit high pressure

    absorber   (HPA), high pressure absorber cooler   (HPAC),low pressure Absorber  

  • 8/17/2019 100660088 Laporan Kerja Praktek Shaft Alignment

    34/62

    34

    (LPA), off gas absorber cooler , off gas condenser , ammonia condenser   dan 

    ammonia recovery absorber .

    HPAC melakukan pemisahan campuran gas amoniak dan CO2  yang

     berasal dari HPD dengan menggunakan larutan keluaran dari HPA sebagai

     pelucut. Gas yang keluar dari HPAC yang sebagian besar mengandung amoniak

    kemudian menuju HPA untuk dilucuti kembali dengan menggunakan larutan

    keluaran LPA dan sebagian larutan ammonia dari ammonia recovery absorber .

    Gas keluaran dari HPA ini sangat tinggi sekali kandungan amoniaknya yang

    kemudian akan dikondensasikan di dalam ammonia condenser   sedangkan gas

    yang tidak dapat dikondensasikan akan menuju ammonia recovery absorber  untuk

    dipisahkan lebih lanjut. Kondensat ammonia yang diperoleh kemudian ditampung

    di dalam ammonia reservoir ataupun digunakan sebagai larutan pelucut di HPA.

    Gas-gas yang keluar dari LPD akan menuju LPA untuk dipisahkan.

    Larutan pelucut yang digunakan pada LPA adalah larutan urea induk (mother

    liquor ) dan larutan karbamat encer. Sedangkan off gas condenser  berfungsi untuk

    melakukan kondensasi gas-gas keluaran dari Gas Separator   dan larutan hasil

    kondensasinya kemudian digunakan kembali sebagai pelucut di off gas absorber  

    dimana pada off gas absorber  gas yang dilucuti adalah gas-gas yang tidak dapat

    dikondensasi pada off gas condenser .

    2.11 Tujuan Kerja Praktek

    Tujuan yang ingin dicapai melalui kerja paktek bagi mahasiswa program

    DIII Fakultas Teknik Jurusan Teknik Mesin Politeknik Negeri Sriwijaya adalah:

    1.  Mendapatkan gambaran nyata tentang wujud sistem pemrosesan,

    organisasi kerja dan penerapannya dalam upaya mengoperasikan suatu

    sarana produksi , perancangan atau pembangunan. Termasuk disini

     pengenalan terhadap praktek-praktek pengelolaan dan peraturan-peraturan

    kerja yang ada di PT. PUSRI Palembang.

    2. 

    Memahami dan dapat menggambarkan masukan-masukan dan keluaran

     proses produksi di PT. PUSRI Palembang, meliputi :

  • 8/17/2019 100660088 Laporan Kerja Praktek Shaft Alignment

    35/62

    35

      Masukan-masukan utama maupun penunjang

     

    Energi yang dibeli dari luar maupun yang dibangkitkan sendiri, dan  Struktur kebutuhan tenaga kerja, ditinjau dari jenis dan tingkat

    kemampuannya.

      Produk utama, produk samping, energi dan limbah untuk industri

     proses.

    3.  Mengetahui sistem proses diagram alir yang digunakan di PT. PUSRI

    Palembang.

    4. 

    Mengenal dan lebih memahami wujud dan karakteristik perangkat-

     perangkat proses, termasuk alat ukur dan alat kendali yang digunakan di

    PT. PUSRI Palembang

    5. 

    Mendapatkan kesempatan menggunakan pengetahuan yang diperoleh dari

     bangku kuliah untuk menganalisa jalannya proses/kegiatan dan atau

    memecahkan persoalan nyata yang ada di dalam kegiatan pengoperasian

    sarana produksi yang digunakan di PT. PUSRI Palembang.

    6.  Memahami segi-segi ekonomis pengoperasian suatu sarana produksi PT.

    PUSRI.

    2.12 Ruang Lingkup Kerja Praktek

    Kerja praktek dilaksanakan di Pabrik Pusri III dimana mahasiswa

    menjalani kegiatan orientasi umum dan khusus. Orientasi umum meliputi hal-hal

    sebagai berikut :

    a.  Mengenal secara keseluruhan keadaan pabrik melalui suatu pelatihan

    yang dilaksanakan di Badan DIKLAT PT. PUSRI Palembang

     b. 

    Memahami sruktur proses, sistem proses, serta pengoperasiannya melalui

    orientasi operasional pada UNIT UTILITAS, UREA, dan AMONIAK.

    c.  Menganalisa masalah dan penyelesaiannya melalui orientasi teknik proses

    dan pelaksanaan tugas khusus di UNIT AMONIAK.

    Orientasi khusus kerja praktek dilakukan dengan menganalisa salah satu

    unit proses tertentu di pabrik amoniak yaitu mengevaluasi unjuk kerja

     Ammonia Converter ( 3-105.D )

  • 8/17/2019 100660088 Laporan Kerja Praktek Shaft Alignment

    36/62

    36

    2.13 Waktu dan Tempat Lingkup Kerja Praktek

    Kerja praktek dilaksanakan di PT. Pupuk Sriwijaya Dinas Operasi III

    Palembang mulai dari tanggal 25 Juli sampai dengan 26 Agustus 2011 dengan

    tempat orientasi unit urea.

  • 8/17/2019 100660088 Laporan Kerja Praktek Shaft Alignment

    37/62

    37

    BAB III

    PEMBAHASAN

    3.1 Tinjauan Pustaka

    Sesuai dengan Judul laporan magang ini yaitu Pelurusan Poros pada

    Pompa Sentrifugal maka penulis akan meninjau tentang pompa sentrifugal

    (centrifugal pump), kopling (coupling ), serta alat yang digunakan dalam proses

     pelurusan poros yaitu dial indicator .

    3.1.1 Pengertian dan Klasifikasi Pompa

    3.1.1.1 Pengertian Pompa

    “Pompa adalah suatu alat atau mesin yang digunakan untuk

    memindahkan fluida yang berbentuk cair dari suatu tempat ke tempat yang lain

    melalui suatu media perpipaan dengan cara menambahkan energi pada cairan

    yang dipindahkan dan berlangsung secara terus menerus. Dengan kata lain, pompa

     berfungsi mengubah tenaga mekanis dari suatu sumber tenaga (penggerak)

    menjadi tenaga kinetis (kecepatan), dimana tenaga ini digunakan untuk

    mengalirkan cairan dan melawan hambatan yang ada sepanjang aliran fluida.” 

    3.1.1.2 Klasifikasi Pompa

    Ada beberapa jenis pompa berdasarkan prinsip kerjanya yaitu :

    3.1.1.2.1 Pompa Perpindahan Positif (Positive Displacement Pumps )

    Pompa perpindahan positif dikenal dengan caranya beroperasi yaitu

     perpindahan fluida cair akibat adanya dorongan dari komponen pompa yang

     bergerak, fluida cair diambil dari salah satu ujung dan pada ujung lainnya

    dialirkan secara positif untuk setiap putarannya. Pompa perpindahan positif

    digunakan secara luas untuk pemompaan fluida selain air, biasanya fluida kental.

  • 8/17/2019 100660088 Laporan Kerja Praktek Shaft Alignment

    38/62

    38

    Pompa perpindahan positif selanjutnya digolongkan berdasarkan cara

     perpindahannya :

    Pompa  Reciprocating/Oscilating   yaitu jika perpindahan dilakukan oleh

    maju mundurnya jarum piston. Pompa reciprocating   hanya digunakan

    untuk pemompaan cairan kental dan biasanya digunakan untuk

    mengalirkan fluida dari sumur minyak.

    Pompa Rotary  jika perpindahan dilakukan oleh gaya putaran sebuah gir,

    cam atau baling-baling dalam sebuah ruangan bersekat pada chasing  yang

    tetap. Pompa rotary selanjutnya digolongkan sebagai gir dalam, gir luar,

    ulir ( screw), dan lain-lain. Biasanya pompa jenis ini digunakan untuk

     pompa oli.

    3.1.1.2.2 Pompa Sentrifugal (Centr if ugal Pumps ) 

    Disebut pompa sentrifugal karena pompa ini memindahkan fluida dengan

    memanfaatkan gaya sentrifugal yang dapat melemparkan fluida keluar

    menggunakan impeller yang berputar. Kapasitas yang dihasilkan oleh pompa ini

    adalah sebanding dengan putaran.

      Spesifikasi Pompa Sentrifugal 

    Pompa Sentrifugal dapat diklasifikasikan, berdasarkan :

    1. Kapasitas : 

      Kapasitas rendah : < 20 m3 / jam

     

    Kapasitas menengah : 20 ÷ 60 m3 / jam

      Kapasitas tinggi : > 60 m3 / jam

    2. Tekanan Discharge  : 

      Tekanan rendah : < 5 Kg / cm2 

     

    Tekanan menengah : 5 - 50 Kg / cm2 

      Tekanan tinggi : > 50 Kg / cm2 

  • 8/17/2019 100660088 Laporan Kerja Praktek Shaft Alignment

    39/62

    39

    3. Jumlah / Susunan Impeller  dan Tingkat : 

     

    Single stage  : Terdiri dari satu impeller   dan satu

    casing. 

       Multi stage : Terdiri dari beberapa impeller yang

    tersusun seri dalam satu casing.

       Multi impeller : Terdiri dari beberapa impeller yang

    tersusun parallel dalam satu casing.

       Multi impeller & multi stage : Kombinasi multi impeller   dan multi

     stage. 

    4. Posisi Poros : 

     

    Poros tegak

      Poros mendatar

    5. Jumlah Suction  : 

      Single Suction

       Double Suction

    6. Arah aliran keluar impeller  : 

       Radial flow

     

     Axial flow

     

     Mixed flow

    3.1.1.2.3 Jet Pumps

    Sifat dari pompa ini adalah sebagai pendorong untuk mengangkat cairan

    dari tempat yang sangat dalam. Perubahan tekanan dari nozzle yang disebabkan

    oleh aliran media yang digunakan untuk membawa cairan tersebut ke atas (prinsip

  • 8/17/2019 100660088 Laporan Kerja Praktek Shaft Alignment

    40/62

    40

    ejector ). Pompa ini tidak mempunyai bagian yang bergerak dan konstruksinya

    sangat sederhana. Keefektifan dan efisiensi dari pompa ini sangat terbatas.

    3.1.1.2.4 Air L if t Pumps (Mammoth Pumps )

    Prinsip kerja pompa ini hamper sama sengan  jet pump dan kpaasitasnya

    sangat tergantung pada aksi dari campuran antara cairan dan gas.

    3.1.1.2.5 H idrauli c Rams Pumps  

    Pompa ini memanfaatkan energi kinetik dari aliran fluida cair yang

    menekan bandul/pegas pada suatu kolom dan energi tersebut disimpan dan

    kemudian melawan kembali sehingga menjadi aliran fluida secara terus menerus

    tanpa bantuan tenaga dari luar.

    3.1.1.2.6 Elevator Pumps  

    Sifat dari pompa ini mengangkat cairan ke tempat yang lebih tinggi

    menggunakan Archimedean screw dan peralatan sejenis. Pompa ini dapat

    digunakan untuk memompa zat cair yang mengandung slurry seperti pasir, lumpur

    dan sebagainya.

    3.1.1.2.7 Electromagnetic Pumps  

    Cara kerja dari pompa ini adalah tergantung dari kerja langsung sebuah

    medan magnet ferromagnetic yang dialirkan, oleh karena itu penggunaan dari

     pompa ini sangat terbatas khususnya pada pemompaan cairan metal.

    3.1.2 Pengertian dan Klasifikasi Kopling

    3.1.2.1 Pengertian Kopling

    Kopling merupakan elemen mesin yang mempunyai fungsi meneruskan

     putaran dan daya dari poros penggerak ke poros mesin yang digerakkan. Pada

     pemasangan kopling, diusahakan sumbu poros penggerak dengan yang digerakkan

  • 8/17/2019 100660088 Laporan Kerja Praktek Shaft Alignment

    41/62

    41

     berada pada satu garis lurus atau sedikit berbeda dengan toleransi tertentu, hal ini

     bertujuan untuk menghindari getaran pada poros yang akan dapat menyebabkan

    kerusakan pada poros dan elemen mesin lainnya, maka dari itu perlu dilakukannya

     pelurusan poros (alignment shaft) pada pemasangan awal.

    3.1.2.2  Klasifikasi Kopling

    3.1.2.2.1 Kopling Kaku

    Kopling kaku terbagi atas tiga macam yaitu :

    1.  Kopling Bus

    Kopling bus adalah bentuk kopling yang paling sederhana yang

    dibuat dari baja karbon. Kopling ini terbagi lagi menjadi tiga

    macam yaitu:

      kopling bus dengan sambungan pasak tirus melintang,

      kopling bus dengan sambungan pasak tanam membujur

    (diberi baut pengaman), dan

      kopling bus dengan sambungan bergigi.

    2.  Kopling Jepit

    Kopling jepit terdiri dari dua penahan yang menjepit atau mengikat

    kedua ujung poros menggunakan baut-baut.

    3.  Kopling Flens  

    Kopling flens terdiri dari dua bagian yang masing-masing diikat

    dengan menggunakan pasak benam pada kedua ujung porosnya.

    Ada kalanya flens dibubut kembali setelah disambung pada

     porosnya agar sentris sempurna. Bahan yang sering digunakan

    untuk kopling flens adalah baja karbon, besi cor, dan baja cor.

    Kopling flens terbagi menjadi dua yaitu :

  • 8/17/2019 100660088 Laporan Kerja Praktek Shaft Alignment

    42/62

    42

      Kopling flens  tetap

    Kopling  flens  tetap pada ujung-ujung porosnya terdapat

    sebuah flens yang dilas (welding ) atau ditempa ( forging ),

     flens  itu diikat dengan baut. Momen punter dipindahkan

    oleh pergeseran dalam baut-bautnya atau gesekan antar

    flens-flens tersebut.

      Kopling flens  lepas

    Pada kopling ini flens-flens diikat pada poros menggunakan

    spi (pasak) benam pada kedua ujung-ujung poros. f lens-

     flens satu sama lain diikat menggunakan baut pas.

    3.1.2.2.2  Kopling Fleksibel

    Ada empat macam kopling fleksibel yaitu :

    1. 

    Kopling Oldham

    Kopling ini dapat digunakan pada poros-poros paralel yang tidak

    sejajar (misalignment ). Sebuah slot dibuat pada kedua ujung flens

    sedemikian rupa sehingga keduanya akan saling tegak lurus satu

    sama lain. Sebuah disk dengan lidah tegak lurus di kedua sisinya

    dimasukkan di antara kedua flens tersebut.

    2.  Kopling Gardan

    Kopling garden adalah kopling yang dapat memberikan

     penyimpangan sudut yang besar. Prinsip kerja dari kopling ini

    adalah dua buah poros saling memotong dan dihubungkan dengan

    engsel satu sama lain di dua bidang yang letaknya tegak lurus satu

    sama lain.

  • 8/17/2019 100660088 Laporan Kerja Praktek Shaft Alignment

    43/62

    43

    3.  Kopling Ekspansi

    Sesuai dengan namanya kopling ini dipergunakan untuk hubungan

    dua poros di mana akan terjadi pemuainan dan penyusutan.

    4.  Kopling Elastis

    Kopling elastis banyak ditemui pada berbagai jenis mesin, kopling

    ini dapat mengatasi timbulnya kejutan tiba-tiba dari momen

     putaran yang dipindahkan, dapat meredam getaran yang timbul

    karena perubahan momen dalam putaran yang dipindahkan, dan

     juga dapat meredam getaran yang timbul di dalam mesin. Kopling

    ini terdapat tiga macam yaitu kopling elastis balok karet, kopling

    elastis pegas spiral dan kopling elastis pegas zig-zag.

    3.2  Alat yang Digunakan

    3.2.1 Dial Indikator

    Dial indikator adalah sebuah alat yang digunakan untuk mendapatkan

    angka kesentrisan antara kedua benda yang berbentuk silinder, seperti poros. Pada

     proses pelurusan poros ini kita akan mendapatkan angka-angka yang ditunjukkan

    oleh dial indikator, dan untuk mengetahui lurus atau tidaknya poros kita harus

    mengetahui standar-standar yang dipakai.

  • 8/17/2019 100660088 Laporan Kerja Praktek Shaft Alignment

    44/62

    44

    Gambar 3.1 Dial Indicator

    Sumber  : PT. Putranata Adi Mandiri. Align 

    Tabel 3.1 Toleransi alignment  untuk kopling yang berukuran pendek 

     

    Sumber : Heinz P. Bloch, P.E. Consulting Engineer for Chemical Engineering  

  • 8/17/2019 100660088 Laporan Kerja Praktek Shaft Alignment

    45/62

    45

    Tabel 3.2 Toleransi alignment  untuk kopling yang berukuran panjang

     

    Sumber : Heinz P. Bloch, P.E. Consulting Engineer for Chemical Engineering

    Tabel 3.3 Toleransi alignment  dengan acuan putaran yang dibutuhkan

     

    Sumber : Shaft Alignment White Paper  

  • 8/17/2019 100660088 Laporan Kerja Praktek Shaft Alignment

    46/62

    46

    3.3  Studi Kasus

    3.3.1 Pompa UGA 302 A/B

    Gambar 3.2 Skema kerja pompa UGA 302 A/B

    Sumber : Diolah

  • 8/17/2019 100660088 Laporan Kerja Praktek Shaft Alignment

    47/62

    47

      Spesifikasi Unit Pompa

    Gambar 3.3  Pompa Sentrifugal 302 A/B

    Sumber : Diolah

    Dalam penelitian ini, jenis pompa yang digunakan adalah pompa

    sentrifugal. Spesifikasi pompa sentrifugal tersebut adalah sebagai berikut:

      Pump Type : Goulds Model 3700 M

     

    Model : 3175

      S/N : 237B1512

      Size : 8 X 10 18H

      DIA : 15 % IN

      Motor Type : USEM 324 JC

      RPM : 1500 Rpm

      Bearing Type : 35640

     

    Bedplate : A 36 Steel

    Pompa UGA 302 A/B merupakan jenis pompa sentrifugal yang berada di

    lantai 3  Frilling Tower  Area Pusri 3. Pompa ini berfungsi untuk mengalirkan air

    dari dust chamber ke dust separator, yang mana debu urea yg lolos ( dari hisapan

    GB 302 A/B ) disuplai sehingga temperatur tidak terlalu tinggi dan urea yang

    telah dibutirkan tidak rusak. Pompa UGA 302 merupakan jenis pompa vital, yang

    mana harus dilengkapi dengan 1 stand-by pump ( penggandaan) yaitu pompa 302

    A dan pompa 302 B kegunaannya bilamana salah satu pompa dalam masa

  • 8/17/2019 100660088 Laporan Kerja Praktek Shaft Alignment

    48/62

    48

     perbaikan maka yang satunya lagi di aktikan untuk mencegah pabrik mengalami

     shut down  . Untuk itulah diperlukan perawatan dan pengecekan berkala agar

     pompa dapat terus digunakan secara optimal. Dalam kasus laporan ini khusus

    menjelaskan mengenai kerusakan yang sering terjadi di pompa tersebut adalah

    mechanical seal . Sehingga harus ada penggantian mechanical seal   yang baru.

    Dengan adanya penggantian mechanical seal maka kedua poros yang

    dihubungkan menggunakan kopling (biasanya menggunakan kopling  flens) harus

    dilepas, pada saat proses pemasangan kembali tentu perlu dilakukan proses

     pelurusan kedua poros atau yang disebut dengan istilah alignment.

    3.3.2 Alignment

     Alignment  adalah suatu pekerjaan yang meluruskan / mensejajarkan dua

    sumbu poros hingga sentris (antara poros penggerak dengan sumbu poros yang

    digerakkan). Tetapi dalam kenyataan, pengertian lurus tidak bisa didapatkan

    100%. Untuk itu harus diberikan toleransi kurang dari 0,05 mm.

    3.3.3 Tujuan Alignment  

    Tujuan Alignment  yaitu untuk mendapatkan kelurusan/kesentrisan antara

    kedua poros pemutar dan poros yang diputar hingga tidak menimbulkan gesekan,

    getaran, dan lain-lain yang dapat memperpendek umur sebuah mesin yang

    tentunya akan menambah biaya pengeluaran untuk perbaikan maupun

     penggantian mesin. Jadi bisa kita simpulkan bahwa tujuan yang sebenarnya dari

     peng-alignment -an adalah memperpanjang umur sebuah mesin yang dapat

    memperkecil biaya produksi.

    3.3.4 Ketidaklurusan (Misaligment )

     Misalignment   adalah keadaan dimana dua sumbu poros lurus (antara

     poros penggerak dengan sumbu poros yang digerakkan) pada waktu peralatan itu

     beroperasi tidak lurus atau tidak sejajar, sehingga poros menjadi unbalance. 

    Macam-macam ketidaklurusan kedua poros (misalignment ) :

    http://www.blogger.com/post-edit.g?blogID=8129475010662513098&postID=608973959392316940http://www.blogger.com/post-edit.g?blogID=8129475010662513098&postID=608973959392316940http://www.blogger.com/post-edit.g?blogID=8129475010662513098&postID=608973959392316940http://www.blogger.com/post-edit.g?blogID=8129475010662513098&postID=608973959392316940http://www.blogger.com/post-edit.g?blogID=8129475010662513098&postID=608973959392316940http://www.blogger.com/post-edit.g?blogID=8129475010662513098&postID=608973959392316940http://www.blogger.com/post-edit.g?blogID=8129475010662513098&postID=608973959392316940

  • 8/17/2019 100660088 Laporan Kerja Praktek Shaft Alignment

    49/62

    49

    1.  Parallel Misalignment, adalah  Posisi dari kedua poros dalam keadaan

    tidak sejajar dengan ketinggian yang berbeda,

    2.  Angular M isalignment, adalah ketidaklurusan kedua poros yang posisinya

    saling menyudut, sedangkan kedua ujungnya ( pada kopling) mempunyai

    ketinggian yang sama, dan

    3.  Combination M isalignment , adalah ketidaklurusan kedua poros yang

     posisinya saling menyudut dan kedua ujung porosnya (kopling) tidak sama.

    Seperti gambar 3.4 dibawah ini :

    Gambar 3.4 (a). Parallel Offset , (b). Angular , (c). Combination

    Sumber : Nopriansyah. Laporan Kerja Praktek PT. Pupuk Sriwijaya Palembang

    “ Misalignment ” 

    Bagian-bagian yang terkena dampak akibat ketidaklurusan poros (misalignment ) :

    1. 

    Poros, terjadi getaran yang berlebihan pada masing-masing poros.

    2.  Bantalan, terjadinya gesekan yang berlebihan pada bantalan

    mengakibatkan timbulnya panas yang berlebihan.

    3. 

    Baut –  baut kopling akan rusak / putus.

    4.  Mempercepat kebocoran seal .

    5.  Pada pompa menurunkan efesiensi mekaniknya.

  • 8/17/2019 100660088 Laporan Kerja Praktek Shaft Alignment

    50/62

    50

    6. 

    Kumparan pada motor listrik akan bergesekan sehingga dapat

    menimbulkan hubungan pendek.

    3.3.5 Kendala-Kendala yang Dapat Menyebabkan Tidak Align- nya Poros

    3.3.5.1 Soft F oot

    Gambar 3.5 Jenis-jenis soft foot

    Sumber : PT. Putranata Adi Mandiri. “ Align” 

    Soft Foot   di definisikan sebagai kondisi buruk pada kontak fondasi

    mesin terhadap base-plate atau frame. Soft foot   juga dapat diartikan celah antara

    mesin dengan fondasi diperbaiki dahulu sebelum  Alignment  .

    Studi menunjukan bahwa lebih dari 40% missalignment   ada

    hubungannya dengan  soft foot , sehingga sangat perlu di pahami perihal ini. Soft

     foot  menyebabkan tegangan pada baut dan bearing .

    3.3.5.1.1 Dampak dari Soft-Foot  

    Kondisi  soft-foot   tidak boleh diabaikan agar hasil meng-alignment  

    sempurna. Kondisi sooft-foot  jika dikencangkan bautnya mengakibatkan :

    1.  Merusak chasing  pompa

    2.  Posisi alignment  dapat berubah/lari sehingga membuat frustrasi

    3. 

    Strain/ketegangan pada rotating element .

    4. 

    Merusak frame atau fondasi

  • 8/17/2019 100660088 Laporan Kerja Praktek Shaft Alignment

    51/62

    51

    5. 

    Stress pada bearing  

    6.  Timbul vibrasi jika di operasikan

    3.3.5.1.2 Problem Soft-foot  

      Static soft-foot .

      Dynamic soft-foot .

    4. 

    Gambar 3.6 Ilustrasi soft foot

    Sumber : Nopriansyah. Laporan Kerja Praktek PT. Pupuk Sriwijaya Palembang

    “ Misalignment ” 

    3.3.5.1.2.1 Static Soft-Foot  

    Fondasi mesin tidak kontak semua pada fondasi secara sempurna,

    karena :

    1.  Ada satu atau lebih kaki mesin yang kependekan.

    2. 

    Fondasi tidak sama tinggi atau tidak merata.

    3.  Bentuk fondasi yang menyudut atau tidak sejajar.

    4. 

    Shim tidak rata atau tebal sebelah.

    5.  Terlalu banyak jumlah shim dan kotor.

    6.  Ada kotoran atau karatan di bawah kaki.

    Fondasi  frame  kependekan, ini salah satu jenis kasalahan pada

     pembuatan dari pabrikan, atau kerusakan akibat karatan pada salah satu kaki atau

  • 8/17/2019 100660088 Laporan Kerja Praktek Shaft Alignment

    52/62

    52

    fondasi tempat kaki tersebut. Untuk menghilangkan masalah ini harus di pasang

     shim yang memadai, dengan jumlah shim sedikit mungkin.

    Fondasi  frame  menyudut atau kontak bersudut, masalahnya mirip

    dengan masalah kaki kependekan. Mengatasinya adalah dengan membuat  shim 

    yang mengikuti kemiringannya.

    Untuk jumlah  shim, jika  shim  yang terpasang terlalu banyak (misal:

    6×0.05 mm), maka sebaiknya diganti shim yang berukuran 0,3 mm. Tujuanya

    agar saat di kencangi tidak ada sifat “per ” atau antara  shim  mudah karatan /

    kotoran.

    3.3.5.1.2.2 Dynamic Soft-F oot

    Jenis ini akibat saat mesin dioperasikan, hal ini pengaruh :

    Pemuaian mesin akibat kenaikan suhu.

    -  Pergeseran mesin akibat pipe strain atau tarikan/tekanan pipa.

    -  Pergeseran mesin akibat tekanan atau aliran media dalam mesin.

    5. 

    Gambar 3.7 Short foot

    Sumber : Nopriansyah. Laporan Kerja Praktek PT. Pupuk Sriwijaya Palembang

    “ Misalignment ” 

    Fondasi  frame  kependekan terjadi ketika base pads rata tetapi kaki tidak

    duduk merata , maka kondisi ini disebut  short foot.  Cara memperbaiki adalah

    dengan memasang shim yang sesuai pada kaki tersebut.

  • 8/17/2019 100660088 Laporan Kerja Praktek Shaft Alignment

    53/62

    53

    Gambar 3.8 Angled Foot

    Sumber : Nopriansyah. Laporan Kerja Praktek PT. Pupuk Sriwijaya Palembang

    “ Misalignment ” 

     Mounting Pad   akan terjadi bila kaki mesin atau base-pad tidak rata

    akibat dari kaki yang menyudut. Cara mengoreksi adalah dengan

    machining /meratakan atau memasang shim dengan bentuk mengikuti kemiringan

    3.3.5.1.3 Cara Mengecek Soft-Foot

      Langkah 1 :

    Kendorkan semua baut pengikat kaki mesin. Ambil semua  shim  dan

     bersihkan kotoran atau karat dibawah masing-masing kaki mesin, bisa memakai

    amplas / kertas gosok, kemudian kencangkan kembali baut fondasi dengan tangan

    saja, jangan terlalu kuat. 

    Gambar 3.9 Angled Foot

    Sumber : Nopriansyah. Laporan Kerja Praktek PT. Pupuk Sriwijaya Palembang

    “ Misalignment ” 

      Langkah 2 :

    Untuk menghilangkan atau memperkecil  soft-f oot pasanglah  shim  atau

     special wedges di setiap kaki sesuai dengan hasil pemeriksaan tersebut diatas :

  • 8/17/2019 100660088 Laporan Kerja Praktek Shaft Alignment

    54/62

    54

    Gambar 3.10 Cara memperbaiki soft foot

    Sumber : Nopriansyah. Laporan Kerja Praktek PT. Pupuk Sriwijaya Palembang

    “ Misalignment ” 

      Langkah 3 : 

    Dengan memakai fuller gauge kita check   celah dibawah semua kaki-kaki

     pada posisi 1, 2 ,3, 4. Kondisi Soft-foot   dapat diketahui dengan melihat ukuran

     fuller gauge tersebut dan catatlah hasil pengukuran.

      Langkah 4 :

    Setelah semua kaki sudah dipasang  shim yang sesuai dengan celah yang

    terukur maka lakukan tahap berikut : Lakukan langkah ini untuk mengoreksi

    ulang atau mendapatkan hasil akhir , dan selanjutnya langkah alignment  dapat di

    mulai.

    3.3.6 Metode Alignment

    3.3.6.1 Metode Dial I ndikator  

    Salah satu cara alignment  sepasang mesin, dengan cara mengunakan dial

    indicator  dan dengan cara apapun, keahlian tetap diperlukan untuk mendapatkan

    hasil yang akurat. Maka pemahaman,latihan dan keterampilan sangat diperlukan

  • 8/17/2019 100660088 Laporan Kerja Praktek Shaft Alignment

    55/62

    55

    Metoda dial indicator  ada 2 cara, dan ada juga dengan metoda laser alignment  : 

    1. 

    Rim & Face Dial I ndicator (Kedua Poros Diputar Bersamaan)

    Gambar 3.11 Metode rim & face

    Sumber : Nopriansyah. Laporan Kerja Praktek PT. Pupuk Sriwijaya Palembang

    “ Misalignment ” 

      Pasangkan bracket   ke  shaft   pertama dan pasang dial indicat or ke muka

    dan lingkaran shaft  yang kedua, seperti di gambar.

       Reset  indicator ke posisi jam 12.

      Putar kan shaft  dan bracket dengan pelan ke posisi jam 3, 6 & 9, dan ambil

     pengukuran pada posisi ini (positif atau negatif).

      Kembali ke posisi jam 12 untuk memeriksa apakah indicator  mempunyai

    nilai 0 lagi.

      Ulangi prosedur 2 sampai 4 untuk memeriksa ulang pengukuran pada

     pengambilan data pertama.

      Untuk mendapatkan hasil yang lebih teliti, pengukuran harus dilakukan 2

    s/d 4 kali, kemudian di rata-rata.

    Untuk koreksi posisi. Pilihlah mesin yang mudah digeser, dan yang

     paling sedikit kerugian secara teknis, misalnya tidak menimbulkan pipe strain.

      Keuntungan metode Rim  & Face  :

  • 8/17/2019 100660088 Laporan Kerja Praktek Shaft Alignment

    56/62

    56

    1. 

    Cukup satu poros ( shaft ) yang perlu di putar, sehingga sangat baik untuk

    me-align pasangan mesin dimana salah satunya sulit diputar ataupun

    mesin yang tidak memiliki thrust bearing .

    2. 

    Baik untuk alignment motor listrik tidak memiliki bearing aksial, tidak

     perlu diputar, karena jika diputar dapat menimbulkan kesalahan

     penunjukan dial-indicator.

    3.  Cukup cocok untuk kopling dengan diameter besar, karena ada ruang

    untuk penempatan dial-indicator .

    4.  Dengan mudah bisa melihat/menggambarkan posisi poros.

      Kerugian metode Rim  & Face :

    1.  Sulit mendapatkan data yang akurat pada muka kopling jika rotor

    mempunyai thrust bearing yang hydrodinamis, karena permindahan

    aksial.

    2.  Sulit juga untuk motor listrik yang tidak mempunyai thrust bearing ,

    karena jika di putar akan lari kearah aksial atau maju-mundur.

    3. 

    Biasanya memerlukan pelepasan spool  kopling.

    4.  Agak sulit digambar untuk kalkulasi perpindahan memasang dial

    ganda.

    Gambar 3.12 Cara pemasangan dial indicator

    Sumber : Nopriansyah. Laporan Kerja Praktek PT. Pupuk Sriwijaya Palembang

    “ Misalignment ” 

    Dengan memasang dua pasang seperti gambar diatas adalah cara yang

    sangat cerdik untuk menghemat waktu. Dengan sekali putar menghasilkan dua

  • 8/17/2019 100660088 Laporan Kerja Praktek Shaft Alignment

    57/62

    57

     penunjukan kemudian di rata-rata, sehingga menghasilkan angka yang lebih teliti,

    tetapi harus lebih hati-hati dalam mencatat dan kalkulasi agar tidak terjadi.

    2. Reverse Dial I ndicator  (Metode Ini Cukup Memutar Salah Satu Poros)

    Reverse Rim & face

    Gambar 3.13 (a) Reverse (b) Rim & face 

    Sumber : Nopriansyah. Laporan Kerja Praktek PT. Pupuk Sriwijaya Palembang

    “ Misalignment ” 

      Pasangkan bracket   kedua shaft dan pasang dial indicator   ke lingkaran

    shaft yang lain.

       Reset indicator ke posisi jam 12.

      Putarkan shaft  dan bracket  dengan pelan ke posisi jam 3, 6 & 9, dan ambil

     pengukuran pada posisi ini (positif atau negatif).

      Kembali ke posisi jam 12 untuk memeriksa apakah indicator  mempunyai

    nilai 0 lagi.

      Ulangi prosedur 2 sampai 4 untuk memeriksa ulang pengukuran pada

     pengambilan data pertama.

      Jika tadi hanya 1 bracket digunakan, pasangkan bracket   ke  shaft   yang

    kedua dan ulangi prosedur 1 sampai5.

      Keuntungan Metode Reverse :

    1.  Geometris lebih akurat dari pada metoda face-peripheral .

    2. 

    Pengukuran tidak diganggu oleh perpindahan aksial dari rotor,

    sewaktu pengambilan data.

    3.  Lebih sederhana untuk menggambarkan perpindahan dinamis dari

    mesin.

  • 8/17/2019 100660088 Laporan Kerja Praktek Shaft Alignment

    58/62

    58

    4. 

    Bisa menetapkan coupling spool   pada posisinya, tidak perlu

    dilepaskan.

      Kerugian ;

    1. 

    Kedua shaft perlu diputarkan.

    2.  Tidak bisa digunakan pada shaft yang terlalu dekat satu sama lain,

    dimana jarak antara shaft adalah lebih kecil dari pada diameter

    coupling.

    3.  Sulit melakukan pengukuran pada jarak antara shaft yang sangat

     jauh.

    3.3.6.2 Metode Laser Alignment

    Gambar 3.14 Laser Alignment

    Sumber : PT. Putranata Adi Mandiri. “ Align” 

    Metode Laser alignment adalah suatu cara meng-alignment  poros  shaft

    dengan pengecekan awal menggunakan sinar inframerah atau laser.

      Keuntungan :

    1.  Cepat

    2. 

    Panjang poros sampai 20 m

    3. 

    Ketelitian tinggi

  • 8/17/2019 100660088 Laporan Kerja Praktek Shaft Alignment

    59/62

    59

    4. 

    Perhitungan otomatis

    5.  Laporan pengukuran otomatis tercatat

    6.  Data dapat disimpan dan dilihat kembali

      Kekurangan :

    1.  Perlu biaya investasi tinggi

    3.3.7 Pelaksanaan Alignment Pompa Sentrifugal UGA 302 A/B

    Menggunakan

    Dial

    3.3.7.1 Peralatan dan Bahan yang Disiapkan

      Kunci Pass dan Ring , digunakan untuk mengendori dan mengencangi baut

     pengikat.

      Dial Indicator, digunakan untuk mengukur ketidaklurusan.

      Tang pemotong, digunakan untuk memotong pelat hingga berbentuk shim.

     

     Bracket, digunakan untuk pegangan atau penopang dial indicator.

      Palu, digunakan untuk memukul pencongkel pondasi motor, karena beban

    motor yang berat dan pengaruh-pengaruh lain seperti korosi yang

    membuat pondasi sulit diberi celah untuk memasukkan shim.

      Besi pencongkel, digunakan untuk mencongkel pondasi. 

    3.3.7.2 Langkah Alignment

     

    Lepaskan kopling penghubung antara kedua poros dengan menggunakan

    kunci ring  untuk mengendori baut-baut pengikatnya,

      Setelah lepas, kendorkan juga baut-baut pengikat pondasi motor listrik,

      Pasang bracket  di hub kopling yang menempel pada salah satu poros,

      Pasang dial indicator  pada poros yang sudah di pasang bracket, 

      Hubungkan jarum pengukur pada dial indicator ke poros yang tidak di

     pasang dial indicator,

  • 8/17/2019 100660088 Laporan Kerja Praktek Shaft Alignment

    60/62

    60

      Tambahkan shim  pada kaki-kaki pondasi yang membuat poros tidak

    align,

      Setelah semua sudah terpasang, lakukan pengukuran dengan cara memutar

     poros yang sudah di pasang dial indicator , yang sebelumnya dilakukan

     pengaturan dial indicator  menunjuk ke angka 0 (nol), dan kencangkan

     baut pengikat pondasi dengan tidak terlalu kencang, 

      Lihat hasil dari pengukuran tersebut, catat angka penyimpangan align-nya,

      Lakukan hal tersebut sampai beberapa kali, hingga angka

     penyimpangannya sesuai dengan toleransi yang digunakan sebagai acuan,

      Setelah selesai gunakan kunci ring untuk mengencangi baut-baut pengikat.

  • 8/17/2019 100660088 Laporan Kerja Praktek Shaft Alignment

    61/62

  • 8/17/2019 100660088 Laporan Kerja Praktek Shaft Alignment

    62/62

    62

    DAFTAR PUSTAKA

    Mochtar Ginting. 2010. Modul Pompa dan Kompresor. Palembang

    Irawan malik. 2011. Modul Ajar Mata Kuliah Elemen Mesin. Palembang

     Nopriansyah. 2011. Laporan Kerja Praktek PT. Pupuk Sriwijaya Palembang

    “ Misalignment ”. Palembang 

    PT. Putranata Adi Mandiri. 2004. Align. Germany

     ________. Diunduh 23 November 2011. Shaft Alignment White Paper . Pdf

    Heinz P. Bloch, P.E. Diunduh 23 November 2011. Update Your Shaft-Alignment

     Knowledge. Pdf


Recommended